許 武,徐海林,李 軍
(1. 中國(guó)寶武集團(tuán)寶鋼特鋼有限公司鋼管廠,上海 200940;2. 浙江久立特材科技股份有限公司無(wú)縫管事業(yè)部,浙江 湖州 313000)
傳統(tǒng)的無(wú)縫鋼管成型工藝是二輥斜軋穿孔工藝,其原理是兩向軋制變形,由軋輥和穿孔芯棒來(lái)控制鋼管內(nèi)外徑,內(nèi)部材質(zhì)的精細(xì)化均勻度、內(nèi)外徑尺寸控制精度和內(nèi)外壁表面質(zhì)量較差。熱擠壓成型技術(shù)是無(wú)縫鋼管加工成型領(lǐng)域的較新技術(shù),其變形原理是三向擠壓變形,由內(nèi)外模具控制成型尺寸,故其在尺寸精度控制、內(nèi)在質(zhì)量等方面均遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)的穿孔工藝。從裝備技術(shù)看,隨著液壓技術(shù)的不斷發(fā)展,高壓、大流量的液壓系統(tǒng)能夠滿(mǎn)足鋼材高變形抗力和狹窄的熱變形溫度區(qū)間,需要的大擠壓力和快速的擠壓速度要求。由于擠壓機(jī)的動(dòng)作多而繁雜,且要求的精度高,在擠壓過(guò)程中需要提供基本恒定的速度和擠壓力。所以,提供動(dòng)力源的液壓系統(tǒng),需要有系統(tǒng)容量大、性能精度高的特點(diǎn)。
寶鋼特鋼的60 MN臥式擠壓機(jī)組已運(yùn)行了近十年,其液壓系統(tǒng)為典型的高壓、大流量閥控比例系統(tǒng)。前期運(yùn)行中出現(xiàn)異常振動(dòng)大、液壓元器件損壞(包括泵體打壞)頻繁、液壓油污染嚴(yán)重、控制閥體卡死及磨損損壞等問(wèn)題。因此,對(duì)歷次發(fā)生的異常及故障進(jìn)行跟蹤,并探討其成因,從原理、元器件選型、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行分析和研究,進(jìn)而優(yōu)化改造。
圖1為60 MN臥式鋼管熱擠壓機(jī)組液壓系統(tǒng)泵站簡(jiǎn)化圖。擠壓機(jī)液壓系統(tǒng)主作業(yè)過(guò)程:待擠壓狀態(tài),蓄能器站由供蓄能器組主供液泵組(6臺(tái)主泵同步)提供液壓油充能,當(dāng)蓄能器站壓力充至32 MPa時(shí),由各泵自帶的壓力反饋裝置使各主泵的斜盤(pán)式配油盤(pán)角度調(diào)至0°,即供液泵組的輸出流量降至接近0 L/min,但蓄能器站的32 MPa壓力始終由該組主供液泵組提供微小的高壓液壓油流量來(lái)保持,故該6臺(tái)主泵組成的主供液泵組即使是在流量輸出幾乎為0的情況下,仍需始終保持32 MPa壓力下工作;擠壓動(dòng)作開(kāi)始時(shí),空行程段先由水平布置的2個(gè)φ400 mm的活塞式油缸動(dòng)作,帶動(dòng)φ1000 mm的柱塞式擠壓主缸,并由高位油通過(guò)充液閥向其提供低壓大流量的液壓油,完成快速的擠壓桿移動(dòng);然后在壓力開(kāi)關(guān)的控制下按PLC程序關(guān)閉充液閥,由蓄能器站主供液泵組共同向擠壓執(zhí)行油缸供高壓液壓油,完成管坯擠壓變形所需的高壓擠壓動(dòng)作。
圖1 擠壓機(jī)液壓系統(tǒng)泵站簡(jiǎn)化圖
