(1.江蘇省秦淮河水利工程管理處,江蘇 南京 210022;2.江蘇省分淮入沂整治工程建設(shè)管理局,江蘇 揚(yáng)州 225002;3.江蘇省灌溉總渠管理處,江蘇 淮安 223100)
高良澗閘位于洪澤縣高良澗鎮(zhèn)境內(nèi)的洪澤湖大堤上,是灌溉總渠的渠首,為洪澤湖的控制工程之一。水閘建成于1952年7月,共16孔,每孔凈寬4.20m,閘室總寬81.24m,閘順?biāo)鞣较蚩傞L173.06m,閘底高程7.50m,底板為混凝土平底板,采用消力池消能,閘門為平板直升鋼閘門。閘墩、胸墻、工作橋為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu);岸墻及上游翼墻為圓弧型空箱式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),上游翼墻圓弧半徑為50.00m;下游翼墻為重力式漿砌塊石結(jié)構(gòu),圓弧半徑為40.00m。設(shè)計最高防洪水位16.00m。
高良澗進(jìn)水閘工程建閘以來,閘下消能防沖設(shè)施共經(jīng)歷了三次加固。2012年,因工程運(yùn)行已久,老化情況嚴(yán)重,在復(fù)核計算及運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)水閘存在以下問題:?設(shè)計水位組合工況下,計算消力池長度、底板厚度不能滿足要求;?校核工況下,消力池深度不滿足要求;?閘下水流流態(tài)較差,兩側(cè)出現(xiàn)回流,主流受到擠壓擺動形成折沖水流,防沖槽及以下河床的沖刷嚴(yán)重,護(hù)坡多處出現(xiàn)淘空、坍塌。
2014年對高良澗閘實施加固,加固主要內(nèi)容為:拆除重建消力池、護(hù)坦、防沖槽等。但高良澗閘下防沖設(shè)施經(jīng)過多次加固,仍沖刷嚴(yán)重。為更好地解決現(xiàn)狀水閘運(yùn)行中存在的主要問題,驗證消力池防沖消能設(shè)施初步設(shè)計方案的合理性和優(yōu)化的可能性,對高良澗閘進(jìn)行基于防沖槽下游局部動床模型試驗研究,監(jiān)測水閘防沖槽下游河床的沖刷特性,分析現(xiàn)狀水閘和原初步設(shè)計方案存在的主要問題,提出優(yōu)化方案,并通過模型試驗驗證優(yōu)化方案的有效性和可行性。
試驗?zāi)P桶粗亓ο嗨茰?zhǔn)則設(shè)計,兼顧阻力相似,模型幾何比例尺為1∶40,水深比尺λH=40,流速比尺λV=400.5=6.32,流量比尺λQ=402.5=10119.29,糙率比尺λn=401/6=1.849,起動流速比尺λVc=λV=400.5=6.32??紤]上游引河彎道對水閘進(jìn)流的影響及電站出流對下游引河的影響范圍,模型的模擬范圍上游引河模擬長度確定為500.00m,水閘下引河模擬長度確定為700.00m,寬度方向模擬至最高水位以上;模型上下游增加過渡段及必要的整流措施,以保證試驗范圍的水流條件相似。建筑物模型全部根據(jù)結(jié)構(gòu)圖用彩色有機(jī)玻璃精制,上下游引河河床高程采用斷面板法進(jìn)行控制,并用水泥砂漿抹面(試驗的五種特征工況情況見表1)。下游水位以0+181.39m處的測點水位進(jìn)行控制。
表1 試驗工況
水閘現(xiàn)狀共進(jìn)行了CX-2、CX-3、CX-5三種特征工況下的試驗,其試驗結(jié)果如下:
各種試驗工況下水閘上游引河的水流流態(tài)基本相近,閘前來流平順,無不良的水流流態(tài),上游引河彎道對水流流態(tài)及流速分布的影響較小。
兩邊孔出閘水流在消力池內(nèi)沒有形成水躍,主流位于水體表面并斜向越過消力池尾坎,消力池兩側(cè)形成強(qiáng)烈的回流,回流區(qū)對出閘水流的擠壓作用明顯,消力池尾坎處的主流寬度約為40.00m。
