吳廣義 常廣發(fā) 柏鎖柱
(1.中國石油國際加拿大公司;2.中國石油國際勘探開發(fā)有限公司)
中油國投加拿大分公司在加拿大阿爾伯塔省北部地區(qū)麥克默里堡市麥凱河油砂區(qū)塊開發(fā)了一個瀝青熱采項目,即麥凱河油砂項目。該項目位于麥克默里堡市東北30 km處,采用蒸汽輔助重力泄油(SAGD) 技術進行開采。由于該地區(qū)的瀝青油藏埋在190~210 m之間,地層壓力低。鑒于瀝青黏度和流動性問題,選擇比較成熟的蒸汽輔助重力泄油技術作為該項目的開采方案。項目一期目標的生產能力為5565 m3/d,設計了8個鉆井平臺,共鉆42對井對,每個井場含5至6個井對。每對井水平段上下距離為5 m,以滿足熱量的傳遞和注汽井與生產井之間的良好溝通。
麥凱河區(qū)塊地面集輸采用井口平臺和中心處理站的二級布站,采用多井口平臺串接單干管,高溫密閉集輸工藝[1]。
井口平臺主要作用是分配高壓蒸汽和天然氣,并收集瀝青乳化液和套管氣。井口平臺配有蒸汽分配閥組、天然氣分配閥組、單井產液收集閥組、套管氣收集閥組、測試分離器、多相泵等。
來自CPF的高壓蒸汽(蒸汽干度為98%~100%)進蒸汽分配閥組,并分配至各注汽井,在每口注汽井設壓力、流量控制調節(jié)閥來控制蒸汽注入壓力及蒸汽注入量(井口注汽壓力為5.0 MPa,飽和溫度為265℃)。
循環(huán)階段:在開井循環(huán)時,為減少多相泵的氣相負荷,在各井口平臺處安裝臨時空氣冷卻器橇座。用空氣冷卻器冷凝來自注汽井和生產井的產出物流中的大部分蒸汽,然后由多相泵將冷卻后的套管氣、蒸汽凝結水,混同少量油氣壓入瀝青乳化液管線送至CPF進行處理。
SAGD生產階段:一期和一期達產工程均采用泵機械提升采油工藝。從生產井口采出的瀝青乳化液(壓力為2.6 MPa,溫度為187℃),經(jīng)單井輪換進入計量分離器,計量后與其他未計量來液匯合進入乳化液匯管,乳化液于管道內自壓輸送至CPF處理。
來自各井口的套管氣(壓力為850 kPa,溫度為177℃,水或蒸汽流量為2.6 t/d,伴生氣流量為0.43 t/d),通過匯管匯集后由多相泵經(jīng)瀝青乳化液管線泵輸?shù)街行奶幚碚炯刑幚?。集輸工藝流程見圖1。
項目在油區(qū)西南方向建成1座中心處理站,一期工程原油處理規(guī)模為5565 m3/d。
圖1 集輸工藝流程
麥凱河中心處理廠主要包括原油處理、采出水處理、蒸汽發(fā)生、清水處理、蒸汽回收、產出氣回收和罐區(qū)等。主要工藝流程[2]如下所述。
1.2.1 原油處理工藝
原油處理采用摻稀釋劑二段脫水處理工藝,一段脫水采用三相分離器熱化學脫水(加入稀釋劑、正相和反相破乳劑),脫出大部分游離水;二段脫水采用電化學脫水,處理合格的瀝青銷售油送油儲罐儲存后,加入適量稀釋劑并經(jīng)計量站確認達到長輸油管規(guī)格要求后送入油管線。圖2為原油處理工藝流程。
1.2.2 采出水處理工藝
采用重力聚結除油以及導入式靜態(tài)氣浮二步除油工藝對采出水進行除油處理,除油罐采用重力聚結除油,ISF采用靜態(tài)導入式氣浮分離收油,工藝流程如圖3所示。
采出水深度處理采用“機械蒸汽壓縮蒸發(fā)器處理技術”[3],脫除采出水中的硬度、二氧化硅和其他離子。該系統(tǒng)由一、二級蒸發(fā)器和濃縮液提濃器組成,可回收大于98%的采出水。生產的蒸餾水礦化度低于15 mg/L,滿足高壓鍋爐供水水質要求,進入蒸汽發(fā)生系統(tǒng),剩余小于2%的濃縮液排入污水罐,裝車運至第三方進行處理(圖4)。
1.2.3 蒸汽發(fā)生工藝
一期工程在中心處理站中部新建注汽鍋爐房1座,內設4臺197 t/h燃氣蒸汽鍋爐,鍋爐房總產汽量(飽和蒸汽)為18 945 t/d。工藝流程見圖5。
1.2.4 清水處理工藝
