油浸式變壓器被廣泛地應(yīng)用于各類配電設(shè)備中,其運(yùn)行中最常見的故障便是滲漏油。油滲漏后,變壓器油面過低,將使套管引線和分接開關(guān)暴露于空氣中,絕緣水平將大大降低,易引起擊穿放電。
為持續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量,增強(qiáng)產(chǎn)品合格水平保持能力,不斷提升產(chǎn)品可靠性與顧客滿意度,正泰電氣公司持續(xù)關(guān)注產(chǎn)品內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋,將外部投訴率和顧客滿意度納入主要績(jī)效考核指標(biāo)。從2015年度外部質(zhì)量信息反饋的統(tǒng)計(jì)分析可知,變壓器滲漏油、外協(xié)件質(zhì)量等諸多問題仍然存在,而以變壓器滲漏油問題最為突出,占外部投訴的55%,降低了顧客滿意度,也給企業(yè)造成了一定的損失,該問題亟待解決。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年度用戶現(xiàn)場(chǎng)反饋,“正泰”產(chǎn)變壓器共發(fā)生滲漏油問題17起,年滲漏油平均不合格品率達(dá)5%。
由圖1可以看出,2015年度除3月份以外,其他各月滲漏油不合格率都大于公司內(nèi)部的質(zhì)量要求——滲漏油不合格品率≤4%,平均不合格品率為5%。為此,公司領(lǐng)導(dǎo)要求成立專項(xiàng)攻關(guān)小組,針對(duì)變壓器滲漏油問題開展攻關(guān)活動(dòng)。小組課題設(shè)定為:降低液浸式變壓器滲漏油不合格品率。
依據(jù)公司內(nèi)部質(zhì)量要求,同時(shí)結(jié)合小組自身實(shí)際情況,本次小組活動(dòng)目標(biāo)設(shè)定為:液浸式變壓器滲漏油不合格品率≤4%。
圖1 液浸式變壓器滲漏油不合格品率
小組成員統(tǒng)計(jì)分析了2015年1~12月份液浸式變壓器漏油發(fā)生情況,并作排列圖分析,以確定問題產(chǎn)生的主導(dǎo)因素。
由排列圖分析可知,“焊縫滲漏油”及“密封件滲漏油”是導(dǎo)致液浸式變壓器滲漏油不合格品率高的關(guān)鍵項(xiàng),兩個(gè)關(guān)鍵問題占比為70.59%,若采取有效措施消除50%,即可將變壓器滲漏不合格品率降至3.24%,則本次小組活動(dòng)目標(biāo)設(shè)定的液浸式變壓器滲漏油不合格品率≤4%是可以實(shí)現(xiàn)的。
為確保目標(biāo)值的順利實(shí)現(xiàn),公司領(lǐng)導(dǎo)分別指定了主任工程師、工藝工程師和質(zhì)量主管各一名,以及多名經(jīng)驗(yàn)豐富的油箱及總裝檢驗(yàn)員參與問題攻關(guān),為油箱質(zhì)量攻關(guān)提供了有力的技術(shù)支持和資源保障。小組成員長(zhǎng)期致力于產(chǎn)品工藝改進(jìn),在生產(chǎn)、質(zhì)量、工藝等方面具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和良好的團(tuán)隊(duì)精神與創(chuàng)新意識(shí),先后完成了“提高鐵心疊裝效率”、“提高線圈一次送檢合格率”等多項(xiàng)工藝技術(shù)攻關(guān)課題,取得了鐵心定位輔助工裝、線圈出頭收緊裝置、聯(lián)管法蘭防護(hù)裝置等多項(xiàng)創(chuàng)新成果。
