熊建國(guó),韓高巖,楊利平,呂洪坤,李 劍,孫五一
(1.國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司電力科學(xué)研究院,杭州 310014;2.浙能阿克蘇熱電有限公司, 新疆 阿克蘇 843000;3.杭州意能電力技術(shù)有限公司,杭州 310014)
在我國(guó)新疆地區(qū),水資源分布不均,南疆水資源匱乏,而燃煤發(fā)電廠在調(diào)試期間用水耗能較大[1],據(jù)調(diào)試經(jīng)驗(yàn),配有爐水循環(huán)泵的百萬(wàn)機(jī)組在沖管期間所消耗除鹽水量高達(dá)約4萬(wàn)t、耗煤量約2 000 t,而無(wú)爐水循環(huán)泵機(jī)組在沖管期間因無(wú)法回收大部分熱態(tài)工質(zhì),造成大量工質(zhì)和能量的浪費(fèi),使消耗的除鹽水及煤量更大[2-3]。在南疆缺水地區(qū),除鹽水供應(yīng)不足已成為機(jī)組鍋爐沖管順利進(jìn)行的制約因素,而我國(guó)對(duì)于沖管的研究主要在于大容量機(jī)組沖管經(jīng)驗(yàn)介紹、不同沖管方式對(duì)比及沖管安全性等方面,對(duì)于鍋爐沖管節(jié)水節(jié)能方面的探討卻不多[4-6]。我國(guó)現(xiàn)階段對(duì)火電建設(shè)提出一系列限制政策,但《電力發(fā)展十三五規(guī)劃(2016—2020 年)》中指出“十三五”期間投產(chǎn)機(jī)組容量仍有約2億kW,新建機(jī)組鍋爐沖管節(jié)水節(jié)能仍有一定空間。
鍋爐沖管是通過(guò)高溫蒸汽的沖刷力,將蒸汽管道中的鐵銹、殘留垃圾、塵土等雜物帶出,從而保證后期進(jìn)入汽輪機(jī)的蒸汽品質(zhì)合格。鍋爐在沖管過(guò)程中,當(dāng)沖管系數(shù)大于1時(shí),沖管才有效果。在實(shí)際沖管過(guò)程中參考的是過(guò)熱器和再熱器的壓降比,當(dāng)壓降比大于1.4時(shí),沖管是有效的。沖管系數(shù)和壓降比的定義如式(1)和(2)所示,沖管達(dá)一定次數(shù)后,在管道中放入靶板來(lái)檢驗(yàn)沖洗管道的潔凈度是否合格[7]。
式中:k為沖管系數(shù);G為吹管工況蒸汽流量;v為吹管工況蒸汽比體積;G0為鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量時(shí)的蒸汽流量;v0為鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量時(shí)的比體積。
式中:β為壓降比;ΔP沖為吹管工況某區(qū)段流動(dòng)壓降;ΔPBMCR為鍋爐最大出力工況下該區(qū)段流動(dòng)壓降。
新疆某發(fā)電廠供熱機(jī)組鍋爐為上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的350 MW等級(jí)超臨界變壓運(yùn)行螺旋管圈直流爐,是單爐膛、一次再熱、四角切圓燃燒、平衡通風(fēng)、緊身封閉、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐,型號(hào)為SG-1173/25.5-M4418。爐膛由下部的螺旋膜式水冷壁和上部的垂直膜式水冷壁構(gòu)成。該鍋爐配有不帶啟動(dòng)循環(huán)泵的內(nèi)置式啟動(dòng)系統(tǒng),啟動(dòng)分離器及儲(chǔ)水箱均布置在爐前。鍋爐采用中速磨冷一次風(fēng)機(jī)直吹式制粉系統(tǒng),配有5臺(tái)ZGM95型中速磨煤機(jī),在A/B層燃燒器處裝有2層微油槍。鍋爐的主要設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示。
