樊 勝, 程智海
(1.華電大方發(fā)電有限公司, 貴州 畢節(jié) 551600; 2.上海電力學(xué)院, 上海 200090)
無(wú)煙煤由于揮發(fā)分含量低,著火溫度高,故在鍋爐設(shè)計(jì)過(guò)程中都采用了相對(duì)較高的爐膛斷面熱負(fù)荷和較高的燃燒溫度。為進(jìn)一步減少著火區(qū)域的熱量散失,提高燃燒溫度,很多無(wú)煙煤鍋爐都在著火區(qū)域設(shè)計(jì)了衛(wèi)燃帶。W火焰鍋爐由于其獨(dú)特的鍋爐設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)以及在燃燒無(wú)煙煤方面體現(xiàn)出的優(yōu)勢(shì),成為了無(wú)煙煤鍋爐的首選爐型[1]。目前投運(yùn)及在建的W火焰鍋爐總數(shù)超過(guò)100臺(tái),其中多數(shù)鍋爐都存在選擇性催化還原(Selective Catalytic Reduction,SCR)系統(tǒng)入口NOx濃度偏高,導(dǎo)致噴氨量偏大,引起SCR系統(tǒng)以及空氣預(yù)熱器堵塞等問(wèn)題。SCR系統(tǒng)和空氣預(yù)熱器堵塞的問(wèn)題已經(jīng)成為無(wú)煙煤鍋爐運(yùn)行中面臨的共性問(wèn)題[2]。本文從某300 MW鍋爐SCR脫硝系統(tǒng)存在的問(wèn)題入手,分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因并提出了優(yōu)化改造的方案。
本項(xiàng)目配備東方鍋爐廠(chǎng)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的亞臨界壓力、一次中間再熱、自然循環(huán)鍋爐,固態(tài)排渣,屬W形火焰鍋爐。燃用貴州無(wú)煙煤,設(shè)計(jì)煤種干燥無(wú)灰基揮發(fā)分為8.43%,收到基灰分為29.65%,低位發(fā)熱量為20.24 MJ/kg,SCR系統(tǒng)設(shè)計(jì)入口NOx濃度為800 mg/m3,設(shè)計(jì)出口NOx濃度小于200 mg/m3。催化劑為蜂窩式催化劑,采用3+1層設(shè)計(jì)方案。
脫硝系統(tǒng)改造完成后,運(yùn)行時(shí)間不到1年,出現(xiàn)SCR系統(tǒng)差壓顯著增高,SCR噴氨量增大,SCR出口NOx排放濃度控制難度增加,甚至出現(xiàn)因NOx排放濃度超標(biāo)限制機(jī)組負(fù)荷的情況。停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn),在SCR系統(tǒng)噴氨格柵、煙道導(dǎo)流板位置出現(xiàn)了嚴(yán)重的積灰和堵塞現(xiàn)象,部分催化劑磨損嚴(yán)重。
停機(jī)后對(duì)煙道內(nèi)殘留的灰樣進(jìn)行了取樣分析,結(jié)果顯示,灰樣中堿金屬氧化物含量較高,且實(shí)際灰樣中堿金屬的含量較設(shè)計(jì)煤種偏高很多。表1是設(shè)計(jì)煤種和實(shí)際灰樣成分的分析結(jié)果。由表1可知,無(wú)論是設(shè)計(jì)煤種還是實(shí)際灰樣的堿金屬當(dāng)量均屬于“嚴(yán)重沾污”等級(jí);灰成分黏性較大是脫硝系統(tǒng)發(fā)生堵塞問(wèn)題的基本原因之一[3]。
表2是停機(jī)后對(duì)省煤器、噴氨格柵和反應(yīng)器入口煙道等位置灰樣的細(xì)度分析結(jié)果。由表2可知,各位置灰樣中小于100 μm灰顆粒的比例均大于94%,較設(shè)計(jì)方案中小于100 μm灰分比例為67%的標(biāo)準(zhǔn)大幅度偏高。由此表明,隨著灰分細(xì)度的升高,灰顆粒的黏著力升高,煙道及系統(tǒng)發(fā)生堵塞的概率就會(huì)增加。
表1 設(shè)計(jì)煤種與實(shí)際灰樣成分分析比較
表2 不同位置灰分細(xì)度分析結(jié)果 %
