劉含笑, 姚宇平, 酈建國(guó), 何毓忠, 陳招妹
(浙江菲達(dá)環(huán)保科技股份有限公司,浙江諸暨 311800)
煤燃燒過(guò)程中產(chǎn)生的細(xì)顆粒物是造成近年來(lái)重污染灰霾天氣的重要原因之一[1],國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家有較嚴(yán)格的煙塵防治標(biāo)準(zhǔn)、政策及法規(guī)等,隨著我國(guó)燃煤電廠煙塵排放要求趨嚴(yán),對(duì)煙塵處理技術(shù)也提出了更高的要求。針對(duì)電場(chǎng)中細(xì)顆粒物難荷電、高比電阻、反電暈等問(wèn)題,國(guó)內(nèi)外學(xué)者主要從改善顆粒物特性、強(qiáng)化電源荷電等方面入手,以提高電除塵器對(duì)細(xì)顆粒物的脫除效率。當(dāng)前,國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)燃煤電廠煙塵超低排放的技術(shù)主要有濕式電除塵技術(shù)、低低溫電除塵技術(shù)、超凈電袋復(fù)合除塵技術(shù)、高效協(xié)同除塵濕法脫硫技術(shù)等。日本MHI和Hitachi等公司通過(guò)在電除塵器前布置煙氣冷卻器,使煙氣溫度降低至90 ℃左右,減小了煙塵比電阻,優(yōu)化了飛灰顆粒物特性,以提高電除塵器除塵效率[2-6]。由于低低溫電除塵技術(shù)兼具高效脫除細(xì)顆粒物、可凝結(jié)顆粒物(主要是SO3)及余熱回收節(jié)能效果好等優(yōu)點(diǎn),且投資費(fèi)用較低,已成為目前國(guó)內(nèi)超低排放改造的主流除塵技術(shù)之一[7-8]。
配置低低溫電除塵器的煙氣污染物治理工藝流程(不包括濕法脫硫裝置和濕式電除塵器)可分為2種:一種主要適用于回收煙氣余熱用于加熱汽輪機(jī)凝結(jié)水,主要由煙氣冷卻器、低低溫電除塵器、管路系統(tǒng)(凝結(jié)水)、煙溫自適應(yīng)控制系統(tǒng)和輔助設(shè)備等組成;另一種主要適用于回收煙氣余熱用于提高排煙溫度,主要由煙氣冷卻器、低低溫電除塵器、管路系統(tǒng)(循環(huán)水)、煙氣再熱器、煙溫自適應(yīng)控制系統(tǒng)和輔助設(shè)備等組成。
國(guó)內(nèi)學(xué)者已對(duì)低低溫電除塵技術(shù)開(kāi)展了部分研究,胡斌等[9]基于燃煤熱態(tài)試驗(yàn)系統(tǒng),對(duì)低低溫電除塵細(xì)顆粒物及SO3脫除性能進(jìn)行了試驗(yàn)研究,但未涉及現(xiàn)場(chǎng)的工程實(shí)測(cè);王樹(shù)民等[10]對(duì)三河電廠低低溫電除塵器不同粒徑飛灰樣品的實(shí)驗(yàn)室比電阻進(jìn)行了測(cè)試分析,發(fā)現(xiàn)在溫度低于160 ℃時(shí),溫度越低,比電阻越小,但未涉及煙氣中SO3冷凝對(duì)飛灰比電阻的影響;壽春暉等[11]基于1 000 MW機(jī)組的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),初步探討了低低溫狀態(tài)下煙氣溫度與除塵效果的關(guān)系。國(guó)內(nèi)對(duì)于低低溫電除塵技術(shù)的適用性、深度提效機(jī)理及污染物減排特性尚缺乏系統(tǒng)研究。筆者分析了低低溫電除塵技術(shù)對(duì)國(guó)內(nèi)近200種煤種的適應(yīng)性,通過(guò)對(duì)3個(gè)典型低低溫電廠的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)及提效分析,對(duì)低低溫電除塵技術(shù)在國(guó)內(nèi)工程應(yīng)用時(shí)最關(guān)注的幾個(gè)核心問(wèn)題進(jìn)行了系統(tǒng)探討和分析。
