徐 賀
(浙江晉巨化工有限公司,浙江衢州 324004)
浙江晉巨化工有限公司(以下簡稱晉巨化工)低壓甲醇裝置變壓吸附脫碳工藝采用18臺吸附塔9次均壓雙抽真空流程。將來自變換工序的變換氣經(jīng)過吸附塔的物理吸附,凈化脫除二氧化碳氣體,凈化后的氣體經(jīng)往復(fù)式壓縮機四段、五段提壓后送至甲醇合成塔,用以生產(chǎn)甲醇;吸附塔飽和后,利用物理吸附的可逆性,通過9次均壓降,將吸附質(zhì)二氧化碳氣體解析出,吸附劑得到初步再生。為使吸附劑得到完全再生,采用抽真空方式進一步解析,真空解析產(chǎn)生的富碳氣送至造氣車間吹風(fēng)氣裝置燃燒。對富碳氣中氣體成分進行分析,發(fā)現(xiàn)富碳氣中的二氧化碳體積分數(shù)約為82%,二氧化碳含量未達到理想效果,變壓吸附裝置存在脫碳效率低、有效氣損失等問題[1-4]。
為進一步提高變壓吸附裝置的脫碳效率,提高富碳氣中的二氧化碳含量,晉巨化工決定對變壓吸附裝置進行技術(shù)攻關(guān),進一步提升水環(huán)式真空泵的真空度,增加吸附質(zhì)解析量。該攻關(guān)工作于2016年9月完成并投用,經(jīng)過6個月的運行發(fā)現(xiàn),富碳氣中的二氧化碳含量得到充分提高,吸附塔再生效率大幅度提升,變壓吸附裝置的脫碳效率得到進一步提高,節(jié)能效果明顯。
晉巨化工變壓吸附脫碳裝置采用18臺吸附塔、9次均壓抽真空流程,將來自變換工序的變換氣經(jīng)吸附塔的物理吸附,分離脫除二氧化碳氣體后,凈化氣經(jīng)往復(fù)式壓縮機四段、五段提壓后送至甲醇合成塔,用以生產(chǎn)甲醇[5-6]。
隨著變換氣不斷流入吸附塔,吸附劑中二氧化碳的含量不斷提高,最終達到飽和狀態(tài),吸附過程停止,利用物理吸附的可逆性,通過9次均壓降,將吸附質(zhì)二氧化碳氣體減壓脫附,吸附劑得到初步再生。為使吸附劑得到完全再生,利用水環(huán)式真空泵,采用雙臺真空泵抽真空方式進一步解析吸附質(zhì),得到的富碳氣送至造氣車間吹風(fēng)氣裝置燃燒。
變壓吸附脫碳裝置工藝流程如圖1所示。
圖1 變壓吸附脫碳裝置工藝流程
隨著變壓吸附裝置的運行,水環(huán)式真空泵抽真空能力下降,造成吸附塔再生效果下降,致使吸附質(zhì)二氧化碳未充分解析出,經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)富碳氣中二氧化碳體積分數(shù)僅為82%,造成單臺吸附塔的有效吸附負荷減小,變壓吸附裝置脫碳效率降低[7-8]。
(1) 對水環(huán)式真空泵進行維修,更換水環(huán)式真空泵進口過濾器,降低水環(huán)式真空泵進口阻力,更換水環(huán)式真空泵進口、出口水箱及出口水箱內(nèi)部分離器,對泵體內(nèi)部進行維修檢查,提高出口水箱氣、水分離效果,減少泵體內(nèi)部積水損失,增加泵體內(nèi)部水環(huán)密封效果,增強水環(huán)式真空泵抽真空能力,提高泵的效率。
(2) 水環(huán)式真空泵補水槽采用新鮮水進行補充,以降低水環(huán)式真空泵內(nèi)部水環(huán)水溫度,同時增加水環(huán)式真空泵循環(huán)水外送量,減少泵體內(nèi)循環(huán)水的循環(huán)次數(shù),進一步提高水環(huán)式真空泵抽真空能力。
(3) 提高水環(huán)式真空泵抽真空能力,提高吸附塔再生效果,進一步提升吸附塔吸附容量,增加變壓吸附系統(tǒng)每經(jīng)歷一個工作循環(huán)的時間,減少了單位時間內(nèi)吸附塔再生次數(shù),并減少有效氣損耗,提高富碳氣中的二氧化碳含量。
(1) 由于吸附劑得到充分再生,再生后塔內(nèi)吸附質(zhì)的殘余量越小,單塔的有效吸附負荷就越大。因此在吸附塔進入到下一個工作循環(huán)時,該塔內(nèi)吸附劑的吸附效率及吸附容量增加,使得凈化氣中二氧化碳體積分數(shù)由原來的3.5%降至3.2%。
(2) 因吸附塔的有效吸附負荷得到提升,提高其吸附效率,增加了變壓吸附系統(tǒng)每經(jīng)歷一個工作循環(huán)的時間,減少了吸附塔再生次數(shù)和有效氣損耗。
(3) 該技術(shù)實施后,增加了二氧化碳解析量,吸附塔內(nèi)死空間及吸附劑吸附的有效氣含量減少,使吸附劑再生過程中有效氣損耗減少。
改造前、后工藝參數(shù)對比見表1。
表1 改造前、后工藝參數(shù)對比
項目實施后,水環(huán)式真空泵效率提高,真空度由-0.058 MPa提升至-0.068 MPa。抽真空能力得到提升,吸附劑得到充分再生,吸附塔內(nèi)死空間及吸附劑吸附的有效氣含量減少,進一步提高了吸附塔的有效負荷,使得富碳氣中CO2體積分數(shù)由82.0%提升至86.0%,凈化氣中CO2體積分數(shù)由原來的3.5%降至3.2%。
通過技術(shù)攻關(guān),變壓吸附裝置的脫碳效率進一步提高,富碳氣中二氧化碳含量進一步提升,吸附塔的再生顯著增加。目前該工藝已實現(xiàn)長周期平穩(wěn)運行,取得了較好的經(jīng)濟效益,同時減少了污水對周圍環(huán)境及管道的污染,達到了節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)的目的。
參考文獻
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