何海波
(中國石油吐哈油田分公司,新疆 鄯善 838202)
三塘湖盆地馬56塊是吐哈油田近年來致密油勘探開發(fā)的主要領(lǐng)域,配套形成了水平井多段、多簇、大規(guī)模體積壓裂造網(wǎng)狀縫的主體開發(fā)技術(shù),開發(fā)初期取得了較好效果。隨著衰竭式開發(fā)的不斷推進(jìn),地層嚴(yán)重虧空,能量不足,導(dǎo)致單井產(chǎn)量遞減快,采收率低的問題。目前,國內(nèi)外致密油水平井體積壓裂后的重復(fù)改造礦場試驗很少,且效果不理想,缺乏有效的致密油重復(fù)壓裂技術(shù)[1]。因此,通過現(xiàn)場產(chǎn)液剖面測試、裂縫監(jiān)測和地層壓力測試等技術(shù),分析區(qū)塊壓裂效果、壓裂液返排規(guī)律和排采現(xiàn)狀,結(jié)合室內(nèi)實驗研究以及注水補(bǔ)充地層能量的技術(shù)原理,確定了致密油水平井縫網(wǎng)增能重復(fù)壓裂主體技術(shù),有效延長了水平井穩(wěn)產(chǎn)周期,對于高效開發(fā)非常規(guī)油氣藏具有重要的現(xiàn)實意義。
三塘湖盆地馬56塊致密油油藏采用水平井大規(guī)模體積壓裂改造后,儲層已經(jīng)形成復(fù)雜的裂縫網(wǎng)絡(luò),在后期排采過程中出現(xiàn)“返排率低、見油快、供液能力差”的現(xiàn)象。因此,重復(fù)壓裂的目的是進(jìn)一步擴(kuò)大儲層改造體積和補(bǔ)充地層能量,從而提高單井產(chǎn)量,延長穩(wěn)產(chǎn)周期[2-4]。結(jié)合區(qū)塊開發(fā)現(xiàn)狀和單井生產(chǎn)情況,開展了室內(nèi)儲層潤濕性評價實驗及數(shù)值模擬研究,尋找注水增能重復(fù)壓裂的依據(jù),然后進(jìn)行現(xiàn)場先導(dǎo)性試驗,對比分析不同工藝技術(shù)的實施效果,提出了縫網(wǎng)增能和重復(fù)壓裂相結(jié)合的新技術(shù)。
(1) 儲層原始潤濕性測試。由于三塘湖盆地馬56塊致密油儲層物性差、流體黏度高,滲流阻力大,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T 5153—2007中的離心法測定巖石潤濕性時壓差小,不適用于該致密油油藏。因此,采用標(biāo)準(zhǔn)中自吸驅(qū)替法測試30塊巖樣原始潤濕性,并分別計算水潤濕指數(shù)、油潤濕指數(shù)及相對潤濕指數(shù)[5-7],根據(jù)表1判斷巖石潤濕性。
從實驗測試結(jié)果來看,相對潤濕指數(shù)全部分布在0.18~0.48,平均值為0.37。相對潤濕指數(shù)小于0.30的巖樣共7塊,介于0.30~0.40的巖樣共8塊,介于0.40~0.50的巖樣共13塊,介于0.50~0.70的巖樣共2塊。因此,按照表1潤濕性判別標(biāo)準(zhǔn),三塘湖盆地馬56塊致密油儲層表現(xiàn)為弱親水—親水特征。
(2) 壓裂后儲層潤濕性測試。實驗用壓裂液采用現(xiàn)場實際應(yīng)用的超低濃度胍膠壓裂液體系,選擇馬56-12H井和馬56-15H井各3塊巖心進(jìn)行壓裂液對儲層潤濕性影響實驗。根據(jù)現(xiàn)場施工作業(yè)時間,采用壓裂液及配制的添加劑液體驅(qū)替巖心96 h,使用模擬油驅(qū)替壓裂液,一直到巖心出口端未見明顯壓裂液,實驗測試結(jié)果見表2。由表2可知:壓裂液作用后的儲層增強(qiáng)了對水相的吸附能力,親水性更強(qiáng),儲層的相對潤濕指數(shù)比壓裂液作用前提高了53.65%~71.21%,平均增加幅度為61.19%。實驗結(jié)果表明,三塘湖盆地馬56塊致密油儲層經(jīng)過壓裂液作用后表現(xiàn)為親水—強(qiáng)親水特征。