工程上低低溫電除塵器運(yùn)行時(shí)最關(guān)注的是低溫腐蝕問(wèn)題,實(shí)際上只要煙氣冷卻器入口有足夠的煙塵質(zhì)量濃度,以保證冷凝后的SO3吸附在煙塵顆粒表面,即可有效避免硫酸霧腐蝕金屬壁面[7]。相關(guān)研究表明:當(dāng)灰硫比(即qm,D/qm,SO3,煙氣中的煙塵和氣態(tài)SO3質(zhì)量流量之比)大于10時(shí),即不會(huì)發(fā)生腐蝕,而實(shí)際低低溫電除塵器投運(yùn)時(shí)灰硫比一般遠(yuǎn)大于100,均未發(fā)生低溫腐蝕現(xiàn)象[3]。
灰硫比可表示為煙氣冷卻器入口煙塵質(zhì)量流量與SO3質(zhì)量流量的比值,可按式(1)計(jì)算。為探討低低溫電除塵技術(shù)對(duì)國(guó)內(nèi)煤種的適用性,統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)近200種煤種的收到基灰分及硫分質(zhì)量分?jǐn)?shù),并分別利用式(2)和式(3)折算煙氣中煙塵和SO3的質(zhì)量流量[12]。
(1)
(2)
(3)
式中:qm,D為煙氣冷卻器入口煙塵質(zhì)量流量,kg/h;qm,g為鍋爐燃料消耗質(zhì)量流量,kg/h,此處均按250 000 kg/h計(jì);w(Aar)為燃煤收到基灰分質(zhì)量分?jǐn)?shù),%,按實(shí)際煤種取值;Qnet,ar為燃煤收到基低位發(fā)熱量,kJ/kg,此處均按20 000 kJ/kg計(jì);q4為鍋爐機(jī)械未完全燃燒熱損失,%,此處均按4%計(jì);αfh為鍋爐排煙帶出的飛灰份額,此處均按90%計(jì);qm,SO3為煙氣冷卻器入口SO3質(zhì)量流量,kg/h;k1為燃煤收到基硫轉(zhuǎn)換為SO2的轉(zhuǎn)換率,%,一般煤粉爐取90%;k3為SO2轉(zhuǎn)換為SO3的轉(zhuǎn)換率,%,一般煤粉爐可取1.5%~3%,本文中分別取1.5%、2%和3%進(jìn)行計(jì)算;w(Sar)為燃煤收到基硫質(zhì)量分?jǐn)?shù),%,按實(shí)際煤種取值。
經(jīng)式(1)~式(3)計(jì)算,國(guó)內(nèi)近200種煤種的收到基灰分和硫分?jǐn)?shù)據(jù)以及不同轉(zhuǎn)換率下的灰硫比計(jì)算值如圖1所示。由圖1可知,所有煤種的灰硫比均大于10,且除個(gè)別硫分較高的煤種的灰硫比在100以下,其他絕大部分煤種的灰硫比均遠(yuǎn)大于100。燃用國(guó)內(nèi)煤種的燃煤機(jī)組采用低低溫電除塵技術(shù)不會(huì)發(fā)生低溫腐蝕風(fēng)險(xiǎn)。
圖1 煤種的成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)及不同轉(zhuǎn)換率下的灰硫比計(jì)算值
Fig.1 Ash/sulfur content in coal and dust/ SO3ratio calculated at different conversion rates
值得注意的是,低低溫電除塵技術(shù)的提效在很大程度上是因?yàn)闅鈶B(tài)SO3冷凝后煙氣的調(diào)質(zhì)作用,即其吸附在煙塵表面,改善了煙塵性質(zhì),對(duì)于灰硫比過(guò)大的煤種,可能存在煙塵性質(zhì)改善幅度相對(duì)減小、低低溫電除塵器提效幅度有限等問(wèn)題。
