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液態(tài)軟起動技術(shù)在重載起動設(shè)備上的應(yīng)用

2018-08-21 01:28:14
純堿工業(yè) 2018年4期
關(guān)鍵詞:球磨機(jī)液態(tài)電動機(jī)

(連云港堿業(yè)有限公司,江蘇 連云港 222042)

1 項(xiàng)目背景

連云港堿業(yè)有限公司自建廠以來,熱電車間球磨機(jī)電動機(jī)采用全壓直接起動,磨煤機(jī)屬重載設(shè)備,頻繁帶負(fù)載起動,起動沖擊電流大,對電動機(jī)及球磨機(jī)本體產(chǎn)生巨大的電氣和機(jī)械沖擊,加速電動機(jī)老化和機(jī)械損壞,容易造成電動機(jī)轉(zhuǎn)子鼠籠條斷條、瓷瓶破碎、引線斷股、絕緣嚴(yán)重老化、定子相間短路等故障,每年都會發(fā)生電動機(jī)燒損事故,嚴(yán)重情況下還造成電網(wǎng)波動,全廠減產(chǎn)甚至停產(chǎn),平均每年造成的經(jīng)濟(jì)損失超過30多萬元,給我公司的安全生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)效益造成十分不利的影響。

2 改造思路及方案

為徹底解決以上難題,我們組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)論證和考察。首先,我們考慮到新上一套先進(jìn)的高壓變頻起動裝置,但受投資、場地、工期等諸多問題限制,該方案無法實(shí)現(xiàn)。并同時(shí)對熱變電阻起動、串電抗起動、自耦變阻起動等多種起動方式進(jìn)行了考察。最后,我們在考察了諸多起動裝置的基礎(chǔ)上,將眼光放在了最近幾年發(fā)展起來的“液態(tài)軟起動技術(shù)”上。由于液態(tài)軟起動裝置具有施工周期短、調(diào)試簡單、運(yùn)行維護(hù)方便等許多優(yōu)點(diǎn),且利用該技術(shù)進(jìn)行改造非常符合球磨機(jī)的生產(chǎn)實(shí)際工況,因此決定對液態(tài)軟起動技術(shù)進(jìn)行調(diào)研、論證,確定其可行性。我們通過分析、論證、計(jì)算、仿真,確定熱電車間球磨機(jī)320 kW、6 kV電動機(jī)完全可以利用液態(tài)軟起動技術(shù)進(jìn)行重載起動。

高壓電動機(jī)采用液態(tài)軟啟動裝置與直接起動、傳統(tǒng)的串電抗器降壓起動的機(jī)械特性曲線之間的對比,如圖1所示。

圖1 高壓電動機(jī)啟動的機(jī)械特性曲線

曲線1:采用全壓起動方式的轉(zhuǎn)矩曲線

曲線2:采用如串電抗器,自藕降壓起動類串固定阻抗降壓起動方式

曲線3:采用液態(tài)軟起動裝置時(shí)轉(zhuǎn)矩變化曲線

曲線4:負(fù)載轉(zhuǎn)矩特性曲線

3 液態(tài)軟起動裝置的工作原理及特點(diǎn)

3.1 工作原理

在電動機(jī)定子回路中串入一特制的可控液態(tài)電阻器,隨著電動機(jī)的起動,液態(tài)電阻器的動、定極板之間的距離安裝預(yù)定設(shè)置自動改變,其阻值呈無極平滑減少,由此使得電動機(jī)端電壓均勻升高,從而實(shí)現(xiàn)電動機(jī)及拖動機(jī)械設(shè)備的柔性平滑“軟起動”。起動結(jié)束后,液態(tài)電阻被自動切除,電動機(jī)投入正常運(yùn)行,起動過程中對電網(wǎng)無沖擊干擾、無諧波污染。由于該裝置的核心部分在電氣一次主回路上,設(shè)備維護(hù)量小,起動運(yùn)行可靠。

圖2 主回路原理圖

電機(jī)的起動過程:起動開始,先合上接觸器KM2、KM3,再合上1QF電動機(jī)電源柜斷路器,電動機(jī)開始帶液電阻降壓起動;起動完畢后,先合上接觸器KM1,再斷開接觸器KM2、KM3,將液電阻切除,電機(jī)正常運(yùn)行。

