劉翠棉 竇紅 姜建彪 高遠(yuǎn) 鄭雯倩
摘 要:為了弄清制藥企業(yè)污水處理過程廢氣的排放情況及廢氣治理工藝的效果,采集制藥企業(yè)污水處理各工序以及經(jīng)過廢氣處理后排放的廢氣樣品,分析每個(gè)采樣點(diǎn)硫化氫、氨及TVOC的排放特征。結(jié)果表明:在各個(gè)采樣工序中,氨氣在水解酸化池排放量最高,達(dá)到3 360 mg/m3,TVOC在生物MBR池工序排放量最高,達(dá)到11 469 mg/m3,硫化氫在絮凝反應(yīng)沉淀池排放量最高,達(dá)到51 717 mg/m3。治理后的總排放口廢氣排放量均明顯低于其通過廢氣治理設(shè)施前的水平。廢氣治理設(shè)施“堿洗+氧化+水洗”工藝對(duì)硫化氫和氨的去除效果好,對(duì)TVOC的治理效果較差;生物滴濾床工藝對(duì)硫化氫的去除效果較好,對(duì)氨及TVOC的去除效果較差,但對(duì)TVOC的去除效果優(yōu)于“堿洗+氧化+水洗”工藝。研究可為污水處理過程尋找有針對(duì)性的廢氣處理工藝、為減少污水處理過程中惡臭氣體及揮發(fā)性有機(jī)物的排放提供參考。
關(guān)鍵詞:大氣污染防治工程;污水處理;廢氣處理;氨;硫化氫;TVOC;排放量;去除率
中圖分類號(hào):X830.7 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
文章編號(hào):1008-1534(2018)05-0363-07
發(fā)酵類制藥企業(yè)的生產(chǎn)污水中含有大量的揮發(fā)性物質(zhì)并伴有惡臭[1-7],這些主要來(lái)源于生產(chǎn)中使用的原輔材料、溶劑之間相互反應(yīng)以及污水處理過程的產(chǎn)物[8]。將生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的污水收集后經(jīng)過多個(gè)工序處理,其中的有機(jī)物被逐漸分解[9-10],有些可揮發(fā)性物質(zhì)會(huì)從污水中釋放出來(lái),形成廢氣。污水處理過程中產(chǎn)生的廢氣(以下簡(jiǎn)稱污水處理過程廢氣)既是大氣環(huán)境中的異味來(lái)源,又是PM2.5的前體物[11-12],因此,這些廢氣的排放不僅對(duì)人體有害,而且對(duì)大氣環(huán)境質(zhì)量有較大影響[13-15]?;诖耍瑢?duì)發(fā)酵類制藥企業(yè)生產(chǎn)污水的治理,不僅要保證污水排放達(dá)標(biāo),同時(shí)更應(yīng)了解處理過程中所產(chǎn)生廢氣的成分及其危害,并采取恰當(dāng)?shù)奶幚矸绞?,減少?gòu)U氣的排放。
目前,中國(guó)對(duì)污水處理過程廢氣的防治研究,主要集中在利用生物法處理惡臭氣體[16-17],鮮有文獻(xiàn)提到對(duì)廢氣中總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)、硫化氫(H2S)、氨(NH3)等的治理研究。筆者選取石家莊市具有代表性的制藥企業(yè)為研究對(duì)象,其污水處理設(shè)施實(shí)現(xiàn)了全封閉,產(chǎn)生的廢氣經(jīng)治理后外排。將該企業(yè)污水處理過程中產(chǎn)生的TVOC,H2S,NH3等廢氣污染因子(簡(jiǎn)稱廢氣因子)作為監(jiān)測(cè)對(duì)象,對(duì)其排放量進(jìn)行核算,并評(píng)估它們?cè)诮?jīng)過廢氣治理設(shè)施后的去除效率(以下簡(jiǎn)稱去除率),為進(jìn)一步優(yōu)化廢氣治理設(shè)施提供參考。
