馬巖昕
(黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司,黑龍江 齊齊哈爾 161000)
某電廠1號(hào)汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠制造的300MW亞臨界、一次中間再熱、單軸、兩缸兩排汽、供熱汽輪機(jī)組。機(jī)組型號(hào)為C250/N300-16.7/537/537,高、中壓缸采用合缸結(jié)構(gòu)。機(jī)組熱力系統(tǒng)采用單元制方式,共設(shè)有8段抽汽分別供給3臺(tái)高壓加熱器、1臺(tái)除氧器和4臺(tái)低壓加熱器。給水泵配置方式為 2×50%BMCR(BoilerMaximumContinueRate,鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量)汽動(dòng)給水泵,小汽機(jī)用汽由4抽供給;其備用泵為1×30%BMCR 電動(dòng)調(diào)速給水泵。
為了解決1號(hào)機(jī)組經(jīng)濟(jì)性低的問題,在2015年6—8月機(jī)組大修時(shí),特邀請華電動(dòng)力研究中心對1號(hào)機(jī)組進(jìn)行了熱力性能試驗(yàn),查找熱耗偏高的原因,為機(jī)組大修技改提供參考依據(jù)。
華電動(dòng)力技術(shù)研究中心對1號(hào)機(jī)組開展了大修前性能試驗(yàn)。根據(jù)試驗(yàn)的初步結(jié)論,1號(hào)機(jī)組的高壓缸效率嚴(yán)重偏低。在設(shè)計(jì)THA(TurbineHeatAcceptance,熱耗率驗(yàn)收)工況下,高壓缸效率設(shè)計(jì)值為87.35%,中壓缸效率設(shè)計(jì)值為91.015%,而 1 號(hào)機(jī)組的 3VWO(ValveWholeOpening,閥門全開)試驗(yàn)工況時(shí)高壓缸效率為79.58%,比設(shè)計(jì)值低7.77%。高壓缸效率偏低,不僅降低了汽輪機(jī)本體的性能,也直接影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。高壓缸效率每低1%,發(fā)電煤耗升高約0.611g/kWh,所以高壓缸效率低影響煤耗約為4.68g/kWh。同時(shí),高排溫度高于設(shè)計(jì)值,造成鍋爐再熱減溫水增加,也會(huì)導(dǎo)致機(jī)組煤耗上升。再熱減溫水每增加1t/h,發(fā)電煤耗升高約0.063g/kWh。試驗(yàn)時(shí),1號(hào)機(jī)組的再熱減溫水流量增加17.01t/h,影響煤耗約為1.07g/kWh。
1號(hào)機(jī)組3個(gè)試驗(yàn)工況(3VWO,4VWO,負(fù)荷300MW)的中壓缸名義效率分別為87.72%,86.92%,88.02%,中壓缸效率偏低。
1號(hào)汽輪機(jī)帶額定負(fù)荷300MW時(shí),調(diào)節(jié)抽汽壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于規(guī)定值,而且隨著機(jī)組運(yùn)行時(shí)間的增加而不斷惡化。帶額定負(fù)荷300MW時(shí),調(diào)節(jié) 抽 汽 壓 力 五 抽 最 高 可 達(dá)0.6166MPa(額 定是 0.5166MPa);調(diào)節(jié)抽汽壓力 六抽最高可達(dá)0.208MPa(額定是 0.197MPa)。經(jīng)檢查,是因?yàn)?號(hào)汽輪機(jī)葉片結(jié)垢,使汽輪機(jī)通流面積相對減小,造成了機(jī)組在帶額定負(fù)荷時(shí)監(jiān)視段壓力超標(biāo)的現(xiàn)象。1號(hào)汽輪機(jī)葉片結(jié)垢情況如圖1所示。
通過對系統(tǒng)進(jìn)行隔離,對機(jī)組進(jìn)行流量平衡測試,發(fā)現(xiàn)1號(hào)機(jī)組的熱力系統(tǒng)外漏量比較大。1號(hào)機(jī)組的3VWO工況不明外漏量為17.58t/h,漏泄率為1.88%,主要漏泄點(diǎn)為鍋爐定排擴(kuò)容器及汽輪機(jī)高加安全門(在無壓放水門處有蒸汽),1—3號(hào)高加事故疏水至疏水?dāng)U容器調(diào)節(jié)門(門后溫度在110—120℃)、中輔聯(lián)箱疏水門 (門后溫度在 90℃左右)、主蒸汽至疏水?dāng)U容器調(diào)節(jié)門等處。
