楊朝蓬
(大唐略陽發(fā)電有限責任公司,陜西 漢中 724300)
某公司6號330 MW機組為單臺建設機組,工程預留二期1臺330 MW級火電機組及1條330 kV出線的場地。為節(jié)省造價,原工程采用過渡接線方式,電氣主接線采用發(fā)電機-變壓器組-線路單元接線方式接入330 kV系統(tǒng),如圖1虛線框內所示。2014年2期工程開工后對原有330 kV變電站進行擴建改造,新增1個母聯間隔,2個PT間隔,1個主變間隔,1個啟動/備用間隔,1個出線間隔,并補齊前期出線間隔和主變進線間隔的刀閘。最終接線方式為雙母運行方式,如圖1所示。改造完成后,發(fā)現6號機組在每次同期并網時都會引起330 kV母線電壓及頻率的波動,尤其是在2016年的2次并網過程中均產生了較大的沖擊電流。
圖1 改造后接線方式
該公司6號機組采用自動準同期并網方式,同期裝置選用南京東大金智電氣自動化有限公司生產的MFC2061微機自動準同期裝置。該裝置采用高性能雙微機(雙CPU)結構,雙機間互相獨立,合閘結果由雙機表決輸出。該裝置采用現代控制理論,快速跟蹤電壓和頻率,調節(jié)待并發(fā)電機組,同期速度快、精度高。軟件采用多重冗余設計,加上全面的自檢措施,具有極高的可靠性和穩(wěn)定性。
6號發(fā)電機原同期裝置工作原理如圖2所示。發(fā)電機機端電壓經6號主變升壓,再通過3306開關送電至330 kV母線系統(tǒng)。發(fā)電機與系統(tǒng)并網由自動同期裝置完成。同期電壓取高壓側330 kV線路PT開口三角形L730-Sa730電壓(100 V)引至同期裝置作為系統(tǒng)電壓。取機端二次電壓A6223-C6223(100 V)引至同期裝置作為發(fā)電機電壓。擴建改造后,機端電壓保持不變,高壓側同期電壓取自330 kV母線PT切換后的開口三角形L730-Sa730電壓(6號機組在I母并網時取I母電壓,在II母并網時取II母電壓)。機組正常運行時,機端電壓A6223-C6223和系統(tǒng)電壓L730-Sa730幅值和相位相同,相位差為0。當發(fā)電機定速后,起勵至額定機端電壓,投入同期裝置,此時同期裝置自動調節(jié)壓差、頻差、相位差,使發(fā)電機機端電壓與系統(tǒng)電壓以一定的差頻周期旋轉。當同期裝置檢測到系統(tǒng)電壓與機端電壓同時滿足壓差、頻差、相位差并網條件時,同期裝置以整定的導前時間發(fā)出同期合閘指令,合上3306開關,6號機組與系統(tǒng)同期并網。
6號機組停機期間,組織專業(yè)人員對引發(fā)同期并網時出現較大沖擊電流的各種因素和環(huán)節(jié)進行逐項分析和排查。
(1) 檢查故障錄波動作情況發(fā)現,發(fā)變組、線路故障錄波裝置均有錄波記錄,錄波報文為電流突變量啟動錄波,三相電流幅值大幅增加,330 kV母線電壓幅值降低,且有畸變。檢查分布式控制系統(tǒng)(distributed control system,DCS)運行監(jiān)控記錄,發(fā)現發(fā)電機勵磁電流、無功功率、有功功率在機組并網瞬間均有較大增幅。
(2) 檢查同期裝置定值及性能。檢查同期裝置定值如下:允許頻差為±0.2 Hz,允許壓差上限為0、下限為-11 V,導前角20°,導前時間160 ms,均符合要求。核查新更換的同期裝置送檢試驗報告,壓差閉鎖、頻差閉鎖、角差閉鎖動作值符合整定值要求。調頻、調壓性能完好,同步指示、同期合閘脈沖正確動作,未發(fā)現異常。
