董華林,張德南,梅 屾,易昌國,邱時(shí)奮
(貴州赤天化桐梓化工有限公司,貴州桐梓 563200)
除氧器是氨醇裝置的主要設(shè)備之一,其作用為將除鹽水、蒸汽冷凝液進(jìn)行除氧后向鍋爐等設(shè)備補(bǔ)水。貴州赤天化桐梓化工有限公司氨醇裝置共用1臺(tái)除氧器,供氨醇裝置8臺(tái)和硫回收裝置2臺(tái)廢熱鍋爐補(bǔ)水,供2套變換工段洗滌水及4臺(tái)泵機(jī)封密封水。該除氧器為噴霧填料式除氧器,設(shè)計(jì)運(yùn)行壓力0.02 MPa,溫度104 ℃,進(jìn)水溫度80~95 ℃,額定出力400 t/h,加熱蒸汽源為壓力0.5 MPa、溫度156 ℃的蒸汽。除氧器的除氧效果直接影響鍋爐、汽輪機(jī)的長(zhǎng)周期安全運(yùn)行,給水溶解氧也是鍋爐化學(xué)監(jiān)督的主要指標(biāo)之一。國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 12145—2008《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》中要求[1],對(duì)工作壓力在3.8~5.8 MPa之間的鍋爐給水,溶解氧質(zhì)量濃度必須≤15 μg/L。
除氧原理依據(jù)亨利定律、道爾頓定律和傳熱傳質(zhì)定律。即用蒸汽加熱給水,提高水的溫度,使水面上蒸汽的分壓力逐步增高,溶解氣體的分壓力則逐漸降低,溶解于水中的氣體不斷逸出;當(dāng)水被加熱至相應(yīng)壓力下的沸騰溫度時(shí),水面上全是水蒸氣,溶解氣體的分壓力為零,水不再具有溶解氣體的能力,亦即溶解于水中的氣體,包括氧氣均可被除去。除氧的效果,一方面取決于是否把給水加熱至相應(yīng)壓力下的沸騰溫度,另一方面取決于溶解氣體的排除速度,這個(gè)速度與水和蒸汽的接觸表面積有很大的關(guān)系。采用噴霧加填料的方式,水通過噴嘴被強(qiáng)烈地播散成霧狀下落,與上升的蒸汽流相遇,霧化的效果大大增加,氣體的排除速度也更快,因此雖然水在除氧器中停留的時(shí)間很短,但除氧效果徹底。
RGGN- 400型噴霧填料式除氧器的優(yōu)點(diǎn)是除氧效果好、檢修方便、負(fù)荷變化的范圍大。其原理是:進(jìn)水通過噴嘴被強(qiáng)烈分散成霧狀噴出,加熱蒸汽從填料底部向上流動(dòng)對(duì)噴嘴噴出的霧狀水珠進(jìn)行第1次加熱,使80%~90%的溶解氧逸出。經(jīng)第1次加熱的水流入填料層形成水膜,減小了水的表面張力。從填料層底部加入的加熱蒸汽對(duì)填料層上的水膜再次加熱,除去殘留在水中的氣體。分離出的氣體和少量蒸汽由塔頂?shù)呐艢夤芘懦?,水在除氧器中停留的時(shí)間很短,但除氧效果好,出水中氧質(zhì)量濃度小于15 μg/L[1]。
脫鹽水和蒸汽冷凝液中含有氧氣和其他氣體,一方面,水中溶解的氧氣會(huì)對(duì)金屬材料造成腐蝕,二氧化碳會(huì)加快氧腐蝕。當(dāng)給水中溶解有0.03 mg/L 的氧時(shí),高溫下工作的給水管道在短期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)穿孔的點(diǎn)狀腐蝕,從而影響鍋爐系統(tǒng)運(yùn)行的安全性,縮短其使用壽命[2]。另一方面,不凝結(jié)氣體附在傳熱面上,氧化物沉積形成的鹽垢會(huì)增大傳熱熱阻。熱力除氧器可除去鍋爐給水中的氧氣和其他不凝結(jié)氣體,防止熱力設(shè)備腐蝕和傳熱惡化。
(1) 氨醇車間除氧器投運(yùn)后除氧效果不好,給水溶解氧不合格,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于指標(biāo)所要求的≤15 μg/L的范圍,給鍋爐運(yùn)行帶來安全隱患[3-4]。
(2) 除氧器剛開始投運(yùn)時(shí),除氧箱水溫經(jīng)常達(dá)不到設(shè)計(jì)運(yùn)行溫度,只有將蒸汽量加大才能勉強(qiáng)達(dá)到,但此時(shí)因加入的蒸汽過多,易造成水封被沖破。
(3) 除氧器投運(yùn)一段時(shí)間后,給水進(jìn)口管道經(jīng)常發(fā)生水擊,造成給水入除氧器管口處振動(dòng)劇烈,嚴(yán)重影響除氧器的安全運(yùn)行。
(4) 正常運(yùn)行中,除氧器水封會(huì)不定期地被沖破。水封沖破后,需要關(guān)小蒸汽閥,但水溫下降較快,因水封經(jīng)常被沖破,會(huì)影響鍋爐給水的脫氧效果,從而危及鍋爐的安全運(yùn)行。
(5) 當(dāng)除氧器經(jīng)改造穩(wěn)定運(yùn)行后,各項(xiàng)參數(shù)正常,但分析數(shù)據(jù)不穩(wěn)定。具體結(jié)果見表1。
