韓耀圖,劉鵬,林家昱,王曉鵬,賈立新
(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300459)
曹妃甸11-2油田是整體受前第三系潛山基底古地貌控制的大型披覆背斜構(gòu)造,沉積相以曲流河和辮狀河沉積為主,明化鎮(zhèn)組、館陶組及東營組儲(chǔ)層均相當(dāng)發(fā)育,是一個(gè)層系多、復(fù)雜、非均質(zhì)性較強(qiáng)的底水油藏。隨著油田開發(fā)進(jìn)入中后期,因出砂和高含水導(dǎo)致油田減產(chǎn)停產(chǎn)的井越來越多,急需治理。老井側(cè)鉆是當(dāng)前渤海油田低效井治理和挖潛上產(chǎn)的重要手段。根據(jù)海上油田井網(wǎng)不規(guī)則、層系復(fù)雜、出砂嚴(yán)重、作業(yè)日費(fèi)高等特點(diǎn),研發(fā)了一套適合海上油田的固井充填防砂一體化的新技術(shù)。該技術(shù)能一趟鉆將防砂管柱與固井管柱送入目的井段,通過在不同位置的操作,實(shí)現(xiàn)上部復(fù)雜井段的注水泥封固和下部油層段的礫石充填防砂,作業(yè)結(jié)束后無需鉆塞,避免了水泥對(duì)儲(chǔ)層的污染[1-3]。
固井充填防砂一體化工藝管柱主要由外管柱和內(nèi)管柱構(gòu)成。外管柱結(jié)構(gòu)如圖1所示。表1列出了該管柱幾個(gè)關(guān)鍵工具的功能。
圖1 φ244.5 mm套管側(cè)鉆水平井固井充填防砂一體化管柱
表1 固井充填防砂一體化完井管柱關(guān)鍵工具的作用
內(nèi)管柱主要由拋光桿、沖管、服務(wù)工具總成、開關(guān)工具總成、坐封工具組成,它通過坐封工具與外管柱中頂部封隔器總成相連。服務(wù)工具總成主要包括機(jī)械定位器、選擇性單流閥、滑套開關(guān)工具及相關(guān)密封短節(jié)。其中:機(jī)械定位器定位下入和充填定位接箍,確定下入位置和充填位置;而滑套開關(guān)工具則用來開關(guān)充填滑套和固井滑套[4-6]。
固井充填防砂一體化完井技術(shù)是在分級(jí)注水泥固井技術(shù)、管外封隔器技術(shù)、裸眼井礫石充填技術(shù)基礎(chǔ)上研究而成的一種新型完井工藝技術(shù)。該技術(shù)一趟鉆將防砂管柱與固井管柱一起下入井內(nèi)目標(biāo)井段,首先完成頂部封隔器的坐封驗(yàn)封,然后再坐封管外封隔器。管外封隔器坐封完成后再進(jìn)行礫石充填作業(yè),礫石充填作業(yè)時(shí),砂漿通過充填轉(zhuǎn)換工具的充填孔再經(jīng)過充填滑套流向篩管與裸眼環(huán)空。充填結(jié)束后,上提內(nèi)管柱到反循環(huán)沖砂位置,反循環(huán)沖洗鉆桿內(nèi)多余礫石。反循環(huán)沖砂結(jié)束后,上提內(nèi)管柱至注水泥位置進(jìn)行注水泥作業(yè),注水泥時(shí)水泥由固井滑套進(jìn)去裸眼段鉆井液從上部循環(huán)滑套返出,建立注水泥通道,注水泥作業(yè)結(jié)束后上提內(nèi)管柱到洗水泥位置,清洗鉆桿內(nèi)的殘余水泥。內(nèi)管柱在上提過程中,內(nèi)管柱上的滑套關(guān)閉工具會(huì)關(guān)閉充填滑套、循環(huán)滑套、固井滑套,保證外管柱的密封性。
1)固井管柱和防砂管柱一起一次性下入,施工過程簡(jiǎn)單、可靠。2)作業(yè)過程中沖管與套管環(huán)空連通,防砂段靜液柱壓力可控,防止泥餅坍塌[7-9]。3)生產(chǎn)層段下入防砂管柱,進(jìn)行礫石充填防砂,確保防砂的長效性。4)砂漿充填過程由常規(guī)水平井充填α波與β波規(guī)律組成。5)上部復(fù)雜層位注水泥固井結(jié)束后無需鉆塞,避免了水泥對(duì)儲(chǔ)層的污染。6)完井后管柱通徑大,利于后期開采或修井作業(yè)。
