余士良
(云南云天化股份有限公司云峰分公司 云南宣威 655413)
固定層間歇式煤氣發(fā)生爐是煤氣生產(chǎn)及化肥生產(chǎn)行業(yè)的主要設(shè)備之一,具有工藝簡(jiǎn)單、流程緊湊、建設(shè)周期短、投資較小等優(yōu)點(diǎn),但存在能耗高、檢修頻繁的缺點(diǎn),特別是控制各個(gè)階段流程的油壓座板閥或插板閥動(dòng)作頻率較高,每小時(shí)需開(kāi)關(guān)50~100次,因此閥門(mén)的故障率特別高,因閥門(mén)故障往往造成煤氣系統(tǒng)氧含量升高,威脅到合成氨系統(tǒng)的安全生產(chǎn)。20世紀(jì)90年代前,固定層間歇式煤氣發(fā)生爐大多采用水壓控制系統(tǒng),屬于純機(jī)械控制。隨著機(jī)電儀一體化技術(shù)的發(fā)展,后逐漸改為油壓系統(tǒng)配套PC微機(jī)控制或油壓系統(tǒng)配套DCS控制,并配套設(shè)置油壓閥門(mén)閥位檢測(cè)信號(hào)及聯(lián)鎖報(bào)警系統(tǒng),即利用設(shè)置在油壓閥門(mén)支架上的接近開(kāi)關(guān)作為閥門(mén)開(kāi)關(guān)狀態(tài)的檢測(cè)信號(hào),當(dāng)油壓閥門(mén)打開(kāi)以后,信號(hào)燈亮并反饋至PC微機(jī)或DCS控制系統(tǒng),PC微機(jī)面板相應(yīng)閥門(mén)的信號(hào)燈亮。后由于煤氣發(fā)生爐檢修以及閥門(mén)動(dòng)作頻繁,閥位檢測(cè)系統(tǒng)經(jīng)常出故障和輸出假信號(hào),因此在之后的油壓微機(jī)系統(tǒng)改造中取消了閥位檢測(cè)系統(tǒng),而將PC微機(jī)或DCS控制系統(tǒng)輸出至電磁閥的電源信號(hào)(即電磁閥得電或失電信號(hào))作為閥位檢測(cè)信號(hào)并反饋給PC微機(jī)或DCS控制系統(tǒng),但當(dāng)電磁閥得電正常而油壓閥門(mén)因機(jī)械故障出現(xiàn)卡閥、卡芯現(xiàn)象時(shí),往往不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),無(wú)法確保煤氣發(fā)生爐處于安全停車(chē)狀態(tài),從而導(dǎo)致氧含量升高或爐底出現(xiàn)爆鳴聲,存在潛在的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
煤氣發(fā)生爐油壓微機(jī)控制系統(tǒng)雖然經(jīng)過(guò)多次改造及完善,但仍暴露出一些安全風(fēng)險(xiǎn),特別是在吹風(fēng)閥、三通閥(或下行煤氣閥)、上吹加氮閥的開(kāi)關(guān)程序出現(xiàn)故障(如繼電器故障、閥桿卡閥故障及電磁閥卡芯故障等)后,往往造成煤氣系統(tǒng)中氧含量大幅升高或爐底出現(xiàn)爆鳴聲。煤氣三通閥(或下行煤氣閥)及吹風(fēng)閥的電液換向閥雖然設(shè)置了油路聯(lián)鎖,但若出現(xiàn)閥桿卡閥故障或繼電器故障時(shí),就有可能出現(xiàn)煤氣三通閥(或下行煤氣閥)及吹風(fēng)閥同時(shí)處于開(kāi)啟或半開(kāi)啟狀態(tài),導(dǎo)致煤氣發(fā)生爐在下吹、吹凈等過(guò)程中空氣走短路而進(jìn)入煤氣系統(tǒng),造成系統(tǒng)氧含量超標(biāo)或爐底出現(xiàn)爆鳴聲。上吹加氮閥雖然設(shè)置了雙閥及雙電磁閥控制,減少了2只閥門(mén)同時(shí)出現(xiàn)故障的頻次,但當(dāng)上吹加氮閥出現(xiàn)閥桿卡閥故障或繼電器故障時(shí),仍會(huì)造成煤氣總管氧含量升高和爐底出現(xiàn)爆鳴聲。