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基于經(jīng)典IE技術(shù)的某汽缸蓋機加線精益改造實踐

2018-06-28 03:07:32羅穎洹
時代汽車 2018年6期
關(guān)鍵詞:座圈壓裝裝夾

羅穎洹

上汽通用五菱汽車股份有限公司 廣西柳州市 545007

1 引言

IE是英文Industrial Engineering 的簡稱,直譯為工業(yè)工程,是以人、物料、設(shè)備、能源和住處組成的集成系統(tǒng)為主要研究對象,綜合應(yīng)用工程技術(shù)、管理科學和社會科學的理論與方法等知識,對其進行規(guī)劃、設(shè)計、管理、改進和創(chuàng)新等活動,使其達到降低成本,提高質(zhì)量和效益的目的的一項活動。簡單地說,IE是改善效率、成本、品質(zhì)的方法科學。

本文以某公司汽車發(fā)動機汽缸蓋機加工線為例,運用工業(yè)工程的方法診斷、分析產(chǎn)線存在的問題,并應(yīng)用了工程分析、動素分析、線平衡分析、物流布局等方法對生產(chǎn)線進行精益改造,消除浪費,提升產(chǎn)線的生產(chǎn)效率。

2 生產(chǎn)線現(xiàn)狀分析

(1)對生產(chǎn)線現(xiàn)狀進行調(diào)研分析,發(fā)現(xiàn)工藝規(guī)劃存在的問題:a.工藝流程長,裝夾次數(shù)多達21次;b.同一尺寸特征分多道工序裝夾、加工,質(zhì)量一致性風險大;c.同面尺寸特征加工較分散,不利于保證相互間質(zhì)量,見圖1。

(2)生產(chǎn)線場地布局問題:a.按工藝過程組織,但是沒有建立一個流的生產(chǎn)線,見圖2。

b.6處在制品緩沖庫,庫存浪費嚴重;

c.工序間產(chǎn)品流轉(zhuǎn)需要23次手動搬運,作業(yè)強度大;

d.生產(chǎn)場地利用率低。

(3)對生產(chǎn)線各工序進行作業(yè)時間測定。

同時,進行工序線平衡率分析,見表1、圖3。

線平衡率=各工序工作時間和/(瓶頸工序工作時間*18) =79%

據(jù)數(shù)據(jù)分析,可知:

a.生產(chǎn)線工序平衡率較低,工序間存在嚴重的等待浪費;

b.產(chǎn)線平衡率僅79%,存在大量非增值時間,精益改進空間大;

c.現(xiàn)狀節(jié)拍為454S,不滿足ATT(146S)目標。

3 IE工程改善分析

對缸蓋機加工過程進行制品工程分析,發(fā)現(xiàn)存在23次搬運、5處儲存,非增值作業(yè)過程占比高達63%。根據(jù)ECRS改善原則,對現(xiàn)狀工程流程圖進行分析,通過引入輥道傳輸和自動化升級改善,建立新的工程流程圖,將搬運減少至1次,儲存降至0次,非增值作業(yè)占比降至16%,見表2、表3。

表1 現(xiàn)狀工序節(jié)拍匯總

圖3 現(xiàn)狀線平衡分析

4 改善研究與實施

4.1 工藝流程改善

基于精簡工序過程,減少裝夾;同一尺寸特征一次裝夾加工;同面尺寸特征一次裝夾集中加工的原則,對工藝流程進行重組,提升質(zhì)量穩(wěn)定性,見圖4。

工藝重組效果:

a.工藝過程精簡:18序縮至11序;

b.減少7次裝夾,降低非增值時間;

c.同面特征尺寸一次裝夾加工,提升特征形位質(zhì)量;

d.同一特征尺寸一次裝夾加工完成,

e.實現(xiàn)精益物流,縮短92.4m搬運距離。

4.2 工件裝夾分析改善

對工件裝夾取件作業(yè)過程進行作業(yè)活動分解分析,并使用ECRS改善原則進行作業(yè)活動優(yōu)化。通過自動化改造,作業(yè)活動由改善前的11項降低至4項,作業(yè)時間由21S降至12S;同時,經(jīng)過改造消除了中高風險的危險作業(yè)活動,提供更安全友好的作業(yè)制造系統(tǒng),見圖5。