表1 除氧器正常運(yùn)行時(shí)溶解氧參數(shù) μg/L
(6) 為了回收分子篩再生加熱器和低溫甲醇洗甲醇水分離塔的蒸汽冷凝液、減少現(xiàn)場(chǎng)排放及減輕蒸汽冷凝液冷卻器的熱負(fù)荷,控制水汽車間對(duì)冷凝液處理時(shí)的溫度要求,以降低除氧器蒸汽的消耗,回收熱能。回收了8~10 t/h的蒸汽冷凝液,直接進(jìn)入除氧器的填料上面。除氧器正常耗量為11 t/h,開始耗量有所減少,但運(yùn)行一段時(shí)間后,在保證指標(biāo)正常情況下,除氧器的蒸汽耗量反而增大,其結(jié)果見表2。
表2 蒸汽冷凝液回收后工藝參數(shù)
(1) 針對(duì)除氧器水溫達(dá)不到指標(biāo)要求的情況進(jìn)行了以下排查,對(duì)蒸汽閥門進(jìn)行調(diào)試,行程無問題;對(duì)放空閥進(jìn)行檢查,均為全開。對(duì)除氧器壓力測(cè)量排查時(shí)發(fā)現(xiàn),壓力表安裝在二樓平臺(tái)上,而測(cè)點(diǎn)在除氧器上部,會(huì)造成測(cè)量值大于真實(shí)值。經(jīng)遷移整改后不久,水封又被沖破,現(xiàn)場(chǎng)分析發(fā)現(xiàn),蒸汽經(jīng)測(cè)點(diǎn)壓力導(dǎo)壓管冷凝后流入到表頭,形成一段靜壓差,導(dǎo)致測(cè)量值的變化,故現(xiàn)將壓力表直接安裝在除氧器上部,水溫低及水封被沖破等問題得到解決。
(2) 除氧器給水管產(chǎn)生水擊。水擊是由氣液兩相產(chǎn)生時(shí)發(fā)生的,給水經(jīng)甲醇變換裝置脫鹽水加熱器加熱后才進(jìn)入除氧器,在開車初期未重視給水出口溫度,使得給水出口溫度達(dá)到對(duì)應(yīng)壓力下的飽和溫度進(jìn)而產(chǎn)生水擊。同時(shí),由于給水的補(bǔ)水一部分是蒸汽冷凝液,而冷凝液的補(bǔ)量由熱電的1只調(diào)節(jié)閥控制,此調(diào)節(jié)閥偶爾故障全開,導(dǎo)致給水減少,經(jīng)脫鹽水加熱后產(chǎn)生汽化發(fā)生水擊。針對(duì)以上原因,將出口溫度高報(bào)設(shè)定為83 ℃以提前報(bào)警,可提醒操作人員及時(shí)處理或向調(diào)度匯報(bào)補(bǔ)水量少。但當(dāng)系統(tǒng)減負(fù)荷時(shí),易發(fā)生水擊,外部原因排查沒有結(jié)果,利用一次停車機(jī)會(huì)打開除氧器上部人孔,發(fā)現(xiàn)噴頭掉了大半。其原因是當(dāng)系統(tǒng)減負(fù)荷時(shí),給水閥關(guān)閉,但蒸汽通過掉了噴頭的管口竄入給水管而引起水擊,即將所有噴頭點(diǎn)焊在分布器上以增加強(qiáng)度,水擊問題得到了徹底解決。
(3) 在各項(xiàng)參數(shù)均正常情況下水封被沖破,經(jīng)計(jì)算,其靜壓差檢驗(yàn)設(shè)計(jì)不存在問題;但其密封的脫鹽水為經(jīng)加熱后的脫鹽水,造成密封水蒸發(fā)加快,致使密封水位下降較快,引起水封被沖破?,F(xiàn)改為冷脫鹽水進(jìn)行密封,且保持一定的上水量。
(4) 溶解氧分析數(shù)據(jù)突然不穩(wěn)定。據(jù)了解,質(zhì)控中心操作手法及標(biāo)準(zhǔn)溶液正常,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)取樣發(fā)現(xiàn),橡膠軟管接頭處因老化產(chǎn)生一裂縫,在取樣時(shí)由于管子密封受到裂縫影響,導(dǎo)致分析數(shù)據(jù)不穩(wěn)定,即更換新的軟管后問題得到解決,并定期對(duì)其進(jìn)行檢查。
(5) 蒸汽用量增大,但除氧器壓力未上升,分析認(rèn)為是填料出現(xiàn)問題。利用停車機(jī)會(huì)打開人孔發(fā)現(xiàn),頂層填料中間部分被回收的蒸汽冷凝液沖壞,因接管時(shí)是利用除氧器上部的1根手孔接管,其內(nèi)部沒有擋板或分布器,導(dǎo)致回收的冷凝液直接沖刷填料。經(jīng)更換受損填料并加裝防沖擋板后,蒸汽用量有所下降。
改造后除氧器工藝參數(shù)見表3。
表3 改造后除氧器工藝參數(shù)
由表3可知:改造后,RGGN- 400型除氧器運(yùn)行效果良好,溶解氧達(dá)到要求值。因回收了部分蒸汽冷凝液,相同工況下耗汽量也有所減少。通過對(duì)除氧器內(nèi)件及相關(guān)附件的改造,解決了除氧器設(shè)計(jì)和制造不合理的問題,且改造費(fèi)用低、時(shí)間短,運(yùn)行效果良好。
參考文獻(xiàn)
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