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一起水電機組開機過程發(fā)V/F限制等信號的分析及處理

2018-06-08 06:34:33楊智南
綜合智慧能源 2018年4期
關鍵詞:測頻端電壓調速器

楊智南

(構皮灘發(fā)電廠,貴州 湄潭 564408)

0 引言

某水電廠為我國在巖溶地區(qū)修建的第1座大型水電廠,裝有單機容量為250 MW的高水頭發(fā)電機組5臺,在電網中肩負著調峰、黔電送粵潮流調控主力發(fā)電廠的重任,其#5機組調速器為PSWT-150比例數字冗余式微機型調速器,勵磁系統(tǒng)由SAVR-2000雙微機勵磁調節(jié)器1套、FLZ可控硅整流柜3套、LB勵磁變壓器1臺、FMK滅磁開關1臺、FLR非線性滅磁電阻柜1套、交直流初勵裝置1套組成。本文針對#5機組開機過程中異常信號進行分析,總結出開機順控流程中影響機組建壓并網的主要因素,提出解決方案,以提高水電機組并網成功率。

1 事件經過

2015-10-04 T 18:12:12,機組開機后并網過程中監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)“轉速大于95%額定轉速復歸”“勵磁調節(jié)器綜合限制動作”“V/F限制動作”“保護A,B套發(fā)電機過激磁(定時限)動作”報警信號,幾秒后“勵磁調節(jié)器綜合限制動作”“V/F限制動作”信號復歸,#5機組自動并網正常。

2 上位機監(jiān)控主要信號

上位機監(jiān)控主要信號見表1,表中:空轉狀態(tài)=轉速大于95%額定轉速(nr)+機端斷路器分閘+三相電壓小于5%額定電壓(Ur);空載狀態(tài)=轉速大于95%nr+機端斷路器分閘+三相電壓大于90%Ur+導葉空載位置(導葉開度在8%~18%之間);啟動同期條件=發(fā)電令保持+空載狀態(tài)+同期未失敗+自準同期方式+計算機遠方+出口斷路器(GCB)分閘+主變中性點合閘+滅磁開關(FMK)合閘;空載位置=主令控制器檢測導葉開度大于8%,小于18%,輸出動作接點,用于順控流程; 空載位置以上=主令控制器檢測導葉開度大于8%,輸出動作接點,用于順控流程。

表1 上位機監(jiān)控主要信號(2015-10-04)

續(xù)表

3 原因分析

3.1 調速器動作過程分析

調速器整個動作過程:18:12:49.860,開機聯動調速器后,調速器進入空轉開機過程,調速器首先將導葉開度開至第1開機開度23%,然后不斷檢測機組頻率,當調速器檢測機組頻率大于47.5 Hz后,投入比例-積分-微分(PID)控制器計算;18:13:37.380,導葉空載位置動作,說明調速器開始往回關,將導葉壓至第2開機開度(當前水頭下最小空載開度);18:13:38.590,轉速大于95%nr動作,表明機組轉速已經達到95%nr以上,機組進入空轉狀態(tài),此時機組順控流程同時聯動勵磁調節(jié)器,機組開始建壓;18:13:43.440,機組空轉狀態(tài)復歸(機端電壓大于5%Ur),說明勵磁調節(jié)建壓已經開始,機端電壓逐步上升;18:13:39.800,當導葉空載位置以上復歸,說明調速器將機組導葉關至8%以下,經過11 s后,于18:13:50.760導葉空載狀態(tài)動作、導葉空載位置以上動作(開度大于8%),調速器檢測機組頻率下降,開始調節(jié)機組頻率將導葉逐步打開。整個調速器動作過程,按時間和導葉開度情況分為4個階段,具體如圖1所示。

圖1 調速器動作過程時序圖

將開機聯動調速器起始時間設為0 s,則圖1中標示①②③④可相應解析如下。

(1)標示①。調速器將導葉開至第1開機開度23%,時間約為11 s。

(2)標示②。48 s過后,調速器檢測頻率上升至47.5 Hz,投入PID控制器計算,進入第2階段開機過程,將導葉往回關;48.730 s轉速裝置檢測機組轉速大于95%nr,機組進入空轉狀態(tài),可編程邏輯控制器(PLC)順控流程聯動勵磁調節(jié)器開始建壓。