1 實(shí)驗(yàn)部分
1.1 工藝流程簡(jiǎn)介
選擇石家莊市某大型制藥企業(yè)的污水處理站作為研究對(duì)象,其設(shè)計(jì)處理能力為日處理污水1.2×
104 m3,采用“絮凝沉淀+水解酸化+全混氧化+MBR+深度治理”工藝,主要處理各生產(chǎn)車間產(chǎn)生的廢水。經(jīng)處理后的污水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》( GB 18918—2002)。
該廠污水處理設(shè)施產(chǎn)生的廢氣用膜材料全封閉收集,并采用堿洗、次氯酸鈉氧化、水洗、生物滴濾等技術(shù)進(jìn)行廢氣治理,經(jīng)處理后的廢氣執(zhí)行《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 14554—1993)和大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 16297—1996)。
根據(jù)該制藥企業(yè)污水處理站污水流向及全封閉廢氣收集管路氣體流向,廢氣處理流程如圖1所示。
1.2 樣品采集
在污水處理設(shè)施每個(gè)處理單元的排氣系統(tǒng)及經(jīng)過廢氣處理設(shè)施后的總排放口分別布設(shè)采樣點(diǎn):調(diào)節(jié)池、絮凝沉淀池、水解酸化池、完全混合曝氣池、一沉池、MBR池,廢氣總排放口、生物廢氣排放口。NH3樣品采集使用多孔玻板吸收瓶,流量為0.5 L/min,采氣30 min,H2S樣品使用串聯(lián)的大型氣泡吸收管采集,流量為0.5 L/min,采氣30 min,TVOC樣品使用3.2 L的蘇瑪罐采集,以上樣品均每天采集4次,共采集4天。
水解酸化池、完全混合曝氣池、一沉池的廢氣經(jīng)過廢氣治理設(shè)施后由G7廢氣總排放口外排,調(diào)節(jié)池和絮凝反應(yīng)沉淀池的廢氣經(jīng)過廢氣治理設(shè)施后由G3廢氣總排放口外排,MBR池的廢氣經(jīng)過生物滴濾床由G9廢氣排放口外排。
1.3 分析方法
1)NH3濃度:納氏試劑分光光度法。
2)H2S濃度:亞甲藍(lán)分光光度法。
3)TVOC濃度:采用SUMMA罐采樣、氣質(zhì)聯(lián)
用儀測(cè)定,具體條件為①樣品前處理采用三級(jí)冷肼預(yù)濃縮,一級(jí)捕集溫度為-150 ℃,解析溫度為20 ℃;
二級(jí)捕集溫度為-30 ℃,解析溫度為180 ℃;三級(jí)捕集溫度為-150 ℃,解析溫度為60 ℃。②GC/MS 分析的色譜柱為DB-624(60 m×250 μm× 0.14 μm),載氣為氦氣,程序升溫35 ℃,保持5 min,以5 ℃/min升至150 ℃,然后以15 ℃/min升至220 ℃,保持10 min。傳輸線溫度為280 ℃,離子源溫度為230 ℃,四極桿溫度為150 ℃,柱流速為1.0 mL/min。掃描方式為全掃描,掃描范圍為35~450 amu。
1.4 數(shù)據(jù)處理
1.4.1 廢氣因子排放量的計(jì)算
污水處理過程中會(huì)產(chǎn)生大量的廢氣,其中各監(jiān)測(cè)因子的排放量可根據(jù)式(1)計(jì)算得到:
1.4.2 廢氣治理設(shè)施去除效率的計(jì)算
收集的污水處理過程廢氣,經(jīng)廢氣治理設(shè)施凈化處理后排放,按式(2)計(jì)算得到廢氣治理設(shè)施的去除效率:
1.4.3 污水處理過程廢氣因子產(chǎn)生量的計(jì)算