投產(chǎn)前幾年實(shí)際運(yùn)行中,擠壓機(jī)液壓系統(tǒng)出現(xiàn)了諸多問(wèn)題,主要有:(1)供蓄能器站及擠壓主動(dòng)作的主供液泵組(6臺(tái))損壞頻繁、壽命較短;(2)蓄能器站及6臺(tái)供蓄能器組的主供液泵組的泄油回油管道(即B集成控制閥塊的回油管道)振動(dòng)極大、頻繁破損等。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤后分析認(rèn)為,造成主供液泵組頻繁損壞的原因有:
(1)原設(shè)計(jì)在待擠壓機(jī)狀態(tài),蓄能器站由供蓄能器站的主供液泵組(6臺(tái)液壓泵)提供液壓油充壓、并始終保持在32 MPa高壓狀態(tài),蓄能器站液壓油壓力由液壓泵調(diào)定值決定,而輸出流量頻繁在全流量輸出和接近為“零”輸出的惡劣狀態(tài)(其切換的頻繁度以蓄能器站的內(nèi)泄漏壓降決定)。主供液泵轉(zhuǎn)速為1 000 r/min,從圖2所示的該型泵的壓力-流量特性曲線(xiàn)來(lái)看,已經(jīng)不在圖中虛線(xiàn)所包絡(luò)的正常工作范圍,故明顯可見(jiàn)工況惡劣。
圖2 壓力-流量特性曲線(xiàn)
(2)液壓油箱內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理。圖3為液壓系統(tǒng)油箱內(nèi)部結(jié)構(gòu)和管路布置示意圖??梢悦黠@的看出回油總管1、2、3與液壓泵站吸油管路6、7口置于油箱同一隔腔且位置相當(dāng)接近,易造成回油不經(jīng)充分有效的循環(huán)過(guò)濾而直接被吸入液壓泵的問(wèn)題。而回油管路與油箱循環(huán)過(guò)濾泵又在不同的隔腔,使油液過(guò)濾效率大為降低。同時(shí)也無(wú)法讓油箱內(nèi)的油液形成充分的紊流得到有效的循環(huán)、過(guò)濾,不利于機(jī)械雜質(zhì)的有效過(guò)濾和液壓系統(tǒng)高低壓切換過(guò)程中油液內(nèi)氣體的析出[1-5]。
(3)液壓泵站各主泵溢流匯集到總回油管后直接回油箱。液壓管路系統(tǒng)如圖4所示。
液壓管路主動(dòng)作過(guò)程為:6臺(tái)供蓄能器的主供液泵通過(guò)主閥插裝閥組1和卸荷閥組2分別控制向蓄能器供液和卸荷。當(dāng)蓄能器需要補(bǔ)液(充壓)時(shí),以壓力信號(hào)比較關(guān)閉卸荷閥組2(控制油單路供液),打開(kāi)主閥插裝閥組1,蓄能器壓力達(dá)到設(shè)定值時(shí),關(guān)閉主閥插裝閥組1,打開(kāi)卸荷閥組2。一旦各供液主液壓泵出現(xiàn)故障(如泵內(nèi)配件磨損、碎裂,或因高壓油管檢修、換泵等外界因素帶入的雜物),大量雜物或機(jī)械碎屑顆粒直接回至油箱,極易導(dǎo)致系統(tǒng)油液的嚴(yán)重污染,從而影響系統(tǒng)液壓閥卡阻、動(dòng)作失效、振動(dòng)加劇等故障,而且處理難度極大[6-9]。
圖3 液壓系統(tǒng)油箱內(nèi)部結(jié)構(gòu)和管路布置示意圖
圖4 液壓管路系統(tǒng)
造成蓄能器組及6臺(tái)供蓄能器組主供液泵的泄油回油管道(即B集成控制閥塊的回油管道)振動(dòng)極大、頻繁破損等問(wèn)題的主要原因:卸荷控制閥選型(型號(hào)為:DBW 30B2N5X/325Y...R32)不合理,導(dǎo)致瞬間高壓泄油,對(duì)回油管路沖擊極大[10-14]。由圖5的流量-壓力特性曲線(xiàn)可以看出,該閥的特性是在高壓的狀態(tài)下瞬間大流量卸荷時(shí)會(huì)產(chǎn)生一定的旁通背壓。按一臺(tái)供液主泵由兩個(gè)卸荷閥卸荷,一個(gè)卸荷閥流量按照334 L/min計(jì),卸荷時(shí)旁通壓力約為0.58 MPa,多個(gè)閥疊加后其振動(dòng)就較大。同時(shí),由于原系統(tǒng)中6臺(tái)供蓄能器組主供液泵的同時(shí)向系統(tǒng)供液的流量極大,故其充液、卸荷的切換頻率相當(dāng)高更加劇了振動(dòng)。
