姜濤
摘要:本文介紹了高村鐵礦15#牙輪鉆機的計算機實時監(jiān)控系統(tǒng)簡介及其功能,詳細(xì)說明了高村鐵礦牙輪鉆機的計算機實時監(jiān)控系統(tǒng)整體設(shè)計方案。
關(guān)鍵詞:牙輪鉆機;計算機;實時;監(jiān)控;系統(tǒng)
一、對高村鐵礦牙輪鉆機安裝計算機實時監(jiān)控系統(tǒng)的目的
馬鋼南山礦業(yè)公司高村鐵礦是安徽省馬鞍山鐵礦資源綜合利用國家級示范基地,屬于特大型礦山企業(yè),現(xiàn)有采掘設(shè)備11臺,電鏟7臺,牙輪鉆機4臺。
由于每年采掘量很大,并且進(jìn)入了深部開采,巖石硬度大,牙輪鉆機鉆孔時,設(shè)備損耗較大,為了準(zhǔn)確了解牙輪鉆機的實時運行狀態(tài),更好的對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),降低牙輪鉆機的設(shè)備故障率,提高牙輪鉆機的作業(yè)率,我們在15#牙輪鉆機上嘗試安裝了計算機實時監(jiān)控系統(tǒng)。
二、高村鐵礦牙輪鉆機計算機實時監(jiān)控系統(tǒng)簡介及其功能
該系統(tǒng)根據(jù)高村采場的實際情況,對牙輪鉆機采取了GPRS遠(yuǎn)程控制方式,系統(tǒng)分為軟件和硬件兩部分。牙輪鉆監(jiān)測系統(tǒng)主要由信號采集、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)顯示幾個部分組成。其中信號采集設(shè)備安裝于牙輪鉆的設(shè)備上,主要是將傳感器安裝在電機的內(nèi)側(cè),進(jìn)行數(shù)據(jù)測量;采集牙輪鉆上主要電機的工作電壓、電流數(shù)據(jù);將一些接觸器的輔助觸點連接到繼電器上,采集相應(yīng)的開關(guān)信號、位置以及其它信號;單機的電壓主要通過進(jìn)線柜里的電壓互感器進(jìn)行測量。這些信號傳送到主控板,同時將采集的信號通過 GPRS 通訊模塊進(jìn)行傳送。
數(shù)據(jù)分析模塊安裝于地面監(jiān)控室的電腦里,接收牙輪鉆實時數(shù)據(jù),通過網(wǎng)頁界面進(jìn)行人機對話,顯示單機的實時狀況,對異常信息及時給出提示。
三、高村鐵礦牙輪鉆機計算機實時監(jiān)控系統(tǒng)整體設(shè)計方案
本系統(tǒng)硬件主要由模擬板、主控板、液晶屏以及擴展數(shù)字模塊等組成,其中擴展數(shù)字模塊包括GPS、溫度傳感器、三相電表和電能計量表。如圖1、圖2所示,模擬板采集所有輸入模擬信號,進(jìn)行處理,并轉(zhuǎn)換成0~3.3V低壓模擬量輸入至主控板中,主控板完成模擬量、開關(guān)信號以及擴展數(shù)字模塊的數(shù)據(jù)采集與處理,并將信息通過RS485接口傳送給液晶屏,同時,通過GPRS模塊無線傳送到互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器上,顯示模塊完成對本地信號的實時顯示。
其中,設(shè)備主機集成了開關(guān)量采集、模擬量采集、中央處理器、設(shè)備接口等功能,通過排針和卡座將主控板與模擬板以及開關(guān)信號連接。主機上集成了16路開關(guān)量信號、16路模擬信號輸入、DTU、GPS,液晶屏等接口,主機的模塊化、數(shù)字化以及高度抗干擾能力使得該主機的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸準(zhǔn)確。
軟件主要是在計算機上顯示,通過網(wǎng)頁界面顯示單機的3D地形圖定位,顯示單機上的三相線電壓、電機電流、溫度、轉(zhuǎn)速、負(fù)荷電量以及各部位的開關(guān)量情況,基本把牙輪鉆的電氣參數(shù)以及設(shè)備運行狀況顯示出來,當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時,我們基本能遠(yuǎn)程識別故障的部位,對于解決設(shè)備的故障起到很大的作用;對于統(tǒng)計單機的電量則更方便,更準(zhǔn)確。
結(jié)束語:
該系統(tǒng)運行一年以來,基本穩(wěn)定,15#牙輪鉆機的故障率下降了25%,單機產(chǎn)能穩(wěn)中上升。后期,我們準(zhǔn)備整合資源,對所有的采掘設(shè)備安裝計算機遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),,進(jìn)行數(shù)據(jù)化管理,通過大量數(shù)據(jù),分析單機電耗、臺效、以及故障率等,對設(shè)備進(jìn)行動態(tài)管理、精益管理,從而提高高村鐵礦運行的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)。