如2017年1月25日,某單位4#煤氣發(fā)生爐控制上吹加氮閥的繼電器出現(xiàn)故障,導(dǎo)致上吹加氮閥常開(kāi),煤氣發(fā)生爐運(yùn)行至下吹階段氮?dú)饪傞y關(guān)閉時(shí)才停止加氮,雖然沒(méi)有造成系統(tǒng)氧含量升高,但仍然造成爐底產(chǎn)生爆鳴聲,單爐系統(tǒng)緊急停爐,引起合成氨系統(tǒng)減量生產(chǎn);某單位3#煤氣發(fā)生爐因機(jī)械故障(填料盒卡閥)導(dǎo)致下行煤氣閥在上吹及吹凈過(guò)程中無(wú)法關(guān)閉,空氣直接走短路進(jìn)入煤氣系統(tǒng),導(dǎo)致煤氣系統(tǒng)氧含量大幅升高,系統(tǒng)緊急停車(chē)進(jìn)行切氣處理,雖然未造成安全事故,但給生產(chǎn)帶來(lái)了極大的影響。諸如此類(lèi)的隱患現(xiàn)象,各生產(chǎn)企業(yè)均時(shí)有發(fā)生。
煤氣發(fā)生爐工藝閥門(mén)開(kāi)關(guān)是否到位一直是安全生產(chǎn)關(guān)注的問(wèn)題。事實(shí)證明,只有完善煤氣發(fā)生爐系統(tǒng)安全生產(chǎn)設(shè)施,提高安全控制系統(tǒng)的功能及先進(jìn)性,通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新解決閥位檢測(cè)系統(tǒng)故障率高的問(wèn)題才能提高安全生產(chǎn)的可靠性。因此,煤氣發(fā)生爐設(shè)置閥位檢測(cè)系統(tǒng)是安全生產(chǎn)的前提條件之一。
另外,中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《合成氨生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南》(AQ/T 3017—2008)中規(guī)定,企業(yè)應(yīng)按照AQ 3013—2008第5.5.2.1和第5.5.2.2條規(guī)定配置符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全設(shè)備設(shè)施,其中造氣系統(tǒng)煤氣化爐應(yīng)設(shè)置的安全設(shè)備設(shè)施至少應(yīng)包括:①原料煤帶式輸送機(jī)緊急停車(chē)設(shè)施;②下行煤氣閥和吹風(fēng)閥安全聯(lián)鎖設(shè)施;③煤氣下行管、灰斗和爐底空氣管道應(yīng)安裝爆破片,爆破片必須裝防護(hù)罩;④吹風(fēng)閥應(yīng)采取雙閥或增裝蝶閥;⑤應(yīng)設(shè)置煤氣爐一次風(fēng)管線自動(dòng)放空設(shè)施,造氣崗位主要液壓閥要安裝閥位指示。
因此,煤氣發(fā)生爐設(shè)置主要閥門(mén)閥位檢測(cè)系統(tǒng)是AQ/T 3017—2008的要求。
(1) 在煤氣發(fā)生爐油壓閥門(mén)支架上安裝傳感探測(cè)器(霍爾開(kāi)關(guān)或接近開(kāi)關(guān))來(lái)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)閥門(mén)開(kāi)關(guān)狀態(tài)檢測(cè)功能屬于外置式閥位檢測(cè)系統(tǒng),但由于閥門(mén)開(kāi)關(guān)震動(dòng)、檢修等因素,常出現(xiàn)閥位檢測(cè)信號(hào)出錯(cuò),導(dǎo)致煤氣發(fā)生爐出現(xiàn)誤停爐現(xiàn)象,為此,有的企業(yè)甚至將其拆除。目前,相關(guān)配套技術(shù)單位經(jīng)過(guò)技術(shù)攻關(guān),開(kāi)發(fā)出內(nèi)置式閥位檢測(cè)系統(tǒng),即傳感探測(cè)器安裝在油缸缸體內(nèi)部,通過(guò)檢測(cè)油缸活塞桿的位置變化來(lái)實(shí)現(xiàn)閥門(mén)開(kāi)關(guān)狀態(tài)的檢測(cè),具有安全可靠性高、穩(wěn)定性好的特點(diǎn),基本不會(huì)出現(xiàn)故障。
