魏 星
(中國南方電網(wǎng)超高壓輸電公司昆明局,云南 昆明 550003)
某直流輸電工程為南方電網(wǎng)公司第2條800 kV電壓等級的直流輸電工程,其主要作用是把某大型水電站生產(chǎn)的清潔電能輸送到廣東負(fù)荷中心。該工程額定輸送容量5 000 MW,電壓為±800 kV,線路全長1 413.96 km,工程兩端換流站采用每極2組12脈動(dòng)閥組串接結(jié)構(gòu)換流器,光直接觸發(fā)技術(shù)。該工程于2011-12-02開工建設(shè),2015-05-30全部建成并投入商業(yè)運(yùn)行。工程兩端換流站設(shè)備國產(chǎn)化率均超過60 %。該工程的投產(chǎn),對減少大氣污染、緩解云南水電棄水、優(yōu)化東西部電力資源配置起到了積極作用。
由于該工程設(shè)備國產(chǎn)化率較高,運(yùn)行方式多樣,在運(yùn)行過程中容易受到天氣、過電壓、設(shè)備老化等多方面的影響,單極閉鎖因素較多。
下面對該工程送端某換流站在2016年4月發(fā)生的一起單極閉鎖事件進(jìn)行分析,通過錄波分析和試驗(yàn)測試等方式,查找單極閉鎖的根本原因,并開展針對性的硬件批次更換和保護(hù)軟件升級。后續(xù)的生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)踐表明,實(shí)施的改進(jìn)措施切實(shí)有效。
2016-04-05,該直流換流站極I高端閥組組控系統(tǒng)1屏內(nèi)F312空開跳閘,組控系統(tǒng)1控制主機(jī)產(chǎn)生ESOF(緊急停運(yùn))信號,并通過控制總線送出“合BPS開關(guān)”命令信號至極I高端閥組保護(hù)。極I高端閥組保護(hù)82BPS保護(hù)Ⅱ段動(dòng)作。極Ⅰ雙閥組由運(yùn)行轉(zhuǎn)為閉鎖狀態(tài)。閉鎖前直流功率為1 840 MW,閉鎖后直流功率無損失,2套安穩(wěn)系統(tǒng)均正確啟動(dòng)。
在800 kV直流換流站控制保護(hù)中,直流保護(hù)系統(tǒng)分為極保護(hù)和閥組保護(hù)系統(tǒng),均采用2套保護(hù)同時(shí)工作、并列運(yùn)行的方式,任意一套保護(hù)動(dòng)作均出口跳閘。保護(hù)裝置采用西門子公司的SIMATIC TDC數(shù)字多微機(jī)處理系統(tǒng),其直流保護(hù)系統(tǒng)包括極級換流器保護(hù)、閥組級換流器保護(hù)、直流母線保護(hù)、直流線路保護(hù)、直流濾波器保護(hù)等。
旁路開關(guān)保護(hù)屬于閥組級換流器保護(hù),其保護(hù)定值和出口時(shí)間如表1所示。
表1 旁路開關(guān)(82BPS)保護(hù)定值
由錄波分析可知,在極Ⅰ高端閥組控制系統(tǒng)發(fā)出BPS(By Pass Switch,合旁路開關(guān))合閘命令后,500 ms內(nèi)IdBPS確實(shí)小于0.07 p.u.,IdCH大于0.09 p.u.,旁路開關(guān)2段保護(hù)正確動(dòng)作閉鎖極I組。
在旁路開關(guān)保護(hù)2段動(dòng)作后,旁路開關(guān)的合閘狀態(tài)仍保持為0,旁路開關(guān)在閥組控制發(fā)出合閘命令后并未真正合上,現(xiàn)場檢查旁路開關(guān)確在分位。對保護(hù)回路檢查分析發(fā)現(xiàn),在F312空開跳開后,LFM邏輯功能模塊失去工作電源,經(jīng)LFM邏輯模塊出口的旁路開關(guān)合閘命令無法送至開關(guān)本體。
綜上所述,閥組控制系統(tǒng)在發(fā)出BPS合閘命令后,激活BPS保護(hù)2段功能。旁路開關(guān)因LFM模塊失電而無法合閘,所有保護(hù)動(dòng)作判據(jù)均滿足,2套閥組保護(hù)動(dòng)作閉鎖極I雙閥組,保護(hù)正確動(dòng)作。