圖1 1號(hào)汽輪機(jī)葉片結(jié)垢情況
目前,5號(hào)低加疏水到6號(hào)低加的疏水管道布置在人行通道一側(cè),為不影響人員行走,管道挑得很高,而且疏水管道本身距離比較長,沿程阻力較大。這就導(dǎo)致5號(hào)低加疏水在克服較大的沿程阻力時(shí),還需克服管道最高點(diǎn)與5號(hào)低加疏水口的高度差所形成的大約有4m的水封阻力,方可疏入6號(hào)低加。這導(dǎo)致管道不僅疏水不暢,振動(dòng)也比較大。
6號(hào)低加到7號(hào)疏水系統(tǒng)管道沿途存在2個(gè)“U”型管水封。6號(hào)低加的疏水需克服這2個(gè)“U”型管形成的水封及沿程阻力后,才能進(jìn)入7號(hào)低加,因此導(dǎo)致疏水不暢。由于5—6,6—7低加疏水不暢,為了保證低加水位,開啟低加疏水至凝汽器快速疏水門,使回?zé)嵝氏陆?,凝汽器熱?fù)荷增加,影響汽輪機(jī)真空,從而使機(jī)組熱耗率升高。
當(dāng)負(fù)荷為270MW時(shí),7,8號(hào)低加凝結(jié)水進(jìn)水溫度為33℃、出口凝結(jié)水溫度為75℃;6號(hào)低加入口凝結(jié)水溫度為75℃,出口凝結(jié)水溫度為107℃;5號(hào)低加入口凝結(jié)水溫度為107℃,出口凝結(jié)水溫度為132℃。此時(shí),將6號(hào)低加至7號(hào)低加疏水旁路門、5號(hào)低加至6號(hào)低加疏水旁路門全開后,7,8號(hào)低加凝結(jié)水進(jìn)水溫度為33℃,出口凝結(jié)水溫度為82℃;6號(hào)低加入口凝結(jié)水溫度為82℃,出口凝結(jié)水溫度為113℃;5號(hào)低加入口凝結(jié)水溫度為113℃,出口凝結(jié)水溫度為144℃。
關(guān)閉低加至凝汽器快速疏水門后,開啟正常低加疏水旁路門,從而使低加出口溫度升高,減少了高溫疏水排至凝汽器,使機(jī)組真空提高,機(jī)組熱耗降低。
機(jī)組所采用的梳齒式汽封密封效果差,汽封漏氣量大,嚴(yán)重影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。
由于該機(jī)組自密封好,一般在280MW負(fù)荷時(shí),軸封供汽壓力就超過0.031MPa,軸封就會(huì)溢流到凝汽器,造成熱能損失并增加凝汽器熱負(fù)荷。
原汽封均采用梳齒式汽封。梳齒式汽封采用高低齒曲徑式結(jié)構(gòu)、斜平齒結(jié)構(gòu)或鑲嵌齒片式結(jié)構(gòu),利用許多依次排列的汽封齒與軸之間較小的間隙,形成一個(gè)個(gè)小汽室,使高壓蒸汽在這些汽室中逐級(jí)降低壓力,以達(dá)到減少蒸汽泄漏的目的。若汽封密封效果不理想(汽封齒磨損或汽封間隙變大),汽封漏氣量將變大,嚴(yán)重影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。為了提高1號(hào)機(jī)組的性能,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,將1號(hào)機(jī)組高、中、低壓隔板汽封和軸封改用新型的蜂窩式汽封。
對1號(hào)汽輪機(jī)汽封采取以下改造措施:高壓缸、中壓缸、低壓缸以及2臺(tái)小汽機(jī)隔板汽封采用蜂窩式汽封。其中,各軸封供汽腔室的兩側(cè)的汽封,采用接觸式蜂窩式汽封。在高壓缸夾層上下缸分別加裝退讓式汽封,上缸間隙(2.50±0.05)mm,下缸間隙(0.50±0.05)mm。
汽輪機(jī)葉片結(jié)垢后,一般采用停機(jī)解體各結(jié)垢部件,進(jìn)行人工鏟除的方法處理。這個(gè)方法費(fèi)時(shí)費(fèi)力,且難以將積垢徹底清除。為了解決這一難題,采用了轉(zhuǎn)臺(tái)式噴丸清理機(jī)清除。轉(zhuǎn)臺(tái)式噴丸清理機(jī)是采用引進(jìn)的汽輪機(jī)噴丸除銹、除垢工藝而設(shè)計(jì)的專為電廠汽輪機(jī)除銹、除垢的設(shè)備。噴丸采用的玻璃珠材質(zhì)為SiO2,粒徑0.25—0.35mm,硬度45—55moh。采用該技術(shù)對汽輪機(jī)葉片進(jìn)行除銹、除垢后,葉片表面光潔度能夠達(dá)到5級(jí),露出光亮的金屬光澤。經(jīng)過噴丸處理的汽輪機(jī)通流部分,效率可增加 1%—3%,表面疲勞強(qiáng)度能夠提高 10%;同時(shí)也提高了除垢的工作效率。
