王文勝,畢研昊,國(guó)凱
(中國(guó)石化催化劑有限公司齊魯分公司,山東淄博255300)
洗滌過(guò)濾是催化裂化催化劑制備的重要工序,粒徑小于20μm的催化劑顆粒有一部分會(huì)在此過(guò)程中透過(guò)濾布進(jìn)入濾液中。目前,一般采用沉降分離的方式對(duì)這些顆粒進(jìn)行回收。然而,沉降后濾液懸浮物含量仍然達(dá)到1500~3000mg/L,其中粒徑小于40μm的顆粒約占70%,這就造成催化劑顆粒的跑損。為了解決此問(wèn)題,催化劑齊魯分公司聯(lián)合北京興業(yè)旺達(dá)科技公司設(shè)計(jì)開發(fā)一種適用于催化劑生產(chǎn)工藝,調(diào)節(jié)手段靈活、維護(hù)簡(jiǎn)單的顆?;厥展に嚺c設(shè)備。
旋流分離的基本工作原理是離心沉降[1]。如圖1所示,在一定的速度下,顆粒物與液體進(jìn)入圓形軌道內(nèi),由于密度不同而產(chǎn)生大小不等的離心力,在離心力的作用下,密度較大的固體顆粒沿徑向運(yùn)動(dòng),在器壁趨于集中,最后沿器壁向下沉降,從底流口排出;而密度較小的液體,由于所產(chǎn)生的離心力較小,則相對(duì)集中于旋流器的中部,最后由上部的溢流口排出,從而達(dá)到分離兩者的目的。
圖1 旋流分離器的工作原理
由于催化劑顆粒回收的工作條件有一定的特殊性,本次設(shè)備研發(fā)進(jìn)行了以下方面創(chuàng)新。(1)解決短路流問(wèn)題。短路流是指當(dāng)料液進(jìn)入旋流分離器后,其中一部分沿頂蓋的內(nèi)表面向中心運(yùn)動(dòng),到旋流器溢流管的外壁,又沿溢流管外壁向溢流管口運(yùn)動(dòng),最后與內(nèi)旋流匯合,由溢流管排出。這部分短路流通常占被處理料液的10%~20%。由于短路流未經(jīng)分離作用,因而嚴(yán)重降低了分離效率[2]。本次研究通過(guò)獨(dú)特的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),有效地解決了短路流的不良影響,從而提高了分離的效率,保證了分離的精度。(2)超高效可調(diào)技術(shù)?,F(xiàn)有的旋流分離設(shè)備在處理濃度高于0.5%的料液時(shí),沿器壁旋向底流口的外旋流和從底流口開始形成的內(nèi)旋流在底流口附近區(qū)域產(chǎn)生擁擠混合效應(yīng),使已經(jīng)沉降到外旋流的底物又進(jìn)入了內(nèi)旋流,錐段內(nèi)料液的濃度趨于一致,成為了處理高濃度物料時(shí)制約分離效率的關(guān)鍵因素[3]。通過(guò)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可以使管內(nèi)流場(chǎng)趨于均勻分布,使其適應(yīng)濃度與處理量的變化,而不影響分離的精度。(3)節(jié)能耐磨技術(shù)。當(dāng)旋流分離器運(yùn)行時(shí),料液作強(qiáng)烈的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),在劇烈沖刷下,壁面和旋流管磨損十分嚴(yán)重,這不僅會(huì)縮短設(shè)備的使用壽命,而且由于關(guān)鍵部位尺寸改變而影響了旋流器的分離效率,從而使操作性能變差[4]。本設(shè)計(jì)中,通過(guò)具備多種良好性能復(fù)合材料的應(yīng)用與結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),極大地降低了磨損程度,延長(zhǎng)了旋液管的使用壽命,為長(zhǎng)周期運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。
試驗(yàn)原料:催化劑帶式濾機(jī)濾液。
