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(中核四0四有限公司 甘肅 蘭州 732850)
MOX燃料廠是銜接后處理廠和核電站的重要環(huán)節(jié),開展MOX燃料研究是實施核燃料閉式循環(huán)戰(zhàn)略的必然要求,并有利于推動快堆技術的發(fā)展[1]。國外多年MOX燃料研制經驗表明,干法處理雖然可以減少廢液的排放,但存在钚分布均勻度不佳的缺點,因此,為保證MOX燃料在堆內的安全服役,應加強對球磨工藝的研究,改善钚元素分布的均勻性[2]。
國外先進MOX燃料制造廠大多采用攪拌球磨方式進行物料均質化及破碎處理,我國也自主研制了攪拌球磨裝置。影響攪拌球磨效果的因素較多,各因素的具體影響如下。
磨球對球磨的影響主要包括磨球材質和尺寸兩方面。課題組前期實驗結果表明,瑪瑙材質磨球韌性較差,在球磨過程中出現破碎現象,經過比對實驗,最終選擇氧化鋯材質的磨球。
磨球能量隨球料比的增大而升高,球磨效率高。過大的磨球物料比會加劇磨球的磨損,導致雜質增多。課題組前期模擬實驗確定的球料比為1∶1。
轉速過低,磨球具備的能量較低,破碎效果不佳;磨球的損耗隨球磨轉速的升高而增大,并對設備長期穩(wěn)定運行不利。
球磨初始階段,粒度隨著時間的增長而減小,均勻度則相應提高。球磨一段時間后,粒度和均勻度變化不大。
據此,本課題組計劃在前期模擬實驗和少量熱實驗的基礎上,通過采用MOX混合粉末開展不同工藝條件的球磨實驗,研究球磨時間對MOX混合粉末粒度、钚分布均勻度的影響,為MOX燃料芯塊的工業(yè)化生產提供實驗依據。
本實驗選用自主研發(fā)的立式攪拌球磨裝置進行球磨處理,其結構如圖1所示。
圖1 立式攪拌球磨裝置示意圖Fig.1 The schematic of vertical stirring ball milling device
該球磨裝置最高轉速為1500 r/min,球磨罐容積為2 L。
選用UO2和PuO2原料粉末(簡稱X粉末),以及經煅燒處理重新使用的MOX粉末(簡稱Y粉末)進行球磨處理,兩種粉末的主要區(qū)別為粒度大小,具體數據如表1所示。
表1 實驗所用粉末的粒度檢測結果Table 1 The test results of particle size of the powder used in the experiment
結合前期球磨后處理經驗,選定前期實驗確定的X粉末600 r/min轉速,Y粉末800 r/min的球磨轉速,分別在不同球磨球磨時間下進行球磨處理,具體工藝參數如表2所示。
表2 球磨工藝參數Table 2 The parameters of ball milling process
采用激光粒度儀測量粉末的中位粒度,粒度控制指標為<1 μm,采用庫侖儀定量分析混合粉末中钚元素含量,計算差異系數,分析钚分布的均勻度[3],均勻度控制指標為≥98%。
圖2是X粉末在600 r/min轉速下,粒度隨球磨時間變化的曲線。
圖2 X粉末粒度與球磨時間的關系Fig.2 The relationship between particle size and milling time of X powder
由圖2可以看出,對于X粉末,在球磨前2.5 h,粒度逐漸減小;當球磨2.5 h時,粒度基本不再減小,粉末粒度為0.86 μm;2.5 h之后,球磨時間增長,產品的粒度略有增大,當球磨3 h時,粉末粒度為1.03 μm。
圖3為Y粉末粒度與球磨時間的關系。
圖3 Y粉末粒度與球磨時間的關系Fig.3 The relationship between particle size and milling time of Y powder
由圖3可知,在球磨前期隨著球磨時間的增長,粒度減小,當球磨3 h時,粒度獲得最小值0.89 μm;當球磨3.5 h時,粉末粒度反常增大,粒度為1.04 μm。
當粉末粒度較大時,粉末破碎相對容易。當粉末逐步減小時,破碎所需的能量逐步提高。大粒徑粉末缺陷數量較多,球磨初期時,雖然粒徑較大的粉末破碎所需的表面能較高,但單位質量的顆粒破碎所需的能量較低,因而破碎速度較快。隨著粉末破碎程度加深,單位質量的破碎能逐步升高,導致球磨后期粒度減小趨勢降低。球磨時間過長,粒度增大[4]。粉末比表面積隨粒度的減小而增大,當粒度足夠小時,粉末會自發(fā)團聚,在達到極限粒度后,粉末粒度會增大[5]。
對不同球磨處理后的MOX混合粉末均勻度進行檢測,結果如表3所示。
表3 不同時間球磨后MOX粉末的均勻度
從整體上看,隨球磨時間的增長,MOX混合粉末中钚分布均勻度升高,當球磨時間大于2.5 h后,均勻度變化趨于穩(wěn)定。
當球磨時間較短時,球磨過程中輸入的總能量較少,顆粒破碎效果不夠充分,因此粉末中钚分布不夠均勻;增長球磨時間,钚分布均勻度提高;當球磨時間過長時,粉末達到破碎極限,粉末中钚分布均勻度變化趨于穩(wěn)定。
綜上,對于X粉末,在600 r/min攪拌轉速下合理的球磨時間為2.5 h;適用于Y粉末的球磨工藝為800 r/min球磨3 h。
經后期MOX芯塊研制工作驗證,改變磨球材料和尺寸、球料比三個實驗參數情況下,可制備出粒度和均勻度均符合要求的快堆MOX粉末,球磨處理效率較高,球磨效果達到國際MOX粉末球磨處理的先進水平。采用上述球磨工藝處理制備的MOX混合粉末進行后續(xù)制粒、壓制、燒結處理,能夠研制出合格的快堆MOX燃料芯塊。
本文在前期確定的攪拌轉速基礎上,開展了球磨時間對攪拌球磨處理效果的研究工作,確定了適用于不同物料的球磨工藝參數,具體結論如下:
1)在合理的轉速和球磨時間范圍內,增長MOX粉末的球磨時間,粒度呈現減小的趨勢,钚分布均勻度逐步提高;當球磨時間過長時,粉末會自發(fā)團聚,粒度增大;
2)在現有實驗條件下,合理的球磨工藝為:對于X粉末,在600 r/min轉速下,球磨2.5 h;對于Y粉末,以800 r/min的轉速處理3 h。