方 超,馬士虎,蔡標(biāo)華,俞 健
(武漢第二船舶設(shè)計(jì)研究所,湖北 武漢 430205)
調(diào)節(jié)閥作為船舶海水系統(tǒng)中最常規(guī)的設(shè)備,其主要作用是調(diào)節(jié)海水系統(tǒng)的壓力、流量等參數(shù)。流量調(diào)節(jié)閥在工作時(shí)流道內(nèi)存在湍流、漩渦、分離、空化等復(fù)雜的流動現(xiàn)象[1-5],水力能量大量轉(zhuǎn)化為摩擦耗能、熱能、聲能等。隨著船舶系統(tǒng)對調(diào)節(jié)閥低噪聲性能的要求越來越高,傳統(tǒng)的單流道調(diào)節(jié)閥已無法適應(yīng)高壓差的運(yùn)行工況,必須對傳統(tǒng)流道進(jìn)行優(yōu)化降低調(diào)節(jié)閥流噪聲。本文針對上述問題,運(yùn)用CFD的手段對原調(diào)節(jié)閥的內(nèi)流道流場進(jìn)行分析,從改變調(diào)節(jié)閥能量損耗分布的角度提出流道優(yōu)化方案,并對優(yōu)化流道進(jìn)行了驗(yàn)證性數(shù)值分析,可為高壓差流量調(diào)節(jié)閥流噪聲控制提供參考。
圖1是流量調(diào)節(jié)閥的結(jié)構(gòu)圖,傳統(tǒng)球閥采用大通徑單流道,通過手動、電動或者液動控制球體通道軸線與管道軸線之間的角度達(dá)到調(diào)節(jié)閥門開度的目的,進(jìn)而調(diào)節(jié)閥門流量。閥門進(jìn)出口通道與球體通道共同構(gòu)成閥門的流道。調(diào)節(jié)閥進(jìn)出口管道及閥芯的通徑均為100 mm。
流量調(diào)節(jié)閥內(nèi)流道如圖2所示,本文采用全閥模型作流場計(jì)算,完全按閥門圖紙生成數(shù)值計(jì)算域,利用三維設(shè)計(jì)軟件CATIA建立幾何模型,畫出流量調(diào)節(jié)閥的內(nèi)部流場。為保證流體進(jìn)口穩(wěn)定、出口充分發(fā)展和符合實(shí)驗(yàn)情況,對閥門流道進(jìn)行了修正,即閥前和閥后分別加長1 000 mm,同時(shí)只保留管道和閥芯結(jié)構(gòu),對閥門其他結(jié)構(gòu)做簡化處理。
流量調(diào)節(jié)閥水力性能與流噪聲特性相關(guān),本文采用流體動力學(xué)計(jì)算方法計(jì)算調(diào)節(jié)閥內(nèi)流道流場和優(yōu)化后的調(diào)節(jié)閥流道流場,下面簡單介紹所采用計(jì)算方法。
對流道內(nèi)流體流動狀態(tài)進(jìn)行求解計(jì)算時(shí),首先利用基于模型的SST湍流模型進(jìn)行內(nèi)流場穩(wěn)態(tài)計(jì)算,在穩(wěn)態(tài)計(jì)算的基礎(chǔ)上再采用大渦模擬LES方法進(jìn)行流量調(diào)節(jié)閥內(nèi)流場非穩(wěn)態(tài)計(jì)算。
在笛卡爾坐標(biāo)系下,不可壓縮的粘性流動采用張量的形式表示的時(shí)均化連續(xù)性方程和RANS方程可以寫為:
式中:為速度分量的時(shí)均值;為速度分量的脈動值;為速度分量的時(shí)間平均值;為流體動力粘性系數(shù);為源項(xiàng)。
基于模型的SST湍流模型不僅解決了湍流剪切應(yīng)力的傳輸問題,而且對逆壓梯度下產(chǎn)生的分離流具有精準(zhǔn)的預(yù)測,其基本方程如下:
式中:為湍流的生產(chǎn)率。
LES模型認(rèn)為湍流是由大小不同尺度的渦組成,流場瞬時(shí)變量由濾波函數(shù)可分為大渦運(yùn)動和小渦運(yùn)動,大尺度渦可由瞬態(tài)N-S方程直接模擬,不直接模擬小尺度渦,其對大尺度渦的影響采用亞格子模型模擬。經(jīng)過濾波函數(shù)處理的大渦模擬控制方程為:
