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鼓風(fēng)機防喘控制系統(tǒng)的應(yīng)用研究?

2018-07-10 09:25張壽明
計算機與數(shù)字工程 2018年6期
關(guān)鍵詞:鼓風(fēng)機模糊控制管網(wǎng)

方 林 張壽明

1 引言

鼓風(fēng)機是高爐冶煉的核心設(shè)備,所輸送的高壓熱風(fēng)為鉛、鋅、鍺等金屬冶煉的穩(wěn)定生產(chǎn)與高效生產(chǎn)提供足夠的能源;萬一高爐送風(fēng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障,礦物質(zhì)與燃料將失去力的支撐,必然導(dǎo)致高爐內(nèi)的物料癱塌,甚至冶煉高爐的報廢。喘振是鼓風(fēng)機最常見的異?,F(xiàn)象,也是鼓風(fēng)機固有的機械特性,喘振會使機組產(chǎn)生振動,具有極大的危害性[1]。

喘振的傳統(tǒng)控制方法是通過建立數(shù)學(xué)模型實現(xiàn)對被控對象的控制;由于PID算法容易實現(xiàn),魯棒性強,可以消除穩(wěn)態(tài)誤差;因此,在實際的工業(yè)生產(chǎn)中被廣泛應(yīng)用。純粹的PID算法穩(wěn)定性差,響應(yīng)時間慢,很容易受外界環(huán)境干擾;實際中的被控對象都具有非線性、不確定性以及時滯性,單一的PID線性控制很難滿足復(fù)雜的工業(yè)的需求[2~3]。

2 鼓風(fēng)機喘振原理分析

2.1 喘振形成的原因

鼓風(fēng)機主要是對氣體做功,將鼓風(fēng)機的機械能轉(zhuǎn)換為氣體流動的動能與勢能,用來滿足金屬冶煉的需求[4];所謂喘振就是鼓風(fēng)機的葉片對氣體做功的過程中,氣體的動能與勢能出現(xiàn)紊亂,導(dǎo)致鼓風(fēng)機葉片的溫度增加,管網(wǎng)壓力與氣體輸出壓力出現(xiàn)周期性變化,氣體流速與葉片線速度形成的沖角超過臨界值,使鼓風(fēng)機葉片背部產(chǎn)生渦流,入口處氣體流速降低,產(chǎn)生“失速”現(xiàn)象,從而引起鼓風(fēng)機周期性的振動。喘振引起的機身振動可能會造成軸承損壞,軸瓦燒毀,葉片斷裂[5]。在實際的生產(chǎn)過程中,喘振的影響因素主要有以下幾方面:

1)入口導(dǎo)葉突然關(guān)閉,導(dǎo)致氣體流速突然減小,氣體與葉片形成的沖角超過了葉片沖角的臨界值。

2)氣體輸出管道阻塞引起管網(wǎng)壓力增大,管網(wǎng)內(nèi)氣體回流到鼓風(fēng)機引起鼓風(fēng)機機身的振動。

3)鼓風(fēng)機啟動瞬間,氣體出口流量小于氣體入口的流量,導(dǎo)致鼓風(fēng)機喘振。

4)鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)速突然降低,導(dǎo)致葉片附近出現(xiàn)相對于管網(wǎng)壓力而言的負(fù)壓,使氣體回流產(chǎn)生喘振。

2.2 鼓風(fēng)機“失速”現(xiàn)象

鼓風(fēng)機入口氣流在葉片旋轉(zhuǎn)力的帶動下,以一定的風(fēng)速在鼓風(fēng)機入口處流動;并在氣體輸出過程中產(chǎn)生相應(yīng)的管網(wǎng)壓力與排氣壓力。鼓風(fēng)機入口處的氣流速度與鼓風(fēng)機葉片的線速度形成的夾角,即沖角[6];由于各種客觀因素的存在,鼓風(fēng)機的葉片并不是完全相同的,所以,鼓風(fēng)機每一個葉片都有特定的沖角臨界值;當(dāng)鼓風(fēng)機入口處氣流與葉片產(chǎn)生的沖角大于葉片的臨界沖角值時,鼓風(fēng)機葉片的背部就會出現(xiàn)渦流,導(dǎo)致葉片附近排氣壓力迅速降低,使葉片產(chǎn)生“失速”;由于少量“失速”葉片不會馬上對負(fù)載造成很大的影響,因此,“失速”葉片的負(fù)載全部加到正常運行的葉片上,導(dǎo)致正常運行的葉片過載;所以,“失速”現(xiàn)象會快速的在鼓風(fēng)機葉片之間傳遞。軸承旋轉(zhuǎn)角速度一定時,鼓風(fēng)機葉片邊緣的線速度是最大的,“失速”現(xiàn)象會首先出現(xiàn)在葉片邊緣處[7]。

