于紅艷
摘 要:火力發(fā)電廠水處理的工作是為了保證熱力系統(tǒng)各部分的水汽品質(zhì)安全,針對(duì)汽包爐水磷酸鹽處理工藝的改進(jìn)以及低磷酸鹽處理的必要性并介紹了爐水低磷酸鹽處理工藝的運(yùn)行、調(diào)整、試驗(yàn)及運(yùn)行工藝條件,對(duì)火電機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有十分重要意義。
關(guān)鍵詞:汽包鍋爐;爐水;低磷酸鹽;腐蝕;化學(xué)監(jiān)督
我公司熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐氣泡包基本都采用低磷酸鹽處理工藝,爐水磷酸根濃度都控制在2mg/L以下,并同時(shí)加NaOH以維持爐水OH值。通過(guò)幾十年來(lái)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),采用低磷酸鹽處理工藝取得了顯著效果。
1.加強(qiáng)爐內(nèi)低磷酸鹽處理工藝的管理
1.1 提高給水水質(zhì)
采用低磷酸鹽處理工藝,必須提高給水水質(zhì),保證供給鍋爐的給水是優(yōu)質(zhì)除鹽水,使?fàn)t水的含鹽量降低,減少磷酸鹽同Ca2+、Mg2+等離子的反應(yīng)量。
1.2采用分析純的磷酸三鈉
與PH-協(xié)調(diào)磷酸鹽處理工藝比較,采用低磷酸鹽處理工藝后,爐水中控制的磷酸根濃度降低了很多。所以,爐內(nèi)處理工藝優(yōu)化后,可以節(jié)約可觀的藥品費(fèi)用。但磷酸根濃度降低后,爐水的緩沖性也大幅度降低,所以,采用低磷酸鹽處理工藝后,必須提高爐水的清潔度,盡量避免外界雜志對(duì)爐水的污染。為此,對(duì)加入的爐水校正藥品必須保證一定的純度,如加入的Na3PO4要使用分析純極,不能使用工業(yè)品。采用了低磷酸鹽處理工藝,減少了藥品用量,提高藥品純度后應(yīng)該不會(huì)增加運(yùn)行費(fèi)用。
1.3配置合適的磷酸鹽加藥濃度
爐水控制的磷酸根濃度降低后,藥箱中配置的藥液濃度也要相應(yīng)降低。采用協(xié)調(diào)PH-磷酸鹽處理工藝時(shí),配制的Na3PO4濃度一般為50個(gè)/L,而現(xiàn)在采用低磷酸鹽處理工藝,根據(jù)該廠的經(jīng)驗(yàn),配置的Na3PO4濃度要降低至10g/L以下。
爐水中的磷酸根濃度要求小于3,g/L,現(xiàn)鍋爐控制在0.5~2mg/L。為維護(hù)爐水的PH值,在磷酸根濃度降低后,還要輔以NaOH處理。Na3PO4和NaOH配比一般為Na3PO4·12H2O;NaOH=10;0.3~10;1。配制的比例應(yīng)通過(guò)試驗(yàn)來(lái)確定。一般情況下,按這樣比例配制的藥液加入到爐內(nèi),如控制磷酸根濃度小于2mg/L,爐水PH值可達(dá)9.2~9.6,爐水電導(dǎo)率通常為5~15μS/cm。還可以根據(jù)爐水的酚酞堿度測(cè)定值來(lái)調(diào)整NaOH的配置比例,爐水的酚酞堿度一般控制在0.005~0.025μmol/L。
1.4對(duì)汽包加藥處理連續(xù)均勻
目前將磷酸根濃度控制在一定范圍內(nèi),控制小于2mg/L。這樣的水質(zhì)工況雖然仍存在著鹽類暫時(shí)消失現(xiàn)象,但爐水的緩沖性較大,適應(yīng)性強(qiáng),同時(shí)也便于監(jiān)督控制。如按低磷酸鹽處理水質(zhì)條件控制,磷酸根濃度控制那么小,則①要自動(dòng)加藥,并采用在線儀表監(jiān)督,但現(xiàn)在該廠不是自動(dòng)加藥,日常水汽監(jiān)督仍靠水工分析,很難控制均勻,監(jiān)督到位;②爐水的緩沖性十分小,對(duì)于凝汽器管為銅材的老機(jī)組來(lái)說(shuō),水質(zhì)工況很難穩(wěn)定,。從幾年運(yùn)行工況看,爐水磷酸根濃度維持越穩(wěn)定,水質(zhì)工況越好。如不連續(xù)均勻加藥,;磷酸根濃度忽高忽低,水質(zhì)工況就不好,爐水的PH和磷酸根合格率就較低。熱電廠汽包鍋爐都將磷酸根濃度控制在0.5~2mg/L范圍內(nèi),并輔加微量的NaOH處理,水質(zhì)工況較理想。
1.5 加強(qiáng)機(jī)組啟停的水質(zhì)控制
