摘 要:本文主要介紹了布爾臺(tái)選煤廠基本情況以及洗選工藝現(xiàn)狀,分析了制約選煤廠降本、提質(zhì)增效的主要因素,總結(jié)了降本增效、提質(zhì)增效的有效途徑,為類似的選煤廠提供一些借鑒。
關(guān)鍵詞:降本、提質(zhì)、增效
一、引言
面對當(dāng)前煤炭市場需求疲軟、價(jià)格下滑,產(chǎn)品銷售利潤大幅下降的趨勢,降本、提質(zhì)增效是關(guān)乎企業(yè)能否實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展的關(guān)鍵性指標(biāo)。在降本增效方面我廠從備品備件的儲(chǔ)備、修舊利廢、節(jié)能降耗等多方面入手,切實(shí)有效的降低噸煤成本同時(shí)為了進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),拓寬產(chǎn)品銷售渠道,我廠深入開展煤質(zhì)精益化管理,狠抓洗選過程中的質(zhì)量控制、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),以市場需求為導(dǎo)向,及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),供應(yīng)用戶對路產(chǎn)品。
二、布爾臺(tái)選煤廠概述
布爾臺(tái)選煤廠設(shè)計(jì)能力為3100萬噸/年,主要承擔(dān)布爾臺(tái)礦、寸一礦、寸二礦、柳塔礦的洗選加工任務(wù),200-13mm的塊煤采用重介淺槽分選、13mm-2mm的末煤采用重介旋流器分選,2mm-0.2mm的粗煤泥經(jīng)濃縮分級旋流器分級后采用TBS干擾床分選、-0.2mm的細(xì)煤泥經(jīng)濃縮后采用沉降離心機(jī)、加壓過濾和板框壓濾聯(lián)合脫水后,直接回收。
三、制約選煤廠降本、提質(zhì)增效的主要因素
1、受礦井原煤質(zhì)量的影響
由于礦井原煤受地質(zhì)構(gòu)造影響較大,原煤含矸率高,設(shè)備以及備品、備件使用周期短,造成噸煤洗選成本相對較高。2013、2014年噸煤成本為10.97元/噸、10.79元/噸遠(yuǎn)超神東洗選中心其它各廠平均成本費(fèi)用7.45元/噸、6.63元/噸。
2、經(jīng)洗選加工后的產(chǎn)品比較單一
礦井原煤經(jīng)洗選加工后,只能出兩種產(chǎn)品,精塊與混煤。產(chǎn)品較為單一,產(chǎn)品在銷售過程中的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差,當(dāng)精塊銷售出現(xiàn)困難時(shí),精塊只能破碎回?fù)交烀?,既造成?yōu)質(zhì)資源浪費(fèi),同時(shí)又造成商品煤整體銷售利潤的下降。
3、由于末煤入洗受煤泥水系統(tǒng)制約,造成商品煤提質(zhì)作用不明顯
布爾臺(tái)選煤廠為群礦型選煤廠,由于各礦井地質(zhì)構(gòu)造、斷層較多,原煤含矸率高且矸石泥化嚴(yán)重,混煤產(chǎn)品發(fā)熱量、穩(wěn)定率相對較低。由于布爾臺(tái)礦區(qū)原煤含矸率高且矸石泥化較為嚴(yán)重,系統(tǒng)煤泥量大且煤泥水中-0.045mm的極細(xì)煤泥含量高達(dá)55%以上,大量的高灰細(xì)泥致使煤泥水沉降、處理困難,現(xiàn)在末煤系統(tǒng)平均入洗能力為800t/h,發(fā)熱量僅能提升60kcal/kg。
4、精益管理水平有待進(jìn)一步提升
在成本管控以及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)性指標(biāo)管理方面較為粗放,由于檢修人員業(yè)務(wù)能力參差不齊,存在著材料使用浪費(fèi)現(xiàn)象以及由于檢修人員對設(shè)備的日常維護(hù)檢查、保養(yǎng)不到位而造成的備品、備件使用周期縮短等問題;同時(shí)由于現(xiàn)場操作人員節(jié)電意識淡薄,在系統(tǒng)停車后而不能將設(shè)備及時(shí)停下以及在節(jié)電管理方面所存在的漏洞,造成噸煤電耗遠(yuǎn)超計(jì)劃考核指標(biāo)。
四、降本增效方面的有效途徑:
1、降低備品、備件的庫存
材料物資精益化管理實(shí)施具體措施為:
(1)嚴(yán)把材料需求計(jì)劃關(guān),每月材料計(jì)劃作到逐級審核,做到準(zhǔn)確、合理。
(2)認(rèn)真梳理各類設(shè)備備件,找出通用件合理儲(chǔ)備、優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)并做好對應(yīng)臺(tái)賬,及時(shí)更新。
