千 登 閆秦川 趙亮亮
(西安航天發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,陜西 西安 710100)
數(shù)控刀塔作為數(shù)控機(jī)床的關(guān)鍵一環(huán),其精度將對(duì)工件質(zhì)量產(chǎn)生直接的影響。德國(guó)SAUTER公司生產(chǎn)的數(shù)控刀塔以其穩(wěn)定的工作精度廣泛應(yīng)用于世界各大機(jī)床品牌,而其刀塔工作原理和結(jié)構(gòu)同其他品牌相比,也有著很多特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),這就增大了機(jī)床維修人員工作難度。為此維修前對(duì)故障刀塔的結(jié)構(gòu)和工作原理應(yīng)有深入了解,才能有效解決故障。
數(shù)控刀塔所出現(xiàn)的機(jī)械故障主要包括刀盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)卡死、刀位定位精度超差、主軸軸線與刀座孔軸線同軸度超差等。排除人為原因外,很大原因在于傳動(dòng)環(huán)節(jié)存在間隙,故障解決的實(shí)質(zhì)就是間隙的排除過(guò)程。在此以3種不同類(lèi)型SAUTER數(shù)控刀塔維修實(shí)例加以說(shuō)明。
TNE-6數(shù)控車(chē)削加工中心為德國(guó)進(jìn)口機(jī)床,在近十多年的使用中各項(xiàng)精度保持一直較為良好,日前該機(jī)床轉(zhuǎn)塔刀盤(pán)在換刀過(guò)程中出現(xiàn)轉(zhuǎn)動(dòng)卡死現(xiàn)象,刀塔外觀如圖1所示。
在此首先對(duì)刀塔工作原理和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,這也是解決所有故障的基礎(chǔ)。由圖2所示,該刀塔在換刀過(guò)程中,液壓缸1動(dòng)作推動(dòng)刀盤(pán)鼠牙盤(pán)11與固定鼠牙盤(pán)14脫開(kāi),液壓缸起始位置由檢測(cè)開(kāi)關(guān)控制,由于Z字定位塊9一端掛在刀盤(pán)鼠牙盤(pán)(如圖3所示),所以Z字定位塊也在定位銷(xiāo)上向左移動(dòng);液壓缸到達(dá)位置后,Z字定位塊也剛好落入齒輪盤(pán)卡槽12和刀盤(pán)10卡槽內(nèi)(如圖4所示),此時(shí)電動(dòng)機(jī)通過(guò)皮帶3、齒輪7傳動(dòng)使齒輪盤(pán)13轉(zhuǎn)動(dòng),再經(jīng)過(guò)Z字定位塊將動(dòng)力傳遞給刀盤(pán);電動(dòng)機(jī)后面編碼器可以識(shí)別刀位信號(hào),到達(dá)設(shè)定刀位后,液壓缸縮回Z字定位塊右移,回歸初始位置鼠牙盤(pán)鎖死,換刀結(jié)束。
在對(duì)上述刀塔工作結(jié)構(gòu)及原理分析基礎(chǔ)上,為提高排故效率,結(jié)合故障實(shí)際情況全面考慮造成該故障的原因,在此列出該刀塔卡死故障樹(shù),如圖5。
通過(guò)故障樹(shù)可以看出,刀塔在換刀中出現(xiàn)卡死故障,分為電器原因和機(jī)械原因。
在電器原因方面,首先編碼器是刀塔到位的檢測(cè)元器件,如果編碼器松動(dòng)或零點(diǎn)位置改變都有可能造成刀塔不能到位,進(jìn)而Z字定位塊不能落入齒輪盤(pán)卡槽內(nèi),即出現(xiàn)卡死;其次液壓缸的位置檢測(cè)開(kāi)關(guān),只有液壓缸位置到位后,刀盤(pán)鼠牙盤(pán)才能與固定鼠牙盤(pán)脫開(kāi),刀塔才能轉(zhuǎn)動(dòng),如果不能完全脫開(kāi),卡死現(xiàn)象也顯而易見(jiàn)。