根據(jù)極I高端閥組故障錄波信息分析,極I高端閥組控制系統(tǒng)1的COL電源故障,隨后極I高端閥組控制系統(tǒng)1發(fā)出ESOF信號。
由錄波可知,極Ⅰ高端組控系統(tǒng)1發(fā)出了ESOF信號(該信號脈沖持續(xù)時(shí)間為2 ms),而系統(tǒng)2并未發(fā)出ESOF信號。對照SER信息查找SIMATIC TDC程序,發(fā)現(xiàn)該信號來自于組控監(jiān)視功能。分析閥組ESOF邏輯,發(fā)現(xiàn)此組控監(jiān)視跳閘邏輯將啟動(dòng)旁路開關(guān)合閘命令。
進(jìn)一步分析控制保護(hù)程序可知,以下3種故障可能導(dǎo)致組控監(jiān)視跳閘邏輯發(fā)出ESOF:
(1) Tapchanger Monitoring Trip,即分接頭監(jiān)視功能跳閘;
(2) Firing Angle Monitoring,即觸發(fā)角監(jiān)視功能跳閘;
(3) Group DC Prot 1 and 2 not ok,即閥組保護(hù)系統(tǒng)1和2均故障。
根據(jù)SER事件和故障錄波信息分析得知:跳閘前后未發(fā)現(xiàn)與換流變分接開關(guān)監(jiān)視故障相關(guān)信號,現(xiàn)場核查換流變分接頭均在正常檔位,且極1雙閥組觸發(fā)角無明顯變化。因此,排除前2種故障情況引發(fā)ESOF的可能性。針對第3種故障情況。由直流24 V電源接線(見圖1)可知:閥組保護(hù)系統(tǒng)1,2的故障信號由組控系統(tǒng)對2套閥組保護(hù)故障狀態(tài)監(jiān)視所產(chǎn)生;閥組保護(hù)系統(tǒng)開入到組控系統(tǒng)的接點(diǎn),其24 V正電由組控系統(tǒng)中的-F311直流空開供電。一旦2套閥組保護(hù)同時(shí)故障或K205,K206光耦接點(diǎn)因其他原因同時(shí)斷開,組控系統(tǒng)將判斷為2套閥組保護(hù)系統(tǒng)均不可用,從而執(zhí)行閥組監(jiān)視跳閘邏輯,啟動(dòng)閥組ESOF順序。
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)極I高端組控系統(tǒng)1屏柜內(nèi)的COL/LFM模塊電源空開F312跳開。F312空開與F311空開均接至同一直流24 V母線。運(yùn)行過程中,F(xiàn)312空開所帶的COL,LFM模塊內(nèi)部有可能發(fā)生瞬時(shí)性短路故障,24 V母線電壓瞬時(shí)跌落,2套閥組保護(hù)Release信號接點(diǎn)斷開,導(dǎo)致閥組控制系統(tǒng)1判斷無閥組保護(hù)運(yùn)行,發(fā)ESOF信號。
根據(jù)閥組控制的ESOF順序邏輯,閥組ESOF過程將啟動(dòng)旁路開關(guān)合閘請求。在閥組控制系統(tǒng)1發(fā)出ESOF信號時(shí),閥組控制系統(tǒng)1的旁路開關(guān)合閘命令也同時(shí)發(fā)出。
圖1 直流24 V電源接線
因此得出初步結(jié)論:極I組控系統(tǒng)在運(yùn)行中,因F312空開所帶的COL,LFM模塊發(fā)生瞬時(shí)性短路故障并跳開,組控系統(tǒng)1判斷無閥組保護(hù)運(yùn)行,發(fā)ESOF信號,同時(shí)發(fā)出合旁路開關(guān)命令。旁路開關(guān)因LFM模塊失電而無法合閘,保護(hù)動(dòng)作閉鎖極I雙閥組。極I高端閥組保護(hù)旁路開關(guān)保護(hù)2段正確動(dòng)作,現(xiàn)場安穩(wěn)系統(tǒng)正確啟動(dòng)。
為進(jìn)一步確認(rèn)空開跳閘原因,開展了F312開關(guān)試驗(yàn)和分析。F312空開為菲尼克斯公司的產(chǎn)品,其異常跳閘原因可能是空開本身或其所帶的COL/LFM模塊故障。因此,將該站極I組系統(tǒng)F312空開及COL/LFM模塊在南方電網(wǎng)特高壓直流重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開展實(shí)驗(yàn)測試,測試F312空開及COL/LFM的絕緣性能和工作特性。