剛出消力池的水流主流基本位于河道中部,之后沿程主流不穩(wěn)定且左右擺動,總體上主流隨機(jī)性地偏于河道一側(cè),偏于河道左側(cè)的概率較大。下游河道主流的兩側(cè)均產(chǎn)生較大的回流,主流所偏向側(cè)回流長度較短,回流流速較大,而另一側(cè)回流區(qū)較長,回流流速較小。河道流速分布不均勻,防沖槽末端斷面的最大垂線平均流速分別為3.75m/s、3.84m/s和2.85m/s。
水閘上游地形較為復(fù)雜,上游來流具有一定的不確定性。針對水位組合工況人為改變上游引河左右側(cè)不同流速分布的方法,進(jìn)行了上游引河來流均勻性的試驗,監(jiān)測結(jié)果表明,由于現(xiàn)狀運(yùn)行工況下水閘均需閘控出流,即使上游引河存在不均勻來流,但經(jīng)閘孔調(diào)整后對閘下的水流流態(tài)無顯著的影響。
原初步設(shè)計方案:拆除重建消力池,新建消力池總長30.00m,池底高程5.00m,其中前端高程7.50m平段長2.00m,厚1.50m;高程7.50~5.00m,按1∶4坡連接,長10.00m,厚1.50~1.20m;高程5.00m平段長16.50m,厚1.20~0.70m;消力池尾坎寬1.50m,頂高程6.50m;消力池后采用直徑60cm鋼筋混凝土灌注排樁圍護(hù),樁長10.00m。水閘原初步設(shè)計方案共進(jìn)行了五種特征工況下的試驗,其試驗結(jié)果如下:
4.1.1 消力池
兩邊孔出閘水流在消力池內(nèi)沒有形成水躍,水流主流位于水體表面,并斜向越過消力池尾坎,消力池兩側(cè)仍然形成回流區(qū),但回流區(qū)的強(qiáng)度和范圍要比未加固前明顯減小?;亓鲄^(qū)對出閘水流有擠壓作用,消力池尾坎處的主流寬度約為51.00m,水流流態(tài)有一定程度的改善。出消力池的水流出現(xiàn)一定的跌落現(xiàn)象,跌落區(qū)長度約10.00m,而池長略顯不足;中間10個閘孔的出閘水流均能在消力池內(nèi)形成較完整的水躍,水躍的躍首均位于閘后的出流平臺上。
4.1.2 下游河道
出消力池的水流主流基本位于河道中部,之后沿程主流不穩(wěn)定而左右擺動,總體上主流隨機(jī)性地偏于河道一側(cè),主流的兩側(cè)均產(chǎn)生較大的回流,主流所偏向側(cè)回流長度較短,而回流流速較大,另一側(cè)則回流區(qū)較長,回流流速較小。與現(xiàn)狀相比,下游河道流態(tài)及流速分布較現(xiàn)狀方案有明顯改善,河道左側(cè)回流消失,右側(cè)回流區(qū)范圍變小,回流區(qū)的強(qiáng)度和范圍均比現(xiàn)狀有明顯減小,最大流速和回流流速都相應(yīng)減小。
高良澗水閘的出流受消力池兩側(cè)平臺的影響,閘下出現(xiàn)回流以及主流不穩(wěn)定等不良的水流流態(tài),增加了閘下消能防沖的難度。閘門開啟運(yùn)行方案試驗通過觀察閘孔不同的開啟運(yùn)行方式對閘下水流流態(tài)的影響,嘗試通過閘孔不同開啟運(yùn)行方式改善閘下水流流態(tài)的可能性。試驗基于工況CX-3進(jìn)行,分別進(jìn)行開大兩邊孔閘門開度和關(guān)閉兩邊孔的試驗。試驗結(jié)果表明,開大兩側(cè)邊孔閘門開度對于改善閘下的水流流態(tài)和均化閘下的流速分布有一定的作用,但由于高良澗閘下河道并不是完全對稱結(jié)構(gòu),開大兩側(cè)閘孔的閘門開度不能完全消除閘下回流。而關(guān)閉兩側(cè)邊孔(只開啟中間14孔)對改善閘下水流流態(tài)不明顯(兩種典型開啟方式閘下D01和D02斷面各測點垂線平均流速見表2)。
表2 兩種典型開啟方式閘下D01和D02斷面各測點垂線平均流速 單位:m/s