表1 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)
該發(fā)電廠機(jī)組汽水主要流程如圖1所示,沖管時(shí)期鍋爐首先進(jìn)行冷態(tài)沖洗,在集水箱水質(zhì)含鐵量較大時(shí),給水經(jīng)由省煤器、水冷壁、汽水分離器、儲(chǔ)水箱及集水箱排污至廢水池中,水質(zhì)符合要求后通過(guò)啟動(dòng)疏水泵回收至排氣裝置[8]。在新疆供熱機(jī)組沖管時(shí)期,為節(jié)約除鹽水,在冷態(tài)沖洗階段增加集水箱水質(zhì)檢測(cè)頻率,根據(jù)DL/T 1076-2017《火力發(fā)電廠化學(xué)調(diào)試導(dǎo)則》要求,當(dāng)水質(zhì)中含鐵量低于1 000 μg/L時(shí)立即通過(guò)疏水泵回收儲(chǔ)水箱排水,通過(guò)化學(xué)精處理來(lái)過(guò)濾水中含鐵,進(jìn)而減少除鹽水浪費(fèi)。
圖1 機(jī)組汽水主要流程
當(dāng)水質(zhì)中含鐵量小于100 μg/L時(shí),鍋爐冷態(tài)沖洗結(jié)束,點(diǎn)火進(jìn)入熱態(tài)沖洗。鍋爐熱態(tài)沖洗時(shí)要求分離器出口溫度在150~190℃。由圖1可知,熱態(tài)沖洗時(shí),該供熱機(jī)組由于無(wú)爐水循環(huán)泵,含熱工質(zhì)只能通過(guò)疏水泵向排氣裝置進(jìn)行回收。由于此時(shí)汽輪機(jī)還未進(jìn)入進(jìn)汽階段,并且化學(xué)精處理投運(yùn)要求凝結(jié)水溫度低于65℃,因此只能回收小部分熱態(tài)工質(zhì),大部分工質(zhì)和熱量只能直接排至廢水池,造成了浪費(fèi)。為增大熱態(tài)外排工質(zhì)回收比例,該供熱機(jī)組在熱態(tài)沖洗階段控制分離器出口溫度在160℃,盡可能通過(guò)疏水泵回收熱態(tài)工質(zhì),同時(shí)控制精處理進(jìn)口凝結(jié)水溫度低于60℃。為了盡量降低分離器出口溫度,首先應(yīng)減少大氣擴(kuò)容器中熱態(tài)工質(zhì)的對(duì)空排放,其次可增加外排熱態(tài)工質(zhì)的回收比例。經(jīng)調(diào)試工況對(duì)比,當(dāng)分離器出口和凝結(jié)水溫度分別為160℃和60℃時(shí),較溫度為190℃和55℃時(shí)可多回收約25%的外排熱態(tài)工質(zhì)。
機(jī)組鍋爐穩(wěn)態(tài)沖管所需供水量較大,由于除鹽水供應(yīng)不足,無(wú)爐水循環(huán)泵的機(jī)組無(wú)法對(duì)熱態(tài)水質(zhì)全部回收,進(jìn)而造成除鹽水和熱量浪費(fèi)[9-11]。因此本機(jī)組采用主、再熱管道串聯(lián)一步法來(lái)降壓沖管,沖管流程如圖2所示。
圖2 機(jī)組的沖管流程
沖管分三步:第一步,降壓串沖主再熱蒸汽系統(tǒng)30次,停爐12 h以上;第二步,鍋爐重新點(diǎn)火升溫升壓,繼續(xù)對(duì)主再熱蒸汽系統(tǒng)串沖30次,安排停爐12 h以上;第三步,鍋爐再次點(diǎn)火升溫升壓,繼續(xù)串沖主再熱蒸汽管道至打靶合格。