在機(jī)械原因方面,液壓缸出現(xiàn)故障,造成刀盤(pán)鼠牙盤(pán)與固定鼠牙盤(pán)不能脫開(kāi);刀塔內(nèi)部機(jī)械零部件損壞,例如Z字定位塊、鼠牙盤(pán)等;刀塔安裝刀具重量不平衡,刀具安裝過(guò)于集中刀塔一側(cè),在換刀過(guò)程中刀塔沉重一端會(huì)少許下沉,造成不能準(zhǔn)確到位;傳動(dòng)鏈中存在間隙,電動(dòng)機(jī)與皮帶輪之間,齒輪與齒輪盤(pán)之間,雖然系統(tǒng)指令準(zhǔn)確,可是由于間隙存在,刀塔也不能準(zhǔn)確到位。
根據(jù)上述故障綜合分析,結(jié)合本次故障實(shí)際情況,隨即對(duì)刀塔拆分,檢查各個(gè)零部件,Z字定位塊、鼠牙盤(pán)都完好;進(jìn)而檢測(cè)編碼器、液壓缸接近開(kāi)關(guān)有無(wú)松動(dòng),并對(duì)其自身狀態(tài)、傳輸信號(hào)進(jìn)行檢查都處于正常狀態(tài);刀塔所安裝刀具也無(wú)偏心現(xiàn)象。在完成上述檢測(cè)一切正常后,重點(diǎn)落到傳動(dòng)鏈間隙上,只要該傳動(dòng)鏈的間隙之和大于Z字定位塊落入齒輪盤(pán)卡槽的間隙就會(huì)出現(xiàn)卡死現(xiàn)象。
針對(duì)傳動(dòng)鏈間隙,首先從傳動(dòng)鏈起始端電動(dòng)機(jī)排查,檢查電動(dòng)機(jī)與傳遞軸之間皮帶松緊程度,從新調(diào)整至合適狀態(tài),故障同樣存在;其次傳遞軸前后軸承,當(dāng)此軸承出現(xiàn)疲勞損壞其自身徑向跳動(dòng)就會(huì)增大,進(jìn)而兩齒輪嚙合時(shí)傳動(dòng)間隙增大,這將直接對(duì)換刀位置產(chǎn)生重要影響,使得Z字定位塊不能落入齒輪盤(pán)卡槽內(nèi),出現(xiàn)刀盤(pán)卡死現(xiàn)象;后續(xù)更換同型號(hào)軸承故障得到消除。
德國(guó)SPINNER精密數(shù)控車(chē)刀塔安裝徑向動(dòng)力刀座(外觀如圖6所示),可以在主軸分度的情況下對(duì)薄壁棒料進(jìn)行徑向孔加工。日前加工薄壁棒料8個(gè)均布徑向孔,首先使用1號(hào)刀位中心鉆定位,再使用2號(hào)刀位鉆頭打孔,在加工完8個(gè)均布徑向孔時(shí),發(fā)現(xiàn)同一個(gè)孔的兩次加工存在位置偏差,最大偏差近1 mm且8個(gè)孔均布相對(duì)位置也存在偏差。排除主軸分度故障后,對(duì)刀塔各基準(zhǔn)面與X軸平行度進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果如表1所示。
表1 刀塔12個(gè)基準(zhǔn)面與X軸平行度檢測(cè)結(jié)果
刀號(hào)檢測(cè)值/mm刀號(hào)檢測(cè)值/mm10.08570.0420.0280.0230.0690.0740.04100.0350.06110.0860.02120.05
從表1可以看出各基準(zhǔn)面與X軸平行度各不相同,重新調(diào)整2號(hào)刀位基準(zhǔn)面與X軸平行度在0.01 mm之內(nèi),轉(zhuǎn)動(dòng)刀塔多次檢測(cè)該基準(zhǔn)面與X軸平行度,每次檢測(cè)結(jié)果存在差異最大偏差0.05 mm,對(duì)其他刀位基準(zhǔn)面也進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果基本與表1相同。依據(jù)檢測(cè)結(jié)果可以得出刀位重復(fù)定位精度超差,使用不同刀位加工出現(xiàn)不同的定位基準(zhǔn),是造成工件超差的原因。