圖5 流量-壓力特性曲線(xiàn)
針對(duì)供蓄能器站主供液泵組的6臺(tái)液壓泵長(zhǎng)處32 MPa高壓,而其輸出流量又頻繁介于全流量和接近為0 L/min(實(shí)際可稱(chēng)為“悶泵”狀態(tài))間切換的惡劣工況問(wèn)題,研究并試驗(yàn)以不同方式來(lái)改變?cè)摻M泵的運(yùn)行模式,確定其改進(jìn)措施。
將6臺(tái)供蓄能器站的主供液泵組運(yùn)行模式改為待擠壓時(shí),蓄能器站液壓油壓力在PLC程序控制下,由始終保持32 MPa改為30.5~32 MPa的壓力范圍控制。擠壓機(jī)待機(jī)時(shí)隨著蓄能器內(nèi)泄漏,蓄能器組的液壓油壓力由32 MPa降至30.5 MPa時(shí),僅選擇6臺(tái)供蓄能器站主供液泵組中的2臺(tái)充壓。通過(guò)程序控制將該2臺(tái)主供液泵的溢流閥關(guān)閉,由所選的2臺(tái)泵向蓄能器站輸出補(bǔ)充高壓液壓油,當(dāng)蓄能器站壓力提高至32 MPa時(shí),該2臺(tái)主供液泵溢流閥打開(kāi),泵處于大流量、壓力接近為0 MPa卸荷溢流的狀態(tài),泵組不再始終向蓄能器站提供32 MPa的高壓,僅充壓時(shí)為全流量高壓輸出。按該類(lèi)泵的運(yùn)行特性曲線(xiàn),該組泵的運(yùn)行工況處于比較合適的范圍,能較好的改善其工作狀況。同時(shí),在基本滿(mǎn)足運(yùn)行節(jié)奏的前提下,有6臺(tái)主供液泵同時(shí)大流量高壓充液改為2臺(tái)泵充液,充液流量的減少也減緩了泵處于高壓大流量輸出和“0”輸出的切換頻率,有利于該6臺(tái)主供液泵的運(yùn)行穩(wěn)定。
就主油箱結(jié)構(gòu)不合理,回油總管與液壓泵站吸油管路口置于油箱同一隔腔且位置相當(dāng)接近,回油不經(jīng)有效過(guò)濾處理,而易被直接吸入吸入液壓泵的弊端,實(shí)施了液壓油箱內(nèi)部結(jié)構(gòu)的改造,如圖7所示。主回油管道通過(guò)新增液壓油箱內(nèi)部通道(為避免回油沖擊,該通道設(shè)計(jì)時(shí)其截面積略大于回油管),將回油引至循環(huán)冷卻過(guò)濾泵吸油口區(qū)域,與液壓泵吸油管道口區(qū)域隔離,使主回油經(jīng)過(guò)濾、冷卻等處理后再流至液壓泵吸油管道口區(qū)域,使回油可經(jīng)充分有效的循環(huán)過(guò)濾。同時(shí),增加油箱內(nèi)的隔板形成分區(qū)域的隔腔制造油液通道增加了油液的阻力和流動(dòng)量,也有利于機(jī)械雜質(zhì)的有效沉淀、過(guò)濾和油液內(nèi)氣體的析出。
圖7 改造后液壓油箱內(nèi)部結(jié)構(gòu)
