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50kg真空感應(yīng)爐煉鋼自動化改進(jìn)

2018-07-25 09:52王海明高宇孫少海張燦王卓
中國設(shè)備工程 2018年13期
關(guān)鍵詞:鋼液坩堝真空度

王海明,高宇,孫少海,張燦,王卓

(河鋼集團(tuán)鋼研總院,河北 石家莊 050000)

我單位的50kg真空感應(yīng)爐在生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)過程中,很多生產(chǎn)參數(shù)是操作人員通過上位機(jī)(HMI)設(shè)定完成的,而且操作人員要實(shí)時監(jiān)控現(xiàn)場生產(chǎn)情況。由于冶煉鋼種繁多、冶煉重量不同,操作人員每次在冶煉前配料都需要重復(fù)計(jì)算很多物料的用量,增加出錯概率,在冶煉過程中實(shí)時關(guān)注的參數(shù)也很多,如鋼液溫度、電源功率給定,合金化前爐內(nèi)氬氣含量,后期澆鋼速度等等。因此簡化這些繁瑣且容易的工作變得尤為重要。

1 50kg真空感應(yīng)爐冶煉自動化改進(jìn)的主要內(nèi)容

為提高工作效率減少操作人員工作量,主要考慮將冶煉過程自動化、智能化,具體實(shí)現(xiàn)內(nèi)容包括物料自動計(jì)算,冶煉過程中功率自動給定,自動充氬和自動澆鋼等功能。根據(jù)以上要求開發(fā)編寫“感應(yīng)爐冶煉工藝模擬與專家控制系統(tǒng)”軟件(以下簡稱專家控制系統(tǒng)),實(shí)現(xiàn)鋼液成分控制、溫度模擬與自動控制、鋼種物化性質(zhì)查詢、消耗與成本計(jì)算、數(shù)據(jù)管理與報表等功能。

2 “專家控制系統(tǒng)”應(yīng)用的方案和現(xiàn)場存在的問題

“專家控制系統(tǒng)”是一套用Delphi7語言編寫的程序,現(xiàn)場設(shè)備動作是由PLC控制完成,以往是操作人員通過WinCC從PLC讀取設(shè)備狀態(tài)數(shù)據(jù)并對PLC下達(dá)指令,現(xiàn)改成由“專家控制系統(tǒng)” 通過WinCC從PLC讀取設(shè)備狀態(tài)數(shù)據(jù)并對PLC下達(dá)指令?!皩<铱刂葡到y(tǒng)”和WinCC通過EXCELL交換數(shù)據(jù)。主要讀取的數(shù)據(jù)有電源功率、內(nèi)循環(huán)水溫度、爐體真空度等參數(shù),給定WinCC的參數(shù)有功率設(shè)定、傾動速度、充氬、報警等指令。

“專家控制系統(tǒng)”主要進(jìn)行流程作業(yè),內(nèi)部包含已實(shí)驗(yàn)過的若干鋼種的配方,冶煉前期操作人員選擇好鋼種和合金配方后系統(tǒng)計(jì)算得出本爐冶煉各種物料所用的重量,操作人員稱料完成后將主要金屬料加到坩堝中,設(shè)備開始抽真空,真空度到10Pa以下操作人員啟動“專家控制系統(tǒng)”進(jìn)行冶煉。冶煉過程中“專家控制系統(tǒng)”通過WinCC給PLC下達(dá)功率設(shè)定指令,并通過計(jì)算得到爐內(nèi)鋼棒(或鋼液)的實(shí)時溫度,等鋼料全部熔化為鋼液并達(dá)到合金化溫度后,“專家控制系統(tǒng)”開始控制中頻電源由加熱功率降至保溫功率,關(guān)閉真空閥,停真空泵,同時打開氣動開關(guān)閥給爐內(nèi)充入氬氣,當(dāng)爐內(nèi)真空度達(dá)到一定范圍內(nèi)(10k~40kPa)關(guān)閉氣動開關(guān)閥停止充氬。