本工程一期利用麥凱河河谷的地下新鮮水作為補給和公用工程用水,預計需要4口淡水井。根據(jù)目前的水質分析指標,硬度(CaCO3)為249mg/L、總礦化度(TDS)為1352 mg/L,清水處理采用“過濾—次氯酸鈉殺菌技術”,處理達標后接入站區(qū)生活用水管網(wǎng)。工藝流程見圖6。
圖2 原油處理工藝流程
圖3 采出水除油工藝流程
圖4 采出水深度處理工藝流程
圖5 蒸汽發(fā)生工藝流程
圖6 清水處理工藝流程
在蒸汽輔助重力泄油生產廠的管理和實踐過程中,為了增加產量,節(jié)省開支,會遇到很多的挑戰(zhàn)。下面將舉例說明主要生產車間常見的問題及解決措施。
采出水含有溶解固體物、黏土和懸浮油。在一定溫度、壓力和流量下,采出水的化合物會導致采出水換熱器的污染、結垢和堵塞[4]。必須制定合理的運行措施,減少不必要的維護費用。如發(fā)現(xiàn)換熱器的污染、結垢和堵塞,應及時安排物理清洗或化學清洗,從而避免生產損失。圖7示出原油處理車間的采出水換熱器。
采出水換熱器的清洗周期可以是幾個月,幾周,甚至幾天。影響換熱器維修周期的因素有:采出水的流速,通過換熱器的溫差以及成分,稀釋劑,正相破乳劑和反相破乳劑的應用。
圖7 采出水換熱器
為了延緩換熱器污染、結垢和堵塞,可以采取以下措施:采出水采用間隔流動、連續(xù)高速流動、或使其反向流動;在換熱器的入口使用防污劑。
采出水換熱器污染、結垢和堵塞后,可以使用壓力水進行機械強力清洗,或者使用堿液進行化學清洗。
采取上述措施后,防止了采出水換熱器的污染、結垢和堵塞,有效地延長了換熱器的清洗周期。
在蒸汽輔助重力泄油生產廠使用蒸汽鍋爐,對采出水的處理提出了更高的要求。蒸汽鍋爐要求使用高純度的蒸餾水,例如:在鍋爐用水中,二氧化硅(SiO2)的質量分數(shù)小于1×10-6,pH值在8.5~9.5之間,可溶解氧的質量分數(shù)小于16×10-9等。
在SAGD生產廠采用蒸發(fā)器技術,并輔以適當?shù)幕瘜W溶劑,可以將采出水處理成滿足蒸汽鍋爐用水的水質要求。圖8示出采出水水質控制原理。
圖8 采出水水質控制原理
采出水首先被送到脫氧罐進行脫氣處理,降低采出水中溶解氧和二氧化碳的含量,然后被泵送到反應罐與強堿(NaOH)混合,脫除產出水中的硬度、二氧化硅和其他離子,反應式如下:
SiO2+2HaOH→Na2SiO3+H2O
Mg2++2NaOH→Mg(OH)2+2Na+
Ca2++2NaOH→Ca(OH)2+2Na+
此外,稀釋的堿液會噴灑在蒸發(fā)器內的蒸汽過濾網(wǎng)上,可以溶解蒸汽中的二氧化硅和其他離子,進一步降低采出水的硬度。
為了有效控制采出水的硬度,反應罐pH值應控制在10~12之間,蒸餾水罐出口的pH值應控制在8.5~9.5之間。
在鍋爐用水泵的進口,會適時地添加除氧劑。鍋爐用水在送入鍋爐之前應該定期測量鍋爐用水中溶解氧的含量。正確地測量鍋爐用水中溶解氧的含量,既可以確定除氧劑使用的有效性,也可以用于判斷上游設備是否有泄漏。
通過應用上述原理并輔以適時的儀表和控制系統(tǒng)監(jiān)控,從而保證了鍋爐的用水質量,延長了鍋爐的使用壽命。
蒸汽發(fā)生車間有4臺鍋筒式燃氣蒸汽鍋爐,其參數(shù)為:額定蒸發(fā)量197.3 t/h,額定壓力7.5 MPa,干度為100%(連續(xù)排污2%,注回干蒸汽管道后,干度成為98%),鍋爐燃料為天然氣和回收產出氣混合后的混合燃料氣。
燃氣蒸汽鍋爐配套輔機有:燃燒器、助燃風機、空氣預熱器,輔機的選型及參數(shù)確定均由鍋爐生產廠家完成。
在工廠運行階段,4臺鍋爐都有啟動困難和不同程度的振動和噪聲問題,出現(xiàn)過風機中間導向片斷裂和軸承過度磨損等故障。
經(jīng)過對鍋爐風機的動平衡以及對風機和燃燒進行微調,解決了上述運行中的問題,目前鍋爐運行正常。
2.3.1 鍋爐啟動困難
