王 敏,趙崗平,武增榮,李長(zhǎng)宇,馮然然
(山西航天清華裝備有限責(zé)任公司,山西 長(zhǎng)治 046012)
隨著彎管零件在航空航天、動(dòng)力機(jī)械等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,為了滿足設(shè)計(jì)性能、安裝空間及整體化等要求,彎管零件向著輕量化、高強(qiáng)度、高精度和復(fù)雜化的趨勢(shì)發(fā)展,空間形狀日趨復(fù)雜,加工難度日益增大[1]。
大直徑薄壁金屬液壓導(dǎo)管內(nèi)徑大、管壁薄,因而剛度差,彎形時(shí)易出現(xiàn)皺紋、凹陷、裂紋和擦傷等缺陷[2]。本文以某彎管零件為例,針對(duì)高強(qiáng)度鋼30CrMnSiA大直徑變曲率薄壁管彎形的現(xiàn)有方法及技術(shù)難點(diǎn),提出了解決這些難點(diǎn)的工藝措施、加工工藝,并成功應(yīng)用于產(chǎn)品加工中。
彎管零件圖如圖1所示,其材質(zhì)為高強(qiáng)度鋼30CrMnSiA,規(guī)格為鋼管φ33 mm×2.5 mm。根據(jù)產(chǎn)品裝配空間需求,設(shè)計(jì)為變曲率彎管,3處彎曲半徑分別為36、113和55 mm,空間尺寸及角度均要求嚴(yán)格。通常,在管子彎曲半徑R≥3D時(shí),能獲得較好的彎制質(zhì)量;當(dāng)彎曲半徑R<2D,尤其是彎曲半徑小、管子直徑大、管壁厚度薄時(shí),容易產(chǎn)生皺紋、凹陷等缺陷。
圖1 彎管
管子彎曲方法有冷彎和熱彎兩大類(lèi),具體包括手工冷彎曲、裝砂冷彎曲、裝砂熱彎曲、在彎管夾具上彎曲和在彎管機(jī)上彎曲等[3]。彎管原工藝方法為裝砂壓膜彎曲,即裝砂→夯實(shí)→封堵→壓模壓制→除砂→校形。其在生產(chǎn)過(guò)程中存在如下難點(diǎn)。
1)裝砂工作環(huán)境惡劣、效率緩慢。為保證砂清潔無(wú)雜質(zhì),裝砂前用水清洗并干燥、過(guò)篩,除去塵土和過(guò)細(xì)砂末,大大影響了彎形效率。在過(guò)篩、裝砂和出砂工作時(shí),會(huì)產(chǎn)生較大的粉塵,環(huán)境比較惡劣。
2)成形精度難保證,易產(chǎn)生缺陷。壓模如圖2所示,壓制時(shí),彎管內(nèi)的填充砂在擠壓力的作用下產(chǎn)生了流動(dòng)現(xiàn)象,使其空間出現(xiàn)了局部空隙,尤其降低了R36 mm處管壁的支承失穩(wěn),出現(xiàn)了皺紋和凹陷等缺陷。由于30CrMnSiA彎曲回彈量大,彎管壓制后回彈變形大,實(shí)際幾何尺寸偏離技術(shù)要求,需進(jìn)行校形保證裝配需求。彎管在彎形工序工作效率緩慢,成品率低。研制生產(chǎn)過(guò)程中彎制校形的彎管如圖3所示,由圖3可明顯看出,R36 mm處較其他部位圓度較差。
圖2 壓模
圖3 壓模壓制彎管
3)檢測(cè)難度大。該件為變曲率彎形件,對(duì)空間尺寸要求高,壓制后各彎曲半徑及角度難以檢測(cè),極大地影響了生產(chǎn)效率以及產(chǎn)品質(zhì)量。
綜上所述,需對(duì)彎管加工工藝進(jìn)行改進(jìn),避免缺陷產(chǎn)生,控制彎曲回彈,彎形后便于檢測(cè),以改善工作環(huán)境,提高工作效率,提升產(chǎn)品質(zhì)量。
綜合分析彎管產(chǎn)品特點(diǎn)、公司設(shè)備實(shí)際情況及生產(chǎn)成本,確定在上海國(guó)青機(jī)械有限公司生產(chǎn)的W27YPC-63微電腦控制液壓彎管機(jī)上進(jìn)行彎形,設(shè)計(jì)專(zhuān)用于彎管的彎形模具,通過(guò)試驗(yàn)摸索回彈量對(duì)彎形模具進(jìn)行修正,并設(shè)計(jì)專(zhuān)用檢測(cè)工裝對(duì)彎制后的彎管進(jìn)行檢測(cè)。
在彎形方式上不再采用原先裝砂彎曲方法,選擇在彎管機(jī)上彎曲。此方法不再進(jìn)行篩砂、裝砂和出砂,極大地改善了工作環(huán)境,同時(shí)也提高了生產(chǎn)效率。
對(duì)彎管機(jī)實(shí)施了技術(shù)改造,在原設(shè)備上增加了芯棒裝置及專(zhuān)用彎制模具。改造后的彎管機(jī)芯棒及模具如圖4所示。
圖4 彎形模具
機(jī)器帶動(dòng)彎模轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),彎管也隨之轉(zhuǎn)動(dòng),彎管纏繞在模具上彎曲成形。通過(guò)多次進(jìn)行彎管彎制試驗(yàn),對(duì)芯棒和壓緊模壓力進(jìn)行摸索并進(jìn)行了固化,保證彎制后的彎管能夠達(dá)到產(chǎn)品技術(shù)要求。
彎制彎管時(shí),首先使用模具1(見(jiàn)圖5)將彎管裝配至彎管機(jī)上彎制R36 mm段;然后使用模具2(見(jiàn)圖6)彎制R113 mm段;再使用模具3(見(jiàn)圖7)彎制R55 mm段。
圖5 模具1彎制R36 mm段
圖6 模具2彎制R113 mm段
圖7 模具3
采用W27YPC-63微電腦控制液壓彎管機(jī)彎制的彎管如圖8所示,由圖8可以看出,彎管彎形質(zhì)量良好。
圖8 彎管機(jī)彎制的彎管
設(shè)計(jì)生產(chǎn)了彎管彎形檢測(cè)工裝,在彎管彎形后能夠簡(jiǎn)便、準(zhǔn)確地對(duì)彎管進(jìn)行檢測(cè)。彎管檢測(cè)圖如圖9所示。
圖9 彎管檢測(cè)圖
通過(guò)對(duì)W27YPC-63微電腦控制液壓彎管機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造,增加芯棒及專(zhuān)用模具,有效地解決了高強(qiáng)度鋼30CrMnSiA大直徑變曲率薄壁管彎形后存在的皺紋、凹陷等缺陷,提高了工作效率,提升了產(chǎn)品質(zhì)量。主要改進(jìn)點(diǎn)如下。
1)改變以往采用壓模進(jìn)行彎管彎形的落后生產(chǎn)方式,對(duì)W27YPC-63微電腦控制液壓彎管機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)了彎管彎形,改善了工作環(huán)境,節(jié)約了新設(shè)備投入成本。
2)采用芯棒及專(zhuān)用模具并通過(guò)試驗(yàn)摸索彎形回彈量,有效解決了彎管彎形后存在的回彈變形、皺紋和凹陷等缺陷。
3)針對(duì)彎管彎形后變曲率難以檢測(cè)的問(wèn)題,采用專(zhuān)用彎管檢測(cè)工裝進(jìn)行檢測(cè),提高了工作效率。