從電廠(chǎng)日常的煤粉細(xì)度分析結(jié)果統(tǒng)計(jì)可知,磨煤機(jī)出口煤粉細(xì)度R90一般在5%~8%之間變化,鍋爐設(shè)計(jì)煤粉細(xì)度R90小于8%。也就是說(shuō),正常運(yùn)行過(guò)程中煙道內(nèi)灰分中小于100 μm顆粒的比例大于95%屬于正常范圍。設(shè)計(jì)方案中小于100 μm灰顆粒的比例小于67%的選型標(biāo)準(zhǔn)顯然不合理。基于設(shè)計(jì)方案中灰粒尺寸的標(biāo)準(zhǔn),本項(xiàng)目選取蜂窩式催化劑加重了催化劑發(fā)生積灰和堵塞的風(fēng)險(xiǎn)。因此,設(shè)計(jì)參數(shù)選取和催化劑選型不合理是造成催化劑層積灰及堵塞的主要原因之一[4]。
為減小脫硝系統(tǒng)的流場(chǎng)偏差,提高流動(dòng)均勻性,設(shè)計(jì)過(guò)程中對(duì)脫硝系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)的數(shù)值模擬,經(jīng)過(guò)反復(fù)優(yōu)化和調(diào)整,得到了優(yōu)化的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)參數(shù)、導(dǎo)葉布置方式及相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)。圖1和圖2是最終優(yōu)化方案的系統(tǒng)流線(xiàn)分布圖和催化劑表面速度云圖。
模擬結(jié)果顯示,第一層催化劑在發(fā)生導(dǎo)流板部分積灰的情況下,來(lái)流速度與豎直方向夾角仍可滿(mǎn)足小于10°的技術(shù)要求。第一層催化劑入口截面速度分布的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)差為6.0%,滿(mǎn)足技術(shù)指標(biāo)小于15%的要求。物理模型的積灰試驗(yàn)結(jié)果顯示:50%~100%負(fù)荷范圍內(nèi),水平導(dǎo)流板無(wú)積灰時(shí),飛灰在催化劑表面的分布基本均勻;水平導(dǎo)流板積灰后,飛灰有向催化劑后部運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì)。
圖1 SCR優(yōu)化系統(tǒng)的流線(xiàn)分布
圖2 催化劑表面速度云圖
從設(shè)計(jì)角度來(lái)說(shuō),脫硝系統(tǒng)的流場(chǎng)結(jié)構(gòu)均已達(dá)到較高的設(shè)計(jì)水平,但在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施過(guò)程中,脫硝系統(tǒng)水平煙道入口彎頭的結(jié)構(gòu)并未采用模擬計(jì)算時(shí)的圓弧彎頭,而是采用了直角彎頭加傾斜導(dǎo)流板的結(jié)構(gòu)形式。噴氨格柵入口煙道導(dǎo)流板結(jié)構(gòu)也與設(shè)計(jì)形式有所差別。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際安裝重新進(jìn)行的數(shù)值模擬結(jié)果顯示,噴氨格柵下游速度分布呈現(xiàn)內(nèi)高外低的特點(diǎn),內(nèi)側(cè)最高速度達(dá)19 m/s,最低速度僅為1 m/s,標(biāo)準(zhǔn)速度偏差達(dá)56.90%,遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的15%。流場(chǎng)嚴(yán)重不均,致使噴氨均勻性嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。因此,脫硝系統(tǒng)實(shí)際安裝結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不一致是導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)產(chǎn)生流場(chǎng)偏差,引起脫硝系統(tǒng)產(chǎn)生嚴(yán)重堵塞的根本原因。
圖3為實(shí)際條件下SCR系統(tǒng)流場(chǎng)模擬速度分布示意。
圖3 實(shí)際條件下SCR系統(tǒng)流場(chǎng)模擬速度分布
2.3.1 機(jī)組負(fù)荷的影響
圖4是不同季節(jié)和不同負(fù)荷下SCR系統(tǒng)入口煙氣溫度的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。