(3)對于物資領(lǐng)用,我廠制定了詳細(xì)的管控措施,大到大型物資,小至一個(gè)螺栓,我廠嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料單審批制度,有效的防止了材料的浪費(fèi)及流失現(xiàn)象。車間領(lǐng)料填寫“領(lǐng)料單”由生產(chǎn)辦主管或廠相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可領(lǐng)用。通過環(huán)環(huán)相扣、層層把關(guān),徹底杜絕了物資隨意領(lǐng)用造成的物資浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
(4)為進(jìn)一步加強(qiáng)物資材料消耗的管控,15年建立健全布爾臺(tái)洗煤廠的核算體系,把生產(chǎn)管理和經(jīng)營管理有機(jī)結(jié)合起來,達(dá)到降低成本,增收節(jié)支,提高經(jīng)濟(jì)效益。不斷提高經(jīng)營管理水平,逐步建立成本控制長效機(jī)制。
2、修舊利廢管理
2015年上半年重新修訂的《修舊利廢管理辦法》,通過一系列獎(jiǎng)罰管理辦法的刺激,各車間修舊數(shù)量逐月增加、積極性高漲。以2015年1-6月份為例,共修復(fù)刮板機(jī)頭尾輪、減速機(jī)、激振器、耦合器、泵類等設(shè)備187臺(tái)次,修復(fù)重型刮板130根,除去維修配件費(fèi)用外累計(jì)節(jié)約材料費(fèi)2665707.62元。
3、節(jié)能降耗管理
為了進(jìn)一步降低噸煤電耗指標(biāo),我廠15年制定可操作性的節(jié)電措施以及將電費(fèi)考核指標(biāo)落實(shí)到車間,要求在系統(tǒng)起停車時(shí)間控制在20分鐘以內(nèi)(停車時(shí)間矸石系統(tǒng)除外),故障停車30分以上的必須將空轉(zhuǎn)設(shè)備及時(shí)停車。各車間要加強(qiáng)生產(chǎn)輔助設(shè)施的用電管理。清掃泵、濾液泵、管道泵、消防泵、除塵風(fēng)機(jī)、除鐵器做到集中控制,生產(chǎn)系統(tǒng)停車后要及時(shí)停止該設(shè)備運(yùn)行;完善生產(chǎn)系統(tǒng)的照明集控改造,避免“長明燈”不良現(xiàn)象的出現(xiàn)。通過執(zhí)行大大提高的設(shè)備利用率也減少了電能浪費(fèi)。
4、創(chuàng)新創(chuàng)效管理
(1)CST系統(tǒng)控制系統(tǒng)優(yōu)化改造
現(xiàn)用CST控制是通過DeviceNet網(wǎng)絡(luò)使CST控制器與高低壓柜的FLeX I/O
1794-ADN模塊進(jìn)行通訊控制設(shè)備啟停,由于DeviceNet網(wǎng)絡(luò)通信不穩(wěn)定極易出現(xiàn)通訊故障及FLeX模塊經(jīng)常出現(xiàn)損壞情況,DeviceNet網(wǎng)絡(luò)由于串連設(shè)備較多且故障判斷困難,所以處理故障所需較長時(shí)間,每次CST故障處理時(shí)間都在2小時(shí)以上,最長影響時(shí)間達(dá)8小時(shí)。因DeviceNet網(wǎng)路、 FLeX 模塊、PM3000電源與PLC柜直流24V電源為公用電源、當(dāng)任一控制系統(tǒng)電源出現(xiàn)問題或有交流電源混入時(shí)會(huì)導(dǎo)致以上所有系統(tǒng)模塊全部損毀。通過改造當(dāng)CST在運(yùn)行過程中出現(xiàn)DeviceNet網(wǎng)絡(luò)中斷時(shí)或FLeX 模塊及PM3000故障時(shí),調(diào)度員可以在上位機(jī)畫面進(jìn)行CST控制方式切換,由原來CST控制器通過DeviceNet網(wǎng)絡(luò)使CST控制器與高低壓柜的FLeX I/O 1794-ADN模塊進(jìn)行通訊控制設(shè)備啟停,切換為CST控制器通過DH+網(wǎng)絡(luò)直接與主系統(tǒng)的PLC通訊,通過主系統(tǒng)的PLC的I/O模塊實(shí)現(xiàn)對控制設(shè)備的啟停,整個(gè)事故切換過程可在2-3分鐘就可以完成,為防止調(diào)度員誤操作,只有輸入登錄密碼才能進(jìn)入轉(zhuǎn)換界面,同時(shí)再對原控制網(wǎng)絡(luò)故障的檢查處理過程將不影響系統(tǒng)的正常生產(chǎn)。這樣使CST控制實(shí)現(xiàn)了雙回路備份控制,即一個(gè)控制網(wǎng)路或模塊出現(xiàn)問題可及時(shí)切換至另一網(wǎng)絡(luò)及模塊控制,可以真正實(shí)現(xiàn)了CST通訊事故的零影響,確保生產(chǎn)系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
(2)布爾臺(tái)洗煤廠矸石清掃水回收系統(tǒng)優(yōu)化、改造項(xiàng)目