另外,根據(jù)國(guó)外工程應(yīng)用情況并結(jié)合國(guó)內(nèi)30多年的選型經(jīng)驗(yàn),在不同煤種條件及電除塵器進(jìn)口煙塵質(zhì)量濃度時(shí),對(duì)低低溫電除塵器的配置條件不同。如當(dāng)?shù)偷蜏仉姵龎m器出口煙塵質(zhì)量濃度小于15 mg/m3時(shí),電場(chǎng)數(shù)量一般應(yīng)不少于5個(gè);除塵難易性為容易或較容易的煤種,電除塵器所需比集塵面積一般應(yīng)不小于130 m2/(m3/s);除塵難易性為一般的煤種,電除塵器所需比集塵面積一般應(yīng)不小于140 m2/(m3/s)。
與常規(guī)電除塵技術(shù)相比,低低溫電除塵技術(shù)提效顯著,分析其原因?yàn)橐韵聨追矫妗?/p>
基于某A電廠660 MW機(jī)組設(shè)計(jì)煤種和校核煤種、B電廠1 000 MW機(jī)組和C電廠660 MW機(jī)組飛灰成分?jǐn)?shù)據(jù)及SO3實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)(采用控制冷凝法采樣,采用紫外-可見(jiàn)光分光光度計(jì)進(jìn)行硫酸根滴定)?;贐ickelhaupt模型[13],計(jì)算飛灰實(shí)驗(yàn)室比電阻,計(jì)算方法如式(4)~式(6)所示。
式中:ρv、ρs、ρvs分別為飛灰體積比電阻、表面比電阻和實(shí)驗(yàn)室比電阻,Ω·cm;w1、w2、w3分別為飛灰中Li+Na、Fe、Mg+Ca的原子質(zhì)量分?jǐn)?shù),%;E為電場(chǎng)強(qiáng)度,kV/cm;T為溫度,K;w為水汽質(zhì)量分?jǐn)?shù),%。
工況比電阻需考慮飛灰表面沉積的硫酸霧對(duì)其比電阻的影響,其修正量可用式(7)表示:
(7)
式中:φ(SO3)為SO3的體積分?jǐn)?shù)。
工況比電阻計(jì)算公式為:
(8)
計(jì)算飛灰實(shí)驗(yàn)室比電阻和工況比電阻,結(jié)果示于圖2。由圖2可知,存在一個(gè)溫度使比電阻獲得最大值,低于該溫度時(shí),溫度越低,飛灰實(shí)驗(yàn)室和工況比電阻越小,且因?yàn)镾O3修正的原因,飛灰工況比電阻低于其實(shí)驗(yàn)室比電阻。
(a) 實(shí)驗(yàn)室比電阻
(b) 工況比電阻
Fig.2 Flue gas temperature vs. laboratory/on-line specific resistance of fly ash
采用便攜式煤灰取樣器在線等速采集120 ℃左右煙氣溫度時(shí)的飛灰樣品,采用圓盤法測(cè)定飛灰實(shí)驗(yàn)室比電阻,測(cè)試方法符合GB/T 16913—2008和JBT 8537—2010的規(guī)定,實(shí)測(cè)結(jié)果如圖3(a)中折線圖所示,150 ℃以下時(shí),溫度降低,飛灰實(shí)驗(yàn)室比電阻明顯下降。采用華北電力大學(xué)研發(fā)的飛灰工況比電阻測(cè)試儀(型號(hào)為TH2681A)測(cè)定不同溫度下飛灰工況比電阻,測(cè)試方法符合GB/T 16913—2008的規(guī)定,實(shí)測(cè)結(jié)果如圖3(b)所示。根據(jù)文獻(xiàn)[3]中公式,4個(gè)煤種的煙氣酸露點(diǎn)分別為103 ℃、96 ℃、99 ℃和97 ℃,煙氣運(yùn)行溫度降低,飛灰工況比電阻明顯下降。
一般煙氣溫度在150 ℃以下時(shí),溫度降低,飛灰實(shí)驗(yàn)室比電阻下降,且鑒于煙氣溫度在酸露點(diǎn)以下,絕大部分的氣態(tài)SO3會(huì)冷凝成硫酸霧,并黏附到飛灰顆粒表面,可大幅度降低飛灰工況比電阻。