針對(duì)液壓泵站各主泵溢流匯集成總回油管后直接回油箱,而導(dǎo)致的某一臺(tái)液壓泵出現(xiàn)故障(如泵內(nèi)配件磨損、碎裂,或因高壓油管檢修、換泵等外界因素帶入的雜物),大量雜物或機(jī)械碎屑顆粒直接回至油箱,極易使整個(gè)系統(tǒng)油液的嚴(yán)重污染,從而引起系統(tǒng)液壓閥卡阻、動(dòng)作失效、振動(dòng)加劇等問(wèn)題。在不對(duì)液壓管路系統(tǒng)做大的改動(dòng)的前提下,僅對(duì)工況較差、實(shí)際損壞頻繁的蓄能器站供液主泵組的溢流回油管道增設(shè)過(guò)濾器,如圖8所示。液壓泵零件出現(xiàn)磨損甚至打壞,而產(chǎn)生的機(jī)械碎屑,在增設(shè)的過(guò)濾器進(jìn)行處理極大地減少機(jī)械碎屑回油箱的機(jī)率和數(shù)量,同時(shí),極大減緩了大油箱油液受污染的可能,減輕液壓系統(tǒng)大過(guò)濾裝置的壓力,也便于日常的檢查維護(hù)。
圖8 改進(jìn)后液壓管路系統(tǒng)
針對(duì)蓄能器組及6臺(tái)供蓄能器主供液泵的泄油回油管道(即B閥塊的回油管道)振動(dòng)極大、頻繁破損等問(wèn)題的改進(jìn)措施:將原卸荷閥改為帶切換時(shí)間延遲的溢流閥,選用DBW 30B2N5X/325Y...R12閥。改型前后閥的實(shí)際區(qū)別僅是在控制主卸荷閥開(kāi)啟油路上加裝了一個(gè)節(jié)流閥,但這樣的改變使控制油的流通能力減少,延遲主閥的啟閉時(shí)間,減緩了卸荷沖擊,避免了卸荷瞬間大流量高壓釋放時(shí)的沖擊振動(dòng)。如圖9所示,改型后的卸荷閥旁通壓力是原用閥的一半,卸荷流量同樣為334 L/min,旁通壓力約為0.32 MPa,實(shí)際使用效果優(yōu)異[15]。
圖9 改型后的卸荷閥的流量-壓力特性曲線(xiàn)
經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)反復(fù)試驗(yàn)、調(diào)試后,蓄能器站到控制閥臺(tái)的6路管道、控制閥臺(tái)回油管道的頻繁劇烈振動(dòng)已得到有效消除。蓄能器站泄壓初始階段的異常噪聲得到了明顯的控制。改造后針對(duì)油液清潔度情況按每月一次的頻率進(jìn)行了跟蹤,從檢測(cè)結(jié)果和實(shí)際運(yùn)行情況看,與改進(jìn)前每年需清洗一次油箱相比,系統(tǒng)的油液清潔度可以長(zhǎng)時(shí)間保持正常合格狀態(tài),近兩年均未出現(xiàn)明顯的污染跡象。蓄能器站供油主泵自投產(chǎn)至實(shí)施改進(jìn)之前的5年多時(shí)間內(nèi),共報(bào)廢7臺(tái),自調(diào)整改進(jìn)蓄能器站主供液泵組控制方式近兩年以來(lái),主泵組的工作狀態(tài)良好,尚未發(fā)現(xiàn)異常、損壞。綜上,每年產(chǎn)生降本增效效益逾120萬(wàn)余元。
從液壓原理,化繁而簡(jiǎn)進(jìn)行單回路的分析,聯(lián)系動(dòng)作結(jié)合液壓元器件功能特性進(jìn)行研究,透過(guò)現(xiàn)象分析故障成因。由此,發(fā)現(xiàn)了鋼管熱擠壓機(jī)液壓系統(tǒng)原設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)上的不足,原理及元器件選型上的不適合,進(jìn)而進(jìn)行了系統(tǒng)分析和針對(duì)性的改進(jìn)。改變了主供液泵運(yùn)行模式,使泵組僅充壓時(shí)為全流量高壓輸出;改造液壓油箱內(nèi)部結(jié)構(gòu),新增液壓油箱內(nèi)部通道和油箱內(nèi)的隔板,使機(jī)械雜質(zhì)有效沉淀;回油管道中增設(shè)過(guò)濾器,減緩了大油箱油液受污染的可能;原卸荷閥的改型為帶切換時(shí)間延遲的溢流閥,減緩了卸荷沖擊,避免了卸荷瞬間大流量高壓釋放時(shí)的沖擊振動(dòng)。達(dá)到了故障大大減少、運(yùn)行穩(wěn)定可靠的效果。