機(jī)組在啟停過(guò)程中,負(fù)荷起伏較大,如磷酸根濃度控制不當(dāng),容易發(fā)生鹽類暫時(shí)消失現(xiàn)象,給爐管帶來(lái)腐蝕危險(xiǎn)。停爐時(shí),負(fù)荷降低,有可能發(fā)生沉積的磷酸鹽回溶,使磷酸根不斷增加,PH大幅度下降;啟動(dòng)時(shí),負(fù)荷上升,如爐管沉積物較多,易于發(fā)生磷酸鹽測(cè)不出的情況。針對(duì)上述情況,要通過(guò)試驗(yàn)采取措施;停爐時(shí),提前少加或停加磷酸三鈉;啟動(dòng)時(shí),苛性鈉的加入量應(yīng)適當(dāng)增加。
1.6 異常水質(zhì)按異常處理原則進(jìn)行調(diào)整
爐水磷酸根濃度降低后,爐水的緩沖性就降低。對(duì)異常水磷酸鹽暫時(shí)消失現(xiàn)象,磷酸根的適應(yīng)性就降低。對(duì)異常水磷酸鹽暫時(shí)消失現(xiàn)象,磷酸根的適應(yīng)性就差。爐水一旦發(fā)生異常情況,如凝汽器出現(xiàn)泄露,就要少加或停加NaOH處理。如果爐水水質(zhì)異常較嚴(yán)重,就要按異常處理原則調(diào)整,或改變處理工況,乃至停爐消缺。
2磷酸鹽處理工藝概況
2.1 國(guó)內(nèi)外低磷酸鹽處理工藝的研究發(fā)展
磷酸鹽處理工藝應(yīng)用已有幾十年。隨著補(bǔ)給水的水質(zhì)變化(鍋爐補(bǔ)給水由軟化水改為除鹽水)及機(jī)組容量、參數(shù)的不斷增大,磷酸鹽處理工藝得到不斷發(fā)展。
在低磷酸鹽處理新工藝的應(yīng)用研究方面,加拿大提出了平衡鹽酸鹽處理工藝,美國(guó)提出了低磷酸鹽處理工藝,這些工藝都經(jīng)過(guò)了多年的運(yùn)行實(shí)踐,并在理論上說(shuō)明了避免磷酸暫時(shí)消失現(xiàn)象和酸性磷酸鹽腐蝕的可能性。目前,我國(guó)國(guó)標(biāo)已將亞臨界參數(shù)的汽包鍋爐爐水磷酸鹽處理的磷酸根濃度定位0.5~3ml/L,這相同于平衡磷酸鹽處理工藝的控制標(biāo)準(zhǔn)。近幾年來(lái),國(guó)內(nèi)已由好幾太汽包鍋爐應(yīng)用了低磷酸鹽處理工藝(磷酸根濃度小于1mg/L),有的還進(jìn)行了超低磷酸鹽處理工藝的應(yīng)用研究(磷酸根濃度控制在0.1~0.5mg/L)。這些應(yīng)用都取得了較成熟的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。
2.2 國(guó)內(nèi)的實(shí)際應(yīng)用情況
在國(guó)內(nèi),磷酸鹽處理主要存在兩方面問(wèn)題;⑴產(chǎn)生酸性磷酸鹽腐蝕。酸性磷酸鹽腐蝕通常發(fā)生在有氣囊或汽水冷卻不正常的部位。國(guó)外測(cè)試研究表明,發(fā)生酸性磷酸鹽腐蝕的直接原因,是因?yàn)榧尤隢a2HPO4;⑵發(fā)生磷酸鹽暫時(shí)消失現(xiàn)象。在機(jī)組負(fù)荷劇烈波動(dòng)的情況下,采用磷酸鹽處理的爐水會(huì)發(fā)生鹽類暫時(shí)消失現(xiàn)象,即當(dāng)負(fù)荷劇烈增加時(shí),爐水磷酸鹽含量大幅度降低,甚至測(cè)不出,PH明顯升高;工況相反,負(fù)荷降低時(shí),會(huì)出現(xiàn)暫時(shí)消失的鹽類回溶,爐水磷酸鹽含量很快增加,爐水PH大幅度降低。爐水在變動(dòng)負(fù)荷下的鹽類暫時(shí)消失與鹽類回溶,都會(huì)導(dǎo)致磁性氧化鐵保護(hù)層的溶解,加速爐管的腐蝕。發(fā)生磷酸鹽暫時(shí)消失現(xiàn)象的主要條件是磷酸鹽在爐水中含量,另外還和爐管表面的清潔程度和熱負(fù)荷有關(guān)。不管爐水中Na+與PO43-的摩爾比值(R值)為多少,只要爐水中含有一定量的PO43-,都會(huì)發(fā)生磷酸鹽消失現(xiàn)象。
結(jié)束語(yǔ)
經(jīng)過(guò)幾十年的實(shí)踐證明了熱電聯(lián)產(chǎn)采用低磷酸鹽處理工藝不僅加強(qiáng)對(duì)低磷酸鹽處理工藝的管理,而且基本上消除了磷酸鹽腐蝕和磷酸鹽暫時(shí)消失現(xiàn)象,在正常情況下,結(jié)合本單位實(shí)際情況,我公司采用一級(jí)復(fù)床除鹽處理其爐水電導(dǎo)率應(yīng)控制在5-15μS/cm以下。