陳士修等[14]的研究表明,煙氣溫度從200 ℃降低至100 ℃時(shí),電場(chǎng)起暈電壓計(jì)算值與實(shí)測(cè)值分別提高26.77%和14.58%,擊穿電壓計(jì)算值與實(shí)測(cè)值分別提高45.49%和45.51%。當(dāng)前實(shí)際工程應(yīng)用表明,一般煙氣溫度每降低10 K,電場(chǎng)的擊穿電壓將會(huì)上升3%左右。而在低低溫條件下,由于其有效地避免了反電暈,使得擊穿電壓會(huì)有更大程度的提升。
煙氣溫度降低,煙氣量會(huì)下降,比集塵面積就會(huì)增大,一般煙氣溫度下降10 K,煙氣量便會(huì)下降2.5%左右。另外,煙氣量降低還會(huì)降低煙氣流速,增加飛灰顆粒在電場(chǎng)的停留時(shí)間,這也會(huì)提高除塵效率。
煙溫低于酸露點(diǎn)后,氣態(tài)SO3冷凝形成硫酸霧,硫酸霧具有極強(qiáng)的吸水性,吸附到飛灰表面后一定程度上增加了飛灰的黏性和吸濕性,當(dāng)飛灰顆粒表面包裹一層酸性液膜時(shí),顆粒表面張力減小,當(dāng)顆粒間液膜接觸時(shí),表面極易發(fā)生“搭橋”而凝并成團(tuán)。
已有研究通過(guò)LSI3320激光粒度儀測(cè)得煙氣降溫前后的顆粒粒徑分布,實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)顆粒團(tuán)聚現(xiàn)象明顯[15];張緒輝[16]還研究了硫酸液滴對(duì)飛灰粒徑分布的影響,初步闡述了煙氣降溫過(guò)程中由于SO3凝結(jié)等原因使飛灰中細(xì)顆粒團(tuán)聚變大的機(jī)理。
筆者采用商業(yè)CFD軟件,基于雙流體歐拉坐標(biāo)系,通過(guò)UDF引入顆粒群平衡方程,在不考慮顆粒破碎的情況下模擬顆粒團(tuán)聚[17-20],計(jì)算公式如下:
(9)
式中:?n(v1,t)為體積v1的顆粒在t時(shí)刻的個(gè)數(shù)濃度分布;β(v1,v2,t)為體積分別為v1和v2的顆粒在t時(shí)刻的團(tuán)聚核函數(shù);vmax、vmin分別為所研究的顆粒體系中顆粒體積的最大值和最小值。
為定性分析顆粒的團(tuán)聚作用,通過(guò)UDF引入湍流團(tuán)聚+熱團(tuán)聚核函數(shù)[17],而增濕團(tuán)聚核函數(shù)簡(jiǎn)化為常量,取值1×10-11。定義顆粒按粒徑段分為8個(gè)區(qū)間,且為簡(jiǎn)化計(jì)算,假設(shè)初始分布為單分散體系,分布數(shù)據(jù)如表1所示。采用分區(qū)算法進(jìn)行求解,計(jì)算結(jié)果如圖3所示。隨著時(shí)間的推移,顆粒團(tuán)聚現(xiàn)象明顯,小粒徑段顆粒減少,大粒徑段顆粒增加,顆粒平均粒徑逐漸增大,當(dāng)t=0.6 s以后,顆粒平均粒徑趨于平穩(wěn)。
(a) 不同時(shí)刻粒徑分布點(diǎn)線圖
(b) 不同時(shí)刻粒徑分布柱狀圖
(c) 顆粒平均粒徑隨時(shí)間的演變
序號(hào)平均粒徑/μm體積分?jǐn)?shù)/%個(gè)數(shù)濃度/(個(gè)·m-3)1130002640033200416005800640072008111×1013