(3)標示③。49.960 s,調速器將導葉關至8%以下;54.580 s,機端電壓大于5%Ur,空轉狀態(tài)復歸。

(4)標示④。61.900 s,導葉空載位置以上動作(開度大于8%),調速器檢測機組頻率未達到給定50.0 Hz,開始調節(jié)機組頻率將導葉逐步打開。與此同時,機端電壓大于90%Ur,機組進入空載狀態(tài),PLC順控流程啟動同期裝置,機組準備并網;61.901 s,轉速大于95%nr復歸(此時機組轉速只有91%nr,轉速裝置設定返回值為91%nr),從而導致空載狀態(tài)復歸,同期裝置退出;63.727 s,勵磁調節(jié)器發(fā)綜合限制動作、V/F限制動作信號。勵磁調節(jié)器檢測機組頻率低于47.5 Hz,機端電壓大于90%Ur,為防止發(fā)電機過磁通發(fā)V/F限制、勵磁調節(jié)器綜合限制,閉鎖減磁功能[1];67.454 s后,由于勵磁調節(jié)器為保證機端電壓不變,在頻率降低情況,增大勵磁電流,提高磁通量,造成發(fā)電機保護A,B兩套保護過激磁動作;75.700 s后,調速器將機組頻率調到47.5 Hz以上,轉速裝置輸出機組轉速大于95%nr動作接點,空載狀態(tài)滿足,同時啟動同期裝置,于123.170 s 開關合閘,機組并網成功。

3.2 主要原因分析

該調速器開機過程中,在進入第2開機階段過程中頻率檢測單元檢測到1個高于50.0 Hz信號,為防止機組過速,執(zhí)行關導葉,導致機組頻率上升緩慢。由于該廠采用精密電位器作為導葉反饋,調速器進入第2開機開度后,將導葉壓至第2空載開度過程中,可能鋼絲繩回收速度與關閉導葉鋼絲繩下降速度不一致(回收速度慢),導致調速器檢測到精密電位器反饋導葉開度比實際開度大;調速器進入PID調節(jié)后,將導葉開度壓至第2開機開度,由于調速器頻率檢測反饋值比實際值偏大,從而導致調速器關導葉過度,影響機組頻率上升。

4 改進措施

(1)利用停機機會對測頻回路進行校驗,新增雙傳感器齒盤測頻回路,采用齒盤測頻與殘壓測頻互為備用[2]:機組頻率大于20.0 Hz時,自動采用殘壓測頻;機組頻率小于等于20.0 Hz時,自動采用齒盤測頻;當殘壓測頻故障時,自動切換為齒盤測頻;當齒盤測頻故障后,自動切換為殘壓測頻。

(2)利用機組停機機會,對精密電位器回收鋼絲繩傳動機構的回收鋼絲繩是否順暢、動作情況進行全面檢查,確保導葉反饋的靈敏度。

(3)優(yōu)化完善機組順控流程,將原程序中“機組開機流程條件滿足后立即瞬間聯動下一動作”,修改為“開機流程設定延時等待,當機組進入空轉狀態(tài)后,延時5s再聯動勵磁調節(jié)器,進入空載狀態(tài)后,再延時5s啟動同期裝置”。

(4)提高機組進入空轉狀態(tài)轉速定值,目前該發(fā)電廠空轉狀態(tài)轉速均設置為95%nr,將該定值適當放大至98%nr,使得機組完全進入100%nr范圍內后,進入空轉狀態(tài)。

(5)提高機組進入空載狀態(tài)電壓值。目前該發(fā)電廠進入空載狀態(tài)的電壓值均設置為90%Ur,當電壓大于90%Ur時,空載狀態(tài)滿足,瞬間啟動同期裝置。但在此過程中,如果機組電壓未調至額定就啟動同期裝置,則同期裝置需不斷調節(jié)機端電壓達到滿足同期條件,勢必延長機組并網時間。因此,可將順控流程中“機端電壓大于90%Ur啟動同期裝置”,修改為“當機端電壓大于95%Ur時,啟動同期裝置”,可以減少機組同期并網的時間。

5 結束語

通過對#5機組開機過程中報警信號的分析,總結出影響發(fā)電機開機并網過程的主要原因,提出了改進措施。對#5機組進行上述改進后,運行3年來未出現并網不成功現象,說明以上改進措施有效。

參考文獻:

[1]孟凡超,吳龍.發(fā)電機勵磁技術問題及事故分析[M].北京:中國電力出版社,2008.

[2]魏守平.現代水輪機調節(jié)技術[M].武漢:華中科技大學出版社,2002.

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