Ψ>Φ(失速)Ψ≤Φ(正常)

Φ為鼓風(fēng)機入口氣流流速與葉片線速度產(chǎn)生的沖角值。C為鼓風(fēng)機入口處氣流實際的速度。ω為鼓風(fēng)機動力電機的角速度。R為鼓風(fēng)機葉片邊緣距軸承的長度。Ψ為鼓風(fēng)機葉片的沖角臨界值。

2.3 鼓風(fēng)機喘振與防喘特性分析

喘振線是鼓風(fēng)機喘振區(qū)域與穩(wěn)定運行區(qū)域的分割線;鼓風(fēng)機出現(xiàn)喘振時,鼓風(fēng)機的葉片背部出現(xiàn)渦流,氣體管網(wǎng)壓力會迅速上升,氣體排氣壓力減小,且管網(wǎng)壓力大于排氣壓力,導(dǎo)致管網(wǎng)內(nèi)氣體逆流,使鼓風(fēng)機的機組出現(xiàn)振動[8~9]。從圖1可以看出,隨著鼓風(fēng)機氣體出口流量不斷減小,管網(wǎng)壓力不斷增大至a點,氣出口流量下降至e點;由于管網(wǎng)內(nèi)氣體波動,管網(wǎng)壓力值由a移動至k點,管網(wǎng)氣體倒流,鼓風(fēng)機入口氣體流速與葉片邊緣線速度的夾角超過葉片沖角的臨界值,導(dǎo)致鼓風(fēng)機出現(xiàn)“失速”;隨后管網(wǎng)壓力逐漸降低,鼓風(fēng)機葉片背部渦流暫時消失,氣體出口處的排氣壓力稍微增加,鼓風(fēng)機氣體出口流量從t2返回到鼓風(fēng)機喘振點e處。以上過程的不斷循環(huán),從而引起鼓風(fēng)機間歇性振動稱為喘振[10]。

圖1 氣體出口流量—管網(wǎng)壓力特性曲線

圖2 鼓風(fēng)機運行曲線

3 鼓風(fēng)機防喘控制系統(tǒng)設(shè)計

3.1 防喘控制系統(tǒng)硬件

系統(tǒng)核心控制器采用s7-300PLC與模糊控制器,上位機采用西門子觸摸屏(型號KTP1000 Basic DP);由于Profibus DP總線的傳輸速讀快,抗干擾能力強,所以系統(tǒng)控制器與觸摸屏之間采用Profibus DP總線通信協(xié)議;鼓風(fēng)機本身的物理信號采用傳感器轉(zhuǎn)換成控制器可以識別的電流信號或者電壓信號。

圖3 鼓風(fēng)機防喘控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

3.2 防喘控制系統(tǒng)分析

為了保證鼓風(fēng)機安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定的運行,喘振線必須留出5%~8%的安全裕度;喘振線5%的安全裕度設(shè)為防喘報警線,喘振線8%的安全裕度設(shè)為防喘振線。本文以鼓風(fēng)機管網(wǎng)壓力、氣體出口流量和鼓風(fēng)機葉片邊緣的風(fēng)速作為喘振間接判別的參考值,設(shè)鼓風(fēng)機在喘振臨界點處的管網(wǎng)壓力為F,氣體臨界出口流量為Q0,氣體入口的臨界風(fēng)速為C。鼓風(fēng)機管網(wǎng)壓力的實際測量值為f,氣體出口流量的實際測量值為q,鼓風(fēng)機入口風(fēng)速的實際測量值為m。防喘振線對應(yīng)的管網(wǎng)壓力為喘振臨界管網(wǎng)壓力的92%,防喘振線對應(yīng)的氣體出口流量為喘振臨界出口流量的95%,防喘振線對應(yīng)的氣體入口風(fēng)速為臨界風(fēng)速的108%;喘振報警線對應(yīng)的管網(wǎng)壓力為喘振臨界管網(wǎng)壓力的95%,喘振報警線對應(yīng)的氣體出口流量為喘振臨界氣體出口流量的92%,喘振報警線對應(yīng)的氣體入口風(fēng)速為臨界風(fēng)速的105%。