4.3 座圈與導管壓裝動素分析改善

對座圈&導管壓裝作業(yè)進行動素分解,可知壓裝一個導管或座圈共有24個動素,無效動素占比高達50%。而一個汽缸蓋共需要壓裝32個座圈和導管,則整個壓裝過程共需要發(fā)生768個動素,也就意味著無效動素高達384個,可以看出人員作業(yè)強度過大,且作業(yè)效率低,需要進行自動化改善,見表4。

表2 現(xiàn)狀制品工程分析

表3 改善后制品工程分析

圖4 改善后工藝流程

改善方案:1.分別設(shè)計導管、座圈自動送料機構(gòu)、自動裝夾裝置,快速連續(xù)送料;2.設(shè)計導管、座圈壓裝機構(gòu),實現(xiàn)并行壓裝,提升壓裝效率。

圖5 工件裝夾作業(yè)過程分析

表4 座圈/導管壓裝過程動素分析

4.4 氣門環(huán)帶加工分析改善

對氣門環(huán)帶加工過程進行作業(yè)活動分解,并進行主軸與轉(zhuǎn)臺的聯(lián)合作業(yè)分析??芍斍白鳂I(yè)效率不高,主要存在問題:(1)先粗加工再精加工,共4把刀具,加工節(jié)拍時間長;(2)主軸與轉(zhuǎn)臺未能并行作業(yè),較多等待導致設(shè)備效率低,見圖6、圖7。

改善方案:(1)設(shè)計進排氣座圈獨立加工工位,實現(xiàn)并行加工;(2)升級雙主軸結(jié)構(gòu)設(shè)備,同時加工兩個座圈孔;(3)采用專用刀具,一次加工到位,避免換刀;(4)實現(xiàn)工裝轉(zhuǎn)臺與主軸同步工作,減少等待。

經(jīng)過改造升級后,氣門環(huán)帶加工節(jié)拍由436S降低至130S。

5 改善效果分析

5.1 改善后線平衡分析

改善后,重新測定工序節(jié)拍,見表5。

可以發(fā)現(xiàn)OP50~OP110工序均已滿足ATT(146S)目標要求,而OP10~OP40節(jié)拍時間均介于3倍ATT與4倍ATT目標值間,故可對OP010~OP040建立4個相同的單元模塊線。

重新進行線平衡率分析,見圖8:各工序工作時間和/(瓶頸工序工作時間*11)=96%

可知線平衡率提升了17%,達到96%,完全可以建立流水生產(chǎn)線。

5.2 產(chǎn)線場地精益布局

OP10~OP40工序4個單元模塊線采用并列直線布局方式,而OP50~OP150采取U型布局方式,對改造后的生產(chǎn)線重新進行場地布局,如下圖9示。

表5 改善后工序節(jié)拍匯總(S)

圖9 改善后產(chǎn)線布局圖

5.3 精益改造效果

a.在線庫存消除,使用制造周期由原來的28.2h大大縮短至0.42h;

b.均衡了各工序作業(yè)時間,線平衡率由79%提升到96%;

c.改善后CT為145S達到了ATT目標146S,改善幅度達68%。

6 結(jié)語

時間研究與動作研究是經(jīng)典IE的兩大法寶,對制造企業(yè)生產(chǎn)效率分析改善有非常大的益處。企業(yè)通過運用時間研究與動作研究可以幫助企業(yè)管理者科學系統(tǒng)地發(fā)現(xiàn)影響企業(yè)生產(chǎn)效率的問題所在,且通過數(shù)據(jù)的分析研究也可以快速準確地找出最優(yōu)的改善方向,從而提升企業(yè)運營競爭力。

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