為進(jìn)一步驗(yàn)證顆粒的團(tuán)聚現(xiàn)象,采用電子低壓撞擊器(ELPI)測(cè)定某A電廠660 MW機(jī)組燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí)煙氣冷卻器進(jìn)口和出口的顆粒粒徑分布,采樣槍加熱,并配置旋風(fēng)切割器和兩級(jí)稀釋器,以適應(yīng)較高煙塵質(zhì)量濃度的采樣環(huán)境。測(cè)定結(jié)果如圖4所示,與煙氣冷卻器進(jìn)口相比,出口顆粒的個(gè)數(shù)濃度在多個(gè)粒徑段存在不同程度的降低,如曲線標(biāo)注位置。但值得注意的是,鑒于ELPI各級(jí)撞擊器的分級(jí)原理基于慣性分離,在分級(jí)過(guò)程中存在不同程度的顆粒破碎現(xiàn)象,會(huì)干擾測(cè)試結(jié)果,如有條件,應(yīng)采用光學(xué)儀器進(jìn)行原位測(cè)定。
圖4 煙氣冷卻器進(jìn)出口顆粒粒徑分布
對(duì)某A電廠660 MW機(jī)組設(shè)計(jì)煤種和校核煤種、B電廠1 000 MW機(jī)組和C電廠660 MW機(jī)組在滿負(fù)荷情況下開(kāi)展煙塵現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),采用3012H 型自動(dòng)煙塵測(cè)試儀進(jìn)行抽氣,配合采樣槍等速采集飛灰樣品,其中低低溫電除塵器(簡(jiǎn)稱ESP)進(jìn)口采用常規(guī)煙塵采樣槍,配國(guó)產(chǎn)玻璃纖維濾筒,低低溫電除塵器出口采用嶗應(yīng)1085D型低濃度煙塵多功能取樣槍,配進(jìn)口石英濾膜,采樣時(shí)間應(yīng)保證采集到足夠多的飛灰樣品,采用天平稱重。經(jīng)測(cè)定,3個(gè)電廠煙氣冷卻器投運(yùn)前后低低溫電除塵器進(jìn)出口煙塵質(zhì)量濃度及除塵效率如圖5所示。煙氣溫度從120 ℃或130 ℃降低至90 ℃或95 ℃后,電除塵器出口煙塵質(zhì)量濃度均明顯下降,除塵效率均明顯提高。其中,A電廠設(shè)計(jì)煤種及校核煤種除塵效率分別提高0.17和0.02百分點(diǎn),B電廠和C電廠除塵效率分別提高0.01和0.04百分點(diǎn),原有除塵效率越低,提效幅度越大。
圖5 低低溫電除塵器總塵減排
為進(jìn)一步探討低低溫電除塵器對(duì)煙塵的減排特性,采用DEKATI生產(chǎn)的PM-10對(duì)B電廠1 000 MW機(jī)組電除塵器出口的粒徑分布進(jìn)行測(cè)定,測(cè)定方法符合DL/T 1520—2016的規(guī)定。經(jīng)測(cè)定,煙氣冷卻器投運(yùn)前后電除塵器出口各粒徑段煙塵的減排情況如圖6所示。各粒徑段煙塵均有不同程度減排,PM1、PM2.5、PM10和TSP(總塵)的減排幅度分別為66.0%、48.3%、33.4%和51.0%。
圖6 B電廠1 000 MW機(jī)組電除塵器出口各粒徑段煙塵減排情況
Fig.6 Reduction in PM emission at outlet of LLT-ESP for the 1 000 MW unit in power plant B
在滿負(fù)荷情況下對(duì)B電廠1 000 MW機(jī)組和C電廠660 MW機(jī)組開(kāi)展SO3的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)。為提高采樣精度,對(duì)GB/T 21508—2008規(guī)定的SO3采樣方法進(jìn)行了適當(dāng)改進(jìn),采用控制冷凝(2級(jí)冷凝盤管)+異丙醇冰浴吸收相結(jié)合的方法,采樣槍采用ZR-D03A型高溫采樣槍,溶液樣品中的硫酸根采用紫外-可見(jiàn)光分光光度計(jì)進(jìn)行測(cè)定。經(jīng)測(cè)定,煙氣冷卻器投運(yùn)前后,B電廠、C電廠的低低溫電除塵器出口SO3質(zhì)量濃度如圖7所示,2個(gè)電廠的煙氣酸露點(diǎn)分別為99 ℃和97 ℃,煙氣降溫至酸露點(diǎn)以下后,SO3減排明顯,B電廠、C電廠的低低溫電除塵器出口SO3質(zhì)量濃度降幅分別為87.3%和96.6%。