式中:為分子粘性引起的應(yīng)力張量;為亞格子尺度應(yīng)力,體現(xiàn)小尺度渦對運(yùn)動方程的影響。
在數(shù)值格式方面,速度和壓力的耦合采用PISO方法,對流項(xiàng)使用二階迎風(fēng)格式來離散,控制方程中的擴(kuò)散項(xiàng)使用二階精度的中心差分格式離散,湍流各項(xiàng)均采用二階迎風(fēng)差分格式,時(shí)間項(xiàng)采用有界二階精度的中心差分格式。
利用CATIA建模之后,將調(diào)節(jié)閥內(nèi)流道三維實(shí)體導(dǎo)入ICEM進(jìn)行流場計(jì)算的前處理工作。計(jì)算域內(nèi)網(wǎng)格分布是流體流動控制方程數(shù)值離散的基礎(chǔ),網(wǎng)格質(zhì)量將對計(jì)算的斂散性和計(jì)算結(jié)果的精度產(chǎn)生直接影響。閥芯附近流道拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)復(fù)雜,閥門兩端延長管道拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)相對簡單,為兼顧計(jì)算效率和計(jì)算精度,采用混合網(wǎng)格的劃分方案,即流量調(diào)節(jié)閥附近采用非結(jié)構(gòu)化的四面體網(wǎng)格且網(wǎng)格適度細(xì)化,兩端延長管道采用結(jié)構(gòu)化的六面體網(wǎng)格,管道及閥內(nèi)壁面附近采用加密的邊界層網(wǎng)格,3種網(wǎng)格總數(shù)約為236萬,如圖3所示。經(jīng)過多次調(diào)整保證,同時(shí)經(jīng)過網(wǎng)格無關(guān)性驗(yàn)證,計(jì)算殘差曲線收斂良好,滿足計(jì)算精度要求,因此網(wǎng)格劃分合理。
根據(jù)船舶海水系統(tǒng)流量調(diào)節(jié)閥典型的高壓差運(yùn)行工況特點(diǎn),流量調(diào)節(jié)閥進(jìn)口壓力高達(dá)1.8MPa。水艙與大氣相通,背壓為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓。故進(jìn)口邊界設(shè)為壓力進(jìn)口1.8MPa,出口邊界設(shè)為壓力出口0。海水介質(zhì)屬于粘性流體,在管壁以及閥芯內(nèi)壁出,速度的邊界條件滿足無滑移條件,即固壁上的速度。
流量調(diào)節(jié)閥內(nèi)流道計(jì)算采用計(jì)算流體力學(xué)通用軟件Fluent,計(jì)算的工況點(diǎn)流量選擇120 t/h,根據(jù)數(shù)值試驗(yàn)確定閥門開度為38°。首先利用RANS模型對計(jì)算域進(jìn)行定場計(jì)算,計(jì)算穩(wěn)定后采用LES模型進(jìn)行非定場計(jì)算。LES大渦模擬在模擬湍流、漩渦脫落及壓力脈動等方面具有較大優(yōu)勢,先進(jìn)行定場計(jì)算的目的是加快非定場計(jì)算收斂的速度。
圖4是原調(diào)節(jié)閥內(nèi)流道壓力分布云圖,從圖上可以看出,最低壓力區(qū)出現(xiàn)在閥后區(qū)域,并且低壓區(qū)面積較大,最低壓力為–4.036×105Pa,此壓力低于常溫下的飽和蒸汽壓力,因此閥后海水發(fā)生空化,誘發(fā)空化噪聲。在調(diào)節(jié)閥前后高壓差的作用下,海水介質(zhì)經(jīng)過閥門時(shí),流通面積收縮導(dǎo)致海水流速迅速提高。由伯努利方程[6]可知,海水流速迅速增大伴隨著海水壓力的迅速降低,直到低于飽和蒸汽壓力發(fā)生空化。海水介質(zhì)流速過大、壓力過低的原因是閥門阻力較小,在高壓差的工況下,閥門開度較小就能滿足工況的流量要求。圖5為原閥內(nèi)流道速度分布云圖,在流通面積達(dá)到最小時(shí),海水流速達(dá)到最大,分別位于閥芯進(jìn)口處和閥芯出口處,最大值為47.93 m/s。
