萬明輝
(上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院<集團(tuán)>有限公司,上海 200092)
蕭山錢江污水處理廠一期工程于1997年建成運(yùn)行,設(shè)計(jì)規(guī)模為12×104m3/d,采用高效生物反應(yīng)器(HCR)[1]工藝,出水執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。二期工程設(shè)計(jì)規(guī)模為12×104m3/d,于2005年投入運(yùn)行,設(shè)計(jì)出水標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。2006年對(duì)原一期工程進(jìn)行改造,設(shè)計(jì)規(guī)模調(diào)整為10×104m3/d,出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)。
隨著蕭山城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大及經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,污水量迅速增加,目前一、二期工程已滿負(fù)荷運(yùn)行。為緩解蕭山錢江污水處理廠的運(yùn)行壓力,進(jìn)一步改善錢塘江水體環(huán)境,錢江污水處理廠出水水質(zhì)需達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)(以下簡稱一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)),因此,該污水廠的三期擴(kuò)建及一、二期提標(biāo)改造工程迫在眉睫。
一期工程原設(shè)計(jì)處理規(guī)模為12×104m3/d,采用高效生物反應(yīng)器(HCR)工藝。二期工程設(shè)計(jì)規(guī)模為12×104m3/d,按照工業(yè)污水廠設(shè)計(jì),采用“水解酸化+AAO”工藝,于2005年投入運(yùn)行。因一期工程實(shí)際進(jìn)水60%為印染化工工業(yè)廢水,進(jìn)水水質(zhì)污染物濃度高于設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì),2006年對(duì)一期工程實(shí)施工藝改造,其設(shè)計(jì)規(guī)模調(diào)整為10×104m3/d。
一、二期工程設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)如表1所示。
表1 原一、二期工程設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)
注:括號(hào)內(nèi)為溫度≤12 ℃
2011年9月~2013年9月,一、二期工程實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì)及達(dá)標(biāo)率如表2、表3所示。
表2 2011年9月~2013年9月進(jìn)水水質(zhì)
由表2、表3可知,一期工程出水CODCr、SS、NH3-N、TP都可以穩(wěn)定達(dá)到一級(jí)B的標(biāo)準(zhǔn),但尚不能滿足一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)要求。因二期工程接納較多的高濃度工業(yè)廢水,進(jìn)水污染物濃度略高于一期,目前二期出水能滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18978—1996)中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),且部分指標(biāo)能滿足一級(jí)B的標(biāo)準(zhǔn)。
一期工程經(jīng)HCR工藝改造后,采用AAO載體流化床工藝,工藝流程如圖1所示。
二期工藝采取“水解酸化+倒置AAO”工藝。按進(jìn)水水質(zhì)不同,分多股進(jìn)入處理流程。高濃度或難降解工業(yè)廢水經(jīng)厭氧水解池預(yù)處理后與其他低濃度污水一道進(jìn)入初沉池及AAO生物反應(yīng)池處理。工藝流程如圖2所示。
圖1 原一期處理工藝流程(HCR改造后)Fig.1 Flow Chart of the First Phase Project(HCR Upgrading)
圖2 原二期處理工藝流程Fig.2 Flow Chart of the Second Phase Project
一、二期工程經(jīng)過多年的運(yùn)行,進(jìn)水水質(zhì)水量與原設(shè)計(jì)值相比發(fā)生一定變化,出水標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)污水處理廠的管理要求越來越高,目前,在運(yùn)行過程中主要有如下幾方面的問題。