3.1.1 空開絕緣性能測試
(1) 測試方法:檢查F312空開和正??臻_的絕緣電阻,用搖表測試輸入信號端對地、輸出信號端對地的絕緣性能。
(2) 測試過程:用搖表測試F312空開和正常空開的絕緣電阻,阻值均大于500 MΩ,絕緣性能良好。
3.1.2 空開跳閘特性曲線測試
(1) 測試方法:測試回路如圖2所示,用可變電阻模擬負(fù)載電路,利用可變電阻改變流過空開的電流進(jìn)行實(shí)驗(yàn),記錄不同電流對應(yīng)的跳閘時(shí)間,繪制空開的跳閘特性曲線。
圖2 F312空開測試接線
(2)測試過程:在2次不同溫度環(huán)境下測得的2個(gè)F312跳閘特性曲線,如圖3,4所示。
圖 3 F312空開實(shí)驗(yàn)所得跳閘特性曲線(常溫26 ℃)
圖4 F312空開實(shí)驗(yàn)所得跳閘特性曲線(恒溫55 ℃)
從圖3,4可知,“常溫”(26 ℃)和“環(huán)境溫度55 ℃”的實(shí)驗(yàn)所得曲線均落在出廠跳閘特性曲線內(nèi),符合菲尼克斯公司TM系列空開的正常工作特性。
COL模塊的主要功能是監(jiān)視2套冗余組控系統(tǒng)的運(yùn)行情況,并實(shí)行系統(tǒng)切換。LFM模塊為“2取1”邏輯功能模塊,可使成為主系統(tǒng)的閥組控制系統(tǒng)信號有效,禁止備用系統(tǒng)的信號出口。
(1) 測試方法:拆開COL模塊和LFM模塊外殼,檢查背板總線、模塊電路板是否存在明顯故障點(diǎn);搭建COL模塊和LFM模塊功能測試電路,分別對開入信號加24 V電壓置1,觀察狀態(tài)顯示燈,在開出信號接開出繼電器(有顯示燈顯示分合狀態(tài)),逐一檢驗(yàn)?zāi)K輸入通道是否正常。
(2) 測試過程:
① 檢查COL,LFM模塊的背部總線、電路板正反面,肉眼觀察未發(fā)現(xiàn)明顯的故障點(diǎn),亦未聞到燒焦味,初步推斷該模塊沒發(fā)生永久性短路故障。
② 測試COL開入開出通道是否正常,開入信號端有:PS OK,HW OK,SW OK,VBE OK;在COL面板上的狀態(tài)顯示燈有:PS OK燈、HW OK燈、SW OK燈、VBE OK燈、MOD燈、MAN燈、SYS STAT、ACTIVE燈;開出信號端有:NO ESOF,SYS OK,System Active,System Passive。
按COL,LFM模塊的電源回路連接圖連接模塊、開出繼電器、電源等。
對開入信號進(jìn)行外部置位,觀察COL模塊指示燈狀態(tài)和開出繼電器狀態(tài)。由測試整體評價(jià)可知,COL模塊開入開出通道均正常。
③ 測試COL切換主用/備用雙向切換功能是否正常,切換結(jié)果是否正確。由測試整體切換結(jié)果可知,COL主從系統(tǒng)切換結(jié)果均正確。
④ LFM模塊邏輯較為簡單,且沒有指示燈,因此只需進(jìn)行功能校驗(yàn)。由測試可知,LFM通道選擇結(jié)果均正確,“2取1”功能正常。
⑤ 空開帶模塊長時(shí)間運(yùn)行測試。
測試方法:接線如圖5所示,圖中2個(gè)COL共用1個(gè)模塊供電的輸入端,信號輸入端分開,設(shè)置2個(gè)電壓測點(diǎn)u1,u2以及4個(gè)電流測點(diǎn),,,。
圖5 回路設(shè)置的電壓電流測點(diǎn)
以LFM,COL和光耦繼電器模擬現(xiàn)場負(fù)載情況(0.5 A),回路長時(shí)間連續(xù)運(yùn)行,通過示波器監(jiān)視各電壓電流測點(diǎn)的變化。當(dāng)該站F312空開跳開時(shí),由u2下降沿觸發(fā)錄波,同時(shí)記錄各測點(diǎn)的波形。