表1 巖石潤濕性判斷標(biāo)準(zhǔn)
表2 壓裂液作用前后儲層相對潤濕指數(shù)對比
前期體積壓裂實踐表明,三塘湖盆地馬56塊致密油儲層經(jīng)過大規(guī)模的體積壓裂后投產(chǎn)3~5 d見油,壓裂液返排率只有2%~5%,儲層中滯留大量壓裂液,這與“注水增能”效果相似,具有提高地層壓力的效果[8-9]。通過室內(nèi)數(shù)值模擬計算注水增能效果,模擬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如表3所示。數(shù)值模擬結(jié)果表明:注入5 000 m3壓裂液,地層壓力上升1.10 MPa;注入10 000 m3壓裂液,地層壓力上升2.14 MPa;注入15 000 m3壓裂液,地層壓力上升3.08 MPa;地層壓力越高,累計產(chǎn)量也越高。因此,認(rèn)為提高入井液量對補(bǔ)充地層能量效果顯著,可實現(xiàn)注水增能的目的。
表3 數(shù)值模擬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
根據(jù)室內(nèi)評價實驗及數(shù)值模擬結(jié)果,結(jié)合現(xiàn)場單井生產(chǎn)情況,針對部分低產(chǎn)低效井,開展了常規(guī)注水吞吐、小排量注水吞吐、提壓脈沖式注水吞吐、氮?dú)馔掏碌妊a(bǔ)充地層能量先導(dǎo)性試驗(表4)。由表4可知,提壓脈沖式大排量注水增能效果最好,水驅(qū)油效率比較高,措施后單井日增油量為12.5 t/d。相比其他工藝方式,有利于提高單井累計產(chǎn)量,提高原油采出程度。這一現(xiàn)場試驗結(jié)果為下步開展致密油水平井縫網(wǎng)增能重復(fù)壓裂技術(shù)提供了依據(jù)。
表4 致密油不同工藝方式試驗井效果對比
(1) 補(bǔ)充地層能量。重復(fù)壓裂的關(guān)鍵是補(bǔ)充地層能量,通過分析油井首次體積壓裂改造規(guī)模、目前產(chǎn)狀和生產(chǎn)壓力等參數(shù),針對致密油水平井重復(fù)壓裂提出了 “二次能量補(bǔ)充”的思路,即在壓裂前先進(jìn)行超地層破裂壓力注入活性水或清水對地層進(jìn)行第一次能量補(bǔ)充,然后進(jìn)行大液量重復(fù)壓裂進(jìn)行第二次能量補(bǔ)充。
(2) 油水置換。三塘湖盆地馬56塊致密油儲層天然裂縫和微孔比較發(fā)育,且經(jīng)過大規(guī)模體積壓裂改造,儲層已形成復(fù)雜裂縫網(wǎng)絡(luò),增大了油水接觸面積,提高了水置換油的效率。大量注入水進(jìn)入儲層并分散于各個裂縫網(wǎng)絡(luò),液體在復(fù)雜縫網(wǎng)中運(yùn)移,水逐漸移動至底部,油上升至高部位,油和水呈現(xiàn)動態(tài)滲吸狀態(tài),油水之間不停地進(jìn)行重力置換,注入水在裂縫的底層,抬升了油水界面的高度,通過驅(qū)動壓力和毛管力的推進(jìn),使注入水進(jìn)入巖石基質(zhì)進(jìn)行驅(qū)油,實現(xiàn)動態(tài)滲吸排油的目的。
(3) 重復(fù)壓裂激活地層能量。針對注采比大于1.5的井,前期進(jìn)行超地層破裂壓力注水補(bǔ)充能量,然后進(jìn)行大排量全井段籠統(tǒng)重復(fù)壓裂施工,激活儲層能量,產(chǎn)生壓力干擾,延伸老裂縫,產(chǎn)生新裂縫,重新構(gòu)建油水兩相滲流規(guī)律,從而提高動態(tài)滲吸效率,增加油水交換速度。