(1)一、二期工程經(jīng)常滿負(fù)荷運(yùn)行,出水水質(zhì)中NH3-N、TN偏高。
(2)二期進(jìn)水水質(zhì)中CODCr、NH3-N、SS等指標(biāo)較高,污泥量較多。二期脫水機(jī)房內(nèi)帶式濃縮脫水機(jī)處理效果差,且故障率高,已基本報(bào)廢。
(3)水解池設(shè)備故障多,不能正常實(shí)現(xiàn)水解酸化功能。
(4)二期反應(yīng)池曝氣管設(shè)備老化嚴(yán)重,破損多。
根據(jù)蕭山區(qū)污水系統(tǒng)規(guī)劃和錢江污水廠近年實(shí)際處理水量進(jìn)行綜合分析預(yù)測,三期工程設(shè)計(jì)處理規(guī)模為12×104m3/d。按照CODCr、BOD5、SS指標(biāo)85%保證率,NH3-N、TP指標(biāo)90%保證率,一、二期進(jìn)水水質(zhì)2011年9月~2013年9月統(tǒng)計(jì)如表4所示。
考慮近幾年實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)及變化趨勢,同時(shí)適當(dāng)留有余地,確定擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)。出水水質(zhì)執(zhí)行一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)如表5所示。
表4 現(xiàn)狀工程實(shí)際進(jìn)水指標(biāo)統(tǒng)計(jì)
表5 擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)
注:括號(hào)內(nèi)為溫度≤12 ℃
按照設(shè)計(jì)水質(zhì),錢江污水處理廠提標(biāo)改造工程一期進(jìn)水BOD5/CODCr=0.33,二、三期進(jìn)水BOD5/CODCr=0.31,屬于可生化性污水,且隨著服務(wù)范圍內(nèi)工業(yè)廢水的減少、生活污水的增加,BOD5/CODcr還將進(jìn)一步增加。一期BOD5/TN=3.1,二期BOD5/TN=3.4,碳源基本滿足生物脫氮的要求。一期BOD5/TP=28,二期BOD5/TP=24.3,可采用生物除磷,因此本工程采用生物除磷脫氮工藝,同時(shí)深度處理再輔以化學(xué)除磷,確保TP達(dá)標(biāo)。
經(jīng)過綜合比選,考慮錢江污水處理廠一期、二期均采用AAO工藝,廠內(nèi)運(yùn)行維護(hù)人員有著豐富的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。本期工程污水處理工藝采用運(yùn)行成本低、效果穩(wěn)定、大規(guī)模城市污水廠運(yùn)用最普遍的AAO工藝。在確立AAO主體工藝的基礎(chǔ)上,結(jié)合本工程的水質(zhì)特點(diǎn),為應(yīng)對(duì)來水水質(zhì)的變化,三期擴(kuò)建新建生物反應(yīng)池采用多點(diǎn)進(jìn)水倒置AAO工藝的運(yùn)行模式。倒置AAO工藝回流污泥和混合液在缺氧池內(nèi)進(jìn)行反硝化,去除硝態(tài)氧,再進(jìn)入?yún)捬醵?,保證了厭氧池的厭氧狀態(tài),強(qiáng)化了除磷效果。同時(shí),由于污泥回流至缺氧段,缺氧段污泥濃度較高,單位池容的反硝化速率明顯提高,反硝化菌能夠充分利用進(jìn)水中的優(yōu)質(zhì)碳源,從而起到強(qiáng)化脫氮的效果[2]。
因蕭山地區(qū)冬季和夏季的水溫不同,硝化及反硝化速率均有較大差異,為適應(yīng)水溫的變化,在倒置AAO池內(nèi)設(shè)交替段,交替段內(nèi)設(shè)潛水?dāng)嚢杵骱推貧馄鳌O募舅疁匾话阍?6 ℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于冬季水溫,為此,硝化及反硝化速率大大提高,可調(diào)整曝氣池的交替段運(yùn)行模式,即關(guān)閉交替段空氣管進(jìn)氣閥門,開啟潛水?dāng)嚢杵?,增加缺氧段,使反硝化反?yīng)更為徹底,降低出水總氮,避免二沉池出現(xiàn)污泥上浮。同時(shí)減少二沉池污泥回流量,回流比為60%左右,曝氣池混合液濃度控制在2.6 g/L左右,以節(jié)約能耗。
冬季水溫低,硝化菌比增長速率較低,則打開交替段空氣進(jìn)氣閥門,關(guān)閉潛水?dāng)嚢杵?,增加好氧段容積,延長污泥齡,以保證硝化菌的數(shù)量,從而保證硝化效果,二沉池污泥回流比為100%,曝氣池混合液濃度控制在3.5 g/L左右??紤]到進(jìn)水水量和水質(zhì)的波動(dòng)性,特殊情況下進(jìn)水可能存在碳源不足的情況,本工程考慮碳源應(yīng)急投加系統(tǒng),以保證脫氮效果。
