賈承宗,辛舟,b
(蘭州理工大學(xué) a. 機(jī)電工程學(xué)院; b. 數(shù)字制造技術(shù)與應(yīng)用省部共建教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,甘肅 蘭州 730050)
升降旋轉(zhuǎn)平臺(tái)是鋁錠自動(dòng)生產(chǎn)線中打包捆扎的重要部分[1],大部分升降旋轉(zhuǎn)平臺(tái)都是輕載荷的,低速升降并以液壓方式運(yùn)動(dòng)[2],文中所研究的升降旋轉(zhuǎn)平臺(tái)是要求重載荷,中高速,能同時(shí)升降并旋轉(zhuǎn)的復(fù)合平臺(tái)。
升降旋轉(zhuǎn)平臺(tái)中的絲杠升降器在伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)下,帶動(dòng)剪臂做上下的豎直運(yùn)動(dòng)[3];大齒輪同樣在伺服電機(jī)的驅(qū)動(dòng)下,通過齒輪嚙合帶動(dòng)升降平臺(tái)的旋轉(zhuǎn)(見圖1)。升降臺(tái)在運(yùn)動(dòng)時(shí),由于急起和急停過程中,不僅會(huì)對(duì)絲杠升降器造成磨損和消耗,還很容易造成受力不均勻,導(dǎo)致絲杠升降器的使用壽命降低,并且使其升降高度不均勻,從而造成臺(tái)面傾斜使用壽命不到4萬次。因此需要對(duì)旋轉(zhuǎn)升降平臺(tái)進(jìn)行靜強(qiáng)度分析研究[4-6],獲得較為合理方案,提高使用壽命,并且最終能夠提高穩(wěn)定性和可靠性。
圖1 第一種升降旋轉(zhuǎn)平臺(tái)示意圖
絲桿升降機(jī)為止旋結(jié)構(gòu),一端固定,一端為支承升降式鋁錠托盤。絲桿升降機(jī)的參數(shù)如表1。
表1 螺母絲杠副參數(shù) mm
根據(jù)上述條件,考慮絲桿升降機(jī)在實(shí)際工作中為動(dòng)載荷,綜合考慮其動(dòng)載荷系數(shù)。由于升降臺(tái)所承載的鋁錠堆垛,每垛有54塊鋁錠,每塊有20kg,再計(jì)算托盤、支架和電動(dòng)機(jī)等其他的重量后,確定軸向載荷G為15 800N。
如圖2所示,綜合考慮其動(dòng)載荷系數(shù),確定計(jì)算出軸向載荷FAC為7 900N。
圖2 升降旋轉(zhuǎn)平臺(tái)結(jié)構(gòu)受力示意圖
以工作臺(tái)為參考對(duì)象:由于系統(tǒng)處于平衡狀態(tài),因此可得:
ΔM=0
以整體為參考對(duì)象:因?yàn)槁菽附z杠副受到工作剪臂而引起的橫向載荷,其起始角度α為30°,確定計(jì)算出橫向載荷FLC為6 842N。
式中:ΔM為簡(jiǎn)支梁系統(tǒng)對(duì)左端點(diǎn)總彎矩;G為承載;FAC為軸向載荷;FLC為橫向載荷;l為梁長(zhǎng)度。
在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)絲桿升降機(jī)的失效基本集中在螺母絲杠副上,所以僅對(duì)螺母絲杠副進(jìn)行建模,并對(duì)其進(jìn)行約束加載,通過有限元分析[7],其應(yīng)力云圖如圖3所示。
圖3 載荷作用下螺母絲杠副軸向應(yīng)力云圖
通過有限元應(yīng)力分析發(fā)現(xiàn),軸向載荷FAC和橫向載荷FLC作用下的軸向應(yīng)力極值為155.04MPa。
基于上述分析,對(duì)旋轉(zhuǎn)升降平臺(tái)的絲杠升降器進(jìn)行重新分布位置和支撐方式(見圖4),將絲杠升降器以及控制絲杠升降器的驅(qū)動(dòng)裝置從平臺(tái)右側(cè)移動(dòng)至平臺(tái)中心位置,去除其橫向載荷,但軸向載荷增大一倍。
圖4 第二種升降旋轉(zhuǎn)平臺(tái)示意圖
由于重新分布位置和支撐方式,使得螺母絲杠副只受到軸向載荷FAC為15 800N。
圖5 升降旋轉(zhuǎn)平臺(tái)結(jié)構(gòu)受力示意圖
以工作臺(tái)為參考對(duì)象:由于系統(tǒng)處于平衡狀態(tài),因此可得:
FAC=G=15 800N
對(duì)其進(jìn)行約束加載,其應(yīng)力云圖如圖6所示。
圖6 軸向載荷作用下螺母絲杠副軸向應(yīng)力云圖
通過有限元應(yīng)力分析發(fā)現(xiàn),軸向載荷FAC作用下的軸向應(yīng)力極值為21.82MPa。
基于圖1和圖4這兩種升降旋轉(zhuǎn)平臺(tái),分別對(duì)其進(jìn)行軸向應(yīng)力分析,由圖3和圖6可得,第一種升降旋轉(zhuǎn)平臺(tái)的應(yīng)力極值為155.04MPa,第二種升降旋轉(zhuǎn)平臺(tái)的應(yīng)力極值為21.82MPa,較之前的應(yīng)力極值下降85.9%,下降幅度非常明顯。由于第一種升降旋轉(zhuǎn)平臺(tái)中的螺母絲杠副受到一對(duì)橫向載荷,導(dǎo)致螺母絲杠副產(chǎn)生彎曲,所以軸向應(yīng)力大幅度增大。減小絲杠螺母副直接受到的橫向載荷,從而大大提高了絲杠螺母副的靜強(qiáng)度可靠性,也因此提高了整個(gè)升降旋轉(zhuǎn)平臺(tái)的靜強(qiáng)度可靠性。
由應(yīng)力分析發(fā)現(xiàn):絲杠升降機(jī)的應(yīng)力極值為21.82MPa,而該材料極限應(yīng)力為460MPa,絲杠升降機(jī)所受應(yīng)力遠(yuǎn)小于極限應(yīng)力,因此絲杠升降機(jī)在靜載情況下不會(huì)出現(xiàn)失效,結(jié)合工程實(shí)際應(yīng)用情況表明,造成絲杠升降機(jī)失效的主要原因應(yīng)為交變疲勞載荷。
本文只對(duì)螺母絲杠副進(jìn)行了靜強(qiáng)度分析,下一步將根據(jù)靜力分析結(jié)果對(duì)螺母絲杠副動(dòng)態(tài)疲勞進(jìn)行分析。