為了減少?zèng)_管耗水耗能,剩余小段高旁管道采用人工清理方式,另外調(diào)整沖管參數(shù),盡量減少鍋爐沖管次數(shù)。降壓沖管時(shí),在保證管道一定安全余量下可適當(dāng)提高蓄能壓力。機(jī)組鍋爐沖管過(guò)程中,蓄能壓力和主再熱器最大壓降比關(guān)系如圖3所示。由圖3可知,提高蓄能壓力可有效提高主再熱器最大壓降比,同時(shí)延長(zhǎng)每次有效沖管時(shí)間。鍋爐沖管設(shè)施規(guī)格要求如表2所示,考慮到臨時(shí)管道規(guī)格及保有一定安全余量等要求,沖管期間將蓄能壓力提高至7.0 MPa,主再熱蒸汽壓降比也分別提高到1.67和2.14,增強(qiáng)了每次沖管效果,減少?zèng)_管次數(shù)。
圖3 最大壓降比與蓄能壓力關(guān)系
臨沖門的開關(guān)時(shí)間也影響每次沖管效果,沖管臨沖門1和2開到位時(shí)間分別為46 s和50 s,在蓄能壓力相等時(shí),使用臨沖門1和臨沖門2沖管時(shí)的過(guò)熱器壓降比曲線對(duì)照如圖4所示,使用臨沖門1比使用臨沖門2的最大過(guò)熱器壓降比提高了約0.08,且有效沖管時(shí)間幾乎相同。因此,沖管過(guò)程中優(yōu)先選用開關(guān)時(shí)間短的臨沖門。
表2 沖管臨時(shí)設(shè)施的規(guī)格要求
圖4 不同臨沖門過(guò)熱器壓降比
綜上所述,在管道設(shè)備安全裕度內(nèi),增大蓄能壓力、選用開關(guān)時(shí)間短的臨沖門等措施均可提高沖管系數(shù),進(jìn)而減少?zèng)_管次數(shù),從而實(shí)現(xiàn)節(jié)水節(jié)能的目的。
2.3.1 適當(dāng)降低給水流量
鍋爐在設(shè)計(jì)時(shí),為了在低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)下,防止水動(dòng)力不穩(wěn)定,規(guī)定其最小給水流量不低于最大給水流量的30%。在調(diào)試沖管期間,為節(jié)約除鹽水可適當(dāng)降低給水流量,但需同時(shí)注意監(jiān)視水冷壁溫度有無(wú)異常,進(jìn)而調(diào)整給水流量。由于水冷壁溫度是在水冷壁上等間距測(cè)定的,因此在監(jiān)視水冷壁溫度時(shí),要較規(guī)定溫度報(bào)警值留有一定余量[12-13]。
該供熱鍋爐規(guī)定的最小給水流量為331 t/h,在沖管期間,為減少對(duì)除鹽水的消耗,降低了最小給水流量。在沖管蓄壓時(shí)流量降低為約150 t/h,垂直段水冷壁和螺旋水冷壁最大壁溫點(diǎn)最大值約為286℃和281℃,遠(yuǎn)低于水冷壁報(bào)警溫度493℃,末級(jí)過(guò)熱器和末級(jí)再熱器最大壁溫點(diǎn)最大值也遠(yuǎn)低于溫度報(bào)警值,主汽溫度和煙溫也都分別低于安全要求值420℃和520℃。沖管穩(wěn)定期間的給水流量、儲(chǔ)水箱下降管流量、各管壁區(qū)域最大溫度點(diǎn)及主蒸汽溫度變化如圖5所示。可見,在沖管過(guò)程中,降低給水流量時(shí),運(yùn)行并無(wú)異常情況,而降低給水流量是減少除鹽水消耗的有效措施。
圖5 沖管時(shí)部分參數(shù)變化曲線
此外,給煤量一定而給水流量降低時(shí),給水的蒸發(fā)量會(huì)增加,減少熱態(tài)工質(zhì)的外排,減少了工質(zhì)和熱量的浪費(fèi)。在新疆機(jī)組沖管時(shí)期,凝結(jié)水補(bǔ)水溫度為19℃,下降管水溫約為277℃,控制凝結(jié)水溫度約60℃,可回收熱態(tài)工質(zhì)約25 t/h,有小部分的熱態(tài)工質(zhì)排至廢水儲(chǔ)存池。