分析方法:粒度分布采用激光衍射法,懸浮物測(cè)定采用稱重法。
所使用的激光粒度儀型號(hào)為Mastersizer2000,生產(chǎn)廠商為英國(guó)馬爾文儀器有限公司。
試驗(yàn)過(guò)程在中國(guó)石化催化劑齊魯分公司半合成催化劑生產(chǎn)裝置上進(jìn)行,將旋流分離器安裝到催化劑濾液輸送管線上,流程如圖2所示。
為了達(dá)到較好的分離效果,旋流分離設(shè)備進(jìn)出口物料要保持一定的壓力[5]。在試驗(yàn)過(guò)程中,保持旋流分離設(shè)備進(jìn)出口的壓降在0.3MPa左右,并對(duì)進(jìn)料、旋液出口清液和出口濁液進(jìn)行采樣分析。
表1 進(jìn)料、清液和濁液的粒度分析(%,體積分?jǐn)?shù))
圖2 催化劑濾液顆?;厥赵囼?yàn)流程
試驗(yàn)設(shè)備初步設(shè)計(jì)處理量為10m3/h,考慮到試驗(yàn)完成后設(shè)備的工業(yè)化運(yùn)轉(zhuǎn),將設(shè)計(jì)處理量提高到15m3/h,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)中處理量最小為9m3/h,大多時(shí)間的處理量在15~16m3/h,分離效果良好,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)。
催化劑顆?;厥赵O(shè)備外形尺寸為φ800 mm×1350mm,最大入口壓力為0.58MPa,出口壓力受背壓的影響為0.3MPa,壓降0.28MPa?;厥掌黜敳壳逡赫既肟诳偭康?5%~97%,底部濁液占總量的3%~5%。
通過(guò)對(duì)進(jìn)料、清液和濁液采樣進(jìn)行粒度測(cè)定來(lái)分析分離效果。試驗(yàn)過(guò)程中樣品的粒度數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
經(jīng)過(guò)對(duì)樣品中顆粒物粒徑分布分析,絕大多數(shù)清液樣品中檢測(cè)不出顆粒物,在可檢測(cè)出顆粒物的清液中,也沒(méi)有粒徑10μm以上的顆粒物。通過(guò)進(jìn)一步檢測(cè),75%顆粒物的粒徑為2μm以下,而濁液中的顆粒物粒徑40μm達(dá)到90%左右。
表2 進(jìn)料、清液和濁液的懸浮物分析
為了全面考查催化劑回收效果,又對(duì)樣品中催化劑顆粒物的懸浮物進(jìn)行了測(cè)定分析。懸浮物測(cè)定的數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
從表中數(shù)據(jù)可以看出,使用旋流分離設(shè)備后,催化劑濾液中顆粒物的分離效率都達(dá)到了80%以上,分離后濁液和清液的濃度梯度在50倍以上,最高可以達(dá)到183倍。由此可見(jiàn),催化劑顆?;厥赵O(shè)備實(shí)現(xiàn)了高精度分離、高效率回收,達(dá)到了回收設(shè)備開發(fā)的目標(biāo)。
通過(guò)對(duì)試驗(yàn)過(guò)程和結(jié)果的分析,得出以下結(jié)論:(1)利用旋流分離的原理設(shè)計(jì)的顆?;厥赵O(shè)備,成功實(shí)現(xiàn)了催化劑粒徑10μm以上顆粒物的回收,分離精度高、回收效果好;(2)本次試驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了較高精度的分離,在不同粒徑的分級(jí)切割過(guò)程中,可根據(jù)不同的分級(jí)要求進(jìn)行組合,實(shí)現(xiàn)粒徑分級(jí)的目的;(3)設(shè)備具有運(yùn)行平穩(wěn),操作簡(jiǎn)單,過(guò)程低能耗、低成本、占地面積少、操作簡(jiǎn)單的優(yōu)勢(shì),是一種值得推廣的新型催化劑顆?;厥赵O(shè)備。