依據(jù)儲層潤濕性評價實驗結(jié)果,壓裂液體系可首選滑溜水和活性水,其次是清水。壓裂液中的破乳助排劑和黏土穩(wěn)定劑是影響儲層潤濕性的關(guān)鍵因素[10-12],按照潤濕指數(shù)相近原則,以儲層原始潤濕指數(shù)為基礎(chǔ),實驗評價了不同濃度破乳助排劑和黏土穩(wěn)定劑對巖心作用后儲層潤濕性的變化,確定破乳助排劑、黏土穩(wěn)定劑對儲層潤濕性影響的臨界濃度(圖1、2)。由圖1可知:隨助排劑濃度的增加,儲層相對潤濕指數(shù)逐漸降低,當(dāng)助排劑濃度達(dá)到0.3%時,儲層相對潤濕指數(shù)降低程度減緩,如果濃度進(jìn)一步增加,儲層潤濕性向偏親油方向轉(zhuǎn)化,油相為連續(xù)相,水相為非連續(xù)相,出現(xiàn)水鎖效應(yīng)而降低壓裂液的返排。因此,確定助排劑優(yōu)化濃度為0.2%~0.3%。由圖2可知:隨黏土穩(wěn)定劑濃度的增加,儲層相對潤濕指數(shù)明顯增加,當(dāng)黏土穩(wěn)定劑加量超過0.5%時,儲層相對潤濕指數(shù)增加幅度明顯減緩。因此,確定黏土穩(wěn)定劑優(yōu)化濃度為0.4%~0.5%,既能保證儲層黏土的穩(wěn)定性,又能避免儲層的水潤濕性增強(qiáng)幅度過大而導(dǎo)致壓裂液返排困難。
圖1不同濃度破乳助排劑降低潤濕指數(shù)對比
圖2不同濃度黏土穩(wěn)定劑增加潤濕指數(shù)對比
(1) 壓裂前注水量。根據(jù)現(xiàn)場注水補(bǔ)充地層能量先導(dǎo)性試驗結(jié)果,以及室內(nèi)數(shù)值模擬注入量和地層壓力的關(guān)系計算注水量,確定總注水量為采出液量的2倍,單井單周期注水量為8 500 m3,日注水量為500~800 m3/d。提高入井液量能提高地層能量,地層中的流體飽和度重新分布,擴(kuò)大了油水置換面積,提升了地層壓力,從而提高油水置換效率[13-15]。
(2) 壓裂前注入排量。地層壓力變化的快慢主要跟液體的注入速度有關(guān),為提高注水時效,選擇超破裂壓力注入方式[16-18]。綜合考慮區(qū)塊的地層破裂壓力、管柱及孔眼摩阻、設(shè)備限壓、注水時效等因素,推薦采用單臺壓裂車注入,注入壓力為35~40 MPa,對應(yīng)的注入排量為1.5~3.0 m3/min。
(3) 壓裂施工參數(shù)。在儲層補(bǔ)充能量后進(jìn)行全井段重復(fù)壓裂改造,受井網(wǎng)條件和儲層物性制約,重復(fù)壓裂入井總液量為4 000~5 000 m3,施工排量要大于首次壓裂的施工排量(12 m3/min),施工排量升至14 m3/min。重復(fù)壓裂施工不追求裂縫的高導(dǎo)流能力,主要以擴(kuò)大油水接觸面積為目的,全程采用活性水+滑溜水、低砂比、段塞式小粒徑加砂的壓裂方式,最高砂比控制在10%以內(nèi),可有效降低施工成本。
(4) 壓裂后悶井時間。依據(jù)儲層潤濕性特征,發(fā)揮巖石親水不親油的作用,結(jié)合現(xiàn)場實際及生產(chǎn)動態(tài)特征,確定合理的悶井時間,確保油水接觸時間,提高置換時效,降低開采含水率[19]。因此,在注水補(bǔ)充地層能量及大排量重復(fù)壓裂改造結(jié)束后關(guān)井,根據(jù)井口油壓變化情況確定最佳悶井時間,當(dāng)井口壓力下降范圍小于0.1 MPa或者降低幅度逐漸變緩時,停止悶井,優(yōu)選悶井時間為8 d[20-21]。
縫網(wǎng)增能重復(fù)壓裂工藝技術(shù)在三塘湖盆地馬56塊致密油水平井應(yīng)用7井次,改造后產(chǎn)量達(dá)到初次壓裂產(chǎn)量的93.5%,增油效果突出,平均單井日產(chǎn)油為18.29 t/d,是重復(fù)壓裂措施前日產(chǎn)油量的5.6倍,平均單井累計增油1 443 t,采用水平井縫網(wǎng)增能重復(fù)壓裂技術(shù)可以有效治理低效和無效井(表5)。