圖6是原調(diào)節(jié)閥內(nèi)流道湍動能分布云圖,湍動能與流體介質(zhì)的速率變化有關(guān),能直接反映速率變化的快慢,湍動能高的部位說明流體速率變化的梯度比較大,速率變化梯度大容易形成強(qiáng)大的剪切層,強(qiáng)剪切層在大雷諾數(shù)流動中會失穩(wěn)卷成漩渦,從而形成渦流噪聲[7-8]。因此閥門設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)盡量使流道內(nèi)流體介質(zhì)流速均勻、平穩(wěn),這也是閥門降噪關(guān)注的重點(diǎn)。從湍動能云圖可以看出,調(diào)節(jié)閥內(nèi)流道最高湍動能為182.8 m2/s2,流速急劇變化的區(qū)域主要集中閥芯出口以及閥后區(qū)域。
圖7是原調(diào)節(jié)閥內(nèi)流線圖,從圖中可以看出閥芯進(jìn)口下緣、閥芯上緣以及閥芯出口下緣均出現(xiàn)局部漩渦結(jié)構(gòu),漩渦的出現(xiàn)對流場的穩(wěn)定性造成影響,消除漩渦是閥門降噪的優(yōu)化方向之一。
調(diào)節(jié)閥的節(jié)流過程可歸結(jié)為在節(jié)流件的局部流阻上損耗能量,流體介質(zhì)在閥門上的節(jié)流損失主要轉(zhuǎn)化為摩擦耗能、熱能、聲能等。當(dāng)閥門阻力系數(shù)一定時(shí),相同工況下原閥門和優(yōu)化后的閥門產(chǎn)生的水力功耗相同,因此流量調(diào)節(jié)閥的低噪聲優(yōu)化應(yīng)著力于調(diào)整損耗能量的分配上,即盡量抑制水力能量向聲能轉(zhuǎn)化,減小聲能在水利功耗中的整體占比。
一般而言,流量調(diào)節(jié)閥的水力設(shè)計(jì)方法主要有3種:結(jié)構(gòu)法、射流法和粘滯閥[9]。
1)結(jié)構(gòu)法是通過構(gòu)造調(diào)節(jié)閥通流部分的結(jié)構(gòu)使工作液體流向受到結(jié)構(gòu)改變而損耗能量,常見的構(gòu)造結(jié)構(gòu)類型有突然擴(kuò)張、轉(zhuǎn)彎、阻礙等,本文中的流量調(diào)節(jié)閥原流道結(jié)構(gòu)即為此類。
2)射流法是利用主流面積與節(jié)流面積之間的差異引起速度聚變從而達(dá)到損耗能量的目的。工作液體進(jìn)入節(jié)流口和流出節(jié)流口時(shí)都伴隨著射流壓降損失。
3)粘滯法是使調(diào)節(jié)閥內(nèi)的工作液體與調(diào)節(jié)閥通流部分的內(nèi)壁面產(chǎn)生粘性摩擦進(jìn)而損耗水力能量。為滿足節(jié)流件的阻力系數(shù),一般會選擇增大調(diào)節(jié)閥流道內(nèi)的通流面積。粘滯法的設(shè)計(jì)思路可提高摩擦耗能、熱能在水力損耗中的占比,抑制損耗能量向聲能和振能轉(zhuǎn)化。
根據(jù)上節(jié)調(diào)節(jié)閥內(nèi)流道流場分析可知,原流量調(diào)節(jié)閥流噪聲突出的主要原因?yàn)椋捍罅髁抗r下,閥門開度較小,流體流速較高形成射流,且開度較小時(shí)閥芯與主流間夾角太小,導(dǎo)致流體突然轉(zhuǎn)向,增加流場的不穩(wěn)定性,速率梯度較大,誘發(fā)閥芯前后漩渦的形成,射流和漩渦均導(dǎo)致能量損耗向聲能集中。