采用便攜式飛灰取樣器在線等速采集A電廠煙道中飛灰樣品,并收集電除塵器灰斗中的飛灰樣品;采用5E-IRSⅡ紅外測(cè)硫儀測(cè)定飛灰樣品中的硫元素;采用792 Basic IC離子色譜儀,配IonPac AS14分離柱和IonPac AG14抑制器,測(cè)定飛灰樣品中的硫酸根質(zhì)量分?jǐn)?shù)。經(jīng)測(cè)定,A電廠燃用設(shè)計(jì)煤種、校核煤種時(shí),煙氣冷卻器投運(yùn)前后不同位置飛灰樣品中硫元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)及其增加幅度見(jiàn)圖8。設(shè)計(jì)煤種和校核煤種的煙氣酸露點(diǎn)分別為103 ℃和96 ℃,煙氣溫度降低至酸露點(diǎn)以后,氣態(tài)SO3冷凝成酸霧,并吸附在飛灰表面,導(dǎo)致飛灰中硫元素富集增加。由圖9可知,電除塵器進(jìn)口飛灰、第1電場(chǎng)灰斗收集飛灰、第2電場(chǎng)灰斗收集飛灰中硫元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)均有不同程度增加,其中設(shè)計(jì)煤種和校核煤種的飛灰中硫元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加幅度分別為55.2%~87.5%和 33.3%~85.7%。
圖7 B電廠、C電廠機(jī)組電除塵器出口SO3減排數(shù)據(jù)
Fig.7 Reduction in SO3emission at outlet of LLT-ESP for power plants B and C
(a) 設(shè)計(jì)煤種(b) 校核煤種
圖8 A電廠飛灰樣品中硫元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)及其增加幅度
Fig.8 Content and increase rate of sulfur element in fly ash of power plant A
(a) 設(shè)計(jì)煤種(b) 校核煤種
圖9 A電廠飛灰樣品中硫酸根質(zhì)量分?jǐn)?shù)及其增加幅度
Fig.9 Content and increase rate of sulfuric acid root in fly ash of power plant A
A電廠分別燃用設(shè)計(jì)煤種、校核煤種時(shí),煙氣冷卻器投運(yùn)前后不同位置飛灰樣品中硫酸根質(zhì)量分?jǐn)?shù)及其增加幅度見(jiàn)圖9。電除塵器進(jìn)口飛灰、第1電場(chǎng)灰斗收集飛灰、第2電場(chǎng)灰斗收集飛灰中硫酸根質(zhì)量分?jǐn)?shù)均有不同程度增加,其中設(shè)計(jì)煤種和校核煤種的飛灰樣品中硫酸根質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加幅度分別為33.9%~56.3%和12.0%~22.6%。
誤差的存在是普遍和必然的,如何控制和規(guī)避誤差,提高測(cè)量結(jié)果的精確度是本次實(shí)驗(yàn)研究的關(guān)鍵。可將測(cè)試結(jié)果的精確度劃分為精密度和準(zhǔn)確度兩部分,如圖10所示。
圖10 測(cè)試結(jié)果精確度示意圖
測(cè)量的精密度主要依靠精密度較高的測(cè)量?jī)x器來(lái)控制,如本次總塵樣品稱重采用0.01 mg天平;低濃度煙塵采樣采用嶗應(yīng)1085D型低濃度煙塵多功能取樣槍(一體化采樣頭),并整體稱重;SO3采樣采用ZR-D03A型高溫采樣槍,采樣時(shí)槍體溫度加熱至280 ℃;總塵及SO3抽氣泵每年進(jìn)行質(zhì)檢及標(biāo)定。
