王愉康,趙文俊,汪 浩
(中交隧道局第二工程有限公司,陜西 西安 710100)
新建國(guó)道108線禹門口黃河公路大橋及引道工程主橋采用“H”型索塔,塔身由下塔柱、中塔柱、上塔柱、下橫梁、上橫梁等組成。主橋11#、12#索塔總高度(承臺(tái)頂至塔頂)均為171.3 m,塔身采用箱型截面,從下至上共分為3段(下、中、上塔柱),2座主塔塔座高度為3 m,下塔柱均為25.75 m,中塔柱均為71.0 m,上塔柱均為71.55 m。下塔柱為連續(xù)變截面,索塔截面尺由8.0 m×12.0 m變化至6.5 m×11.202 m,橫橋向塔壁壁厚為1.3 m,順橋向塔壁壁厚為1.6 m;中塔柱為連續(xù)變截面,截面尺寸由6.5 m×11.202 m變化至5.5 m×9.0 m,橫橋向塔壁壁厚由1.3 m變化至0.9 m,順橋向塔壁壁厚為1.4 m;上塔柱為等截面,截面尺寸為9.0 m×5.5 m,橫橋向塔壁壁厚為0.9 m,順橋向塔壁壁厚為1.1 m。下橫梁截面尺寸為7.4 m×6.5 m,壁厚1.0 m;上橫梁截面尺寸為7.4 m×6.5 m,壁厚為0.8 m。
塔柱和上、下橫梁均采用C50高性能混凝土,在正式施工前所用混凝土必須進(jìn)行配合比試驗(yàn),以保證泵送澆注時(shí)的流動(dòng)性、和易性及早強(qiáng)、緩凝等各項(xiàng)工作性能。應(yīng)盡量縮短塔柱起步段混凝土與承臺(tái)、塔座混凝土之間的齡期差,澆筑下塔柱實(shí)心段時(shí)應(yīng)采取必要的溫控措施,防止溫度及收縮裂縫的產(chǎn)生。索塔各部分的混凝土應(yīng)盡量保持原材料穩(wěn)定,從而保持結(jié)構(gòu)外觀色澤均勻,還應(yīng)提前規(guī)劃好塔柱混凝土的分段澆筑方案,現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)盡量保證實(shí)體段與塔柱壁變化連接處一次澆筑成型。
通過在實(shí)驗(yàn)室試配以及現(xiàn)場(chǎng)模擬驗(yàn)證試驗(yàn),在保證強(qiáng)度的前提下,降低泵送壓力,改善混凝土各項(xiàng)工作性能[1-4]。充分結(jié)合本工程所處環(huán)境和施工工藝安排,決定采用分階段配合比設(shè)計(jì)方案,將整個(gè)塔柱的配合比設(shè)計(jì)分為2個(gè)階段[5-8]。塔高100 m以下(即下塔柱與中塔柱)采用第1階段配合比,塔高100 m以上(即上塔柱)采用第2階段配合比。主橋橋型結(jié)構(gòu)如圖1所示。第1階段配合比施工過程中遇到的問題應(yīng)在第2階段配合比設(shè)計(jì)過程中優(yōu)化,以保證施工節(jié)奏及要求。同時(shí),在不同高度階段,根據(jù)原材料供應(yīng)及質(zhì)量波動(dòng)情況配合比及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
圖1 主橋橋型結(jié)構(gòu)布置
1.2.1 水泥
主塔高壓泵送混凝土所用水泥宜選用普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥和硅酸鹽水泥。由于禹門口黃河大橋處于陜西和山西交界處,地理位置較偏,附近高品質(zhì)、大產(chǎn)量水泥廠家較少,綜合各方面因素決定采用由山西威盾水泥有限公司生產(chǎn)的P·O52.5普通硅酸鹽水泥,經(jīng)過試驗(yàn)檢測(cè),各項(xiàng)指標(biāo)均符合規(guī)范要求,其物理化學(xué)性能如表1所示。
1.2.2 粉煤灰
本項(xiàng)目采用河津市龍輝建材有限公司生產(chǎn)的F類Ⅰ級(jí)粉煤灰,經(jīng)過試驗(yàn)檢測(cè),各項(xiàng)指標(biāo)均符合規(guī)范要求,其性能指標(biāo)如表2所示。
表1 水泥檢測(cè)結(jié)果
表2 粉煤灰檢測(cè)結(jié)果
1.2.3 磨細(xì)礦渣粉
磨細(xì)礦渣粉作為混凝土中的礦物摻合料,可超量替代水泥,能大大改善混凝土膠凝材料體系中的顆粒級(jí)配,增加大體積混凝土施工過程中的和易性,還可以延長(zhǎng)水泥水化熱產(chǎn)生時(shí)間,降低其早期過程水化熱放熱峰值[9-12]。本文選用西安德龍粉體工程有限公司生產(chǎn)的S95級(jí)磨細(xì)礦渣粉。經(jīng)過試驗(yàn)檢測(cè),各項(xiàng)指標(biāo)均符合規(guī)范要求,其性能指標(biāo)見表3。