當(dāng)F*92% ≤f<F*95%且C*105%<m ≤C*108%且Q0*95%<q≤Q0時,副防喘振閥開啟;當(dāng)F*95%≤f或m≤C*105%或q<Q0*92%時,主喘振閥與副防喘振閥同時開啟并產(chǎn)生報警。

3.3 PID控制器工作原理

PID控制是工業(yè)中應(yīng)用比較普遍的控制方法,PID控制的原理圖如下:

設(shè)定值與實際值的偏差量:e(t)=R(t)-y(t)

u(t)為控制器輸出量。R(t)為控制器輸入量。Kp為比例系數(shù),使偏差信號e(t)向減小到的方向變化,比例系數(shù)過大可能引起系統(tǒng)振蕩。Ti為積分時間常數(shù),用于消除靜態(tài)誤差,積分的時間太短會降低控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性。Td為微分時間常數(shù),抑制控制系統(tǒng)的振蕩,提高控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

圖4 PID控制原理圖

當(dāng)采樣周期lim T=0時:

PID控制算法的離散化公式:

k為采樣序號,u(k)為第k次數(shù)據(jù)采樣的輸出值,e(k-1)為第k-1次數(shù)據(jù)采樣的偏差值。

3.4 模糊控制器設(shè)計

模糊控制是建立在人類模糊性思維上的一種非線性控制,可以通過模糊控制條件語句描述模糊控制規(guī)則,所以模糊控制器又稱為語言型控制器[11]。模糊控制器由模糊化接口、模糊推理機、知識庫、解模糊接口組成,其中查表法、硬件模糊控制器與軟件模糊推理法是模糊控制算法的方式;模糊控制器以運算的速度快,精度高,使用方便的優(yōu)點,在工業(yè)上被廣泛使用[12~13]。

圖5 模糊控制結(jié)構(gòu)圖

S(t)為模糊控制器的輸入值,m(t)為模糊控制器的輸出值

3.5 模糊PID控制控制系統(tǒng)設(shè)計

1)模糊化處理

偏差E的論域E={-3,-2,-1,0,1,2,3};對應(yīng)的語言變量{NB,NM,NS,ZE,PS,PM,PB}偏差變化率EC的論域EC={-3,-2,-1,0,1,2,3},對應(yīng)的語言變量{NB,NM,NS,ZE,PS,PM,PB}。

圖6 模糊PID控制原理圖

2)模糊控制規(guī)則庫設(shè)計

PB ZO ZO NM NM NM NB NB e Δe u N B NM NS ZO PS PM PB NB PB PB PM PM PS ZO ZO NM PB PB PM PS PS ZO NS NS PM PM PM PS ZO NS NS ZO PM PS PS ZO NS NM NM PS PS PS ZO NS NS NM NM PM PS ZO NS NM NM NM NB

3)反模糊法設(shè)計

模糊控制器把輸入的數(shù)值經(jīng)過模糊化、模糊推理得到輸出量為一定范圍的隸屬函數(shù)度;由于模糊推理出輸出量的仍是模糊量,本文采用加權(quán)平均法對推理出的結(jié)果進(jìn)行反模糊化處理。

設(shè)模糊控制器推理出的模糊量為w;隸屬度中最大的元素為wj;

w(k)為模糊控制器的輸出值,kj為系統(tǒng)響應(yīng)系數(shù)。

4)自整定模糊PID控制系統(tǒng)

