閆旭,劉虎,阮西山
(國電銅陵發(fā)電有限公司,安徽 銅陵 244153)
所謂滑參數(shù)停機,就是在停機過程中,高壓調(diào)門逐漸開大,隨著主、再熱蒸汽參數(shù)的逐漸降低,機組負(fù)荷漸漸減小,直至停機。由于高壓調(diào)門全開,低參數(shù)大流量的蒸汽經(jīng)過汽輪機通流部分,不但使零部件受到均勻冷卻,還可使金屬溫度降至較低水平[1]?;痣姍C組采用滑參數(shù)停機的主要目的是使機組主要參數(shù)降至較低水平,從而縮短機組檢修工期。在保證機組安全的前提下,為降低汽輪機本體的溫度,對鍋爐主參數(shù)控制、汽輪機熱應(yīng)力調(diào)節(jié)等提出了更高的要求。本文以某電廠#1機組滑參數(shù)停機為例,對其主要參數(shù)的控制進行討論。
某電廠汽輪機是N630-24.2/566/566型超臨界壓力、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、雙背壓、純凝汽式汽輪機,額定出力為630 MW。機組采用復(fù)合變壓運行方式,汽輪機具有8級非調(diào)整回?zé)岢槠?,汽輪機額定轉(zhuǎn)速為3 000 r/min。鍋爐為DG1900/25.4-Ⅱ1型超臨界參數(shù)變壓直流本生鍋爐,一次再熱、前后墻對沖燃燒、單爐膛、尾部雙煙道結(jié)構(gòu)、采用擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、平衡通風(fēng)、露天布置。啟動循環(huán)系統(tǒng)由啟動分離器、儲水罐、水位控制閥(361閥)、啟動疏水?dāng)U容器、變頻疏水泵及管道閥門組成[2]。
該電廠#1機組于2015年9月24日調(diào)停檢修,由于#1機組此次C級檢修時間緊,任務(wù)重,為使大機盤車能夠早日停運,保證汽輪機本體相關(guān)檢修工作提前開工,采用滑參數(shù)停機方式。根據(jù)檢修要求,汽輪機脫扣后調(diào)節(jié)級金屬溫度需降至380 ℃以下。
主要滑停過程如下。
16:00,接班,進行滑停前的相關(guān)準(zhǔn)備工作。
16:55,負(fù)荷320 MW,#1機組閥門控制方式由順序閥切至單閥運行。
16:58,輔汽至1 A小機調(diào)試用汽管道暖管,檢查開啟#1機組大機本體及主、再熱蒸汽管道疏水手動門,輔汽至除氧器加熱管道暖管。
17:30,#1機組開始滑停。
17:41,負(fù)荷300 MW,切至自動發(fā)電控制(AGC)模式。
18:20,1A小機汽源切至輔汽供。
19:30,1B汽泵退出系統(tǒng)。
21:54,給水流量為600 t/h,給水由主路切至旁路運行。
22:05,1A給煤機走空后,停運1A給煤機。
22:12,廠用電由高壓廠用變壓器切至啟動備用變壓器供。
22:32,負(fù)荷30 MW,手動關(guān)閉1F給煤機入口電動門,鍋爐繼續(xù)運行至“火焰喪失”,主燃料跳閘(MFT)動作,汽輪機聯(lián)鎖跳閘。
00:25,大機轉(zhuǎn)速到0,投盤車運行。