此時操作人員通過輔料倉給坩堝中加入合金料,等鋼液完全合金化以后再次啟動 “專家控制系統(tǒng)”,專家控制系統(tǒng)會將鋼液加熱到出鋼溫度并提示操作人員準(zhǔn)備出鋼,當(dāng)操作人員在上位機(jī)(HMI)上確認(rèn)出鋼后,“專家控制系統(tǒng)”通過控制液壓換向調(diào)節(jié)閥開度間接控制坩堝傾動速度,使鋼液平穩(wěn)倒入鋼釘模中完成自動澆鋼任務(wù)。

3 設(shè)備的改進(jìn)與實(shí)現(xiàn)

要實(shí)現(xiàn)自動充氬和自動澆鋼功能必須從液壓系統(tǒng)和氣動系統(tǒng)兩方面對設(shè)備做改動。原有設(shè)備澆鋼為手動調(diào)節(jié)模式,所以需要液壓系統(tǒng)方面需要重新設(shè)計(jì)管路,增加一個電動控制的液壓比例換向閥與原來的手動調(diào)節(jié)閥并聯(lián)(如圖1),這樣在原有手動調(diào)節(jié)功能不破壞的情況下增加電動調(diào)節(jié)功能。液壓比例換向閥選用華德HD-4WREE6E16-2X/G24K31/F1V(A1),該閥流量5L/min,壓力31.5MPa,24V直流供電,給定信號和反饋信號均為-10~10V。

圖1 液壓系統(tǒng)圖

圖2 氣動系統(tǒng)圖

圖3 控制硬件接線圖

氣動調(diào)節(jié)系統(tǒng)考慮閉環(huán)控制。設(shè)備原有電阻硅真空計(jì)ZJ-52T測量范圍在0.1Pa至100kPa之間,但是當(dāng)真空度大于10kPa后精度變得很差,基本無準(zhǔn)確度可言。合金化充氬后爐內(nèi)真空度一般會上升到10k~40kPa,超出原有真空計(jì)測量能力范圍,特在靠近爐體的真空管路上加裝一個ZF-2Y/KF16型電阻硅真空檢測頭,該真空電阻硅測量范圍在100Pa~100kPa之間,同時配用成都瑞寶科技生產(chǎn)的ZDY-Ⅱv01型真空顯示儀表(如圖2),該儀表傳4~20mA信號給PLC。爐體充氣管路上增加氣動開關(guān)閥,24VDC電信號控制閥開閥關(guān)。

控制系統(tǒng)部分,硬件方面做好設(shè)備接線,選好信號類型和地址(如圖3)。軟件方面主要在WinCC已有畫面上做功能按鈕和數(shù)據(jù)設(shè)定/顯示窗口,Step7上重新做控制邏輯,滿足“專家控制系統(tǒng)”的控制要求。

4 改造結(jié)果與分析

綜合改造后,軟件控制實(shí)現(xiàn)整套成分控制工藝方案自動提出功能,實(shí)現(xiàn)對冶煉過程中爐內(nèi)溫度的數(shù)值模擬功能,實(shí)現(xiàn)設(shè)備的智能化自動控制功能。硬件改動方面,真空度測量由成都睿寶科技的ZDY-Ⅱv01型真空儀表配ZF-2Y/KF16型真空電阻硅測量精度誤差小于100Pa,滿足現(xiàn)場使用要求。液壓控制使用的是華德HD-4WREE6E16-2X/G24K31/F1V(A1)型比例換向閥,所以控制精度一般,通過Step7編程做了一定修正,能夠滿足現(xiàn)場使用要求。

具體辦法是加寬FC106模塊的輸入端數(shù)值范圍去除無效數(shù)值,計(jì)算并模擬坩堝滿鋼液澆鋼時坩堝傾動的速度,最終選定了一個合適的速度控制坩堝傾動,有效避免澆鋼過程鋼液飛濺。

從整個冶煉過程來看,極大的優(yōu)化了工藝操作流程,不僅提高了生產(chǎn)效率,同時有效降低操作失誤率,使整個煉鋼過程更輕松,操作體驗(yàn)更好。

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