通過對矸石膠帶沖洗水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化、改造,延長煤泥水處理設(shè)備的磨損周期,同時(shí)減輕了煤泥水系統(tǒng)壓力,改善了加壓過濾機(jī)以及板框壓濾機(jī)的脫水效果,增加生產(chǎn)系統(tǒng)的入洗能力,同時(shí)可使商品煤灰分降低0.5%左右。通過改造,矸石系統(tǒng)清掃水不再進(jìn)入煤泥泵、旋流器、弧形篩、離心機(jī)的脫水環(huán)節(jié),直接經(jīng)高頻篩脫水后,矸石泥則直接外排,而部分矸石泥外排后,減輕煤泥水系統(tǒng)壓力,降低煤泥水處理處理難度,同時(shí)提高了商品煤發(fā)熱量。
五、提質(zhì)增效方面的有效途徑:
1、通過管理和技術(shù)手段,應(yīng)對市場變化
(1)根據(jù)公司月底所提供的礦井原煤預(yù)測、預(yù)報(bào),測算下月商品煤煤質(zhì)指標(biāo)預(yù)完成情況并確定最優(yōu)生產(chǎn)方式,科學(xué)指導(dǎo)生產(chǎn)。一方面在保證完成考核指標(biāo)前提下盡量減少入洗率,降低生產(chǎn)成本;另一方面結(jié)合商品煤銷售情況進(jìn)行測算,在生產(chǎn)組織過程中,盡可能的實(shí)現(xiàn)商品煤挎檔銷售,以此確保商品煤銷售利潤最大化。
(2)為響應(yīng)市場需求,根據(jù)公司安排,從15年3月份起我廠生產(chǎn)神混5000。期間洗選中心根據(jù)四礦井原煤煤質(zhì)變化和商品煤銷售變化合理組織塊末煤入洗、配裝,3-5月份布爾臺(tái)混煤發(fā)熱量指標(biāo)完成5030kcal/kg。5月份布爾臺(tái)礦42104工作面直搬、優(yōu)質(zhì)煤源量減少,且塊煤需求增大、塊精煤回?fù)交烀毫拷档?,期間為保證混煤發(fā)熱量,及時(shí)廠開啟末煤入洗系統(tǒng),提高原煤的入洗比率,5月份混煤發(fā)熱量完成5020kcal/kg,完成5000kcal/kg任務(wù)目標(biāo)。
2、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),拓寬產(chǎn)品銷售渠道
密切關(guān)注煤炭市場變化,以產(chǎn)品適銷對路為原則,實(shí)時(shí)調(diào)整生產(chǎn)組織方式,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增強(qiáng)產(chǎn)品在銷售過程中的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。靈活調(diào)整生產(chǎn)方式,實(shí)現(xiàn)提質(zhì)、降本增效。7月份根據(jù)公司安排生產(chǎn)硫分小于0.37%的潔凈煤,按精塊生產(chǎn)量約為49.89萬噸計(jì)算,精煤與混煤2:1配煤生產(chǎn)潔凈煤,可生產(chǎn)潔凈煤約為74.84萬噸,直接增加收入為2187.71萬元。
3、以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng),生產(chǎn)清潔能源,增強(qiáng)產(chǎn)品核心競爭力
近年來由于受到經(jīng)濟(jì)下滑的影響,煤炭市場需求量明顯降低,對煤炭質(zhì)的要求卻顯著提高,為適應(yīng)市場變化,穩(wěn)定產(chǎn)品煤質(zhì),不得不提高末煤入選量,但是增加末煤入選量必然帶來煤泥量增大,給產(chǎn)品摻混均質(zhì)化帶來困難,特別是鑒于布爾臺(tái)礦區(qū)原煤中的夾矸和矸石多為松軟的泥巖,遇水易泥化產(chǎn)生較多的高灰細(xì)泥,對設(shè)備運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量均產(chǎn)生較大影響,為了解決末煤入洗煤泥水系統(tǒng)壓力,提高末煤系統(tǒng)的入洗能力,經(jīng)公司研究決定,實(shí)施煤泥降灰脫水提質(zhì)項(xiàng)目。
六、結(jié)束語
通過對影響選煤廠降本、提質(zhì)增效的主要因素進(jìn)行分析以及對一系列降本、提質(zhì)增效的實(shí)踐應(yīng)用,預(yù)計(jì)2015年我廠降本、提質(zhì)增效約為6000萬元左右。面對當(dāng)前國內(nèi)煤炭市場需求持續(xù)低迷的形勢下,降本、提質(zhì)增效是煤炭企業(yè)一項(xiàng)長期任務(wù)。在今后的生產(chǎn)實(shí)踐中仍需我們進(jìn)一步深入探索,繼續(xù)將精益思想和先進(jìn)的管理理念融入到實(shí)際工作中,依靠科技創(chuàng)新等手段,確保選煤廠降本、提質(zhì)增效管理水平不斷提升,實(shí)現(xiàn)選煤廠的可持續(xù)發(fā)展。
作者簡介:
劉麗英(1986-),女,烏海市海勃灣,助理工程師,現(xiàn)任神華神東煤炭集團(tuán)洗選中心布爾臺(tái)選煤廠設(shè)備管理員,主要從事選煤廠設(shè)備管理工作。