為了確保出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),單一生物脫氮除磷工藝難以滿足出水水質(zhì)要求,必須采用生物處理和深度處理相結(jié)合的方法[3]。根據(jù)現(xiàn)場用地條件,對(duì)沉淀、過濾、消毒工藝等進(jìn)行了綜合比選,本工程深度處理采用“高效沉淀池+濾布濾池”的工藝?,F(xiàn)狀液氯消毒有著危險(xiǎn)性高、易產(chǎn)生致癌致畸的三鹵甲烷(THMs)、影響出水pH等缺點(diǎn),ClO2作為氯的替代消毒劑具有較好的消毒效果,不形成三鹵甲烷等有害物質(zhì)[4]。
本次設(shè)計(jì),一期污泥處理工藝維持不變。二、三期剩余污泥采用帶式濃縮脫水工藝,脫水后污泥含水率為80%;二、三期初沉污泥與全廠化學(xué)污泥采用“重力濃縮+板框脫水”工藝,脫水后污泥含水率為75%,送至廠內(nèi)焚燒站處理,以降低污泥處理處置費(fèi)用。
污水污泥處理工藝流程如圖3所示。
圖3 三期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工藝流程Fig.3 Process Chart of the Third Phase Expansion and Upgrading Reconctruction
2.4.1 一期提標(biāo)污水處理構(gòu)建筑物設(shè)計(jì)
新建3#缺氧池1座,有效水深為7 m,新增HRT=3.0 h;改造后,污水流程調(diào)整為:厭氧池→3#缺氧池→1#缺氧池→2#缺氧池,內(nèi)回流管線由1#缺氧池切改至3#缺氧池。調(diào)整原有曝氣池前端的好氧段為交替段,根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)靈活調(diào)節(jié)缺氧段與曝氣段的比例。改造后,厭氧段為1.3 h,缺氧段為6.5 h,好氧段為11.3 h(含交替段1.5 h),總停留時(shí)間為19.1 h,污泥濃度為4 g/L,總污泥負(fù)荷為0.044 kg BOD5/(kg MLSS·d),污泥回流比為50%~100%,混合液回流比為100%~200%,計(jì)算氣水比為6.8∶1。
2.4.2 二期提標(biāo)污水處理構(gòu)建筑物設(shè)計(jì)
(1)初沉池配水井及污泥泵房
新建初沉池配水井及污泥泵房1座。輸送初沉污泥采用單螺桿泵,2臺(tái)(1用1備)。
(2)初沉池
新建輻流式沉淀池2座,內(nèi)徑為40.0 m,設(shè)計(jì)表面負(fù)荷為2.59 m3/(m2·h),有效水深為4.0 m,停留時(shí)間為1.55 h,采用2套懸掛式中心傳動(dòng)刮泥機(jī)。
(3)厭缺氧池
原有水解池停留時(shí)間為5.7 h,將原水解池改造為厭缺氧池,厭氧段為1.5 h,缺氧段為4.2 h。
(4)生物反應(yīng)池
原曝氣池2座,停留時(shí)間為14.6 h,本工程對(duì)其改造,缺氧段為3.9 h,好氧段為10.7 h(含交替段1.5 h)。
厭缺氧池與生物反應(yīng)池組成新的AAO系統(tǒng)。總停留時(shí)間為20.3 h,厭氧段為1.5 h,缺氧段為8.1 h(4.2 h+3.9 h),好氧段為10.7 h(含交替段1.5 h),好氧泥齡為12.0 d,總污泥負(fù)荷為0.046 kg BOD5/(kg MLSS·d),MLSS為3.5 g/L,氣水比為6.8∶1,混合液回流比為100%~200%,污泥回流比為50%~100%。
2.4.3 三期提標(biāo)污水處理構(gòu)建筑物設(shè)計(jì)
(1)粗格柵及進(jìn)水泵房
粗格柵及進(jìn)水泵房原為二期已建構(gòu)筑物,本次改造將其調(diào)至二、三期,泵后水位由原來的11.4 m調(diào)整為11.8 m。由于水泵揚(yáng)程的升高,現(xiàn)狀水泵的額定流量由1 065 m3/h降低至850 m3/h左右,故新增水泵的流量考慮現(xiàn)狀水泵流量的減少量,本工程新增加水泵4臺(tái), 3用1備,新增加粗格柵2臺(tái)。
(2)細(xì)格柵及曝氣沉砂池
將原二期6×104m3/d的細(xì)格柵及旋流沉砂池拆除,新建細(xì)格柵及曝氣沉砂池1座,設(shè)計(jì)規(guī)模為24×104m3/d,匯總二、三期污水,起到統(tǒng)一均配水質(zhì)的功能,有效水深為3.0m,停留時(shí)間為5 min。
(3)初沉池配水井
初沉池配水井原為二期工程已建構(gòu)筑物,本工程調(diào)至三期。
(4)初沉池
初沉池原為二期工程已建構(gòu)筑物,本工程調(diào)至三期。
(5)生物反應(yīng)池
新建倒置AAO反應(yīng)池1座2池,每池可獨(dú)立運(yùn)行。好氧段為9.0 h(含交替區(qū)1.5 h),厭氧段為1.5 h,缺氧段為7.9 h,有效水深為7.0 m,總停留時(shí)間為18.4 h,好氧泥齡為12.0d,污泥負(fù)荷為0.051 kg BOD5/(kg MLSS·d),MLSS為3.5 g/L,氣水比為5.8∶1,混合液回流比為100%~200%,污泥回流比為50%~100%。
(6)二沉池配水井及污泥泵房
新建二沉池配水井及污泥泵房1座,外回流潛水軸流泵6臺(tái)(4用2備),剩余污泥潛水離心泵3臺(tái)(2用1備)。