利用每日污水處理量以及式(1)中廢氣因子排放量的計(jì)算方法,折算出每處理1 m3污水所產(chǎn)生的各廢氣因子的產(chǎn)生量,計(jì)算公式見式(3):
2 結(jié)果與討論
2.1 廢氣因子的排放量情況及其分析
該污水處理站每處理1 m3污水,其污水處理各單元產(chǎn)生的H2S,NH3和TVOC的氣體排放量情況如表1所示。
由表1可以看出,該污水處理站每處理1 m3污水,各廢氣因子的排放量情況如下。
1)NH3排放量為9 312 mg。收集并經(jīng)廢氣治理設(shè)施處理后,NH3的排放量為2 400 mg。水解酸化池的NH3排放量最大,MBR池和完全混合曝氣池的NH3排放量相當(dāng),絮凝反應(yīng)沉淀池和一沉池的NH3排放量最低。
2)H2S排放量為176 184 mg。收集并經(jīng)廢氣治理設(shè)施處理后,H2S的排放量為137 mg。絮凝反應(yīng)沉淀池的H2S排放量最大,MBR池的H2S排放量最低。
3)TVOC排放量為33 975 mg。收集并經(jīng)廢氣治理設(shè)施處理后,TVOC的排放量為17 256 mg。MBR池的TVOC排放量最大,一沉池的TVOC排放量最低。
在污水處理各單元,NH3,H2S和TVOC的排放量不盡相同,分別對(duì)此進(jìn)行原因分析。
1)NH3排放情況
由表1可以看出,水解酸化池NH3排放量最高。發(fā)酵類生物制藥廢水中含氮量高,根據(jù)水解酸化工序的原理推斷,水解酸化是將大分子有機(jī)物在水解階段被細(xì)菌胞外酶分解為小分子,小分子的化合物在酸化菌的細(xì)胞內(nèi)轉(zhuǎn)化為更為簡(jiǎn)單的化合物并分泌到細(xì)胞外,產(chǎn)生的主要產(chǎn)物有CO2,H2,NH3等,所以水解酸化工序NH3排放量高于其他工序,并且由于水解酸化工序位于完全混合曝氣池和生物MBR池這些產(chǎn)生NH3的工序之前,所以水解酸化池產(chǎn)生的NH3高于完全混合曝氣池和MBR池。
完全混合曝氣池和MBR池NH3排放量次高,它們通過風(fēng)機(jī)曝氣,在一定溶解氧的條件下,好氧微生物將廢水中的有機(jī)氮降解,產(chǎn)生游離的氨氮,曝氣過程會(huì)帶出更多的NH3,該過程又將氨氮通過硝化及反硝化細(xì)菌的作用轉(zhuǎn)化為亞硝態(tài)氮和硝態(tài)氮,并最終轉(zhuǎn)化為氮?dú)猓∟2),從而達(dá)到脫氮的目的,所以完全混合曝氣池和MBR池將含氮有機(jī)物進(jìn)一步降解產(chǎn)生氨氣,氨排放量也較高。
絮凝反應(yīng)沉淀池和一沉池NH3的排放量最低,遠(yuǎn)低于水解酸化池。在這兩個(gè)處理工序,廢水中富集在大顆粒懸浮物中的NH3被沉淀,所以該點(diǎn)位NH3排放量低。
2)TVOC排放情況
發(fā)酵類制藥生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污水中含有可揮發(fā)性有機(jī)物質(zhì),這些有機(jī)物質(zhì)主要來(lái)源于生產(chǎn)中使用的原輔材料及相互反應(yīng)的產(chǎn)物。將生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污水收集后,經(jīng)過多個(gè)處理工序處理,污水中的有機(jī)物被逐漸分解,有些可揮發(fā)性有機(jī)物質(zhì)會(huì)從污水中溢出,形成含TVOC的廢氣。