此次滑停共用時5 h 2 min,圖1為此次滑停過程中主蒸汽溫度、調(diào)節(jié)級金屬溫度及負(fù)荷的變化曲線。調(diào)節(jié)級金屬溫度最終降至377 ℃,過熱蒸汽溫度最低降至407 ℃,再熱蒸汽溫度最低降至383 ℃。過熱蒸汽降溫速度為0.49 ℃/min,再熱蒸汽降溫速度為0.59 ℃/min,調(diào)節(jié)級金屬降溫速度為0.47 ℃/min,過熱蒸汽降壓速度為0.038 MPa/min。整個滑停過程中,汽輪機組軸承振動、溫度正常,高低壓脹差、軸向位移和缸脹全部控制在合格范圍內(nèi)(如圖2所示)。
表2 停機過程中主要參數(shù)
圖1 主汽溫、調(diào)節(jié)級金屬溫度及負(fù)荷變化曲線
圖2 缸脹,高、低壓脹差,軸向位移變化曲線
停機前應(yīng)對所屬設(shè)備、系統(tǒng)進行一次全面檢查,確認(rèn)監(jiān)視儀表正確、可靠,汽輪機滑銷系統(tǒng)工作良好,2臺機組間輔汽系統(tǒng)可靠備用。若有影響安全停機的缺陷應(yīng)及時聯(lián)系維護處理,待正常后方可進行停機操作。
機組停運前還應(yīng)進行相關(guān)設(shè)備的試驗工作,主要包括:汽輪機側(cè)的大、小機交/直流潤滑油泵,密封油空側(cè)直流油泵,高壓密封油備用泵,頂軸油泵,盤車電機等自啟動試驗;鍋爐側(cè)的A,F(xiàn)層等離子拉弧試驗;爐膛全面吹灰等。
合理地控制主蒸汽和再熱蒸汽的降溫、降壓速度是汽輪機均勻冷卻和滑參數(shù)停機的關(guān)鍵。提供與調(diào)節(jié)級金屬溫度相適應(yīng)的蒸汽溫度,可以有效地將汽輪機脹差及轉(zhuǎn)子、汽缸熱應(yīng)力控制在允許范圍內(nèi),從而均勻、平穩(wěn)地控制調(diào)節(jié)級金屬溫度的下降。主蒸汽壓力的下降應(yīng)確保主、再熱蒸汽有足夠的過熱度(見表1),防止汽輪機發(fā)生水沖擊。
表1 飽和壓力與溫度對照
機組負(fù)荷、主/再熱蒸汽溫度、主蒸汽壓力等參數(shù)的調(diào)整應(yīng)以燃料的增、減為主,同時結(jié)合鍋爐的燃燒調(diào)整、汽輪機調(diào)速汽門開度變化及一/二級減溫水量的調(diào)節(jié)來實現(xiàn)。
在保證過熱度的前提下,滑參數(shù)停機初期應(yīng)先降溫后降壓,這是因為高參數(shù)時蒸汽流量較大,減溫水量控制方便,易于控制蒸汽溫度與調(diào)節(jié)級金屬溫度的溫差,可縮短機組滑停時間[3]。低負(fù)荷時,為保證機組安全,可采取先降壓后降溫或汽壓、汽溫同步下滑的方法。此次停機由于停機前機組負(fù)荷不高,只有320 MW,根據(jù)實際情況,將停機過程分解為4個階段,每個階段控制點的主要參數(shù)見表2。
3.2.1 第1階段控制要點(負(fù)荷320 MW到300 MW)
這一階段的特點是負(fù)荷較高,主、再熱蒸汽溫度較高,機組處于正常運行階段。主蒸汽流量較大,減溫水的霧化和蒸汽攜帶減溫水的作用都較好,減溫水可安全、方便地控制主蒸汽溫度的下降速率。此階段操作控制要點是:隨著機組負(fù)荷的緩慢下降,通過修正過熱器一、二級減溫水偏置(即加大減溫水流量)逐步降低主、再熱蒸汽溫度;同時,通過修正主蒸汽壓力偏置使主蒸汽壓力緩慢下降,大機高壓調(diào)門全開。在這一過程中,要嚴(yán)格控制溫降及壓降速率,使汽輪機各部熱應(yīng)力不超限。運行控制方面需注意以下幾點。
(1)滑參數(shù)前,及時將高壓調(diào)門由順序閥控制切至單閥控制,確保汽輪機冷卻均勻,防止因冷卻不均而導(dǎo)致汽輪機組振動大。