圖4 不同季節(jié)和不同負(fù)荷下SCR系統(tǒng)入口煙氣溫度統(tǒng)計(jì)結(jié)果
由圖4可以看出,夏季機(jī)組煙氣溫度偏高,即使在150 MW負(fù)荷情況下,SCR系統(tǒng)入口溫度也可以達(dá)到330 ℃以上,完全滿(mǎn)足系統(tǒng)的噴氨溫度要求。但在冬季,煙氣溫度相對(duì)較低,在250 MW負(fù)荷時(shí),SCR系統(tǒng)入口煙氣溫度已降至330 ℃左右,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷降至150 MW時(shí),SCR系統(tǒng)入口煙氣溫度降至310 ℃以下。隨著煙氣溫度的降低,催化劑的反應(yīng)效率也有所下降,維持相同脫硝效率需要的噴氨量增加。當(dāng)局部噴氨過(guò)剩較多、流場(chǎng)分布不均時(shí),過(guò)剩的氨氣容易與煙氣中的SO2在催化作用下形成NH4HSO4[5]。由于NH4HSO4具有極強(qiáng)的黏性,很容易導(dǎo)致煙氣中的灰粒粘結(jié)成塊,造成系統(tǒng)堵塞,甚至還會(huì)連帶產(chǎn)生空預(yù)器的堵塞問(wèn)題。由此可知,冬季鍋爐煙氣溫度偏低也是造成SCR系統(tǒng)堵塞加重的原因之一。
2.3.2 氨逃逸計(jì)算分析
表3是停機(jī)后對(duì)不同位置灰樣中SO3和NH4濃度的化驗(yàn)分析結(jié)果。
表3 不同位置灰樣中SO3和NH4濃度分析
由表3可知,在不同位置出現(xiàn)了SO3和NH4大幅度偏高的問(wèn)題,尤其是噴氨格柵位置灰樣中NH4濃度達(dá)到約300 mg/kg。在運(yùn)行過(guò)程中,在線(xiàn)煙氣氨逃逸儀表的測(cè)量數(shù)值應(yīng)均小于5×10-6,但通過(guò)數(shù)值計(jì)算得到的氨逃逸水平遠(yuǎn)大于實(shí)際的測(cè)量結(jié)果。
NO和NO2在SCR系統(tǒng)中反應(yīng)過(guò)程的基本方程式如下
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O
(1)
2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O
(2)
由式(1)和式(2)可知,NO與NH3進(jìn)行反應(yīng)的摩爾濃度比為1∶1,NO2與NH3進(jìn)行反應(yīng)的摩爾濃度比為1∶2,故氨消耗量的計(jì)算式為
(3)
(4)
(5)
(6)
式中:qmNH3——純氨的小時(shí)耗量,kg/h;
M——氨與SCR系統(tǒng)反應(yīng)器入口NOx的摩爾比(考慮實(shí)際脫硝效率及氨逃逸后的氨消耗量與100%脫硝效率時(shí)理論氨消耗量的比值);
CNO,CNOx,CO2——反應(yīng)器入口煙氣中NO,NOx,O2的質(zhì)量濃度,mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),實(shí)際含氧量下的干煙氣);
qVg——SCR系統(tǒng)反應(yīng)器入口的煙氣流量,m3/h(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),實(shí)際含氧量下的濕煙氣);
α——運(yùn)行實(shí)測(cè)氧量,%;
CH2O——實(shí)際煙氣中水蒸氣的體積分?jǐn)?shù),%;
γa——氨逃逸率,10-6;
ηNOx——脫硝效率,%;
CNOx(@6%O2)——標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),6%含氧量下的干煙氣。
由此可計(jì)算得到理論氨耗量,再根據(jù)實(shí)際氨耗量和理論氨耗量的差值,以及煙氣量,就可以計(jì)算得到煙氣中的氨逃逸濃度。在上述計(jì)算過(guò)程中,SCR系統(tǒng)入口煙氣流量、O2和NOx濃度均采用現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)數(shù)值,SCR系統(tǒng)噴氨量以現(xiàn)場(chǎng)控制系統(tǒng)測(cè)量得到的氨氣流量作為計(jì)算數(shù)值。圖5是在不同負(fù)荷下,氨逃逸濃度的在線(xiàn)儀表測(cè)量值與計(jì)算結(jié)果的對(duì)比。