生物處理單元屬于曝氣過程,曝氣鼓風(fēng)量遠(yuǎn)大于完全混合曝氣單元,揮發(fā)性有機(jī)物會(huì)隨著曝氣過程大量排出,所以此處TVOC的排放量大于其他處理單元。另外,制藥企業(yè)使用的溶媒多為有機(jī)溶劑,易揮發(fā),調(diào)節(jié)池作為污水處理的第一個(gè)單元,水中各類溶媒較多,揮發(fā)性有機(jī)物會(huì)大量逸出,從而導(dǎo)致該處理單元TVOC的排放量也較大。
3)H2S排放情況
由于污水處理廠的進(jìn)水在密閉管道中處于厭氧狀態(tài),污水處理廠含硫類化合物在污水管道、污泥等厭氧條件下分解、釋放出H2S,而含硫酸鹽的廢水,其SO2-4作為受氫體,也會(huì)還原成H2S,所以污水處理的前部分工序(如調(diào)節(jié)池、絮凝反應(yīng)沉淀池)的H2S的排放量較高。經(jīng)過這兩個(gè)工序后,水解酸化工序的H2S排放量降低,在完全混合曝氣單元,伴隨曝氣過程,H2S再次大量釋放,再經(jīng)過一沉池等工序持續(xù)釋放H2S之后,生物工序污水中的H2S排放量大幅度降低。
2.2 治理前后各廢氣因子的排放特征變化及凈化效果分析
該制藥企業(yè)根據(jù)廢氣的產(chǎn)生源位置及其主要成分,在污水處理站設(shè)置了3套獨(dú)立的異味治理設(shè)施,分別為北區(qū)異味治理設(shè)施(對(duì)水解酸化池、完全混合曝氣池、一沉池所排廢氣進(jìn)行集中收集、處理),南區(qū)異味治理設(shè)施(對(duì)調(diào)節(jié)池、絮凝反應(yīng)沉淀池的廢氣進(jìn)行集中收集、處理),生物治理設(shè)施(對(duì)MBR池產(chǎn)生的廢氣進(jìn)行集中收集處理)3部分。通過綜合處理,使廢氣中的H2S,NH3和TVOC得到吸收或分解,確保滿足國(guó)家廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)要求。南區(qū)和北區(qū)異味治理設(shè)施的主體工藝均采用“堿洗+氧化+水洗”工藝,生物異味治理設(shè)施采用BAF技術(shù)。BAF(biological aerated filter,曝氣生物濾池)是參考以往生物濾床/滴濾床技術(shù)發(fā)展起來(lái)的新一代生物滴濾床技術(shù),專門用于對(duì)惡臭和TVOC的治理。BAF氣體生物處理是依靠生長(zhǎng)在填料上的生物膜發(fā)揮作用的,生物膜具有與氣體接觸面積大、效率高、耐沖刷等優(yōu)點(diǎn)。系統(tǒng)中生長(zhǎng)的生物膜是一種由多菌種形成的復(fù)合體系,這些菌種通過互生、共生關(guān)系來(lái)相互協(xié)調(diào)合作完成對(duì)惡臭物質(zhì)的降解,將其轉(zhuǎn)變?yōu)闊o(wú)毒無(wú)害、無(wú)臭無(wú)味的物質(zhì)。
各污水處理單元排放廢氣中的H2S,NH3和TVOC分別經(jīng)南區(qū)和北區(qū)的廢氣治理設(shè)施凈化治理后,排放到環(huán)境中,各采樣點(diǎn)位的廢氣因子的排放量以及廢氣治理設(shè)施的去除率如表2所示。
由表2可以看出:
1)水解酸化池的NH3排放量最高,為0.35 kg/h,MBR池、完全混合曝氣池的NH3排放量相當(dāng),而絮凝反應(yīng)沉淀池、一沉池排放量最低。
該制藥企業(yè)污水處理各單元NH3的排放總量為0.97 kg/h,經(jīng)全封閉收集并通過治理設(shè)施后,排入環(huán)境的NH3為0.25 kg/h,去除率為74.2%。
2)污水處理各單元以H2S排放量由多到少的順序?yàn)樾跄磻?yīng)沉淀池>調(diào)節(jié)池>完全混合曝氣池>一沉池>水解酸化池>MBR池。