為明確焊接、密封等關(guān)鍵工序是否處于可控狀態(tài),也為能夠得到高質(zhì)量的測(cè)量數(shù)據(jù),針對(duì)產(chǎn)品實(shí)際控制情況,我們首先進(jìn)行計(jì)數(shù)型測(cè)量系統(tǒng)分析(以利于識(shí)別測(cè)量系統(tǒng)中的波動(dòng)源及其對(duì)測(cè)量結(jié)果的可能影響),判定測(cè)量系統(tǒng)(人與測(cè)量設(shè)備)是否滿足關(guān)鍵工序控制的要求。通過一定數(shù)量的樣本選取,安排有經(jīng)驗(yàn)的測(cè)量人員(3人,重復(fù)測(cè)量3次)進(jìn)行重復(fù)性和再現(xiàn)性測(cè)量系統(tǒng)分析,結(jié)果顯示,測(cè)量系統(tǒng)一致性(≥95%)、有效性(≥90%)均滿足使用要求,進(jìn)而對(duì)工序能力(二項(xiàng)式工序能力分析)進(jìn)行了計(jì)算與判定。
為了有效找出導(dǎo)致問題發(fā)生的所有可能因素,小組成員綜合運(yùn)用了多種質(zhì)量工具和方法進(jìn)行因素分析。
依據(jù)產(chǎn)品工藝流程,采用職能分布圖、細(xì)節(jié)流程圖,明確了相關(guān)部門在流程中的職責(zé),并確定了2個(gè)關(guān)鍵工序(油箱焊接和總裝)。對(duì)確認(rèn)的關(guān)鍵工序,通過變量流程圖、C&E矩陣以及FMEA等質(zhì)量工具和方法進(jìn)一步尋找所有可能的潛在因素,并篩選出關(guān)鍵因素。
變量流程圖分析。對(duì)油箱焊接和總裝配進(jìn)行變量流程分析,從其輸入、因素類型、過程和輸出等幾方面展開,共找出36個(gè)輸入因素,以及相應(yīng)的過程輸出,如圖2所示。
圖2 油箱焊接變量流程分析圖
因果矩陣分析。對(duì)變量流程圖分析出的輸入因子及其結(jié)果,采用因果矩陣(C&E矩陣)分析,通過過程輸入、輸出之間關(guān)聯(lián)程度(0、1、3、9),以及輸出對(duì)顧客的重要程度(1~10)等方面進(jìn)行打分,繼而對(duì)這些輸入因子按分值大小進(jìn)行排序,篩選出關(guān)鍵的項(xiàng)目因素。通過C&E矩陣分析,共找出11個(gè)需重點(diǎn)關(guān)注的關(guān)鍵控制因素。表1為油箱焊接C&E矩陣分析示例。
故障模式與影響分析(FMEA分析)。對(duì)C&E矩陣列出的11個(gè)待確認(rèn)關(guān)鍵候選因素,小組采用FMEA分析(故障模式與影響分析)和頭腦風(fēng)暴法,編制了FMEA表,從嚴(yán)重度(S)、發(fā)生概率/頻度(O)和探測(cè)度(D)等方面進(jìn)行評(píng)估(見表2),通過風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先數(shù)值(RPN)大小,確定優(yōu)先改進(jìn)方向。
通過C&E矩陣及FMEA分析,我們確定了4個(gè)關(guān)鍵因子:焊接人員技能、焊接速度、密封墊同心度、密封面把接受力。
表1 油箱焊接C&E矩陣分析表
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針對(duì)篩選出的4個(gè)關(guān)鍵因子,制定要因確認(rèn)計(jì)劃表,明確數(shù)據(jù)收集類型、響應(yīng)變量Y、分析目的及使用工具等,通過假設(shè)檢驗(yàn)(T檢驗(yàn)、比例檢驗(yàn)等)進(jìn)行逐項(xiàng)確認(rèn),如表3所示。
要因確認(rèn)1:焊接人員技能——卡方檢驗(yàn)法
目的:分析不同焊接人員對(duì)焊縫滲漏是否有影響。
首先假設(shè)焊接人員技能對(duì)焊縫滲漏不存在影響,而后選取4名業(yè)務(wù)技能較熟練的焊接人員分別焊接100條焊縫,檢測(cè)其滲漏數(shù)以及合格數(shù)量。采用卡方檢驗(yàn),通過P值大小來判定不同焊接人員對(duì)焊縫滲漏是否有影響。
通過卡方檢驗(yàn)分析得知:P=0.002<0.05,卡方檢驗(yàn)結(jié)果存在顯著性差異。
表3 要因確認(rèn)計(jì)劃表