本文基于粘滯法,提出對原閥內(nèi)流道進(jìn)行分割的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,將閥芯大通徑單流道改進(jìn)為小通徑多流道,增大工作液體與通流內(nèi)壁面的摩擦面積,提高摩擦耗能在水力能量損耗中的占比,相應(yīng)減小聲能占比,因此流噪聲可得到抑制。優(yōu)化后的閥芯通流面積減小,所以相同阻力系數(shù)下,優(yōu)化后的閥門開度也會相應(yīng)增大,閥芯與主流夾角變小,可避免流體突然大角度轉(zhuǎn)向引起流動不穩(wěn)定。優(yōu)化結(jié)構(gòu)模型如圖8所示。
在相同工況下對優(yōu)化后的流道流場進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,流量調(diào)節(jié)閥的開度由數(shù)值試驗(yàn)確定,保證計(jì)算模型與原閥內(nèi)流道計(jì)算模型具有相同的阻力系數(shù)。
優(yōu)化流道壓力分布如圖9所示,從圖中可以看出優(yōu)化流道中最低壓力為–0.21 MPa,相對于原閥的最低壓力–0.40 MPa有所提高,閥后低壓區(qū)面積大幅減小,海水的空化現(xiàn)象得到有效抑制。由圖10可知,優(yōu)化流道的最大流速由47.93 m/s降到43.22 m/s,流道內(nèi)整體的流速下降說明優(yōu)化流道摩擦面積增大,閥門內(nèi)流體介質(zhì)受到的阻力增大,水力耗能中摩擦耗能占比增加,聲能占比減小,并且流速降低的同時(shí)湍流強(qiáng)度會隨之降低,相應(yīng)湍流噪聲強(qiáng)度降低。
優(yōu)化流道的湍動能分布如圖11所示,從圖中可以看出最高湍動能為156 m2/s2,相對于優(yōu)化前的閥門最高湍動能182.8 m2/s2明顯下降,說明閥門優(yōu)化流場參數(shù)分布更均勻,流速的變化更加平穩(wěn),湍動能的降低意味著流噪聲得到很好的抑制。
優(yōu)化流道的流線如圖12所示,從圖中可以看出流道優(yōu)化后閥芯進(jìn)口下緣和閥芯后部的漩渦范圍和強(qiáng)度均有所減小,閥芯內(nèi)部的漩渦由于流道被分割得到完全地消除,因此優(yōu)化流道后調(diào)節(jié)閥的渦流噪聲得到抑制,低噪聲優(yōu)化效果明顯。
本文采用計(jì)算流體力學(xué)方法對流量調(diào)節(jié)閥的內(nèi)流道流場進(jìn)行分析,基于流場分析結(jié)果,提出了分割流道的低噪聲優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,并對優(yōu)化后的流道流場進(jìn)行仿真計(jì)算,得出以下結(jié)論:
1)高壓差工況下,由于閥門的節(jié)流作用,閥芯出口處流體壓力迅速降低,低于飽和蒸汽壓力,閥后局部發(fā)生空化,引起空化噪聲;閥門流道結(jié)構(gòu)突變引起流體流速變化不均勻,剪切層失穩(wěn)在閥芯前后及內(nèi)部卷成漩渦,形成渦流噪聲。
2)通過對調(diào)節(jié)閥內(nèi)流道進(jìn)行分割優(yōu)化設(shè)計(jì),以小通徑、多流道代替大通徑、單流道,使閥門內(nèi)流道摩擦面積增大,摩擦耗能在水利損耗中占比增加,減小了水力能量向聲能的轉(zhuǎn)化;優(yōu)化后的流道最大流速降低,最低壓力提高,湍動能下降,流道內(nèi)流體流動更平穩(wěn),閥門流噪聲得到有效抑制,優(yōu)化方案為流量調(diào)節(jié)閥的低噪聲優(yōu)化設(shè)計(jì)提供了參考方向。
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