由于主要漏泄點(diǎn)為鍋爐定排至擴(kuò)容器閥門,因此將其改為密封性好的進(jìn)口手動(dòng)球閥門。對汽輪機(jī)高加安全門(在無壓放水門處有蒸汽)密封面進(jìn)行了重新研磨。1—3號(hào)高加事故疏水至疏水?dāng)U容器調(diào)節(jié)門(門后溫度在110—120℃)通過技改更換為密封性好的進(jìn)口調(diào)節(jié)門。對中輔聯(lián)箱疏水門(門后溫度在90℃左右)密封面進(jìn)行了重新研磨。針對主蒸汽至疏水?dāng)U容器汽動(dòng)門等熱力系統(tǒng)的直接外漏,大修前對高壓閥門的嚴(yán)密性進(jìn)行摸底排查,掌握閥門的內(nèi)漏情況。大修時(shí),安排檢修技能較高的技術(shù)人員對內(nèi)漏嚴(yán)重的閥門進(jìn)行重點(diǎn)檢修,對密封面進(jìn)行研磨。
(1)對5號(hào)低加到6號(hào)低加疏水系統(tǒng)的改進(jìn)。將疏水管道布置到低加另一側(cè),管道的最高點(diǎn)(以5號(hào)低加疏水調(diào)節(jié)閥的進(jìn)出口的高差,及6號(hào)低加的疏水接入口的位置確定)盡量降低,實(shí)際高度可降低1.5m左右。
5號(hào)低加到6號(hào)低加疏水系統(tǒng)的改進(jìn)前后的對比如圖2所示。
圖2 5號(hào)低加到6號(hào)低加疏水系統(tǒng)改進(jìn)前后對比
(2)對6號(hào)低加到7號(hào)低加疏水系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)。降低疏水管最高點(diǎn)的高度,取消6號(hào)低加疏水出口第4個(gè)彎頭,取直走向7號(hào)低加??山档透叨燃s1m。抬高疏水管最低點(diǎn)的高度,大約可抬高1.5m。將6號(hào)低加疏水調(diào)節(jié)閥及其旁路閥抬高,疏水調(diào)節(jié)閥后的隔離閥也抬高,閥柄水平安裝。6號(hào)低加到7號(hào)低加疏水系統(tǒng)改進(jìn)前后的對比如圖3所示。
原軸封溢流到凝汽器去,造成熱能損失并增加凝汽器熱負(fù)荷。改進(jìn)后將其回收到8號(hào)低加,回收軸封聯(lián)箱溢流汽的低溫?zé)崮堋?/p>
圖3 6號(hào)低加到7號(hào)低加疏水系統(tǒng)改進(jìn)前后對比
將目前的隔離閥(安裝在軸封溢流調(diào)節(jié)閥后的)后的彎頭取消,直接與疏水?dāng)U容器的管道相連。在目前的軸封溢流調(diào)節(jié)電動(dòng)旁路閥前增加隔離閥和軸封,使其溢流至8號(hào)低加調(diào)節(jié)閥。將現(xiàn)軸封溢流調(diào)節(jié)電動(dòng)旁路閥作為軸封溢流至8號(hào)低加調(diào)節(jié)閥的軸封,溢流至8號(hào)低加后隔離閥。閥后管道通過1個(gè)彎頭向上,再通過1個(gè)彎頭轉(zhuǎn)向8號(hào)低加,從8號(hào)低加上原7號(hào)低加到8號(hào)低加的疏水接入口接入。沿線走向根據(jù)具體情況布置,排管時(shí)應(yīng)盡量減少“U”型管和彎頭,并增加支吊架。
新增加的軸封溢流到8號(hào)低加的動(dòng)作定值設(shè)定為原軸封溢流的動(dòng)作定值0.031MPa,將保留的軸封溢流調(diào)節(jié)站動(dòng)作值設(shè)定為0.032MPa。軸封溢流管改進(jìn)前后對比如圖4所示。
(1)3VWO工況的熱耗率試驗(yàn)結(jié)果:1號(hào)機(jī)組大修前后3VWO工況的參數(shù)修正后平均熱耗分別為 8747.2kJ/kWh 和 7952.7kJ/kWh, 大 修 后熱耗比設(shè)計(jì)THA工況熱耗高76.6kJ/kWh,比1號(hào)機(jī)組大修前修正熱耗降低794.5kJ/kWh,本次大修取得了很好的效果。