該刀塔同其他刀塔結(jié)構(gòu)類(lèi)似也是液壓提供動(dòng)力源,推動(dòng)鼠牙盤(pán)動(dòng)齒盤(pán)與定齒盤(pán)嚙合,最終準(zhǔn)確鎖緊定位。刀位重復(fù)定位精度超差原因即刀塔換刀動(dòng)作完成鎖緊定位時(shí),鼠牙盤(pán)動(dòng)齒盤(pán)與定齒盤(pán)嚙合有間隙。產(chǎn)生這種間隙的原因,一是因?yàn)橐簤簤毫Σ蛔?;二是因?yàn)橐簤河瓦^(guò)臟,動(dòng)齒盤(pán)與定齒盤(pán)之間有污物;三是鼠牙盤(pán)自身磨損;四是動(dòng)齒盤(pán)與定齒盤(pán)有錯(cuò)位存在裝配間隙。
針對(duì)上述分析原因檢查液壓壓力滿足3 MPa要求,并更換液壓油清洗液壓油箱,故障現(xiàn)象依舊存在。決定對(duì)刀塔拆除分解,刀塔結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖如圖7所示。
刀塔得到換刀指令,液壓油進(jìn)入鼠牙盤(pán)動(dòng)齒盤(pán)10左側(cè)推動(dòng)動(dòng)齒盤(pán)與定齒盤(pán)3、12分開(kāi),刀盤(pán)1得到放松,電動(dòng)機(jī)輸入動(dòng)力通過(guò)齒輪5、6傳動(dòng)使刀盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng),在到達(dá)指定刀位后,液壓油推動(dòng)動(dòng)齒盤(pán)10向左移動(dòng)與定齒盤(pán)3、12咬合,鎖緊刀盤(pán)完成換刀動(dòng)作。而動(dòng)力頭傳動(dòng)與刀盤(pán)電動(dòng)機(jī)為同一電動(dòng)機(jī),經(jīng)過(guò)前端齒輪傳動(dòng),傳遞給動(dòng)力頭傳動(dòng)桿7帶動(dòng)錐齒輪副2,傳遞給動(dòng)力頭刀座。
在對(duì)刀塔的結(jié)構(gòu)和工作原理了解之后,進(jìn)行分解刀塔工作,首先摘除各個(gè)信號(hào)線;其次放松刀盤(pán)一周螺釘13將刀盤(pán)取下;再次拆除刀塔后蓋板、錐齒輪副2和動(dòng)力頭螺釘15,將動(dòng)力頭傳動(dòng)部分從后端拿出;最后放松鼠牙盤(pán)鎖緊螺釘11、14,將各鼠牙盤(pán)和傳動(dòng)大齒輪取出。
清洗各個(gè)零部件,對(duì)各拆除部件狀態(tài)進(jìn)行檢查,重點(diǎn)檢查鼠牙盤(pán)3、10、12與滾針軸承8,該滾針軸承對(duì)大齒輪6的徑向和軸向都進(jìn)行約束定位,對(duì)刀盤(pán)旋轉(zhuǎn)時(shí)精度保證起到到關(guān)鍵作用。后經(jīng)檢查后并未發(fā)現(xiàn)異常損壞部件,至此故障原因可斷定為由于刀塔長(zhǎng)時(shí)間使用,動(dòng)齒盤(pán)有一個(gè)微量的圓周旋轉(zhuǎn),造成在與定齒盤(pán)咬合時(shí)存在錯(cuò)位現(xiàn)象。
得出故障原因后,恢復(fù)拆除部件對(duì)刀塔重新裝配。為解決動(dòng)齒盤(pán)與靜齒盤(pán)錯(cuò)位問(wèn)題,在裝配時(shí)一定要將兩齒盤(pán)處于完全咬合狀態(tài),從源頭上消除裝配間隙。待裝配完成后,調(diào)整刀盤(pán)基準(zhǔn)面與X軸平行度在0.01 mm之內(nèi),重新試車(chē)故障消除。
臺(tái)灣YSL-35數(shù)控車(chē)床刀塔帶有軸向動(dòng)力刀座(外觀如圖8所示),可以用于工件中心孔的加工。日前在加工中出現(xiàn)主軸中心與孔中心不同軸現(xiàn)象,超差約0.08 mm。后續(xù)對(duì)主軸軸線與刀塔動(dòng)力頭軸線同軸度進(jìn)行檢測(cè)為0.10 mm,按照機(jī)床出廠標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)精度應(yīng)為0.03 mm,精度示意如圖9a所示,故判斷該精度超差是引起中心孔超差的原因。