(2)滑參數(shù)初期,通過設(shè)置主蒸汽壓力偏差值,使高壓調(diào)門逐步開大,但最大調(diào)節(jié)幅度為±5 MPa,后期需切除AGC手動調(diào)整高壓調(diào)門至全開。
在這一階段,機組負(fù)荷、給水流量變化不大,主/再熱蒸汽溫度降至481/510 ℃,調(diào)節(jié)級金屬/中壓持環(huán)溫度降至487/480 ℃,主蒸汽壓力降至11.6 MPa。主、再熱蒸汽溫度下降較明顯,調(diào)節(jié)級金屬溫度下降較小,主蒸汽壓力隨著高壓調(diào)門的逐步開大下降較明顯。
3.2.2 第2階段控制要點(負(fù)荷300 MW到250 MW)
這一階段的特點是負(fù)荷相對較高,機組處于手動控制方式,故此階段控制要點是:逐漸滑壓降負(fù)荷、降溫??刂剖侄我栽黾訙p溫水量為主,同時嚴(yán)格控制給水流量,嚴(yán)密監(jiān)視中間點溫度及過熱度,防止鍋爐提早進入濕態(tài)而造成汽溫大幅波動。運行控制方面需注意以下幾點。
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(1)隨著機組負(fù)荷、主/再熱蒸汽溫度的逐步下降,#1機組因煙溫低而導(dǎo)致兩側(cè)噴氨快關(guān)閥自動關(guān)閉時,及時停止#1機組噴氨,關(guān)閉#1機組A,B側(cè)噴氨快關(guān)閥前、后手動門。停止噴氨時,監(jiān)視#2蒸發(fā)器液氨進口快關(guān)閥,防止其因氨壓高而自動關(guān)閉,影響#2機組供氨,從而影響環(huán)保指標(biāo)。
(2)將一臺小機的汽源切至輔汽供,將四抽所帶的小機逐步退出系統(tǒng)。切汽源及汽泵退出運行時操作要緩慢,防止給水流量大幅波動,從而引起汽溫波動。
(3)停運第3臺磨煤機,停磨前要將給煤機和磨煤機走空。當(dāng)該給煤機煤量下降時,及時增加其他給煤機煤量,以保持總煤量不變,防止總煤量波動較大而導(dǎo)致主/再熱蒸汽溫度及調(diào)節(jié)級金屬溫度下降較快。
在這一階段,機組負(fù)荷降至250 MW,給水流量降至905 t/h,主蒸汽壓力降至10.33 MPa,下降較小,主/再熱蒸汽溫度降至447/443 ℃,調(diào)節(jié)級金屬/中壓持環(huán)溫度降至428/424 ℃,均有較明顯的下降。
3.2.3 第3階段控制要點(負(fù)荷250 MW到120 MW)
(1)此階段要穩(wěn)定主/再熱蒸汽溫度,溫度的下降應(yīng)緩慢。由于蒸汽流量減小,應(yīng)減少減溫水的投入,嚴(yán)防蒸汽帶水而對汽輪機造成水沖擊。在機組負(fù)荷接近120 MW時,逐漸關(guān)閉過熱器二級減溫水,在機組負(fù)荷小于120 MW時,全關(guān)過熱器二級減溫水;同時,檢查確認(rèn)再熱主蒸汽閥下游疏水閥自動打開。
(2)機組負(fù)荷降至150 MW時鍋爐轉(zhuǎn)濕態(tài)運行,應(yīng)注意控制儲水罐水位,防止其滿水,可將361閥一只放在手動控制,一只放在自動控制。
(3)機組負(fù)荷降至120 MW時,及時將給水由主路切至旁路控制。
在這一階段,機組負(fù)荷降至120 MW,給水流量降至611 t/h,主蒸汽壓力降至5.4 MPa,主/再熱蒸汽溫度降至407/383 ℃,調(diào)節(jié)級金屬/中壓持環(huán)溫度降至375/366 ℃,調(diào)節(jié)級金屬溫度已經(jīng)降至目標(biāo)值以下。
