杜 強(qiáng)
(中鐵十八局集團(tuán)第三工程有限公司,河北 涿州 072750)
伴隨著高速鐵路飛速發(fā)展的步伐,對高鐵施工質(zhì)量要求越來越高,如何保證混凝土強(qiáng)度的問題已迫在眉睫。目前國內(nèi)隧道施工已大部分實現(xiàn)機(jī)械化作業(yè),但如何優(yōu)化施工工藝,使得機(jī)械化在隧道施工中更為快速有效的發(fā)揮作用,成為了下一步施工中研究的重點。
以往隧道二襯混凝土脫模以后,通常采用灑水或者自然養(yǎng)護(hù)方式對其進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。近年來,有多家單位開發(fā)研制出隧道噴霧養(yǎng)護(hù)臺架,通過對二襯混凝土表面灑水降溫,降低混凝土內(nèi)部與外部的溫差,從而達(dá)到養(yǎng)護(hù)的目的。我們通過引進(jìn)隧道蒸汽養(yǎng)護(hù)臺車,模擬工廠內(nèi)蒸汽養(yǎng)護(hù)的方式對二襯混凝土進(jìn)行養(yǎng)護(hù),提高養(yǎng)護(hù)效果,節(jié)約施工人員投入,更加快速有效的提高混凝土的強(qiáng)度。
臺車總長13m,高度與寬度根據(jù)隧道斷面確定,臺架距離二襯混凝土表面50cm,噴頭距離二襯混凝土表面35cm。臺車由走行系統(tǒng)、型鋼臺架、縱環(huán)向氣囊、蒸汽發(fā)生系統(tǒng)和噴淋系統(tǒng)組成。
主要工作原理是通過設(shè)備四周(前后兩端、兩側(cè)邊墻底部)的氣囊密封,對養(yǎng)護(hù)區(qū)域形成封閉空間,通過微米級霧化噴嘴實現(xiàn)加濕,另外針對霧化水設(shè)置了加熱裝置,確保噴射的霧化水溫度與隧道壁混凝土溫差小。霧化系統(tǒng)結(jié)合濕度傳感器,對封閉空間內(nèi)的濕度進(jìn)行控制和調(diào)節(jié),減少人為干預(yù)。整套設(shè)備走行采用軌行式,與襯砌臺車同軌,襯砌臺車前移后,養(yǎng)護(hù)臺車可實現(xiàn)快速就位進(jìn)行養(yǎng)護(hù)施工。
圖1 蒸汽養(yǎng)護(hù)臺車橫斷面圖
密封裝置分為端面徑向密封和環(huán)面縱向密封,可滿足不平整度小于±100mm的洞壁密封,該裝置隔熱隔濕。端面徑向密封采用氣囊密封,氣囊固定在臺架環(huán)面支架上。工作時,通過鼓風(fēng)系統(tǒng)填充氣囊,氣囊膨脹后與襯砌面緊密帖合。環(huán)面縱向密封采用防水布密封,防水布固定在環(huán)面支架上,沿襯砌內(nèi)輪廓面鋪開,端頭與氣囊銜接,使混凝土表面形成一個表面由防水布覆蓋,兩端氣囊密封的密封空間。
圖2 蒸汽養(yǎng)護(hù)臺車縱斷面圖
首臺蒸汽養(yǎng)護(hù)臺車應(yīng)用于鄭萬高鐵項目6標(biāo)段的蘇家?guī)r隧道進(jìn)口,該隧道全長5360m,二襯長度12m/板,C30混凝土厚度55cm,每板二襯混凝土圬工量為128m3,澆注時間多為8~10h,拆模時間為24h,拆模后即將蒸汽養(yǎng)護(hù)臺車就位進(jìn)行養(yǎng)護(hù)作業(yè)。
蘇家?guī)r隧道進(jìn)口第四板襯砌于2017年11月16日21:35澆注完畢,11月17日21:35拆模,拆模后立即進(jìn)行蒸汽養(yǎng)護(hù);蘇家?guī)r隧道出口第二板襯砌于2017年11月16日19:00澆注完畢,11月17日19:00拆模,拆模后進(jìn)行灑水養(yǎng)護(hù);后灣隧道進(jìn)口于2017年11月17日14:00澆筑完畢,11月18日15:00拆模,拆模后用噴霧臺車進(jìn)行養(yǎng)護(hù)?;炷翉?qiáng)度均為C35,使用相同的原材料及配合比,拆模后混凝土強(qiáng)度為11MPa,養(yǎng)護(hù)時間均為7d,通過回彈檢驗實體混凝土1d、7d、28d和56d強(qiáng)度,同時檢測標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試件的強(qiáng)度。試驗結(jié)果如表1和圖4。分別在襯砌混凝土芯部進(jìn)行測溫元器件埋設(shè),在襯砌混凝土拆模后每2h進(jìn)行一次溫度測量,記錄混凝土芯部溫度和表面溫度,通過芯部溫度調(diào)節(jié)蒸汽養(yǎng)護(hù)臺車溫度,使內(nèi)外溫差不大于15℃,以確定養(yǎng)護(hù)臺車的養(yǎng)護(hù)溫度。經(jīng)試驗可得到混凝土養(yǎng)護(hù)臺車的恒溫溫度為40℃。
