馬慶樂
(比亞迪汽車有限公司,陜西 西安 710119)
發(fā)動機連桿軸瓦拉傷屬于發(fā)動機出現(xiàn)的嚴重故障,而引起軸瓦拉傷原因有很多:氣缸體油道清潔度、曲軸油道清潔度、曲軸軸頸磕碰、軸瓦合金層貼合性能等。
本文通過分析某款發(fā)動機連桿軸瓦嚴重拉傷的故障,主要闡述分析問題、驗證問題的一般思路,并展開討論影響連桿軸瓦拉傷的常見因素。
某款發(fā)動機磨合約20分鐘左右曲軸突然抱死,拆檢發(fā)現(xiàn)連桿軸瓦嚴重拉傷,曲軸1、2缸連桿軸頸被拉傷,在1缸曲軸油孔孔口處有黑色較大顆粒鐵屑(圖1)。由現(xiàn)象特征,初步判定拉瓦是由于軸瓦之間進入較大金屬硬顆粒狀異物所致。當即對同批次的15根曲軸進行清洗,沒有發(fā)現(xiàn)雜質。同時拆檢相鄰生產(chǎn)的50臺發(fā)動機,3臺發(fā)動機的1缸連桿瓦嚴重(5道拉槽,槽最深約0.4mm,寬約1.5mm),拉瓦比例高達6%。
圖1 發(fā)動機拉傷軸瓦及曲軸軸頸
連桿軸瓦拉傷的原因較多,制程中的各環(huán)節(jié)都有可能會有異物進入油道引起拉瓦,因此我們將從各個環(huán)節(jié)全面查找拉瓦的原因。
(1)曲軸:因為曲軸與軸瓦直接接觸,使用注射器對軸瓦拉傷相同批次的15根曲軸油道進行清洗,共清洗15根曲軸未發(fā)現(xiàn)油道內有異物,暫時排除了曲軸清潔度的原因。
(2)氣缸體主油道清潔度:因為磨合抱死與拆檢嚴重拉瓦的發(fā)動機同為25日白班生產(chǎn)氣缸體,抽檢抱死氣缸體的清潔度記錄,發(fā)現(xiàn) 25號氣缸體主油道清潔度抽檢記錄值為5.1mg,而產(chǎn)品要求清潔度為 5mg,清潔度超標。于是繼續(xù)檢查氣缸體生產(chǎn)線,25日白班無異常,28日清洗機因為油水分離器及液位報警器故障,污水池中的污液部分溢入干凈清洗液中,清洗液中可能會摻雜贓物(鐵屑),如果清洗時殘留在油道里面,磨合將會引起拉瓦。但與這只能解釋25日生產(chǎn)氣缸體拉瓦的情況。其他時間段生產(chǎn)氣缸體,清洗液中并沒有贓物,為什么會拉瓦?于是我們再次仔細檢查氣缸體,發(fā)現(xiàn)曲軸箱內腔里面型砂。
曲軸箱里面的型砂能否引起拉瓦?此款發(fā)動機潤滑系統(tǒng),機油被機油泵從油底殼吸入油道,通過機油濾清器將雜質過濾,機油濾清器過濾精度為 5μm,小的雜質很難通過機濾進入主油道,即便進入油道,也難以造成如此嚴重的拉傷現(xiàn)象。為了檢查濾紙是否有破損造成雜質進入油道,將嚴重拉瓦的兩臺發(fā)動機的機油濾清器剪開,觀察里面濾紙,上面并無雜質,只有殘存一些軸瓦拉傷后被刮掉的鋁屑。
氣缸體里面有型砂不會引起拉瓦,只有在主油道內進入型砂會引起拉瓦,如果主油道內無型砂不可能引起拉瓦。那么主油道內是否會有雜質?如果有,那是在什么時候進入主油道?有兩種可能:
(1)主油道沒有清洗干凈,殘留有鐵屑;
(2)清洗完后在壓裝活塞冷卻噴嘴之前翻轉時型砂掉入主油道。
缸體主油道清洗方法:先用鋼絲刷刷洗油道,再用無塵布蘸煤油清洗主油道,此方法可保證缸體油道內不會有殘留的雜質,排除此風險。
如果曲軸箱里面存在型砂,壓裝冷卻噴嘴前氣缸體需要翻轉180°,翻轉中型砂可能掉入油道,因此再次沖洗6件25日前后生產(chǎn)的氣缸體,對所有的油道進行沖洗,沒有發(fā)現(xiàn)雜質。
至此,曲軸與氣缸體的清潔度問題已經(jīng)初步分析完成,沒有找到問題根源。兩臺發(fā)動機抱死的部位都是1缸連桿軸瓦,這是否有什么共性呢?
為了查找問題的根本原因,我們全面查找制程中可能存在的問題。7月2日,在總裝車間調查在裝配過程中是否會有雜質進入主油道時發(fā)現(xiàn)兩個問題:
(1)曲軸軸頸有磕碰、孔口有刃邊、油孔內有鐵屑;
(2)檢查安裝活塞連桿總成,第一缸上面的導向桿較松動,在氣缸體舉升到設定位置,導桿往前移動時磕碰軸頸。
那么以上的兩個問題是否是這次拉瓦的主要原因?于是再次對以前拉傷的軸瓦進行觀察分析,仔細檢查拉傷后的連桿軸瓦,發(fā)現(xiàn)被拉傷連桿軸瓦中存在較大的鐵屑(如圖2)。因此判定是油道內進入較大的鐵屑,于是 7月8日再次清洗曲軸,開始清洗曲軸只是用注射器沖洗曲軸油孔,壓力較小,可能無法沖出油道內殘留的鐵屑,這次更換清洗設備,用汽油泵沖洗,煤油經(jīng)過汽油泵清洗每個軸頸油道,沖洗壓力可達 0.35MPa,而且清洗液量大,檢查清洗后的煤油內是否有雜質,以判斷油道的清潔度。
圖2 拉傷的軸瓦中鑲有異物
清洗20根曲軸,清洗結果發(fā)現(xiàn)3根曲軸油道內有較大顆?;驐l狀的鐵屑,比例15%。較大的鐵屑大?。?.46×1.36,1.56×0.79, 1.55×0.53,1.41×0.92,0.72×0.64mm。
圖3
采用新清洗方法的清洗效果明顯,能夠清洗出原方法無法達成的效果。清洗出曲軸油道內的雜質后,用同樣的方法再次清洗氣缸體,共清洗6件,未發(fā)現(xiàn)清潔度不合格。裝配清洗曲軸后的發(fā)動機1095臺,磨合沒有再出現(xiàn)抱死故障,拆檢50臺未發(fā)現(xiàn)拉瓦現(xiàn)象。因此,殘留在油道內的鐵屑是引起軸瓦拉傷的主要原因。
回顧整個過程,暴露制程中的質量控制如下問題:
(1)氣缸體清洗機故障,一線員工雖有發(fā)現(xiàn)問題,但未及時報告,導致沒有采取相關措施。
(2)對于制程中存在的問題,各責任單位不能及時整改。例如:清洗機油水分離器長時間沒人修理。
(3)過程檢驗能力不足。曲軸、氣缸體油道的清潔度檢驗手段無法發(fā)現(xiàn)問題點。