王輝 姜沖 周宏前
摘要:低溫天氣,減壓塔底泵時(shí)而出現(xiàn)抽空現(xiàn)象。經(jīng)過對(duì)冷卻水水溫、介質(zhì)預(yù)熱方式、密封結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)保溫等因素的排查,找出了產(chǎn)生抽空的直接原因,采取了必要的應(yīng)對(duì)策略,保證了裝置的正常運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:常減壓裝置;減壓塔底泵;抽空;策略
中海瀝青(營口)有限責(zé)任公司地處遼寧省營口市,長達(dá)5個(gè)月的冬季低溫環(huán)境給裝置的平穩(wěn)運(yùn)行帶來很大的影響,2016年冬季常減壓裝置的減壓塔底泵連續(xù)出現(xiàn)3次嚴(yán)重的抽空現(xiàn)象,通過系統(tǒng)排查、分析并采取了不同的措施,解決了冬季減底泵抽空難題。
1減底泵基本情況
輸送介質(zhì)為減壓渣油,運(yùn)行溫度為340℃,壓力為0.8MPa,入口管線規(guī)格為Φ168×7mm,保溫層采用硅酸鎂鋁,保護(hù)層采用0.5mm厚的鋁皮。機(jī)械密封采用DBM90型波紋管式,密封壓蓋處采用PLAN62沖洗方案,急冷液采用25℃的自循環(huán)的機(jī)泵冷卻水,密封腔處采用水冷腔間接冷卻。
2影響因素分析
2.1原料性質(zhì)的影響
加工原料為S236-I原油,排除了原料種類或者性質(zhì)變化的影響。
2.2工藝操作的影響
加工方案、各側(cè)線油收率、質(zhì)量等未進(jìn)行調(diào)整,減壓各側(cè)線及中段回流溫度、流量都比較穩(wěn)定,排除了工藝操作變化的影響。
2.3減壓塔真空度的影響
檢查減壓塔相關(guān)壓力曲線,減壓塔整體真空度平穩(wěn),未出現(xiàn)較大波動(dòng),排除了真空度變化影響。
2.4過濾器堵塞的影響
對(duì)減底泵的入口過濾器進(jìn)行了拆檢,過濾器內(nèi)潔凈、無堵塞物,排除過濾器堵塞的影響。
2.5入口管線蒸汽泄漏的影響
減底抽出閥后蒸汽掃線已加裝盲板,無進(jìn)汽的可能性;減底泵入口閥后蒸汽掃線兩個(gè)截?cái)嚅y處于關(guān)閉狀態(tài),排凝閥處于打開狀態(tài),從排凝閥處未見蒸汽或水滴,此處進(jìn)入蒸汽的可能性不大。
2.6機(jī)泵冷卻水的影響
當(dāng)出現(xiàn)抽空現(xiàn)象時(shí),機(jī)泵冷卻水溫度均有下降的趨勢。對(duì)于運(yùn)行泵而言,冷卻水溫度的降低對(duì)其影響不大。但備用泵由于預(yù)熱量較小,溫度較運(yùn)行泵低,同時(shí)由于水冷腔套的間接冷卻和急冷水的直接冷卻,且密封腔處在預(yù)熱流程的盲端,是整個(gè)泵腔溫度的最低點(diǎn)。瀝青介質(zhì)的粘度受溫度變化影響較大,當(dāng)溫度降低時(shí),可能會(huì)在波紋管外壁處凝聚甚至凝固,造成波紋管彈性較差或者失彈。如果葉輪出現(xiàn)較小的軸向串動(dòng),而波紋管因被凝固造成補(bǔ)償量較小或者無法補(bǔ)償,急冷水就會(huì)進(jìn)入到備用泵泵體中,受熱汽化后進(jìn)人到高溫運(yùn)行泵中,從而造成運(yùn)行泵抽空。
2.7管線保溫質(zhì)量的影響
經(jīng)排查,連接短管外保護(hù)層雖完好,但保溫層的硅酸鎂鋁多有失效,用紅外測溫儀對(duì)外壁溫度進(jìn)行檢測,溫度僅為196℃。
根據(jù)工程流體力學(xué)的相關(guān)規(guī)律,減底渣油在抽出口處的密度α為804kg/m3,動(dòng)力粘度μ為529×I0-6Pa.S,體積流量α為65.92m3/h,抽出管線內(nèi)徑D為0.154m。介質(zhì)的平均流速
當(dāng)Re>4000時(shí),一般為湍流,故減底渣油在抽出管線的流態(tài)為湍流。粘性底層緊鄰管道壁面,流速很低,并無湍流脈動(dòng)發(fā)生;流體的粘性對(duì)液體的流動(dòng)起主要作用。在管道內(nèi)的湍流流動(dòng)中,湍流粘性底層厚度通過用如下經(jīng)驗(yàn)公式進(jìn)行計(jì)算:
由于管道保溫層多有失效,且減底抽出管線處于風(fēng)口位置。當(dāng)氣溫降低時(shí),會(huì)造成管道靠近外壁處溫度的驟降,介質(zhì)的動(dòng)力粘度和密度都會(huì)有一定程度的增大,但溫度變化對(duì)于動(dòng)力粘度的影響程度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其對(duì)密度的影響。所以從式4可以得出:
由于介質(zhì)在粘性底層處的速度遠(yuǎn)小于湍流核心區(qū),粘性底層厚度的增加導(dǎo)致管道輸送能力的下降。
3整改措施
①對(duì)塔底出口管線保溫進(jìn)行整改:對(duì)閥體保溫層采用硅酸鎂鋁加海泡石的方式,對(duì)管線缺失的保溫層進(jìn)行了更換,對(duì)保護(hù)層搭接不合規(guī)范的部位進(jìn)行了修正以減少雨水等侵入對(duì)保溫層的破壞;②機(jī)泵冷卻水溫度優(yōu)化:在冬季環(huán)境溫度較低情況下,冷卻水的工藝控制指標(biāo)由25℃提至35-40℃:③機(jī)泵密封急冷水流程優(yōu)化。將機(jī)泵冷卻水先經(jīng)過機(jī)泵底座預(yù)熱后,再進(jìn)入密封冷卻;④合理調(diào)配變頻機(jī)泵的變頻與出口閥開度的控制。將機(jī)泵出口閥開度由全開狀態(tài)調(diào)整至離心泵正常操作狀態(tài),滿足離心泵控制操作規(guī)范要求。
4結(jié)論
①低溫生產(chǎn)過程中,對(duì)重質(zhì)油機(jī)泵入口管線的保溫質(zhì)量的檢查是確保設(shè)備運(yùn)行的重要一環(huán);②面對(duì)冬季氣溫較低的現(xiàn)實(shí),機(jī)泵冷卻水的控制應(yīng)引起重視;③機(jī)泵節(jié)能技術(shù)一變頻器的應(yīng)用與機(jī)泵基本的操作要進(jìn)行合理匹配,要細(xì)化不同類型機(jī)泵的操作方法和控制手段,節(jié)能與控制二者均要兼顧。