表1 混凝土強(qiáng)度對比表
通過試驗對比分析,使用二襯養(yǎng)護(hù)臺車養(yǎng)護(hù)后在自然養(yǎng)護(hù)下的收縮值與標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)的收縮值相差不大,這也證明了早期養(yǎng)護(hù)的重要性。因為混凝土的收縮在水化反應(yīng)過程中形成,而整個水化反應(yīng)時間雖長,但絕大部分反應(yīng)集中在混凝土成型后12h,此時由于良好的供水,有效抑制了混凝土的收縮。試驗證明,養(yǎng)護(hù)方法對混凝土強(qiáng)度的影響主要在早期。就早期強(qiáng)度而言,使用二襯養(yǎng)護(hù)臺車養(yǎng)護(hù)條件下的混凝土強(qiáng)度比自然養(yǎng)護(hù)條件下的混凝土強(qiáng)度高。早期供水養(yǎng)護(hù)極為重要,早期充分供水可以減小混凝土的自縮和干縮,同時有利于早期強(qiáng)度的形成和后期強(qiáng)度的提高。本養(yǎng)護(hù)方法起到了早期供水的作用,混凝土試件的早期強(qiáng)度較高,56d強(qiáng)度較自然養(yǎng)護(hù)高出一個等級,是一種有效的養(yǎng)護(hù)方法。
圖4 強(qiáng)度曲線對比圖
通過試驗總結(jié)發(fā)現(xiàn),蒸汽養(yǎng)護(hù)臺車在使用過程中仍然存在一些不足,需要在后續(xù)施工過程中進(jìn)行改進(jìn),首先,該臺車目前尚未形成完全的智能化,仍需要人工手動操作才能使用,溫度與濕度不能持續(xù)保持穩(wěn)定,如果增加溫濕度控制柜可能會達(dá)到該效果;其次,臺車仍然采用輪軌式走行系統(tǒng),移動速度慢且靈活性差,下一步可以改進(jìn)為輪胎式走行,這樣不受軌道限制,使用起來更加方便;最后,該臺車只具備養(yǎng)護(hù)功能,不能兼顧敲擊檢查使用,通過在端頭增加檢查平臺可以解決此問題。
通過對實驗結(jié)果數(shù)據(jù)分析可知:采用蒸汽臺車養(yǎng)護(hù)的二襯混凝土7d強(qiáng)度可以達(dá)到68%,比自然養(yǎng)護(hù)提高6%;14d強(qiáng)度可以達(dá)到87%,比自然養(yǎng)護(hù)提高6%;28d強(qiáng)度可以達(dá)到100%,比自然養(yǎng)護(hù)提高4.8%;56d強(qiáng)度可以達(dá)到113%,比自然養(yǎng)護(hù)提高8.8%。
由此可見,對于混凝土早期強(qiáng)度,臺車養(yǎng)護(hù)較自然養(yǎng)護(hù)更有優(yōu)勢,能較快提高混凝土早期強(qiáng)度,而且經(jīng)過臺車養(yǎng)護(hù)的混凝土最終強(qiáng)度較自然養(yǎng)護(hù)的更強(qiáng)。通過臺車養(yǎng)護(hù),混凝土外觀質(zhì)量和強(qiáng)度有了明顯提高。
使用二襯養(yǎng)護(hù)臺車對混凝土進(jìn)行及時養(yǎng)護(hù),不但能保持住混凝土中未凝水分不散失,同時確保水泥水化反應(yīng)時所需用水量,使混凝土得到良好的養(yǎng)護(hù),對提高混凝土的強(qiáng)度及耐久性有著重要的作用,從而保證了混凝土的質(zhì)量,值得推廣應(yīng)用。
[1] Q/CR9226-2015. 鐵總建設(shè)[2015]80號鐵路隧道工程施工機(jī)械配置技術(shù)規(guī)程[S].
[2] Q/CR9603-2015. 鐵總建設(shè)[2015]80號 高速鐵路隧道工程施工技術(shù)規(guī)程[S].
[3] TB 10424-2010. 鐵建設(shè)[2010]240號高速鐵路隧道工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)[S].
[4] 陳肇元. 混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性設(shè)計方法[J]. 建筑技術(shù),2013(6):24-27.