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(唐山三友化工股份有限公司,河北 唐山 063305)
重灰煅燒爐是我公司重灰生產(chǎn)的核心設(shè)備,設(shè)計(jì)產(chǎn)能700 t/d,重灰煅燒爐的運(yùn)行狀況決定了我公司重灰產(chǎn)量的高低。我公司現(xiàn)有5臺(tái)重灰煅燒爐,均為臥式φ3200×20000自身返堿式煅燒爐,由拋料機(jī)、爐頭部分、爐體、加熱管、汽室、岀堿室、汽軸、前后托輪、前后滾圈、擋輪、大齒圈、驅(qū)動(dòng)裝置等組成。其中1#、2#重灰爐由金州重型機(jī)械廠制造,分別于1990年和1991年投用。由于使用年限久,早已超出服役期,雖經(jīng)歷次改造仍存在爐體沖刷腐蝕嚴(yán)重,設(shè)備泄漏,產(chǎn)能低等問題。為消除設(shè)備隱患,改善現(xiàn)場環(huán)境,提高設(shè)備產(chǎn)能,2016年至2017年我公司對兩臺(tái)重灰爐進(jìn)行更新改造。
此次為盡可能的降低對生產(chǎn)的影響,兩臺(tái)爐逐臺(tái)改造,均在原位置實(shí)施。將原重灰爐拆除后,安裝新煅燒爐。與原重灰爐比較,1#、2#重灰爐仍為臥式φ3200×20000自身返堿式煅燒爐,更新改造內(nèi)容主要包括爐體、爐內(nèi)加熱管、汽軸、汽室(含旋轉(zhuǎn)接頭)、爐進(jìn)料裝置、爐頭密封形式等。
因爐頭預(yù)混段介質(zhì)為返堿和一水堿,水汽含量大,對爐體腐蝕嚴(yán)重,且混合段一水堿結(jié)晶對爐體的沖刷較嚴(yán)重。借鑒以往爐體修復(fù)經(jīng)驗(yàn),316L材質(zhì)耐腐蝕及沖刷性能好,更新后的重灰爐爐本體預(yù)混段至爐頭滾圈后1 m范圍內(nèi)襯316L不銹鋼板,增強(qiáng)預(yù)混段耐蝕性能。
為改造設(shè)備的同時(shí)提升煅燒爐產(chǎn)能,此次改造將內(nèi)排加熱翅片管管徑增大,壁厚增加,由φ63×4.5更改為φ76×5.5;將中排加熱翅片管壁厚增加,由φ89×4.5更改為φ89×5.5;外排不變;改造后新爐加熱面積由原來的1 800 m2增加到2 300 m2。
主要針對進(jìn)料形式、出氣箱、密封形式進(jìn)行改造。
原我公司重灰爐進(jìn)料均采用拋料機(jī)形式,拋出的物料由爐頭爐嘴刮刀送人爐內(nèi)。拋料機(jī)拋出物料的軌跡受一水堿水分、比重的影響,不能使全部物料到達(dá)指定預(yù)混位置, 同時(shí)因拋料機(jī)出口通道亦為煅燒爐爐氣通道,部分一水堿被爐氣夾帶,造成爐出氣箱及出氣彎頭堵塞。此次改造爐進(jìn)料系統(tǒng)把傳統(tǒng)的拋料機(jī)改為輸送能力更大進(jìn)料螺旋。
原重灰爐嘴直徑2 m,刮刀采用丁字形截面設(shè)計(jì),三瓣形結(jié)構(gòu)。改造后爐嘴直徑與爐體相同,爐頭有四片小螺旋抄板防止返堿回流,爐內(nèi)有由四組大螺旋抄板組成,每組6片,靠近爐頭為三組正向螺旋抄板,靠近爐內(nèi)為一組反向抄板。
為消除爐頭密封膠皮易損壞漏堿的問題,密封形式由彈簧密封改為柔性節(jié)密封。
圖1 爐頭部分改造前
圖2 爐頭部分改造后
借鑒我公司輕灰煅燒爐改造經(jīng)驗(yàn),增大旋轉(zhuǎn)接頭回水截面積可有效提高進(jìn)爐汽量,提高煅燒爐生產(chǎn)能力。進(jìn)汽旋轉(zhuǎn)接頭進(jìn)汽管由兩根DN150管改為單根DN200管道,回水管由兩根DN150管改為一根DN250管道。實(shí)現(xiàn)與輕灰煅燒爐旋轉(zhuǎn)接頭統(tǒng)一。
主驅(qū)動(dòng)小齒輪基礎(chǔ)及電機(jī)底座改為整體式。