表3 磨細(xì)礦渣粉檢測(cè)結(jié)果
1.2.4 集料
級(jí)配較好的集料不僅可以有效提高混凝土的抗壓強(qiáng)度、彈性模量,優(yōu)化混凝土的各項(xiàng)工作性能,還可以大大減少混凝土早期成型過程中的干燥收縮、徐變、細(xì)小裂紋等的不利影響[13-16]。規(guī)范規(guī)定細(xì)集料宜采用Ⅱ區(qū)中砂,且其通過公稱直徑為0.315 mm篩孔的顆粒含量不宜少于總量的15%;本項(xiàng)目選用臨潼區(qū)新豐鎮(zhèn)春光砂場(chǎng)生產(chǎn)的Ⅱ區(qū)中砂。經(jīng)過試驗(yàn)檢測(cè),各項(xiàng)指標(biāo)均符合規(guī)范要求,其性能指標(biāo)見表4。
粗集料應(yīng)當(dāng)采用連續(xù)性級(jí)配,其針、片狀顆粒含量不宜大于總量的10%;混凝土中粗集料的最大公稱粒徑與所選的泵輸送管徑之比應(yīng)符合表5的規(guī)定[17-18]。
表4 細(xì)集料檢測(cè)結(jié)果
表5 混凝土中粗集料的最大公稱粒徑與所選地泵輸送管徑之比
本項(xiàng)目選用靈寶市牛心石料有限公司生產(chǎn)的5~20 mm連續(xù)級(jí)配碎石,選擇內(nèi)徑為125 mm輸送泵管,滿足高度在大于100 m時(shí)粗集料最大公稱粒徑與輸送管徑之比不大于1∶5.0的規(guī)定,經(jīng)過檢測(cè),各項(xiàng)指標(biāo)均符合規(guī)范要求,其性能指標(biāo)如表6所示。
1.2.5 外加劑
緩凝型聚羧酸高性能減水劑能有效延緩混凝土水化熱的釋放,推遲混凝土水化熱放熱峰值,使混凝土水化熱釋放過程更加平緩。本項(xiàng)目選用山西黃河新型化工有限公司生產(chǎn)的 HJSX-A(緩凝型)聚羧酸高性能減水劑,經(jīng)過檢測(cè),各項(xiàng)指標(biāo)均符合規(guī)范要求,其性能指標(biāo)如表7所示。
1.2.6 水
混凝土拌合用水采用陜西省渭南市韓城市龍門鎮(zhèn)渚北村拌合站井水,經(jīng)過檢測(cè),各項(xiàng)指標(biāo)均符合規(guī)范要求。其各項(xiàng)指標(biāo)如表8所示。
表6 粗集料檢測(cè)結(jié)果
表7 減水劑檢測(cè)結(jié)果
表8 拌合水檢測(cè)結(jié)果
結(jié)合本工程的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況以及配合比試配計(jì)劃,采用分階段配合比優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,將整個(gè)塔柱的配合比設(shè)計(jì)分為2個(gè)階段。
首先根據(jù)試驗(yàn)規(guī)程、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)文件要求對(duì)混凝土用各種原材料進(jìn)行自檢和委外檢測(cè),各項(xiàng)指標(biāo)均合格后依據(jù)《普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程》(JGJ 55—2011)、《混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程》(JGJ/T 10—2011)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行混凝土配合比設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)混凝土坍落度為160~200 mm,設(shè)計(jì)混凝土表觀密度為2 430 kg·m-3,計(jì)算配制強(qiáng)度為59.9 MPa,依據(jù)施工經(jīng)驗(yàn)水灰比選擇為0.30。根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)程,依據(jù)外加劑減水率確定用水量為145 kg·m-3,得出總膠凝材料用量為483 kg·m-3,選取礦物摻合料總量占膠凝材料總和為23%,分別得出水泥、粉煤灰、礦渣粉摻入量。規(guī)范規(guī)定砂率宜為35%~45%,根據(jù)查表選取砂率為38%,從而計(jì)算得出粗、細(xì)集料數(shù)量,依據(jù)試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行配合比試拌及比對(duì),各項(xiàng)技術(shù)性能如表9所示。