結(jié)論:拒絕原假設(shè),焊接人員技能對(duì)滲漏油存在影響,判定此項(xiàng)因素為要因。
要因確認(rèn)2:焊接速度(時(shí)間)——T檢驗(yàn)法
目的:分析焊接人員焊接速度與標(biāo)準(zhǔn)要求的差異性。
隨機(jī)選取3名員工,焊接厚度為3.0+3.0鋼板,使用相同焊條,焊接750mm焊縫30條,所需要的時(shí)間對(duì)比工藝要求(45m/H)。
建立假設(shè)。原假設(shè)(HO):?jiǎn)T工焊接速度與目標(biāo)值相同,目標(biāo)值60s,μ=60;備擇假設(shè)(Ha):?jiǎn)T工焊接時(shí)速度與目標(biāo)值有差異,μ≠60。
分別取30個(gè)樣本,進(jìn)行單樣本T檢驗(yàn)分析得知,P值均>0.05。
結(jié)論:焊接速度(時(shí)間)對(duì)滲漏不存在影響,判定此項(xiàng)因素為非要因。
要因確認(rèn)3:密封墊同心度——雙比例檢驗(yàn)法
目的:證明密封墊同心安裝與偏心安裝是否對(duì)滲漏有影響。
建立假設(shè)。原假設(shè):同心安裝與偏心安裝對(duì)滲漏影響相同,Ho:p1=p2;備擇假設(shè):同心安裝與偏心安裝對(duì)滲漏影響不同,Ha:p1≠p2。
經(jīng)雙比例檢驗(yàn)分析:P=0.000<0.05,不同安裝方式的比例檢驗(yàn)結(jié)果存在顯著性差異。
結(jié)論:拒絕原假設(shè),同心安裝與偏心安裝對(duì)滲漏油存在影響,判定此因素為要因。
要因確認(rèn)4:密封面把接受力——雙比例檢驗(yàn)法
目的:證明密封面不同把接工藝是否對(duì)滲漏有影響。
建立假設(shè)。原假設(shè):不同把接工藝(順時(shí)針方向依次將螺栓緊固等)對(duì)滲漏影響相同,Ho:p1=p2;備擇假設(shè):不同把接工藝對(duì)滲漏影響不同,Ha:p1≠p2。
經(jīng)雙比例檢驗(yàn)分析可知:P=0.010< 0.05,不同把接方式雙比例檢驗(yàn)結(jié)果存在顯著性差異。
結(jié)論:拒絕原假設(shè),密封面把裝受力不同對(duì)滲漏存在影響。判定此因素為要因。
小組成員經(jīng)過對(duì)擬定的關(guān)鍵因素進(jìn)行逐條確認(rèn),最終確定導(dǎo)致滲漏油發(fā)生的3個(gè)主要因子為:焊接人員技能、密封墊同心度和密封面把接受力等。
小組成員對(duì)確認(rèn)的3個(gè)要因,分別提出了不同的解決方案,并對(duì)不同解決方案的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了闡述,從有效性、可行性、經(jīng)濟(jì)性等幾個(gè)維度進(jìn)行矩陣分析,確定最佳實(shí)施方案,制訂了對(duì)策表并實(shí)施。
對(duì)策實(shí)施1:焊接人員技能培訓(xùn)。工藝部門對(duì)油箱車間焊接人員進(jìn)行了焊接工藝技能培訓(xùn)、考核,并通過納入工藝紀(jì)律檢查來驗(yàn)證培訓(xùn)效果。在次月工藝紀(jì)律監(jiān)督檢查中,未發(fā)現(xiàn)油箱焊接人員違反工藝紀(jì)律操作行為。同時(shí),增加焊縫著色探傷檢測(cè)手段來進(jìn)一步驗(yàn)證焊接質(zhì)量。結(jié)論:改進(jìn)措施有效。
對(duì)策實(shí)施2:針對(duì)密封面同心度問題,進(jìn)行操作工藝改進(jìn)。改善前,無限位密封膠墊在直接安裝過程中因未固定,存在膠墊移位風(fēng)險(xiǎn),易導(dǎo)致滲漏發(fā)生。為此,對(duì)于無限位槽的平膠墊,采用專用的406膠水點(diǎn)狀均勻滴在膠墊上(不超過4個(gè)點(diǎn)),而后將膠墊膠裝在管接頭一側(cè)的法蘭面上,待膠干后,再將球閥對(duì)撞在膠墊上,對(duì)齊法蘭孔,安裝螺栓并按工藝要求緊固。
