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大型高速球磨機襯板結(jié)構(gòu)改造

2018-06-14 09:22馬峰
中國設(shè)備工程 2018年11期
關(guān)鍵詞:襯板球磨機鋼球

馬峰

(攀鋼集團工程技術(shù)有限公司修建分公司,四川 攀枝花 617000)

攀西大裂谷蘊藏著全國52%的釩,是我國最主要的釩鈦資源儲藏基地。攀鋼作為最早從事釩資源開發(fā)的企業(yè),對釩資源的綜合利用取得了較快發(fā)展,已成長為中國第一大、世界第二大釩制品企業(yè)。

在釩制品的生產(chǎn)線中大型高速球磨機以24轉(zhuǎn)/分進行旋轉(zhuǎn)來研磨提釩鋼渣,研磨的目數(shù)約為100μm,該設(shè)備主要由筒體、襯板、液壓站、開齒、減速機等組成,其筒體直徑2.2米,長度6.5米,設(shè)備凈重約50t。自該設(shè)備投產(chǎn)以來球磨機進料端襯板及固定螺栓故障頻發(fā),球磨機的生產(chǎn)能力始終無法得到有效的提升,嚴重制約著生產(chǎn)。通過對球磨機現(xiàn)場工況和運行特性的分析,結(jié)合多年檢修的經(jīng)驗,針對性提出了球磨機襯板結(jié)構(gòu)的改造方案。

1 球磨機襯板及螺栓的故障及原因分析

球磨機進料端襯板為扇形襯板(詳見圖1),圓弧段長度為500mm,圓心端長度為220mm,半徑為570mm,厚度為60mm,重約80kg,共計14塊,固定的方式一是靠本體上的兩顆沉頭帶榫螺栓固定,主要作用是用來固定端襯板,保證襯板不變形移位,其長度分別M30×215和M30×305,二是靠相鄰襯板相互之間的支撐,三是靠筒體上的筒體襯板進行壓住。球磨機進料端襯板在生產(chǎn)工藝的作用是保護球磨機的筒體在生產(chǎn)中,不被筒體內(nèi)的鋼球砸壞筒體(鋼球用于對提釩鋼渣的研磨,其直徑Ф80~100mm,數(shù)量較多,重約10t)。每月球磨機進料端襯板頻繁出現(xiàn)變形、移位甚至脫落的故障,在恢復襯板或者更換襯板時,如果需要移動其中一塊襯板,基本上需要移動14塊端襯板及壓住端襯板的數(shù)塊筒體襯板。球磨機的筒體直徑內(nèi)的實際檢修高度約1.1米,人基本是蹲在地上作業(yè),加上端襯板重約80kg,檢修時的溫度基本在70℃,同時筒體內(nèi)的灰塵很大,作業(yè)環(huán)境非常糟糕,工作量非常大,每次對球磨的進料端襯板檢修時基本需要8個人連續(xù)作業(yè)72小時方能完成,更換難度很大。

球磨的進料端14塊端襯板共計有28顆螺栓,沉頭端固定住襯板,另一端固定在球磨機筒體外部,每月球磨機端頭襯板螺栓都會出現(xiàn)變形彎曲甚至斷裂的故障,更換該螺栓必須進入球磨機筒體內(nèi)部,該螺栓損壞的次數(shù)很頻繁,大約每1月就得更換一次,每次4人,約24小時更換完,檢修時的溫度基本在70℃,同時筒體內(nèi)的灰塵很大,作業(yè)環(huán)境惡劣。

根據(jù)球磨機現(xiàn)場故障分析,造成襯板和螺栓損壞的根本原因,是襯板與筒體之間的隔熱層存在大約深570mm,寬150mm的環(huán)形間隙(詳見圖2),球磨機在運作過程中,釩渣和鋼球大量進入隔熱層中擠壓襯板,導致襯板變形移位甚至損壞。

通過資料的查詢,發(fā)現(xiàn)原本設(shè)計時此處是用一塊直徑Ф1000mm、寬約180mm的鋼材對襯板進行了覆蓋,但使用周期非常短,數(shù)月就完全磨損,如果繼續(xù)采用此方式,一是焊接量大,二是沒有從根本上解決問題。

表1 大型高速球磨機襯板結(jié)構(gòu)改造前后的對比表

圖1 球磨機進料端襯板

圖2 球磨機隔熱層環(huán)形間隙

2 改造方案

通過對球磨機的生產(chǎn)工藝和設(shè)備工況進行分析,結(jié)合多年檢修經(jīng)驗,決定從設(shè)備本體的結(jié)構(gòu)方面進行研究,提出設(shè)備結(jié)構(gòu)的優(yōu)化方案,從而達到降低球磨機進料端襯板變形移位的故障頻次。

針對端襯板移位和變形的故障,決定設(shè)計一種新的襯板來代替這種襯板。首先襯板的尺寸不變,在圓心段增加一塊寬200mm、長148mm、厚度60mm的延伸段(詳見圖3、圖4),當14塊襯板的安裝完畢后,就在襯板和筒體之間形成了密封的腔體,使鋼球及返渣無法進入此腔體中,從而避免了球磨機端襯板的變形移位,降低球磨機進料端襯板變形移位的故障頻次,達到解決端襯板更換次數(shù)多的目的。

圖3 設(shè)計的新襯板

圖4 球磨機原襯板

針對球磨機端襯板螺栓斷裂的故障,雖然前面對襯板的結(jié)構(gòu)進行了重新設(shè)計,避免了隔熱腔進入釩渣及鋼球,解決襯板故障的問題,但如果襯板本體出現(xiàn)損壞,釩渣及鋼球還是會進入隔熱腔內(nèi)對襯板螺栓進行磨損。為避免此類情況,可在球磨機新型端襯板(圖5)的兩個螺孔的位置處,各設(shè)計一個保護管,其內(nèi)徑略大于螺栓直徑為Ф40mm,外徑為Ф60mm,長度為100mm和140mm(詳見圖4球磨機端襯板螺栓保護管),完全可以避免螺栓被鋼球和釩渣擠壓變形甚至斷裂,從而降低球磨機端頭襯板螺栓變形斷裂的故障頻次,達到了解決端襯板螺栓更換次數(shù)多的目的。

圖5 球磨機E型端襯板

3 改造后效果

可將設(shè)計的新型球磨機端襯板(圖6)和設(shè)計的端襯板上的螺栓保護裝置結(jié)合在一起,一次性鑄造成形,稱為球磨機E型端襯板,詳見下圖5球磨機E型端襯板,圖7為原端襯板。

圖6 球磨機新型端襯板

圖7 原端襯板(I型襯板)

通過表1可知,該襯板的改造獲得了很好的效果,為今后在設(shè)計和檢修的施工及類似的設(shè)備研究和開發(fā)提供了寶貴的理論依據(jù)和試驗經(jīng)驗,為今后類似的檢修設(shè)備提供了新的思路和解決問題的方向。

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