圖4 軸封溢流管改進(jìn)前后對比
(2)高、中壓缸效率試驗(yàn)結(jié)果:機(jī)組大修后3VWO工況高壓缸效率為83.65%,比設(shè)計(jì)值87.35% 低 3.70%,比修前高壓缸效率 79.48% 升高4.17%。大修后3VWO工況中壓缸名義效率為91.27%,比設(shè)計(jì)值 91.015% 高 0.255%,比大修前中壓缸名義效率87.72%提高了3.55%,但中壓缸實(shí)際效率得到了提高。中壓缸名義效率的降低是由高中壓平衡盤漏汽率降低導(dǎo)致的。
(3)大修前后熱耗率對比情況:機(jī)組大修前試驗(yàn)共進(jìn)行了3個(gè)工況試驗(yàn),分別為3VWO,4VWO和300MW工況。因?yàn)楦脑觳簧婕皺C(jī)組增容,故這里僅取3VWO和300MW工況和修后相關(guān)試驗(yàn)進(jìn)行對比。大修前后取得的試驗(yàn)熱耗及修正后熱耗數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 大修前后試驗(yàn)熱耗及修正后熱耗數(shù)據(jù)對比
通過本次大修中進(jìn)行的機(jī)側(cè)優(yōu)化改造、通流間隙調(diào)整及質(zhì)量控制等措施的實(shí)施,熱耗已經(jīng)逼近機(jī)組設(shè)計(jì)值,降耗效果非常明顯。
通過1號(hào)機(jī)組的性能試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)機(jī)組在運(yùn)行方面,存在以下影響運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的問題。
(1)汽輪機(jī)缸效率低于設(shè)計(jì)值。在3VWO工況下修前試驗(yàn)得到高、中壓缸效率分別為79.48%,91.60%(中壓缸實(shí)際效率要比此值還要低),比設(shè)計(jì)值分別低了7.87%和高了0.585%。修后試驗(yàn)得到高、中壓缸效率分別為83.65%和91.27%,比設(shè)計(jì)值分別低了3.70%和高了0.255%;修后效率比修前有所提高,但是還存在一定的提高空間。
(2)鍋爐側(cè)存在較大的泄漏。鍋爐側(cè)一部分閥門存在較嚴(yán)重的泄漏問題,特別是汽包定排和連排閥幾乎關(guān)不住,導(dǎo)致試驗(yàn)時(shí)機(jī)組漏量較大,某些工況漏量甚至在20t/h之上,影響試驗(yàn)精度。試驗(yàn)過程中,1號(hào)機(jī)停機(jī)處理過泄漏問題,因此,在機(jī)組重啟后所做的3VWO和4VWO工況鍋爐定排漏量有明顯的下降。
改進(jìn)前后的汽輪機(jī)組性能試驗(yàn)與運(yùn)行結(jié)果表明,機(jī)組存在的問題得到一定程度的解決和改善,性能得到較大幅度的提高。機(jī)組運(yùn)行各項(xiàng)控制指標(biāo)在規(guī)程要求之內(nèi),各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)有明顯提高。
在3VWO工況下,以給水流量計(jì)算為基準(zhǔn),在初、終參數(shù)相同情況下,機(jī)組熱耗率下降了794.5kJ/kWh,機(jī)組發(fā)電煤耗率相應(yīng)下降了29.8g/kWh。
在300MW工況下,機(jī)組采取順序閥運(yùn)行,在初、終參數(shù)相同情況下,機(jī)組熱耗率下降了742.2kJ/kWh,機(jī)組發(fā)電煤耗率相應(yīng)下降了27.8g/kWh。
1號(hào)機(jī)組運(yùn)行及試驗(yàn)結(jié)果表明,進(jìn)行完善改進(jìn)是十分必要的,技術(shù)措施是可行的,改進(jìn)是成功的。
改進(jìn)后機(jī)組經(jīng)濟(jì)性雖有顯著提高,但與設(shè)計(jì)值和同類型進(jìn)口機(jī)組相比,仍存在相當(dāng)差距。結(jié)合機(jī)組實(shí)際情況,進(jìn)一步采取技術(shù)措施提高機(jī)組性能,仍有較大空間。
參考文獻(xiàn):
1 馬士東.600MW超臨界汽輪機(jī)熱耗率偏高的原因分析[J].華電技術(shù),2009,31(10):16-18.