(7)二沉池
新建周進(jìn)周出輻流式沉淀池4座。直徑為42.0 m,表面負(fù)荷為1.17 m3/(m2·h),有效水深為4.0 m,停留時(shí)間為3.4 h。采用4套全橋式中心傳動(dòng)刮吸泥機(jī)。
(8)中間提升泵房及高效沉淀池
中間提升泵房與高效沉淀池合建。新建1座8池,設(shè)計(jì)規(guī)模為34萬m3/d,有效水深為7.7 m,表面負(fù)荷為9.0 m3/(m2·h),單池絮凝反應(yīng)區(qū)尺寸為6.0 m×6.0 m,單池沉淀區(qū)尺寸為16 m×16 m,混合時(shí)間為100 s,絮凝時(shí)間為10 min。當(dāng)二級(jí)生化出水水質(zhì)較好時(shí),可超越高效沉淀池及濾布濾池進(jìn)入消毒池。
(9)濾布濾池
新建濾布濾池1座8池,設(shè)計(jì)規(guī)模為34萬m3/d。濾布濾池單套最大處理能力為5.53萬m3/d,N=15 kW。
(10)加氯間及加氯接觸池
新建1座,設(shè)計(jì)規(guī)模為34萬m3/d,有效水深為5.0 m,投加量為15 mg/L(以有效氯計(jì)算),接觸時(shí)間為30 min,設(shè)置NaClO溶液(10%有效氯)儲(chǔ)存池1格,儲(chǔ)存池可存儲(chǔ)約7.0 d的NaClO溶液用量。
(11)鼓風(fēng)機(jī)房
新建1座,尺寸為34.92 m×21.26 m,高峰供氣量為484 m3/min,風(fēng)壓為8.0 m。5臺(tái)懸浮鼓風(fēng)機(jī)(4用1備)。
(12)加藥間
利用原二期已建加藥間,混凝劑PAC加藥量為30~50 mg/L,助凝劑聚丙烯酰胺PAM加藥量為1.0 mg/L,投加醋酸鈉(緊急情況下使用)30 mg/L。
2.4.4 污泥處理工藝設(shè)計(jì)
(4)三期配泥井
新增配泥井1座,用于二、三期剩余污泥及一、二、三期化學(xué)污泥的去污泥濃縮池的配泥。配泥井直徑為6 m,有效水深為4 m。
(5)三期污泥濃縮池
新增污泥濃縮池4座,單座直徑為20 m,池深為3.5 m,停留時(shí)間為22.85 h,固體負(fù)荷為 25.2 kg/(m2·d)。
(6)三期污泥濃縮脫水機(jī)房
新建1座,尺寸為39 m×27 m,內(nèi)設(shè)5臺(tái)隔膜壓濾機(jī)(4用1備)。每批次進(jìn)泥量為44.4~125 m3,每批次最大出料為7 m3,功率為24.75 kW。
錢江污水處理廠擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程自2016年下半年投入運(yùn)行以來,在滿負(fù)荷甚至超負(fù)荷運(yùn)行的情況下,出水水質(zhì)可穩(wěn)定達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),2017年全年出水水質(zhì)匯總?cè)绫?所示。
表6 2017年錢江污水廠出水水質(zhì)
本工程對(duì)原有構(gòu)筑物進(jìn)行了最大程度地利用、保留,經(jīng)擴(kuò)建及提標(biāo)改造后,全廠總規(guī)模為34×104m3/d,出水穩(wěn)定達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。污泥脫水后在廠內(nèi)進(jìn)行焚燒,實(shí)現(xiàn)了污泥的最終處理處置。設(shè)計(jì)過程中通過多種組合技術(shù),將全廠電耗降至0.362 kW·h/ m3。此外,亦通過采用節(jié)地型工藝、構(gòu)筑物緊湊化布置,大大節(jié)約了土地。錢江污水處理廠擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程的成功運(yùn)行為相似污水處理廠的改擴(kuò)建設(shè)計(jì)提供了借鑒。
蕭山錢江污水處理廠擴(kuò)建及提標(biāo)改造完成后,
減輕了一、二期的生產(chǎn)運(yùn)行壓力,改善了錢塘江水環(huán)境,為實(shí)現(xiàn)“五水共治”提供了有力支撐,提升了蕭山城市形象,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益的可持續(xù)性發(fā)展。
[1]宋吉娜,張曉君,陸喜成.HCR工藝處理生活污水的影響因素研究[J].水處理技術(shù),2012,38(7):86-88.
[2]王彬.大型污水處理廠擴(kuò)建工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的設(shè)計(jì)[J].城市道橋與防洪,2016,33(5):126-130.
[3]張辰.城鎮(zhèn)污水處理廠升級(jí)改造工程要點(diǎn)[J].給水排水,2008,34(5):1-2.
[4]張念華,魯翌,汪亞洲,等.二氧化氯與氯聯(lián)合控制水中消毒副產(chǎn)物生成量[J].中國公共衛(wèi)生,2006,22(3):299-301.