測試過程:經(jīng)過62 h的長時(shí)間運(yùn)行,F(xiàn)312空開出現(xiàn)跳閘,F(xiàn)312備品空開沒有跳閘。查看故障時(shí)刻觸發(fā)的錄波,從T0到T2時(shí)刻變化如表2所示。
表2 該站F312空開跳開時(shí)刻的電流電壓變化
以上測試結(jié)果表明,由于該站F312空開流入流出電流,有突變(0.56 A→37.5 A),而沒有突變,可以定位故障點(diǎn)在與之間的支路1、支路2或支路3中。因支路3的F312備品空開沒有跳開,可以排除支路3(正常COL的信號輸入支路)出現(xiàn)故障點(diǎn)。因沒有出現(xiàn)突變,判定為非接地故障。因此,可判定為支路1或支路2內(nèi)部某一時(shí)刻出現(xiàn)故障點(diǎn),導(dǎo)致24 V直流電壓跌落。
綜上所述,判定故障原因?yàn)槠凉駜?nèi)設(shè)備長時(shí)間運(yùn)行后,支路1或支路2內(nèi)部出現(xiàn)短路故障點(diǎn),回路出現(xiàn)大電流而拉低電源電壓,然后大電流導(dǎo)致該站F312空開跳閘。這與現(xiàn)場情況一致。因此,路故障點(diǎn)位置在支路1或支路2內(nèi)部。
(1) 空開絕緣測試、跳閘特性曲線測試、長時(shí)熱特性測試等實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該站F312空開正常。
(2) 通過實(shí)驗(yàn)測試,該站COL/LFM模塊的外觀、通道、功能均正常。
(3) 空開帶模塊長時(shí)間運(yùn)行測試出現(xiàn)電壓瞬時(shí)跌落和F312空開跳開現(xiàn)象,與現(xiàn)場情況一致,可鎖定支路1或支路2內(nèi)部出現(xiàn)短路故障點(diǎn)(非接地故障),初步懷疑COL模塊或光耦存在故障。
(4) 通過聯(lián)系設(shè)備廠家并根據(jù)COL模塊詳細(xì)電路圖,并借助外部專業(yè)檢測力量,對故障COL模塊開展了元件級專業(yè)測試。最終查明了故障為COL模塊板卡制造工藝問題,在長期運(yùn)行中特別是環(huán)境濕度較高時(shí),該模塊板卡內(nèi)部分虛焊點(diǎn)出現(xiàn)短路所致。
(5) 出現(xiàn)短路故障后,回路出現(xiàn)大電流而拉低電源電壓,然后大電流導(dǎo)致F312空開跳閘。在F312開關(guān)跳閘過程中,DC 24 V電源電壓出現(xiàn)短時(shí)波動(dòng)(約2 ms),此時(shí)2套閥組保護(hù)Release信號接點(diǎn)斷開,導(dǎo)致組控系統(tǒng)判斷無閥組保護(hù)運(yùn)行,發(fā)ESOF信號跳閘。
4.2.1 硬件方面
由于最終確定為該直流雙端換流站的COL模塊制造工藝批次性問題,以此提出了針對性反措。廠家根據(jù)最新工藝生產(chǎn)了新批次的COL模塊,并在2017年1月該直流綜合停電期間對兩端換流站COL模塊進(jìn)行了全部更換。模塊更換至今運(yùn)行狀況良好。
4.2.2 軟件方面
為增加保護(hù)可靠性,將控制系統(tǒng)收到的2套保護(hù)不OK信號增加軟件抗干擾措施(軟件增加6 ms防抖邏輯),躲過信號電源短時(shí)擾動(dòng)過程,消除直流閉鎖風(fēng)險(xiǎn)。軟件升級工作已經(jīng)在2017年1月該直流綜合停電期間完成。軟件修改示意如圖6所示。
介紹了某直流換流站極Ⅰ單極閉鎖事件的過程,分析了相關(guān)保護(hù)正確動(dòng)作的情況。針對故障的COL/LFM模塊進(jìn)行測試,并通過補(bǔ)充試驗(yàn)論證等方式查找了閉鎖的根本原因。針對故障原因從硬件和軟件2方面提出了改進(jìn)措施,并在現(xiàn)場成功實(shí)施。實(shí)施后的設(shè)備運(yùn)行狀況表明,所提出的解決方案極大提升了該直流換流站的運(yùn)行穩(wěn)定性。
圖6 控制保護(hù)系統(tǒng)軟件修改示意
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