水平儲(chǔ)層段鉆進(jìn)時(shí),鉆具受重力作用產(chǎn)生偏心,井眼下井壁環(huán)空返砂效果較差,摩阻扭矩增大。因此,鉆井液不僅要具有良好的攜巖、潤滑性能,還應(yīng)考慮儲(chǔ)層保護(hù),鉆井液中不能含有有害固相,故推薦無固相EZFLOW弱凝膠體系,同時(shí)加入適當(dāng)潤滑劑減小鉆具摩阻,完鉆后循環(huán)清洗井眼,在裸眼段替入新配的無固相弱凝膠鉆井液,有效保護(hù)儲(chǔ)層。與其他體系相比,待固井充填防砂一體化管柱順利入井后,EZFLOW可逆弱凝膠體系能夠自然返排,無需浸泡破膠等工序,儲(chǔ)層保護(hù)效果好,能起到簡(jiǎn)化作業(yè)程序、節(jié)省時(shí)效和成本的目的[10]。
固井充填防砂一體化工藝應(yīng)用于側(cè)鉆井,水泥漿需要流經(jīng)鉆桿、沖管,經(jīng)由打砂孔和固井滑套進(jìn)入環(huán)空,環(huán)空間隙小,循環(huán)摩阻大,環(huán)空壓耗的增大造成液柱當(dāng)量密度的增加,加之固井時(shí)水泥漿密度比鉆井液密度高,往往超過地層的破裂壓力,引發(fā)井漏;同時(shí),頂替排量和合理流態(tài)使用受限制,為降低過高泵壓,只能小排量固井,導(dǎo)致頂替效率低[11-13]。
為提高固井質(zhì)量,結(jié)合地層壓力系數(shù)、巖性特點(diǎn)及地層溫度等因素,優(yōu)選出了適宜的水泥漿配方。該配方主要技術(shù)思路:1)采用低密度水泥漿,降低靜液柱壓力;2)優(yōu)化水泥漿性能,改善水泥漿的流變性能,降低環(huán)空流動(dòng)阻力;3)加入增韌堵漏材料,提高水泥膠結(jié)后的強(qiáng)度,降低漏失風(fēng)險(xiǎn)。
側(cè)鉆水平段后,固井充填防砂一體化管柱上的管外封隔器的卡封,能確保后續(xù)下部裸眼段的礫石充填防砂作業(yè)和上部尾管段的注水泥封固作業(yè)。通過分析封隔時(shí)效、封隔效果,結(jié)合海上作業(yè)條件,在綜合對(duì)比了遇油/遇水膨脹封隔器、膨脹管固井、水力擴(kuò)張式膨脹封隔器等多種裸眼完井技術(shù)后,最終確定采用水力擴(kuò)張式膨脹封隔器封隔,達(dá)到有效封隔的目的。
選取水平裸眼生產(chǎn)層位,在與其之上的固井段之間放置1~2個(gè)水力擴(kuò)張式膨脹封隔器。封隔器隨一體化管柱下入井中,在坐封頂部封隔器之后驗(yàn)封膠皮時(shí),通過水力打壓將流體充填到膨脹封隔器的膠筒內(nèi),使膠筒膨脹,從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)層位與其上部油、水等復(fù)雜層位的封隔[14-16]。
A16H2井為曹妃甸11-2油田一口φ215.9 mm裸眼水平生產(chǎn)井,其井身結(jié)構(gòu)基本參數(shù)見表2。主要開發(fā)主力油層館陶組Ⅱ油組1-1382砂體,儲(chǔ)層巖性疏松,平均孔隙度為27%,原油黏度高,且平均泥質(zhì)體積分?jǐn)?shù)26.9%,測(cè)得的平均聲波時(shí)差值為3.44~4.10 μs/cm,遠(yuǎn)大于出砂臨界值,出砂可能性較大。投產(chǎn)以來,最高產(chǎn)液量在80 m3/d左右,生產(chǎn)壓差8~9 MPa,明顯異于鄰井生產(chǎn)狀態(tài),且近一年來產(chǎn)液水平很低,多次電泵故障,分析為近井地帶堵塞導(dǎo)致生產(chǎn)壓差過大。為提高該砂體地質(zhì)儲(chǔ)量動(dòng)用程度,決定對(duì)A16H2井實(shí)施同層位側(cè)鉆并應(yīng)用固井充填防砂一體化工藝,完善動(dòng)用程度較差的砂體井網(wǎng),從而達(dá)到挖潛剩余油,減緩油田產(chǎn)量遞減的目的。