在工廠試運行結束后,在鍋爐的啟動中,經(jīng)常因為空氣燃氣比和煙氣燃氣比超過限值,而導致鍋爐無法正常啟動。
經(jīng)過仔細的觀察研究,采集鍋爐運行數(shù)據(jù)進行分析。在不同的鍋爐負荷下,對空氣、煙氣和燃氣量進行計算,調整配比,并對燃燒曲線進行相應調整,解決了鍋爐啟動困難。空氣、煙氣和燃氣量的計算公式表示如下:
式中:Qv——氣體流量,m3/h;
Cd——流量系數(shù);
Y1——膨脹系數(shù);
d——喉部直徑,m;
ΔP——壓差,Pa;
ρ——氣體密度,kg/m3;
β——管徑比例。
2.3.2 鍋爐風機運行過程中振動噪聲
在風機中間導向片斷裂和軸承過度磨損故障發(fā)生后,采集了風機的振動檢測數(shù)據(jù),并對所采集的數(shù)據(jù)進行了分析,發(fā)現(xiàn)2臺風機存在動平衡問題。對風機做動平衡處理,并重新采集、分析振動數(shù)據(jù),顯示風機振動在做動平衡后有較大改善。
進一步對風機進口調節(jié)片、中間導向片、出口調節(jié)片進行調整,避免因風機內部負壓而產生混流,導致振動和噪聲。
經(jīng)過上述調整,風機的振動和噪聲均被控制在正常范圍內。圖9示出風機進口調節(jié)片、中間導向片、出口調節(jié)片調整前的位置;圖10示出風機進口調節(jié)片、中間導向片、出口調節(jié)片調整后的位置。
圖9 風機進口調節(jié)片、中間導向片、出口調節(jié)片調整前的位置
圖10 風機進口調節(jié)片、中間導向片、出口調節(jié)片調整后的位置
如圖9所示,當鍋爐負荷超過60%時,中間導向片的開度小于進口調節(jié)片的開度,從而造成空氣在風機內的回流,進而導致風機內的負壓、混流,引起風機的振動和噪聲;在各個鍋爐負荷下,出口調節(jié)片相對于進口調節(jié)片和中間導向片,基本處于大開狀態(tài)。
由圖10可知,進口調節(jié)片、中間導向片和出口調節(jié)片相互配合,在各個鍋爐負荷下,進口調節(jié)片開口大于中間導向片開口,中間導向片開口又大于出口調節(jié)片開口,從而使空氣在風機內始終處于一種順流狀態(tài),解決了風機的振動和噪聲問題。
圖11 LACT密度的平均計算及稀釋劑控制
經(jīng)原油處理車間脫水合格的稀釋瀝青與處理合格的回收污油匯集后,進入罐區(qū)車間的銷售油罐儲存。大罐內填充燃料氣封閉油罐,油罐上設輕烴回收裝置,銷售油罐內的混合油經(jīng)外輸泵增壓后經(jīng)激流管道自動交接計量裝置(LACT)檢測,檢測合格后進入外輸管線并送往銷售網(wǎng)進行銷售。
這一過程中存在的問題是銷售的產品不能滿足LACT的檢測要求,為了滿足這一要求,有時會過度地添加稀釋劑到銷售原油中,從而給公司帶來不必要的損失。
為了減少這方面損失,采取了下面的措施并取得了明顯的成效:
1)加強MRCP現(xiàn)場采樣,盡量使銷售產品達標即可,不要超標。
2)加強與LACT的聯(lián)系,如發(fā)現(xiàn)LACT的檢測與MRCP采樣檢測不一致,即時要求LACT校正其相應儀表。
3)在自動控制上,調整控制邏輯,使控制參數(shù)更趨合理。例如,來自LACT的參數(shù)(黏度和密度)變化太大,導致工藝過程不穩(wěn)定,從而過多地添加稀釋劑。通過對LACT來的黏度和密度進行平均計算 (圖11),穩(wěn)定了稀釋劑添加的工藝過程,降低了稀釋劑的用量,減少了不必要的損失。
SAGD項目是中石油在加拿大的第一個重油項目,對該類工廠的運行維護管理,還需要一個摸索過程。通過對該工廠的運行維護管理實踐,積累經(jīng)驗,為將來類似項目的成功打下了堅實的基礎。
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