3.2 技術(shù)特點(diǎn)

1)可預(yù)測:運(yùn)用具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的計(jì)算機(jī)專用仿真軟件對電動機(jī)起動全過程模擬仿真,事先可對電動機(jī)起動性能進(jìn)行分析,得出最佳起動曲線。

2)可調(diào)整:起動時(shí)間、液態(tài)電阻阻值等參數(shù)可根據(jù)現(xiàn)場工況隨機(jī)調(diào)整。

3)可控制:液態(tài)電阻阻值可按被控電機(jī)最佳電磁轉(zhuǎn)矩、最小起動電流改變,起動過程完全受控,同時(shí)電網(wǎng)壓降也得到有效控制;帶有液溫檢測及報(bào)警指示,每次起動時(shí)液體整體溫升不超過10 ℃。

4)可重復(fù)性:初始阻值可根據(jù)環(huán)境溫度、上次起動結(jié)束后液溫進(jìn)行自動檢測、校正,保證起動性能的一致性和穩(wěn)定性,能連續(xù)進(jìn)行起動。

5) 無諧波污染:該裝置內(nèi)沒有晶閘管等非線性器件,不會產(chǎn)生諧波污染。

6)電流閉環(huán)自動控制功能:在電動機(jī)起動過程中實(shí)時(shí)自動檢測被控電動機(jī)定子電流,根據(jù)電流大小,自動調(diào)節(jié)控制裝置,使電機(jī)起動過程最佳化,起動電流基本恒定。

4 項(xiàng)目實(shí)施

為保證引進(jìn)這套液態(tài)軟起動裝置安裝調(diào)試的順利實(shí)施,并能一次性投用成功,我廠技術(shù)人員與設(shè)備供應(yīng)方工程技術(shù)人員進(jìn)行深入探討,針對球磨機(jī)起動的技術(shù)特點(diǎn),提出有針對性的設(shè)計(jì)方案。在設(shè)計(jì)中,廣泛采用代表當(dāng)前先進(jìn)技術(shù)水平的新設(shè)備、新技術(shù),使該系統(tǒng)運(yùn)行的安全性、可靠性、自動化程度等技術(shù)指標(biāo),都能得到較大提高。根據(jù)我廠實(shí)際情況,整個(gè)改造項(xiàng)目分兩期進(jìn)行,一期進(jìn)行嘗試改造,每臺鍋爐先改造一臺球磨機(jī)(1#、3#、5#、8#球磨機(jī))。一期投運(yùn)后運(yùn)行情況理想,達(dá)到預(yù)期效果,第二年進(jìn)行二期項(xiàng)目實(shí)施,繼續(xù)改造了2#、4#、6#、7#球磨機(jī)。整個(gè)項(xiàng)目分兩步實(shí)施,確保實(shí)施效果可靠,投資物有所值。

液態(tài)軟起動裝置在安裝調(diào)試過程中,我們發(fā)現(xiàn)軟起動過程中經(jīng)常出現(xiàn)設(shè)備速斷保護(hù)跳閘現(xiàn)象,經(jīng)過現(xiàn)場排查排除設(shè)備本身故障,通過與廠家技術(shù)人員溝通分析,問題出現(xiàn)在保護(hù)定值的設(shè)定上,由于軟起動與直接起動運(yùn)行工況不同,開關(guān)保護(hù)整定值需要做相應(yīng)調(diào)整,經(jīng)雙方技術(shù)人員協(xié)商同意,對速斷和過流保護(hù)的整定值進(jìn)行重新核算,改變并根據(jù)軟啟動特性增加了啟動速斷和運(yùn)行速斷設(shè)置,進(jìn)一步提高了繼電保護(hù)可靠性,保證了設(shè)備的正常運(yùn)行。由于我廠球磨機(jī)啟停采用DCS系統(tǒng)控制,在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)該裝置PLC輸出模塊輸出信號無法滿足DCS系統(tǒng)需要,經(jīng)過與廠家技術(shù)人員交流,提出在輸出回路加裝變送器的改造方案,經(jīng)實(shí)踐,改造后滿足實(shí)際需要,同時(shí)也為廠家后續(xù)產(chǎn)品升級提供了案例。

