文/金文輝,周亞倬,于勤,章馳·江鈴汽車股份有限公司
轉(zhuǎn)向節(jié)是汽車上的一個重要保安件,它既要承載行駛中汽車的載荷,又要保證行駛中汽車的轉(zhuǎn)向,所以汽車生產(chǎn)商很注重轉(zhuǎn)向節(jié)外形尺寸的設計和制造工藝。為了保證轉(zhuǎn)向節(jié)的可靠性和使用壽命,轉(zhuǎn)向節(jié)熱處理工藝通常采用調(diào)質(zhì)處理+氣體軟氮化工藝,這樣既可以保證轉(zhuǎn)向節(jié)的心部具有較好的韌性,還可以保證其表面有較高的硬度和耐磨性能,最大可能地提高轉(zhuǎn)向節(jié)可靠性和使用壽命。
本文主要是對轉(zhuǎn)向節(jié)氣體軟氮化工藝進行改進,探討各種氣體軟氮化工藝對轉(zhuǎn)向節(jié)金相組織的影響和降低生產(chǎn)成本的可能性。
本試驗所用的轉(zhuǎn)向節(jié)是選取輕客商用車上的一種技術(shù)要求較高的轉(zhuǎn)向節(jié),為了保證轉(zhuǎn)向節(jié)的使用性能和使用壽命,我們選用了低合金調(diào)質(zhì)鋼42CrMo鋼材來制作轉(zhuǎn)向節(jié),這種鋼材制作出來的轉(zhuǎn)向節(jié)采用調(diào)質(zhì)處理+氣體軟氮化工藝處理后,其心部可獲得較高的韌性、表面也可得到較好的硬度及耐磨性能,完全可以滿足轉(zhuǎn)向節(jié)的各項技術(shù)要求。具體的轉(zhuǎn)向節(jié)技術(shù)要求如下:
⑴硬度:心部246~304HB,表面HV0.1≥500HB;
⑵滲層深度:白亮層深0.01~0.025mm,滲氮層深≥0.30mm;
⑶滲氮層脆性、疏松層級別要求:1~2級。
轉(zhuǎn)向節(jié)調(diào)質(zhì)處理工藝采用的是常規(guī)調(diào)質(zhì)處理工藝,淬火加熱溫度(860±5)℃×1h,油淬后580℃回火100min即可。
為了保證轉(zhuǎn)向節(jié)經(jīng)過氣體軟氮化后心部硬度不降低,表面硬度和耐磨性能達到轉(zhuǎn)向節(jié)的各項技術(shù)要求,所以采用低溫(520±5)℃氣體軟氮化工藝,氮化保溫時間達15小時以上,整個氣體軟氮化生產(chǎn)周期時間達到20多個小時,轉(zhuǎn)向節(jié)氣體軟氮化工藝曲線如圖1所示。該工藝生產(chǎn)出來的轉(zhuǎn)向節(jié)達到了各項技術(shù)要求,但生產(chǎn)周期很長,生產(chǎn)率不高,且生產(chǎn)成本也居高不下。采用該氣體軟氮化工藝曲線生產(chǎn)出來的轉(zhuǎn)向節(jié)理化檢測結(jié)果如圖2和表1所示。
圖1 轉(zhuǎn)向節(jié)氣體軟氮化工藝曲線
表1 轉(zhuǎn)向節(jié)軟氮化工藝理化檢測結(jié)果
圖2 轉(zhuǎn)向節(jié)氣體軟氮化工藝氮化層硬度分布圖
為了保證轉(zhuǎn)向節(jié)的各項技術(shù)要求不變,并縮短轉(zhuǎn)向節(jié)氣體軟氮化生產(chǎn)周期和降低其生產(chǎn)成本,我們對轉(zhuǎn)向節(jié)氣體軟氮化工藝進行了工藝試驗探討。我們的思路是提高轉(zhuǎn)向節(jié)氣體軟氮化加熱溫度,縮短軟氮化保溫時間。通過減少不必要的保溫時間,從而達到該目標。
依照我們改進氣體軟氮化的工作思路,即提高氣體軟氮化加熱溫度時間并相應的縮短氮化保溫時間,具體的轉(zhuǎn)向節(jié)氣體軟氮化工藝曲線如圖3所示。
圖3 第一次改進后轉(zhuǎn)向節(jié)氣體軟氮化工藝曲線圖
按照圖3第一次改進后氣體軟氮化工藝曲線生產(chǎn)出來的轉(zhuǎn)向節(jié),我們經(jīng)過解剖本體獲得了較好的結(jié)果,完全能夠滿足轉(zhuǎn)向節(jié)的各項技術(shù)要求,具體檢測結(jié)果如圖4和表2所示。
轉(zhuǎn)向節(jié)第一次改進工藝主要是把軟氮化加熱溫度從520℃提升到560℃,軟氮化保溫時間從15小時降到7小時,整個軟氮化時間有12個多小時,大大縮短了轉(zhuǎn)向節(jié)氣體軟氮化生產(chǎn)周期,較大幅度地降低了生產(chǎn)成本。
圖4 第一次改進后轉(zhuǎn)向節(jié)氣體軟氮化工藝氮化層硬度分布圖
表2 第一次改進后轉(zhuǎn)向節(jié)氣體軟氮化工藝理化檢測結(jié)果
表3 第二次改進后轉(zhuǎn)向節(jié)氣體軟氮化工藝理化檢測結(jié)果
為了進一步提高生產(chǎn)效益,降低生產(chǎn)成本,我們又進行了第二次轉(zhuǎn)向節(jié)氣體軟氮化工藝試驗。具體的轉(zhuǎn)向節(jié)氣體軟氮化工藝曲線如圖5所示。
圖5 第二次改進后轉(zhuǎn)向節(jié)氣體軟氮化工藝曲線圖
按照第二次改進后氣體軟氮化工藝曲線生產(chǎn)出來的轉(zhuǎn)向節(jié),我們又進行了相應的工藝試驗。首先進行了幾次小批量工藝試驗后,隨后進行了批量工藝試驗,經(jīng)過解剖轉(zhuǎn)向節(jié)本體取樣,同樣獲得了較好的結(jié)果,達到了轉(zhuǎn)向節(jié)所要求的各項技術(shù)指標,具體檢測結(jié)果如圖6和表3所示。
圖6 第二次改進后轉(zhuǎn)向節(jié)氣體軟氮化工藝氮化層硬度分布圖
按照第二次改進后的氣體軟氮化工藝曲線進行轉(zhuǎn)向節(jié)氣體軟氮化生產(chǎn),從圖6和表3檢測數(shù)據(jù)來看完全達到了轉(zhuǎn)向節(jié)的技術(shù)要求,有些數(shù)據(jù)還得到了提高和改善;但重要的是整個生產(chǎn)周期縮短到9小時左右,比原氣體軟氮化工藝生產(chǎn)周期減少了一半以上的時間,大大提高了生產(chǎn)效率,并進一步降低了生產(chǎn)成本,為企業(yè)增加經(jīng)濟效益做出了很大的貢獻。
本次試驗結(jié)果證明汽車轉(zhuǎn)向節(jié)氣體軟氮化工藝通過提高氣體軟氮化加熱溫度,并相應的減少其軟氮化保溫時間,是完全可以達到轉(zhuǎn)向節(jié)各項技術(shù)要求的。