重灰1#爐開啟后,車間逐步摸索其生產(chǎn)能力,計(jì)量絞龍以30 Hz下堿作業(yè),在其過程中爐主機(jī)電流多次出現(xiàn)偏高跳車,重灰爐不能達(dá)到設(shè)計(jì)的生產(chǎn)能力。經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn)存在如下問題:
1)爐頭靜浮環(huán)與爐嘴保護(hù)套處刮蹭,導(dǎo)致增加了爐本體運(yùn)行電流。
2)開人孔蓋觀察爐內(nèi)發(fā)現(xiàn),爐內(nèi)存灰相比于其他重灰爐爐內(nèi)前半段存灰量高、擋灰圈后存灰少,擋灰圈過高致使出堿量小,返堿量過大,爐頭靜浮環(huán)處積堿過多。
生產(chǎn)人員對上述現(xiàn)象分析總結(jié)為爐進(jìn)料多,出灰少,內(nèi)部物料堆積,造成爐主機(jī)電流超出保護(hù)值跳車。其原因主要有以下幾點(diǎn):
1)爐頭預(yù)混后的堿在爐嘴處積壓過多,增加了爐嘴重量,在重力作用下使?fàn)t嘴下沉,造成爐嘴與靜浮環(huán)的間隙減小,致使?fàn)t嘴與靜浮環(huán)產(chǎn)生刮蹭,爐體轉(zhuǎn)動(dòng)阻力增大。
2)爐頭爐嘴刮刀未能充分起到混合物料、向爐內(nèi)輸送物料的作用,靠近爐內(nèi)一組刮刀反向設(shè)置,可能阻礙物料輸送,造成物料在爐頭累積。
3)爐尾返堿閥全開,不能調(diào)節(jié)返堿量。返堿閥因過于笨重開關(guān)調(diào)節(jié)不靈敏。由于蓋板自身重力過大,連接蓋板和閥桿的銷軸在隨著爐體旋轉(zhuǎn)過程中,受到剪切力多次斷裂,使閥門失去調(diào)節(jié)作用。返堿閥長期處于全開狀態(tài),爐頭的返堿量大,爐體負(fù)荷高。
4)爐尾擋灰圈高,爐內(nèi)料位高,存灰多,重灰爐負(fù)荷大。
5)提料斗進(jìn)口小,爐出料能力受限,與重灰爐進(jìn)料及設(shè)計(jì)能力不匹配,影響重灰爐產(chǎn)能同時(shí)造成爐內(nèi)積堿。
1)爐嘴保護(hù)殼靜浮環(huán)處下半圈殼體去除,外貼鋼板,增加該處間隙,減小摩擦。
2)進(jìn)料螺旋殼體末端下沿增加溜板,直接把一水堿送到爐嘴預(yù)混段,與返堿口出來的成品堿進(jìn)行預(yù)混。
3)將爐頭內(nèi)部反向螺旋抄板改成正向螺旋抄板,且抄板加高150 mm,角度由原來30°增加至45°,增加物料推進(jìn)速度。
4)將爐頭4片小螺旋抄板和圓板加高且與原6片大螺旋抄板連接在一起,以便于直接將爐尾過來的返堿推進(jìn)至抄板位置,避免物料堆積。
5)爐內(nèi)擋灰圈內(nèi)孔在原φ1400的基礎(chǔ)上擴(kuò)徑至φ2100,降低擋灰圈高度利于爐尾成品送至堿提料斗處。
6)增大爐尾提料斗進(jìn)口的開孔面積,由原來的190×210 mm增大至210×260 mm,提高出堿能力,從而降低主機(jī)負(fù)荷。
7)在爐尾四條返堿管重新各增加一道閘板閥形式的閥門,封堵在返堿管的橫截面,利用新增加的閥門調(diào)節(jié)每個(gè)返堿管的返堿量,在保證爐頭返堿量的基礎(chǔ)上,盡可能提高出堿量。
2#重灰爐改造時(shí)借鑒1#重灰爐改造經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行相應(yīng)改造。1#、2#重灰爐改造完成后,運(yùn)行明顯平穩(wěn),產(chǎn)能明顯提升,重灰爐進(jìn)料清理由原來的20 min左右減少至5~10 min;爐氣出氣箱上結(jié)疤基本沒有,相比與其他重灰爐2天清理一次,勞動(dòng)強(qiáng)度大幅度減少。此次改造為其它重灰爐改造提供了成功的借鑒經(jīng)驗(yàn)。
表1 重灰爐改造前后工藝數(shù)據(jù)