5 應(yīng)用效果

1)液態(tài)軟起動裝置起動電流小,起動電流在2.0~3.5Ie之間,電網(wǎng)壓降小,起動時(shí)間30 s,全部軟起動過程中電網(wǎng)最大壓降為12%(技術(shù)協(xié)議約定為小于15%),起動過程平穩(wěn)、可靠。如果將起動時(shí)間再適當(dāng)延長,則起動效果將更好。球磨機(jī)電機(jī)(320 kW;6 kV;額定電流:Ie=39 A)采用全壓直起時(shí)起動電流達(dá)到280 A左右,是額定電流的7倍,而采用液態(tài)軟起動技術(shù)以后,起動電流約為120 A,僅為額定電流的3倍左右。

2)液態(tài)軟起動裝置起動時(shí)起動曲線平滑,屬于無級切除,起動時(shí)沖擊電流小,起動結(jié)束時(shí)無二次沖擊,提高了企業(yè)電網(wǎng)的供電質(zhì)量。由于起動時(shí)沖擊電流小,對供電電網(wǎng)波動影響小,避免了因球磨機(jī)起動電流大而拉低電網(wǎng)系統(tǒng)電壓,造成其它電壓設(shè)備接觸器釋放而跳閘,直接影響化工正常生產(chǎn)。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),自2010年項(xiàng)目實(shí)施后,未發(fā)生一次因球磨機(jī)電動機(jī)故障造成的電網(wǎng)波動、化工減產(chǎn)事故;球磨機(jī)電動機(jī)故障率明顯下降,未發(fā)生轉(zhuǎn)子鼠籠條斷條、瓷瓶破碎、引線斷股等嚴(yán)重故障;球磨機(jī)本體檢修周期較以前延長3到6個(gè)月。

6 效益分析

1)以往球磨機(jī)全壓起動時(shí),經(jīng)常在起動瞬間產(chǎn)生巨大沖擊電流,使電機(jī)定子線圈最薄弱的接線電纜頭、支柱瓷瓶絕緣擊穿,造成相間短路或單相接地故障,造成電動機(jī)、電纜燒損及斷路器損壞,以往每年需投入大量資金進(jìn)行檢修和維護(hù)。采用液態(tài)軟起動技術(shù)以后,降低了電動機(jī)、電纜等電氣設(shè)備的故障率,延長了電動機(jī)的使用壽命,每年可節(jié)約電動機(jī)燒毀事故修理費(fèi)用6萬元左右,每年可節(jié)約開關(guān)、電纜等其它設(shè)備檢修費(fèi)用約1.5萬元。

2)球磨機(jī)頻繁全壓重載起動,對機(jī)械部分的沖擊很大,大瓦等部件磨損嚴(yán)重,設(shè)備每年都要定期進(jìn)行輪修。采用液態(tài)軟起動裝置后,減少了對機(jī)械設(shè)備的沖擊和磨損,延長了設(shè)備運(yùn)行周期,每年可節(jié)約檢修費(fèi)用10萬元左右。

3)球磨機(jī)電動機(jī)發(fā)生短路故障時(shí),對系統(tǒng)電網(wǎng)沖擊巨大,極易造成鍋爐停爐、化工減產(chǎn)甚至停產(chǎn)事故,每次事故損失都超過30萬元。采用液態(tài)軟起動裝置可避免此類事故的發(fā)生,平均每年可減少經(jīng)濟(jì)損失15萬元左右。

7 結(jié) 語

綜上所述,通過對我廠球磨機(jī)電動機(jī)進(jìn)行液態(tài)軟起動技術(shù)改造,每年可節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用大約32.5萬元左右。八臺液態(tài)軟起動裝置總投資85萬元,按投資回報(bào)率計(jì)算,只需運(yùn)行三年即可收回投資成本。通過改造,基本消除球磨機(jī)起動過程中存在的安全隱患,提高了我廠電力系統(tǒng)的供電可靠性,為全廠化工生產(chǎn)穩(wěn)定安全運(yùn)行提供了必要條件,為企業(yè)帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

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