依據(jù)《普通混凝土拌合物性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50080—2016)和《普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50081—2016)的有關(guān)規(guī)定對(duì)新拌混凝土的各項(xiàng)工作性能進(jìn)行檢測(cè)。經(jīng)多次試配優(yōu)選,確定采用編號(hào)為c的配合比,其水膠比為0.30;每方混凝土用水量為145 kg,砂率為38%,水泥、粉煤灰、礦渣粉、細(xì)集料、粗集料、水、外加劑的比例為373∶60∶50∶686∶1 117∶145∶5.80。經(jīng)檢測(cè)該混凝土配合比初始坍落度為190 mm,1 h后坍落度為180 mm,混凝土初凝時(shí)間為350 min,混凝土終凝時(shí)間為420 min,7 d抗壓彈性模量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求的108.7%,28 d抗壓彈性模量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求(3.45×104N·mm-2)的125.2%,表觀密度實(shí)測(cè)值為2 440 kg·m-3,與計(jì)算值之差的絕對(duì)值未超過計(jì)算值的2%,依據(jù)《普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程》(JGJ 55—2011)規(guī)定配合比可維持不變。經(jīng)檢驗(yàn)該混凝土的工作性符合規(guī)范及設(shè)計(jì)文件要求,滿足現(xiàn)場(chǎng)施工工藝條件,可以用于本項(xiàng)目施工。
表9 混凝土配合比和各項(xiàng)技術(shù)性能
根據(jù)第1階段施工過程中存在的問題進(jìn)行優(yōu)化。
(1)在澆注中塔柱混凝土過程中,在混凝土各項(xiàng)工作性能符合規(guī)范要求情況下,由于環(huán)境溫度降低混凝土變的更加黏稠。經(jīng)分析是因?yàn)閾郊恿舜罅磕ゼ?xì)礦渣粉,加之環(huán)境溫度及原材料溫度較低,混凝土拌合后反應(yīng)不充分。
(2)由于水泥、集料等原材單價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)上漲等多方原因,決定更換水泥和粗集料。
(3)中塔柱施工過程中,現(xiàn)場(chǎng)振搗較好的情況下拆模后仍出現(xiàn)較小片區(qū)的氣孔居多現(xiàn)象,需要調(diào)整外加劑的摻量。
(4)夏季施工時(shí)由于環(huán)境溫度高,施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)較長(zhǎng)時(shí)間停頓時(shí),易出現(xiàn)睹塞泵管現(xiàn)象?,F(xiàn)設(shè)計(jì)第2階段配合比并優(yōu)化第1階段時(shí)存在的諸多弊端。更換水泥采用由山西龍門五色石建材有限公司生產(chǎn)的P·O52.5普通硅酸鹽水泥,經(jīng)過試驗(yàn)檢測(cè),各項(xiàng)指標(biāo)各項(xiàng)指標(biāo)均符合規(guī)范要求,其物理化學(xué)性能如表10所示。
更換粗集料采用河津石佳石場(chǎng)生產(chǎn)的5~20 mm連續(xù)級(jí)配碎石,經(jīng)過試驗(yàn)檢測(cè),各項(xiàng)指標(biāo)均符合規(guī)范要求,其性能指標(biāo)如表11所示。
表10 更換水泥檢測(cè)結(jié)果
表11 更換的粗集料檢測(cè)結(jié)果