模糊控制算法與PID控制算法的結(jié)合彌補的純粹的模糊控制或單一PID控制的缺陷;降低了控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)時間,提高了控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性與靈活性,使鼓風(fēng)機的防喘控制系統(tǒng)對于外界環(huán)境具有很強的適應(yīng)能力。采用模糊控制對輸入的偏差值與偏差變化率分析處理,從而實現(xiàn)對PID算法的比例系數(shù)、微分時間、積分時間在線整定,不同時刻的偏差值與偏差變化率都有特定的參數(shù) Kp,Ti,Td;偏差與偏差變化率的大小反應(yīng)了控制系統(tǒng)振蕩的程度,利用偏差與變化率的大小就可評估PID比例系數(shù)、積分時間常量、微分時間常量的值,運用模糊推理得出PID參數(shù)調(diào)整矩陣表如下:

Kp,Ti,Td是經(jīng)過模糊控制器整定后的PID控制器的參數(shù)值,Kp0,Ti0,Td0是PID控制系統(tǒng)的初始參數(shù)值。

5)上位機監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計

人機界面是DCS操作員與控制系統(tǒng)實現(xiàn)信息交換的媒介;如圖6所示,防喘控制系統(tǒng)的控制信號、反饋信號以及數(shù)據(jù)采集的信息都在觸摸屏上呈現(xiàn);通過觸摸屏實現(xiàn)防喘振閥的手動、自動控制以及鼓風(fēng)機的負(fù)載調(diào)節(jié)。

圖7 鼓風(fēng)機防喘控制系統(tǒng)的人機界面圖

4 1500k W鼓風(fēng)機(型號GM 65H-1)防喘控制系統(tǒng)改造前后性能分析

通過對鼓風(fēng)機防喘控制系統(tǒng)改造前后的氣體出口流量與排氣壓力的數(shù)據(jù)采集、分析得出如圖9、圖10所示的曲線圖;其中實線、虛線分別代表鼓風(fēng)機防喘控制系統(tǒng)在純粹的PID算法與模糊PID算法控制下的氣體出口流量與排氣壓力的在一個小時內(nèi)的變化值;由圖可見,實線與虛線相比,在一定的時間內(nèi),實線的的變化幅度較大,而虛線的變化趨于穩(wěn)定。

圖8 離心式鼓風(fēng)機實物圖

1)鼓風(fēng)機防喘系統(tǒng)改造之前

由圖9、圖10可知,采用純粹的PID鼓風(fēng)機防喘控制系統(tǒng)在同樣的時間內(nèi),鼓風(fēng)機的氣體出口量與排氣壓力波動性比較大,而且,某一時刻內(nèi),鼓風(fēng)機氣體出口流量與排氣壓力有突然減少的趨勢,此時鼓風(fēng)機有出現(xiàn)喘振的危險;可見,鼓風(fēng)機采用純粹的PID防喘控制系統(tǒng)穩(wěn)定性差,對喘振的調(diào)節(jié)時間長,導(dǎo)致鼓風(fēng)機喘振的幾率比較高。

2)鼓風(fēng)機防喘控制系統(tǒng)改造之后

從圖9、圖10可以看出,采用模糊PID算法的鼓風(fēng)機防喘控制系統(tǒng)的氣體出口流量與排氣壓力比較穩(wěn)定,對控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)相對比較快速,防喘控制對復(fù)雜的工業(yè)現(xiàn)場適應(yīng)能力較強,并且防喘控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性較好,明顯降低了鼓風(fēng)機喘振的幾率,提高了馳宏公司高爐冶煉的安全性能??梢?,在實際工業(yè)現(xiàn)場,采用模糊PID算法的鼓風(fēng)機防喘控制系統(tǒng)比純粹的PID算法防喘控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性更強,更容易適應(yīng)鼓風(fēng)機所在的復(fù)雜工業(yè)控制環(huán)境。

圖9 鼓風(fēng)機出口流量數(shù)據(jù)分析圖

圖10 鼓風(fēng)機排氣壓力數(shù)據(jù)分析圖

5 結(jié)語

鼓風(fēng)機防喘控制系統(tǒng)在原有PID控制算法的基礎(chǔ)上加入模糊控制算法,彌補了純粹PID算法穩(wěn)定性差、超調(diào)時間長的缺點,提升了鼓風(fēng)機防喘控制系統(tǒng)對復(fù)雜工業(yè)環(huán)境的適應(yīng)能力;降低了鼓風(fēng)機在運行中出現(xiàn)喘振幾率,提升了鼓風(fēng)機實際工作效率,保障了金屬冶煉生產(chǎn)的效益。

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