以馬56-19H井為例,該井是三塘湖盆地馬56區(qū)塊一口水平井,壓裂目的層垂深為2 428.2 m,水平段長度為746.63 m,儲層溫度為67.2 ℃,壓力系數(shù)為0.9~1.0,屬于正常溫度壓力系統(tǒng)。50 ℃下原油黏度為97.4 mPa·s,巖性為凝灰?guī)r,解釋物性較好,基質(zhì)含油性較好,裂縫較發(fā)育,礦物成分以石英、斜長石為主,含量為90%以上,滿足體積壓裂形成復(fù)雜網(wǎng)狀裂縫的條件。該井前期經(jīng)過7段23簇體積壓裂,壓裂入井總液量為11 680 m3,入井總砂量為476 m3,施工排量為12 m3/min,壓裂后放噴排液,壓力很快由32.50 MPa降至24.50 MPa。經(jīng)過持續(xù)排采,0.5 a后油壓降至0.89 MPa,日產(chǎn)液為1.9 m3/d,日產(chǎn)油為1.5 t/d,含水率為17.3%,出現(xiàn)地層壓力低,供液不足的現(xiàn)象,未達(dá)到預(yù)期產(chǎn)量目標(biāo)。因此,決定對該井實施全井段的縫網(wǎng)增能重復(fù)壓裂改造。主要工藝設(shè)計為:①利用儲層巖石原始的弱親水—親水特性和壓裂液作用后親水性更強(qiáng)的特征,在前期體積壓裂已形成復(fù)雜縫網(wǎng)的條件下進(jìn)行注水增能,超地層破裂壓力注水,注入排量為3 m3/min,累計注入量為15 049 m3,注入體系選擇清水+活性水;②全井段籠統(tǒng)重復(fù)壓裂,由于該井前期經(jīng)過水平井分段體積壓裂改造,此次實施全井段籠統(tǒng)壓裂,采用前置活性水+全程滑溜水+段塞式低砂比小粒徑支撐劑加砂的壓裂模式,施工排量提高至14 m3/min,段塞式加砂濃度為3%~7%,壓裂入井總液量為2 000 m3,入井總砂量為28.3 m3,施工泵壓為58.3~73.4 MPa,停泵壓力為41.2 MPa;③壓裂后悶井,確保油水接觸時間,使動態(tài)滲吸和靜態(tài)滲吸共同作用,設(shè)計重復(fù)壓裂后悶井8 d,放噴時,當(dāng)油壓大于15.00 MPa時,2 mm油嘴放噴;當(dāng)油壓為10.00~15.00 MPa時,3 mm油嘴放噴;當(dāng)油壓小于10.00 MPa時,4 mm油嘴放噴。同時,由于區(qū)塊儲層應(yīng)力敏感性較強(qiáng),壓裂后嚴(yán)格控制生產(chǎn)壓差,放噴以不出砂為原則,根據(jù)現(xiàn)場實際情況合理調(diào)整油嘴大小。
表5 致密油水平井縫網(wǎng)增能重復(fù)壓裂技術(shù)先導(dǎo)試驗
該井悶井后放噴,放噴首日即見油,根據(jù)油壓,同時為避免出砂和含水上升過快,采用2 mm油嘴放噴,日產(chǎn)液為50.0 m3/d,日產(chǎn)油為37.5 t/d,含水為15.8%,產(chǎn)量是措施前的7.5倍,截至目前,累計增油量達(dá)到1 099 t,取得顯著增油效果。
(1) 實施致密油水平井縫網(wǎng)增能重復(fù)壓裂須具備的條件為:儲層潤濕性表現(xiàn)為親水—弱親水性,裂縫或微裂縫孔隙發(fā)育且經(jīng)過體積壓裂改造形成復(fù)雜的裂縫網(wǎng)絡(luò),地層能量嚴(yán)重虧空。
(2) 致密油水平井縫網(wǎng)增能重復(fù)壓裂能有效補(bǔ)充地層能量,且形成的復(fù)雜縫網(wǎng)系統(tǒng)能為油水置換提供有利條件,與常規(guī)開發(fā)模式相比,可有效提高致密油的動用程度,有利于油井穩(wěn)產(chǎn),后期可持續(xù)擴(kuò)大現(xiàn)場實施規(guī)模。