3.2.4 第4階段控制要點(負(fù)荷120 MW到0 MW)
這一階段的特點是機組負(fù)荷低,相對于第3階段蒸汽流量更小,主/再熱蒸汽溫度不易控制,低負(fù)荷下停磨時對爐膛燃燒擾動大。由于調(diào)節(jié)級金屬溫度已經(jīng)降至目標(biāo)值以下,因此,這一階段的主要任務(wù)是在保證主/再熱蒸汽溫度及調(diào)節(jié)級金屬溫度穩(wěn)定的情況下降負(fù)荷停機。運行控制方面需注意以下幾點。
(1)滑參數(shù)結(jié)束后開始降負(fù)荷,此時主蒸汽溫度在410 ℃,比對應(yīng)壓力飽和溫度高110 ℃,降負(fù)荷時要先減水后減煤,防止汽溫突降。
(2)在機組負(fù)荷接近60 MW時,逐漸關(guān)閉過熱器一級減溫水。機組負(fù)荷小于60 MW時,全關(guān)過熱器一級減溫水。停用減溫水時,要控制好給水流量,防止因減溫水突然中斷而導(dǎo)致主蒸汽溫度大幅回升;同時,檢查確認(rèn)再熱主汽閥上游疏水閥自動打開。
(3)給水流量控制在450 t/h左右,通過給水輔調(diào)控制給水時操作要緩慢,防止因給水流量低而導(dǎo)致保護動作,從而造成機組跳閘。
(4)機組負(fù)荷至30 MW時,手動關(guān)閉1F給煤機入口電動門,鍋爐繼續(xù)運行至“火焰喪失”,MFT動作,汽輪機聯(lián)鎖跳閘。關(guān)閉1F給煤機入口電動門后,應(yīng)加大給煤量,使給煤機走空后磨煤機仍能檢測到火檢。
在這一階段,機組負(fù)荷降至0 MW,主蒸汽壓力降至2.72 MPa,主/再熱蒸汽溫度降至436/387 ℃,主/再熱蒸汽溫度較第3階段有所回升的原因是過熱器減溫水停用。調(diào)節(jié)級金屬/中壓持環(huán)溫度最終降至377/362℃。
機組滑停過程中,燃料的增減操作應(yīng)與給水流量的變化相匹配,避免給水流量偏大而燃料量減得過快造成汽溫陡降[4]??刂浦鳌⒃贌嵴羝麥亟邓俣?1.0 ℃/min。停機過程中嚴(yán)密監(jiān)視機組振動、軸向位移、推力瓦溫度、脹差、軸封母管壓力和溫度、凝汽器真空度等參數(shù)以及除氧器、凝汽器、各加熱器水位。主/再熱蒸汽過熱度不得低于50 ℃,防止蒸汽帶水。汽溫滑降過程中需密切監(jiān)視主/再熱蒸汽溫度、脹差、軸向位移、振動、各支持及推力軸承溫度等,如影響機組安全要及時匯報,立刻停止缸溫滑降,果斷打閘停機處理,從而保證汽輪機的安全。
滑參數(shù)停機可以使汽輪機缸體、轉(zhuǎn)子及鍋爐本體得到均勻而迅速的冷卻,縮短機組停機至檢修的時間,從而提高機組的可用系數(shù)。停機前,根據(jù)機組的實際情況及檢修工作的具體要求,確定滑參數(shù)停機的最終參數(shù)及停機曲線,明確停機過程中的參數(shù)控制限值及控制方法,制訂完善的滑參數(shù)停機技術(shù)措施以及停機操作票,通過控制水煤比來調(diào)整燃燒,嚴(yán)格控制過熱器一、二級減溫水量,使主/再熱蒸汽溫度及壓力保持平穩(wěn)下降,即可實現(xiàn)安全、經(jīng)濟的滑參數(shù)停機。
參考文獻:
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