圖5 氨逃逸濃度的在線(xiàn)儀表測(cè)量值與計(jì)算結(jié)果比較
由圖5可知,氨逃逸濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于在線(xiàn)儀表的測(cè)量結(jié)果,尤其是在變負(fù)荷過(guò)程中。雖然在線(xiàn)儀表測(cè)量的氨逃逸濃度依然在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),但是根據(jù)理論計(jì)算得到的氨逃逸濃度最高可以達(dá)到1.0×10-4以上。因此,在變負(fù)荷過(guò)程中,氨逃逸濃度嚴(yán)重超標(biāo)是造成SCR系統(tǒng)和空預(yù)器堵塞的另一個(gè)重要原因[6]。
然而在變負(fù)荷過(guò)程中,氨逃逸濃度大幅度升高與脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行方式有直接的關(guān)系。SCR系統(tǒng)噴氨量的控制由運(yùn)行人員根據(jù)SCR系統(tǒng)入口NOx濃度的變化趨勢(shì),在環(huán)??刂剖疫M(jìn)行控制。在負(fù)荷變化過(guò)程中,由于SCR系統(tǒng)反應(yīng)器具有一定的反應(yīng)滯后時(shí)間,為了防止NOx排放濃度超標(biāo),運(yùn)行人員往往采取過(guò)噴的方式進(jìn)行控制,由此會(huì)造成噴氨量的波動(dòng)較大以及煙氣中氨逃逸濃度的增加。
針對(duì)SCR系統(tǒng)在設(shè)計(jì)、運(yùn)行、工藝及控制流程方面存在的問(wèn)題,電廠(chǎng)進(jìn)行了綜合改造和優(yōu)化,具體內(nèi)容如下。
(1) 將原有催化劑型式由蜂窩式改造為板式,并根據(jù)實(shí)際灰分的性質(zhì)適當(dāng)增加了板間距。
(2) 對(duì)SCR系統(tǒng)入口煙道和反應(yīng)器入口煙道導(dǎo)流板的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化改造,并在SCR系統(tǒng)入口煙道加裝煙氣混合器,提高了噴氨格柵入口煙氣的均勻性。
(3) 在保證鍋爐燃燒經(jīng)濟(jì)性穩(wěn)定的情況下,適當(dāng)降低磨煤機(jī)出口煤粉細(xì)度,將磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器轉(zhuǎn)速平均降低10~20 r/min,煤粉細(xì)度R90的控制范圍由8%調(diào)整為10%。
(4) 通過(guò)燃燒優(yōu)化來(lái)提高火焰中心高度和給水溫度,并盡量提高低負(fù)荷時(shí)SCR系統(tǒng)入口煙氣溫度。
(5) 加強(qiáng)主控制室運(yùn)行人員和環(huán)保集控室運(yùn)行人員的相互溝通,并通過(guò)對(duì)脫硝系統(tǒng)的優(yōu)化控制,減少了噴氨調(diào)門(mén)在變負(fù)荷過(guò)程中的過(guò)噴。
通過(guò)上述優(yōu)化改造措施,SCR系統(tǒng)在之后的1年多運(yùn)行時(shí)間內(nèi)未發(fā)生嚴(yán)重的堵塞問(wèn)題,整體運(yùn)行狀態(tài)保持穩(wěn)定。
燃用無(wú)煙煤鍋爐SCR系統(tǒng)由于煤粉細(xì)度較高,不適合采用蜂窩式催化劑,應(yīng)采用板式催化劑,并要根據(jù)灰顆粒的性能指標(biāo)適當(dāng)調(diào)整板間距離;SCR系統(tǒng)應(yīng)盡可能采用圓弧彎頭,采用直角彎頭會(huì)引起比較大的流場(chǎng)偏差,造成噴氨均勻性下降;入口煙道混合器對(duì)減少SCR系統(tǒng)流場(chǎng)偏差具有顯著作用;在SCR系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,應(yīng)注意利用系統(tǒng)參數(shù)計(jì)算的方法對(duì)煙氣中的氨逃逸濃度進(jìn)行校驗(yàn)和監(jiān)督,防止由于表計(jì)指示異常造成噴氨過(guò)量而引起的系統(tǒng)堵塞。
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