注開啟方式一:兩邊孔開啟高度2.16m,中間14孔均勻開啟高度1.44m。
開啟方式二:兩邊孔關(guān)閉,中間14孔均勻開啟高度1.96m。
閘下沖淤試驗在局部動床模型中進(jìn)行,綜合考慮定床模型閘下水流垂向平均流速的大小以及水深等因素,基于CX-1和CX-5兩種工況下進(jìn)行。試驗監(jiān)測結(jié)果表明,CX-1工況雖然閘下水深較大,但是流速也比較大,對閘下河床的沖刷較為嚴(yán)重,防沖槽后河床沖坑最深點高程為-3.50m且沖刷范圍較大;而CX-5工況雖然閘下水深比較淺,但流速較小,對閘下的沖刷較輕,防沖槽后河床沖坑最深點高程約2.94m,且沖刷的范圍也不大。
與現(xiàn)狀相比,原初步設(shè)計方案對閘下水流流態(tài)有一定程度改善,消力池兩側(cè)回流區(qū)強(qiáng)度和范圍均比現(xiàn)狀有明顯減小,消力池后河道的流速分布也有一定程度改善,尤其在小流量時更為明顯。出閘水流經(jīng)過海漫段后得到了比較充分的調(diào)整,防沖槽末端的垂線流速(見表3)分布接近河流的正常垂線流速分布,因此,海漫段長度的設(shè)計合理。但是受消力池兩邊孔平臺的影響,閘下仍然出現(xiàn)偏流、回流及主流擺動等不良的水流流態(tài),需進(jìn)一步優(yōu)化閘下消能防沖設(shè)施。
表3 原初步設(shè)計方案防沖槽末端斷面最大流速與現(xiàn)狀比較
修改方案的確定試驗工況與原初步設(shè)計方案試驗相同,共進(jìn)行了五種特征工況下的試驗。
原初步設(shè)計方案中,閘下仍出現(xiàn)偏流、回流以及主流擺動等不良的水流流態(tài)。為改善消力池兩邊孔平臺的影響,進(jìn)一步改善閘下水流流態(tài),基于水流流態(tài)以及體型結(jié)構(gòu)等因素考慮,在下游兩側(cè)各增加一處導(dǎo)流墩,分別對應(yīng)兩側(cè)第一個中墩,墩頂高程9.00m,墩寬與閘墩同寬80cm,長12.40m。
增設(shè)導(dǎo)流墩后,在各種特征工況下,消力池內(nèi)無水流集中和回流現(xiàn)象;水流出池后河道流速分布較為均勻,兩側(cè)均無回流,閘下水流的主流穩(wěn)定。增設(shè)導(dǎo)流墩后水流流態(tài)大為改善,水流波動也較原初步設(shè)計方案更加平穩(wěn)。
為減小閘下河床的沖刷,對消力池體形進(jìn)行修改。修改后消力池長度由30.00m加長至33.50m,較除險加固方案延長3.50m;尾坎頂高程由6.50m增加至7.40m,尾坎寬度由1.50m調(diào)整為1.00m;取消尾坎后的直徑60cm鋼筋混凝土灌注排樁圍護(hù),改為在消力池后增設(shè)10.00m寬鋼筋混凝土護(hù)坦。
修改后,與原初步設(shè)計方案相比,下游河道最大垂線平均流速明顯減小,出閘水流經(jīng)過海漫段后得到了比較充分的調(diào)整,防沖槽末端的垂線流速分布接近河流的正常垂線流速分布。河床沖坑深度較原初步設(shè)計方案明顯較小(實測結(jié)果及比較見表4)。消力池體形修改后有效減輕了防沖槽和下游河床的沖刷現(xiàn)象。
表4 修改方案與原初設(shè)方案主要水力參數(shù)比較
注沖坑深度以防沖槽末端5.00m高程為基準(zhǔn)。
通過模型試驗?zāi)M了高良澗閘下的水流運(yùn)動規(guī)律,研究了現(xiàn)狀閘下消能防沖設(shè)施存在的主要水力學(xué)問題,驗證了原設(shè)計方案的可行性,針對發(fā)現(xiàn)的問題,提出了進(jìn)一步改善水流流態(tài)和減小河床沖刷的可行方案和具體措施,彌補(bǔ)了設(shè)計不足。該成果已被應(yīng)用于高良澗閘除險加固工程中,可為類似工程的設(shè)計和建設(shè)提供可借鑒的經(jīng)驗。