2.3.2 燃燒調(diào)整
在沖管期間,考慮到盡量產(chǎn)出更多的蒸汽,應(yīng)投用下層磨煤機(jī),同時(shí)提高分離器轉(zhuǎn)速,適當(dāng)減少底部二次風(fēng)量,并且當(dāng)各金屬壁溫、主汽溫度和爐膛出口煙溫在安全范圍內(nèi)時(shí)可適當(dāng)增大給煤量。機(jī)組在沖管期間投用底層A磨煤機(jī),煤量20 t/h、一次風(fēng)量約54 t/h、總風(fēng)量約460 t/h、分離器轉(zhuǎn)速頻率為28 Hz。投用下層磨煤機(jī),同時(shí)適當(dāng)增大旋轉(zhuǎn)分離器轉(zhuǎn)速以及減少底部二次風(fēng)量時(shí),可使火焰中心下移,同時(shí)提高火焰溫度,進(jìn)而水冷壁吸收較多熱量,產(chǎn)生更多的蒸汽,減少工質(zhì)的外排量。提高給煤量,可增大蒸發(fā)量,提高蒸汽溫度,也會(huì)一定程度提高沖管系數(shù),但在增加給煤量時(shí),為了防止再熱器干燒嚴(yán)重,應(yīng)控制爐膛出口煙溫低于520℃,并且考慮到?jīng)_管設(shè)施的規(guī)格要求,應(yīng)控制蒸汽溫度不超過(guò)420℃。
針對(duì)新疆無(wú)爐水循環(huán)泵啟動(dòng)系統(tǒng)的機(jī)組,可在啟動(dòng)疏水泵出口增加通往除氧器的管路。在沖管期間,當(dāng)外排熱態(tài)工質(zhì)含鐵量小于100 μg/L時(shí),可通過(guò)此管路將熱態(tài)工質(zhì)直接全部回收至除氧器,減少工質(zhì)和熱量浪費(fèi)。
為了減少?zèng)_管期間的耗水耗能,在管道安裝施工階段,也要注意保持管內(nèi)的清潔,清理遺留在管道內(nèi)的泥沙、氧化皮等雜物。此外,還可采取在沖管第一、二階段中間時(shí)段加氧沖管,使氧氣充分發(fā)揮疏松管壁附著物作用,并在沖刷干凈的金屬壁上形成氧化保護(hù)膜,進(jìn)而減少?zèng)_管次數(shù),達(dá)到節(jié)能節(jié)水效果[14-16]。
綜上所述,針對(duì)新疆無(wú)爐水循環(huán)泵啟動(dòng)系統(tǒng)的機(jī)組,在鍋爐沖管階段,可采取以下措施,以達(dá)到節(jié)能節(jié)水的目的。
(1)在鍋爐冷態(tài)水沖洗階段,提高集水箱水質(zhì)檢測(cè)頻率,在集水箱水質(zhì)含鐵量小于1 000 μg/L后及時(shí)回收工質(zhì)。在熱態(tài)沖洗階段,在要求范圍內(nèi),降低分離器出口溫度,提高凝結(jié)水溫度,盡量多回收熱態(tài)工質(zhì)。
(2)在沖管期間,在安全裕度內(nèi)可提高蓄能壓力,選用開關(guān)時(shí)間短的臨沖門。
(3)在沖管時(shí),對(duì)于350 MW無(wú)爐水循環(huán)泵機(jī)組可通過(guò)減少鍋爐蓄能期間給水流量至約160 t/h,啟用下層磨煤機(jī)、增大分離器轉(zhuǎn)速、減少底部二次風(fēng)量等措施實(shí)現(xiàn)節(jié)水節(jié)能。
(4)對(duì)于無(wú)爐水循環(huán)泵啟動(dòng)系統(tǒng),建議增加啟動(dòng)疏水泵出口去往除氧器管路,從而在熱態(tài)水沖洗水質(zhì)合格后直接全部回收外排熱態(tài)工質(zhì)。
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