表2 A16H2井身結(jié)構(gòu)基本數(shù)據(jù)
利用φ244.5 mm套管內(nèi)開窗側(cè)鉆水平井,完鉆后用鉆桿將固井充填防砂一體化完井工具管串送入目標(biāo)井段,然后通過內(nèi)管柱上的服務(wù)工具在不同位置的操作,實(shí)現(xiàn)上部問題井段的固井作業(yè)和下部油層段的防砂作業(yè)。
主要施工步驟:
1)下入固井充填防砂一體化工具串,灌液保持循環(huán)通道暢通。
2)投φ40 mm坐封球打壓坐封頂部封隔器;上提內(nèi)管柱上的服務(wù)工具將返出孔密封在管外封隔器下部密封筒,環(huán)空打壓17.225 MPa驗(yàn)封頂部封隔器并坐封管外封隔器。
3)內(nèi)管柱上的服務(wù)工具機(jī)械定位器定位在充填定位接箍上,將打砂孔置于MCS充填滑套上部延伸筒后進(jìn)行礫石充填作業(yè)。
4)上提內(nèi)管柱上服務(wù)工具,將工具定位在反循環(huán)位置,反循環(huán)1.08 g/cm3過濾KCl鹽水頂替出鉆桿內(nèi)陶粒。
5)打開上部循環(huán)滑套及下部固井滑套,服務(wù)工具保持固井注水泥定位接箍位置,將打砂孔置于固井滑套上部延伸筒開始注水泥作業(yè)。
6)上提內(nèi)管柱上的服務(wù)工具將打砂孔提出密封筒;在洗水泥位置清除鉆桿內(nèi)多余水泥,起鉆。
利用老井φ244.5 mm套管內(nèi)開窗側(cè)鉆水平井的新舊兩種方案鉆完井施工工期對(duì)比如圖2所示。與舊方案相比,應(yīng)用固井充填防砂一體化工藝技術(shù)的新方案,一趟鉆完成固井作業(yè)與礫石充填防砂作業(yè),大大提高了作業(yè)效率,工期明顯節(jié)省,實(shí)現(xiàn)了鉆完井整個(gè)工期的大幅減少。
通過在曹妃甸11-2油田A16H2井應(yīng)用該技術(shù),生產(chǎn)層段充填防砂效率達(dá)到110%;從表3中可以看出,A16H2井側(cè)鉆投產(chǎn)后產(chǎn)油量增加了297%,生產(chǎn)效果良好,達(dá)到了挖潛剩余油、增加產(chǎn)能的目的。
圖2 新舊兩種方案鉆完井施工工期對(duì)比
表3 A16H2井措施前后的生產(chǎn)效果對(duì)比
1)側(cè)鉆水平井固井充填防砂一體化工藝的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,為渤海油田老區(qū)塊挖潛剩余油、油田增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)提供了有力的技術(shù)支撐,具有廣泛的應(yīng)用前景。
2)固井充填防砂一體化技術(shù)通過一趟鉆完成固井作業(yè)和礫石充填防砂作業(yè),具有工具可靠性強(qiáng),作業(yè)效率高,降本增效顯著的特點(diǎn)。
3)水泥漿的性能直接影響到固井階段施工質(zhì)量,需要進(jìn)一步對(duì)水泥漿的性能開展相應(yīng)研究,以解決井眼環(huán)空小、阻力大和頂替效率低的問題。
4)該技術(shù)可以結(jié)合短半徑側(cè)鉆鉆完井技術(shù),形成一整套包括一趟鉆開窗工具、高造斜率鉆井工藝、固井防砂一體化工藝在內(nèi)的技術(shù)體系,可利用平臺(tái)修井機(jī)實(shí)現(xiàn)低成本側(cè)鉆,為油田的穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)作貢獻(xiàn)。
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