對(duì)于主軸軸線與動(dòng)力刀座孔軸線同軸度的調(diào)整相比于普通刀座的調(diào)整增加了一定的難度。在普通刀座調(diào)整中該精度只需將刀盤(pán)一圈的緊固螺釘放松,手動(dòng)旋轉(zhuǎn)刀盤(pán)并檢測(cè)徑向車(chē)刀座基準(zhǔn)面與X軸平行度,如圖9b所示,調(diào)整至0.01 mm之內(nèi),再將螺釘緊固即可,這是因?yàn)樵诘端圃熘袕较蜍?chē)刀座中心線與刀座孔軸線是相交的,只要保證了該平行度就能夠保證主軸軸線與刀座孔軸線同軸度。而此刀塔中存在兩點(diǎn)難度:一是刀盤(pán)一周的緊固螺釘在動(dòng)力頭心軸下方,放松刀盤(pán)緊固螺釘前需先將動(dòng)力頭心軸拆卸;二是動(dòng)力刀頭有定位位置,恢復(fù)時(shí)必須重新調(diào)整定位位置,才能保證動(dòng)力刀頭的正常使用。
在分析完該故障后,隨即對(duì)刀塔此項(xiàng)精度進(jìn)行調(diào)整。首先將動(dòng)力刀頭電動(dòng)機(jī)拆除取出聯(lián)軸器,將刀塔本體左側(cè)塞頭螺釘拆卸,如圖10所示,該螺釘是用來(lái)鎖緊動(dòng)力頭心軸的,為后續(xù)拆卸動(dòng)力頭心軸做準(zhǔn)備。
其次拆卸刀盤(pán)前段端蓋,將動(dòng)力心軸齒輪盤(pán)的16個(gè)螺釘拆除,從后敲擊將動(dòng)力心軸取出,如圖11所示。此刻即可看見(jiàn)鎖緊刀盤(pán)的21個(gè)螺釘,如圖12所示,放松21個(gè)螺釘,手動(dòng)旋轉(zhuǎn)刀盤(pán)并檢測(cè)刀盤(pán)基準(zhǔn)面與X軸平行度,調(diào)整至0.01 mm之內(nèi),鎖緊21個(gè)螺釘。
按照上述拆除步驟恢復(fù)各個(gè)拆除部件,在安裝動(dòng)力心軸齒輪盤(pán)鎖緊16個(gè)螺釘后,需將動(dòng)力心軸齒輪盤(pán)上的兩個(gè)凹槽(如圖13所示)的連線與X軸平行度調(diào)整在0.01 mm之內(nèi),此調(diào)整是為了將動(dòng)力心軸齒輪盤(pán)上動(dòng)力頭與刀盤(pán)上刀孔保證同軸。調(diào)整結(jié)束后再鎖緊刀塔本體左側(cè)塞頭螺釘。
在恢復(fù)各個(gè)拆卸部件之后為保證動(dòng)力頭的正常使用,動(dòng)力頭凸頭(如圖14所示)的定位位置必須處于12點(diǎn)位置,因?yàn)閯?dòng)力刀座上凹槽是12點(diǎn)位置,這樣才能順利無(wú)阻礙地插入進(jìn)去。該機(jī)床系統(tǒng)為FANUC 0iTD,系統(tǒng)參數(shù)4077控制動(dòng)力頭的定位位置,隨即調(diào)整參數(shù)4077觀察動(dòng)力頭位置,直至處于12點(diǎn)方向。重新加工工件,經(jīng)檢測(cè)各項(xiàng)精度合格。
數(shù)控刀塔故障是數(shù)控車(chē)床故障中常見(jiàn)的一類(lèi),在日常維修中不管是SAUTER刀塔還是其他品牌刀塔,都要在維修前清楚各自的結(jié)構(gòu)及工作原理,同時(shí)也要理解刀塔和機(jī)床幾何精度的聯(lián)系,綜合考慮問(wèn)題。刀塔機(jī)械故障的發(fā)生很大原因可歸咎于“間隙”,實(shí)例一和實(shí)例二中都是因?yàn)閭鲃?dòng)系統(tǒng)存在間隙導(dǎo)致了故障的出現(xiàn),而實(shí)例三幾何精度超差也是“間隙”的偏離,因此故障的解決就是尋找“間隙”由來(lái)的過(guò)程,這里可以使用故障樹(shù)法等,逐一對(duì)各個(gè)影響因素進(jìn)行排查直至故障得到解決,提高排故效率,保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
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