圖2 同期裝置二次電壓回路原理
(3) 在6號機組停機前對同期裝置上電檢查,發(fā)現裝置測量機端電壓與系統(tǒng)的幅值、頻率均相同,但相位相差66°。正常情況下機組并網后機端電壓與系統(tǒng)電壓相位應保持一致或有很小的測量誤差,而此時有66°的相位差,說明電壓二次回路存在接線錯誤,使得測量值與實際值不符,導致機組在并網時與系統(tǒng)實際有60°的相位差,造成非同期并網。停機后對二次回路檢查發(fā)現,現場實際是將L730-Sb730接入了同期裝置(見圖3虛線框內),而圖紙要求將L730-Sa730電壓引入同期裝置(見圖3)。
電壓回路向量如圖4所示。從圖4可知,機端A6223-C6223電壓與高壓側開口三角形L730-Sb730電壓有60°的相位差,機端電壓超前高壓側電壓60°。也就是說,當同期裝置認為機端電壓與系統(tǒng)電壓達到同步時,實際上主變高壓側一次電壓與330 kV母線一次電壓之間是有60°相位差的。當裝置發(fā)出合閘命令后,發(fā)電機與系統(tǒng)非同期并網,因此會產生較大的沖擊電流。
圖3 PT二次接線
此接線錯誤為擴建改造時施工單位未按圖施工造成的。由于330 kV母線仍在運行中,PT二次回路帶電改線安全風險較大,因此需設法在發(fā)電機側對二次回路進行修改以滿足同期需要。
由圖4可知,同期點兩側電壓有以下2種選取方式:
(1) 當機端電壓取UAC時,330 kV電壓取母線PT開口三角形a相電壓;
(2) 當機端電壓取UBC時,330 kV電壓取母線PT取開口三角形a,b相電壓矢量和(L730-Sb730電壓)。
以上2種接線方式引入同期裝置的電壓均大小相等、方向相同,滿足同期要求。故現場選用第2種方式對二次回路進行改造,在同期柜內將機端電壓A6223-C6223改為B6223,C6223接線方式?;芈犯脑旌?,60°的測量誤差消除,重新開機后機組并網一次成功,并網時電流正常,系統(tǒng)無波動。運行中檢查機端電壓與系統(tǒng)電壓幅值、頻率均正常一致,相位相差為6°(屬正常PT制造誤差及同期裝置采樣誤差)。
圖4 電壓回路向量
非同期并列的機組在合閘時會產生巨大的沖擊電流,對發(fā)電機和變壓器及系統(tǒng)造成嚴重沖擊;嚴重時會使待并發(fā)電機繞組變形、絕緣崩裂,甚至將定子繞組燒毀。即使當時沒有造成損壞,也會給設備埋下隱患。該公司在發(fā)現6號機組并網過程中沖擊電流異常增大后,立即組織人員進行了原因分析和故障排查,最終找到了導致機組非同期并網的原因并制定了解決方案,進行了整改。此次故障的分析查找過程對同類問題的排查具有一定的借鑒作用。同時,此次故障也進一步提醒廣大繼電保護工作人員,在新建工程調試期間和二次回路改造工作結束后,一定要仔細檢查二次回路,確保圖實相符;要按規(guī)定進行發(fā)電機電壓與系統(tǒng)電壓之間的核相試驗并不得有漏項,確保包括同期電壓在內的二次電壓接線正確,杜絕類似事件的發(fā)生。
1 卓樂友,葉念國,翁樂陽,等.微機型自動準同步裝置的設計和應用[M].北京:中國電力出版社,2002.
2 周吉安.酒泉風電集中并網對電網安全穩(wěn)定的影響[J].電力安全技術,2011,13(6):1-4.
3 袁志剛,何享鴻,李湘琪.一起小型水電站非同期并網事故的分析及處理[J].湖南水利水電,2007,12(6):59-60.