措施實(shí)施后,膠墊于安裝前已固定,無位移風(fēng)險(xiǎn)存在。為有效控制,將密封件安裝納入產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審檢查內(nèi)容,同時(shí)以質(zhì)控點(diǎn)設(shè)置方式進(jìn)行專項(xiàng)控制。經(jīng)整機(jī)密封試驗(yàn),無密封失效現(xiàn)象發(fā)生。結(jié)論:改進(jìn)措施有效。
對(duì)策實(shí)施3:針對(duì)密封面把接受力不均問題,細(xì)化工作操作方法。密封面緊固螺栓規(guī)格多(M8-M30不等)、數(shù)量多;改善前在安裝緊固方面,無具體要求,采用順時(shí)針依次緊固,易出現(xiàn)密封面螺栓各點(diǎn)受力不均勻,存在滲漏風(fēng)險(xiǎn)。為此,對(duì)法蘭面螺栓緊固的順序、方法,緊固力矩及檢查方法進(jìn)行了規(guī)范,依據(jù)不同安裝方式,詳細(xì)列出密封面把接工作操作細(xì)則, 編制了密封面螺栓把接工藝文件,形成可視化作業(yè)指導(dǎo)書,以利指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)安裝。同時(shí)以質(zhì)控點(diǎn)設(shè)置方式進(jìn)行專項(xiàng)控制。
改善后,對(duì)密封面螺栓緊固要求進(jìn)行了規(guī)范并實(shí)施,有效減少了密封面螺栓因各點(diǎn)受力不均所致的密封墊壓縮量不達(dá)標(biāo)而引起的滲漏風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)論:改進(jìn)后,試驗(yàn)無滲漏發(fā)生,效果顯著。
通過對(duì)人員技能培訓(xùn)與現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),以及解決了密封面同心度及把接受力不均的問題,經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析,改進(jìn)后生產(chǎn)的液浸式變壓器產(chǎn)品,其滲漏油不合格品率明顯降低。
小組成員總結(jié)了PDCA循環(huán)改進(jìn)總效果,對(duì)液浸式變壓器滲漏油情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,對(duì)策措施實(shí)施后半年來,變壓器產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)投運(yùn)滲漏油問題投訴發(fā)生6起(滲漏油投訴率為3%),且多為外購(gòu)件質(zhì)量問題導(dǎo)致滲漏油,低于年度滲漏油不合格品率為4.0%的小組設(shè)定的目標(biāo)值,活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成。
此次QC活動(dòng)項(xiàng)目改進(jìn)中,小組成員綜合運(yùn)用多種改進(jìn)方法,找出了問題的根本原因并解決之。液浸式電力變壓器滲漏油不合格品率因此降低了2%,創(chuàng)造了年度直接經(jīng)濟(jì)效益近15萬元。
小組將本次活動(dòng)的改進(jìn)措施進(jìn)行了固化,形成了《總裝密封面的把裝工藝守則》等3項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)文件,并經(jīng)審批、歸檔,下發(fā)實(shí)施。QC小組經(jīng)上海市質(zhì)量協(xié)會(huì)推薦參加評(píng)選,榮獲“2017年全國(guó)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組”稱號(hào)。