(天臺縣桐柏電力工程管理局,浙江 天臺 317200)
浙江省天臺縣桐柏水電站原裝機(jī)容量2×4000kW, 1976年建成投產(chǎn)。2002年因桐柏抽水蓄能電站籌建,原發(fā)電水庫置換到黃龍水庫,并對原水電站進(jìn)行報(bào)廢電站重建,裝機(jī)容量2×5000kW。
桐柏水電站水輪發(fā)電機(jī)組工作水頭300m,轉(zhuǎn)速1500r/min,采用混流臥式機(jī)組,前導(dǎo)徑向軸承、后導(dǎo)推力徑向軸承,冷卻潤滑油系統(tǒng)采用外循環(huán)系統(tǒng)。
軸承具有對機(jī)組大軸軸向和徑向移動的承載作用。它們的一動一靜之間將產(chǎn)生極大的摩擦力。如果沒有潤滑油就會磨損大軸,瞬間釋放大量的熱量,甚至燒毀軸承。為減少大軸和軸承之間的摩擦力,在它們之間加入潤滑油,在軸和瓦之間形成一層薄薄的油膜將它們分開,避免軸和軸瓦之間直接接觸,熱量由潤滑油帶走。不管在多大壓力作用下,油都不會完全斷開,而是會形成油膜,這樣,只要循環(huán)潤滑油,就能起潤滑和冷卻作用。
軸承冷卻潤滑油循環(huán)系統(tǒng)由3臺交流油泵、1臺直流油泵、1個回油箱、1個高位油箱、2臺冷卻器、若干閥門和管路系統(tǒng)組成,1號和2號水輪發(fā)電機(jī)組共用1套冷卻潤滑油循環(huán)系統(tǒng)(見圖1)。
圖1 冷卻潤滑油循環(huán)系統(tǒng)
回到油箱中的油通過3臺交流油泵(1臺直流油泵備用)抽至高位油箱中,使高位油箱油位回到正常水平。機(jī)組開機(jī)時,先開啟油泵使冷油器工作正常。然后自動打開電磁閥(手動開啟旁通閥備用),高位油箱中的油在重力作用下流經(jīng)冷油器后,經(jīng)水輪機(jī)組軸承蓋頂部進(jìn)入軸承,在軸瓦和大軸的接觸面上形成油膜,等達(dá)到一定的流量后,軸承底部出油管上的示流信號器動作發(fā)出信號,機(jī)組具備開機(jī)條件。機(jī)組運(yùn)行中,冷卻后的熱油靠自身重力回流到回油箱中。構(gòu)成了軸承冷卻潤滑油循環(huán)系統(tǒng)。
正常停機(jī)時,導(dǎo)葉關(guān)閉再延時一段時間后自動關(guān)閉電磁閥,中斷油循環(huán),等高位油箱油位足夠高(停止位),油泵停止工作。緊急停機(jī)時,高位油箱有足夠的油靠重力繼續(xù)為軸承供油,保證機(jī)組能夠安全停機(jī)。
經(jīng)過多年的運(yùn)行,筆者發(fā)現(xiàn)存在的問題如下:
第一類問題:示流信號器故障(信號中斷,實(shí)際油循環(huán)正常),導(dǎo)致機(jī)組不能正常開機(jī),運(yùn)行中的機(jī)組也會緊急停機(jī)。
示流信號器反映回油管中油流是否正常,如果回油管中沒有油流經(jīng)過,機(jī)組必須緊急停機(jī)。這個信號送至監(jiān)控計(jì)算機(jī),如果實(shí)際回油管中油流正常,但是示流信號器送到監(jiān)控計(jì)算機(jī)的信號中斷,機(jī)組同樣會發(fā)出緊停信號。
第二類問題:由于水輪機(jī)剪斷銷剪斷導(dǎo)致機(jī)組停機(jī)時間過長,使軸承油循環(huán)系統(tǒng)在機(jī)組沒完全停止轉(zhuǎn)動前電磁閥自動關(guān)閉而斷油,正常停機(jī)變成緊急停機(jī)。
電磁閥關(guān)閉命令來自機(jī)組停機(jī)信號,但是當(dāng)機(jī)組停機(jī)出現(xiàn)故障,不能在正常時間內(nèi)停下來時,如果發(fā)出關(guān)閉電磁閥的信號,軸瓦也會燒壞。