[1] 雷天覺(jué). 液壓工程手冊(cè)[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社, 1990.
[2] 史紀(jì)定, 嵇光國(guó). 液壓系統(tǒng)故障診斷與維修技術(shù)[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社, 1990.
[3] 章宏甲,黃誼. 液壓傳動(dòng)[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社, 1993.
[4] 郭允, 潘國(guó)輝, 高海平, 等. 液壓系統(tǒng)噪聲的分析與控制[J]. 液壓氣動(dòng)與密封, 2003(06): 24-25.
[5] 陳柏金, 黃樹(shù)槐, 魏運(yùn)華, 等. 鍛造液壓機(jī)高壓卸載系統(tǒng)改進(jìn)研究[J]. 液壓與氣動(dòng), 2008(01): 57-59.
[6] 王麗薇, 楊文一, 高殿榮. 大型快鍛液壓機(jī)卸壓管道振動(dòng)分析與消振措施[J]. 液壓與氣動(dòng), 2010(10): 67-69.
[7] A S Tijsseling. Water hammer with fluid-structure interac-tion in thick-walled pipes[J]. Computers and Structures. 2007, 85 (11-14) : 844-851.
[8] 法特, 潘靈永, 李寶仁. 瞬態(tài)壓力突變下管道振動(dòng)研究[J]. 機(jī)床與液壓, 2010, 38(13):40-43.
[9] 智潤(rùn)芳. 液壓系統(tǒng)開(kāi)式油箱的設(shè)計(jì)及結(jié)構(gòu)改進(jìn)[J]. 機(jī)械工程與自動(dòng)化, 2005(03): 106-107.
[10] 王強(qiáng). 液壓油箱的合理結(jié)構(gòu)[J]. 工程機(jī)械, 1989(01): 50-51.
[11] 張多迪. 高速數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)(FDAA)在工程項(xiàng)目中的應(yīng)用[C]// 中國(guó)金屬學(xué)會(huì). 第十一屆全國(guó)自動(dòng)化應(yīng)用技術(shù)學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集. 北京:冶金自動(dòng)化, 2006:3.
[12] 汪龍. 液壓過(guò)濾器的選型設(shè)計(jì)與分析[J].過(guò)濾與分離,2016,26(02):17-21.
[13] 于良振, 王正磊, 高昂, 等. 二通插裝溢流閥中節(jié)流孔的功能分析[J]. 流體傳動(dòng)與控制, 2010(02): 20-21.
[14] 劉春生, 張艷軍, 張才. 液壓傳動(dòng)系統(tǒng)的回油背壓特性[J]. 黑龍江科技學(xué)院學(xué)報(bào), 2005(03):133-136.
[15] 李磊. 傾斜柱塞式斜盤(pán)變量泵的流量特性研究[D]. 成都:西南交通大學(xué), 2011.