新的配合比設(shè)計(jì)混凝土坍落度為160~200 mm,設(shè)計(jì)混凝土表觀密度為2 420 kg·m-3,計(jì)算配制強(qiáng)度為59.9 MPa,依據(jù)施工經(jīng)驗(yàn)水灰比選擇為0.30。根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)程,依據(jù)外加劑減水率確定用水量為144 kg·m-3,得出總膠凝材料用量為480 kg·m-3,選取礦物摻合料總量占膠凝材料總和為20%,分別得出水泥、粉煤灰摻入量,規(guī)范規(guī)定砂率宜為35%~45%。選取砂率為37%,從而計(jì)算得出粗、細(xì)集料數(shù)量,依據(jù)試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行配合比試拌及比對(duì),結(jié)果如表12所示。
表12 新的混凝土配合比和各項(xiàng)技術(shù)性能
經(jīng)多次試配優(yōu)選,確定采用編號(hào)為b的配合比,其水膠比為0.30,用水量為144 kg·m-3,砂率為37%,水泥、粉煤灰、細(xì)集料、粗集料、水、外加劑的比例為384∶96∶641∶1 131∶144∶5.76。經(jīng)檢測(cè)該混凝土配合比初始坍落度為195 mm,1 h后坍落度為185 mm,7 d抗壓彈性模量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求的110.5%,28 d抗壓彈性模量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求的128.3%,表觀密度實(shí)測(cè)值為2 420 kg·m-3,與計(jì)算值之差的絕對(duì)值未超過計(jì)算值的2%,配合比可維持不變。
混凝土泵送設(shè)備的選型首先應(yīng)考慮混凝土工程量的大小及現(xiàn)場(chǎng)施工特點(diǎn)、最大輸送高度和距離、單位時(shí)間內(nèi)混凝土的最大輸出量等因素,其次要從現(xiàn)場(chǎng)澆筑進(jìn)度要求以及施工工藝等因素綜合考慮。本工程主塔采用C50一級(jí)泵送混凝土,選用三一重工股份有限公司所生產(chǎn)的型號(hào)為SY5123THB-9022Ⅲ車載式混凝土輸送泵?;炷凛斔凸軓綖?25 mm?;炷凛斔蛪毫刂圃?2~22 MPa。調(diào)整系統(tǒng)控制壓力在1.1~1.3 MPa,使泵送壓力在17~19 MPa。
泵送第1車混凝土之前,應(yīng)采用大量清水完全潤(rùn)濕泵管,后反循環(huán)將泵管中清水從料斗底部全部放光,再將洗完罐的罐車裝適量砂漿及時(shí)打入泵管中,再緩緩放入各項(xiàng)工作性能正常的混凝土開始正常泵送。
(1)必須使用遮陽防雨棚里的粗細(xì)集料,且料堆的堆放高度必須符合規(guī)范要求,嚴(yán)禁使用戶外臨時(shí)堆放的材料,確保集料含水率穩(wěn)定、材質(zhì)均勻。
(2)混凝土運(yùn)輸罐車必須包裹帆布,高溫期間罐車先裝適溫井水冷卻罐體,冬季施工期間實(shí)施罐車裝熱水提前預(yù)熱罐體。
本文關(guān)于新建禹門口黃河大橋主橋的配合比設(shè)計(jì)試驗(yàn)研究得到以下結(jié)論。
(1)根據(jù)不同泵送階段控制最少膠凝材料用量,不僅有利于混凝土的順利泵送還有利于低水化熱的放熱峰值,避免細(xì)小裂紋的產(chǎn)生。
(2)加強(qiáng)對(duì)進(jìn)場(chǎng)集料、水泥等原材料的質(zhì)量控制,對(duì)每批次外加劑均進(jìn)行配合比試拌,以避免正式澆注混凝土?xí)r發(fā)生異?,F(xiàn)象。
(3)對(duì)混凝土配合比進(jìn)行動(dòng)態(tài)管控,在原材料波動(dòng)大的情況下,對(duì)基準(zhǔn)混凝土配合比予以適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,確?;炷涟韬?、現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量。
(4)在符合規(guī)范的情況下,配合比中摻加較大比例的高品質(zhì)摻合料,摻加一定摻量緩凝型高性能減水劑,可大大降低混凝土中膠凝材料和水的用量,使混凝土達(dá)到最佳密實(shí)狀態(tài)。
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