第三類問題:由于軸承冷卻潤滑油循環(huán)系統(tǒng)的電磁閥或變送器故障自動關(guān)閉電磁閥,導(dǎo)致軸承斷油,而發(fā)生緊急停機(jī)。
由于關(guān)閉電磁閥的信號需要通過變送器傳輸,如果變送器異常,錯發(fā)信號關(guān)閉電磁閥,軸承就會斷油而發(fā)生緊急停機(jī)。
第四類問題:由圖1可以看出,只有1臺機(jī)組運(yùn)行的情況下,另一臺機(jī)組也開通軸承油循環(huán),增加了總軸承冷卻油的使用量,使油泵的工作時間增加一倍,既浪費(fèi)廠用電,又縮短油泵壽命。
可由電磁閥分別控制進(jìn)油管,只要保持運(yùn)行中電磁閥常開,并加上閉鎖裝置,就能保證機(jī)組運(yùn)行中軸承冷卻油穩(wěn)定循環(huán)。開閉電磁閥由開停機(jī)控制,這樣就能在1臺運(yùn)行、另1臺待機(jī)的情況下減少一半的冷卻油循環(huán)量,相應(yīng)也就減少了一半油泵運(yùn)行時間。
把冷卻油回油管出口抬高,使回油管的最高點(diǎn)和軸承的正常工作油位相當(dāng),這樣可保持出油口在軸承底部,既能使軸承中的油正常交換,又可以始終保持油位正常,形成一種簡單的內(nèi)循環(huán)。在外循環(huán)中斷的情況下也能有足夠的時間關(guān)閉機(jī)組而使軸承溫度保持在承受范圍之內(nèi)。
如果沒有呼吸器,由于回油管到油箱之間是密封的,會因倒虹吸作用把軸承中的油排完。安裝了呼吸器后,就能保證軸承中低于正常油位的油不會被吸走。同時,呼吸器中裝有干燥劑,也不會讓空氣中的水分進(jìn)入油管中(見圖2)。
圖2 呼吸器位置示意
給2臺機(jī)組的進(jìn)油管分別安裝雙穩(wěn)臺型常開電磁閥,分開控制。這里說雙穩(wěn)臺型常開電磁閥,即給電開啟電磁閥后立即斷電,此時電磁閥保持開啟狀態(tài),關(guān)閉需要再次給電才能完成。這樣即使在控制回路出現(xiàn)斷線、螺絲松動、變送器損壞等情況下,電磁閥也始終保持開通狀態(tài)。保證油循環(huán)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。同時,2臺機(jī)組分別控制進(jìn)油,在開1臺的情況下,可以節(jié)省一半的用油量,減少了油泵的工作時間。
改造后,軸承中油溫和油位監(jiān)測系統(tǒng)保持不變。改造后的冷卻潤滑油循環(huán)系統(tǒng)見圖3。
圖3 改造后的冷卻潤滑油循環(huán)系統(tǒng)
天臺縣桐柏水電站技術(shù)改造后,提高了軸承冷卻潤滑油循環(huán)系統(tǒng)的可靠性,減少了沒必要的事故停機(jī);由于軸承中始終保持運(yùn)行中的正常油位,極大減少了軸瓦燒壞的可能性,減少了檢修費(fèi)用和工作量。
桐柏水電站同時承擔(dān)著為城區(qū)自來水廠提供原水的任務(wù),一年中很大一部分時間都是運(yùn)行1臺機(jī)組。油泵的運(yùn)行時間減少一半,初步估算,每年節(jié)約2萬kW·h廠用電,同時, 也延長了油泵的使用壽命。
通過對天臺縣桐柏水電站運(yùn)行中出現(xiàn)問題的分析,找出了問題存在的主要原因,在不做重大改動的前提下,提出了行之有效的辦法,減少了運(yùn)行和檢修成本,提高了水電站運(yùn)行穩(wěn)定性及水電站發(fā)電的經(jīng)濟(jì)和社會效益。本文所述可為其他水電站遇到類似問題時提供處理經(jīng)驗(yàn)。