(2) 煤氣發(fā)生爐增設(shè)內(nèi)置式閥位檢測(cè)報(bào)警及聯(lián)鎖系統(tǒng)是在原有油壓閥門(mén)上進(jìn)行改造,無(wú)需變更原有工藝流程及閥門(mén),在單爐熄火或熱備用狀態(tài)均可進(jìn)行改造,不影響正常生產(chǎn),故投資省、改造時(shí)間短、安全可靠性高。
(3) 改造技術(shù)成熟可靠,應(yīng)用范圍較廣。在2014年改造不停爐下灰系統(tǒng)時(shí),就成功采用帶內(nèi)置式反饋信號(hào)的油缸進(jìn)行閥門(mén)閥位檢測(cè),2年多來(lái)的運(yùn)行結(jié)果證明可靠性較高。
(4) 國(guó)內(nèi)許多化肥生產(chǎn)企業(yè)的煤氣發(fā)生爐均設(shè)置了油壓控制系統(tǒng)的閥位檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng),有許多成功的經(jīng)驗(yàn)可供借鑒。
閥位檢測(cè)系統(tǒng)的設(shè)置包括吹風(fēng)閥、三通閥(或下行煤氣閥)、上吹加氮閥等工藝閥門(mén),即每臺(tái)煤氣發(fā)生爐需更換3只帶內(nèi)置式傳感探測(cè)器的油缸,其余的煙囪閥、煤氣總閥、上行煤氣閥、吹風(fēng)氣回收閥等閥門(mén)不必設(shè)置,但可考慮設(shè)置1個(gè)煤氣發(fā)生爐上部壓力超標(biāo)單爐停車(chē)聯(lián)鎖,以消除因煙囪閥、煤氣總閥、上行煤氣閥、吹風(fēng)氣回收閥等閥門(mén)無(wú)法打開(kāi)而造成爐內(nèi)憋壓,進(jìn)而引發(fā)爐底爆炸(或防爆板沖破)的現(xiàn)象。
閥位檢測(cè)系統(tǒng)利用DCS系統(tǒng)設(shè)置閥位檢測(cè)程序,在各臺(tái)煤氣發(fā)生爐的每個(gè)油壓座板閥油缸內(nèi)設(shè)置傳感探測(cè)器(霍爾開(kāi)關(guān))、固定夾板及相關(guān)的連接導(dǎo)線(信號(hào)反饋電纜線)等。其方法是將吹風(fēng)閥、三通閥(或下行煤氣閥)、上吹加氮閥油缸改為帶內(nèi)置式反饋信號(hào)的油缸,控制信號(hào)反饋至DCS控制系統(tǒng),通過(guò)反饋信號(hào)檢測(cè)閥門(mén)位置,即:當(dāng)油壓閥門(mén)打開(kāi)時(shí),油缸信號(hào)燈亮綠燈;當(dāng)油壓閥門(mén)關(guān)閉到位時(shí),油缸信號(hào)燈亮紅燈;DCS控制系統(tǒng)進(jìn)行閥位判別,當(dāng)出現(xiàn)的信號(hào)燈不符合DCS控制程序設(shè)置時(shí),經(jīng)5~10 s(可調(diào))后通過(guò)內(nèi)部聯(lián)鎖實(shí)現(xiàn)單爐自動(dòng)停車(chē)并發(fā)出報(bào)警提示。內(nèi)置式閥位檢測(cè)系統(tǒng)與傳統(tǒng)閥位檢測(cè)系統(tǒng)的邏輯對(duì)比見(jiàn)圖1。
單臺(tái)煤氣發(fā)生爐改造所需材料費(fèi)用:80/55- 840型帶內(nèi)置傳感器三通閥(或下行煤氣閥)油缸以及吹風(fēng)閥油缸各1只,價(jià)格均為2 800元/只;63/40- 400型帶內(nèi)置傳感器上吹加氮閥油缸1只,價(jià)格為1 200元;信號(hào)反饋電纜線、穿線管、固定夾板,價(jià)格1 000元;合計(jì)7 800元。
圖1 內(nèi)置式閥位檢測(cè)系統(tǒng)與傳統(tǒng)閥位檢測(cè)系統(tǒng)的邏輯對(duì)比
所有材料準(zhǔn)備到位后,8 h內(nèi)可完成1臺(tái)煤氣發(fā)生爐閥位檢測(cè)系統(tǒng)的改造、系統(tǒng)聯(lián)鎖調(diào)試及試運(yùn)行工作。
煤氣發(fā)生爐實(shí)施內(nèi)置式閥位檢測(cè)系統(tǒng)改造后,消除了因油壓閥門(mén)卡閥或卡芯而導(dǎo)致的煤氣系統(tǒng)氧含量升高或爐底出現(xiàn)爆鳴聲等安全隱患,使合成氨裝置造氣工段滿足AQ/T 3017—2008的要求。