準(zhǔn)確度主要考量的是測(cè)試方法,本實(shí)驗(yàn)過(guò)程中除嚴(yán)格按照相關(guān)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)操作之外,對(duì)某些采樣及測(cè)定環(huán)節(jié)給出了更高的要求。例如:總塵采樣首先過(guò)濾材質(zhì)應(yīng)選用石英過(guò)濾材料,當(dāng)采用濾筒時(shí),應(yīng)采用大流量采樣儀,低濃度時(shí)采用一體化采樣頭;采樣槍應(yīng)采用保溫加熱槍,且確保稱重環(huán)境恒溫、恒濕、無(wú)塵、無(wú)風(fēng)、無(wú)振動(dòng)、無(wú)噪聲,并去除靜電影響。同時(shí)還開(kāi)展空白實(shí)驗(yàn)研究,以對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)[21-22]。以煙塵質(zhì)量濃度較低的B電廠1 000 MW機(jī)組和C電廠660 MW機(jī)組電除塵器出口實(shí)測(cè)結(jié)果為例,數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)如圖11所示。實(shí)際采樣增重遠(yuǎn)超最大空白值的5倍,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度較高。對(duì)于SO3采樣,采用自制控制的冷凝(2級(jí)冷凝盤管)+異丙醇冰浴吸收相結(jié)合的方法,最大限度地提高SO3捕集效率,且不受SO2影響。經(jīng)測(cè)定,不同采集單元捕集的SO3質(zhì)量濃度比例如圖12所示。由圖12可知,第1級(jí)冷凝盤管捕集的SO3質(zhì)量濃度僅占總量的64%~87%,因此與常規(guī)的單級(jí)冷凝盤管采樣方法相比,本實(shí)驗(yàn)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度可大幅提高。
(a) B電廠
(b) C電廠
Fig.11 Evaluation on total outlet dust measurements in power plants B and C
(a) B電廠121 ℃
(b) B電廠95 ℃
(c) C電廠130 ℃
(d) C電廠90 ℃
(1) 統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)近200種煤種的收到基灰分和硫分?jǐn)?shù)據(jù)以及不同轉(zhuǎn)換率情況下的灰硫比數(shù)據(jù),除個(gè)別硫分較高的煤種灰硫比在100以下外,其他絕大部分煤種的灰硫比均遠(yuǎn)大于100。燃用國(guó)內(nèi)煤種采用低低溫電除塵技術(shù)不會(huì)發(fā)生低溫腐蝕風(fēng)險(xiǎn)。
(2) 理論計(jì)算及實(shí)測(cè)結(jié)果表明,低低溫電除塵技術(shù)可大幅減小飛灰比電阻,并增大電除塵器進(jìn)口的飛灰平均粒徑,且提高電場(chǎng)起暈及擊穿電壓,降低煙氣量及煙氣流速,這些變化均可提高電除塵器的除塵效率。
(3) 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)表明,與常規(guī)煙溫工況相比,采用低低溫電除塵技術(shù)后,除塵效率提高了0.01~0.17百分點(diǎn),各粒徑段顆粒均有不同程度減排,SO3質(zhì)量濃度降幅高達(dá)90%以上。