污水處理各單元H2S的排放總量為18.35 kg/h,經(jīng)全封閉收集并通過治理設(shè)施后,排入環(huán)境的H2S為0.01 kg/h,去除率為99.92%。
3)污水處理各單元以TVOC排放量由多到少的順序?yàn)镸BR池>調(diào)節(jié)池>水解酸化池>完全混合曝氣池>絮凝反應(yīng)沉淀池>一沉池。
污水處理各單元TVOC的排放總量為3.37 kg/h,經(jīng)全封閉收集并通過治理設(shè)施后,排入環(huán)境的TVOC為1.71 kg/h,去除率為49.21%。
4)南區(qū)和北區(qū)廢氣治理設(shè)施均采取“堿洗+氧化+水洗”工藝,生物區(qū)采取生物滴濾床工藝凈化廢氣?!皦A洗+氧化+水洗”工藝對(duì)H2S的去除率分別為99.95%和99.96%,對(duì)NH3的去除率分別為93.33%和83.05%,對(duì)TVOC的去除率分別為21.96%和49.65%;生物滴濾床對(duì)H2S的去除率為88.13%,對(duì)NH3的去除率為39.13%,對(duì)TVOC的去除率為69.6%。
將廢氣治理設(shè)施對(duì)NH3,H2S和TVOC的去除效果進(jìn)行比較,可知:
1)南區(qū)和北區(qū)的“堿洗+氧化+水洗”工藝以及生物區(qū)的生物滴濾床工藝對(duì)H2S的去除效果都較好,去除效率相當(dāng)。
2) 南區(qū)和北區(qū)采用的“堿洗+氧化+水洗”工藝對(duì)NH3的去除效果較好,生物滴濾床工藝對(duì)NH3的去除效果較差。
3) 生物滴濾床工藝對(duì)TVOC的去除效果好于“堿洗+氧化+水洗”工藝,北區(qū)的“堿洗+氧化+水洗”工藝對(duì)廢氣的治理效果好于南區(qū),主要是投藥量不同導(dǎo)致的,北區(qū)堿洗塔液堿投藥量為0.3 t/h,氧化塔NaClO投藥量為0.15 t/h,南區(qū)堿洗塔液堿投藥量為0.25 t/h,氧化塔NaClO的投藥量為0.125 t/h。
3 結(jié) 論
研究對(duì)象為制藥企業(yè)污水處理過程中所產(chǎn)生的廢氣,與其他研究的不同之處在于,采用了全封閉的氣體收集系統(tǒng),將污水處理過程中產(chǎn)生的所有廢氣能夠全部收集,并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),研究數(shù)據(jù)更有針對(duì)性,更能準(zhǔn)確反映各個(gè)采樣點(diǎn)位的真實(shí)情況。研究了制藥企業(yè)污水處理各單元的廢氣因子排放情況,以及經(jīng)過廢氣治理設(shè)施凈化后的廢氣因子的排放情況。結(jié)果發(fā)現(xiàn):
1)NH3在水解酸化池的排放量最高,絮凝反應(yīng)沉淀池和一沉池的NH3排放量最低,經(jīng)過廢氣治理設(shè)施后,每處理1 m3污水會(huì)產(chǎn)生2 400 mg 的NH3,去除率為74.2%。
2)TVOC在生物MBR池工序排放量最高,一沉池排放量最低,經(jīng)過廢氣治理設(shè)施后,每處理1 m3污水會(huì)有
17 256 mg的 TVOC排出,去除率為49.21%。
3)H2S在絮凝反應(yīng)沉淀池排放量最高,MBR池最低,經(jīng)過廢氣治理后,每處理1 m3污水會(huì)排放137 mg的H2S,去除率為99.92%。
4)廢氣總排放口的廢氣因子排放量均明顯低于其進(jìn)入廢氣治理設(shè)施前的水平。經(jīng)過對(duì)比發(fā)現(xiàn),“堿洗+氧化+水洗” 工藝對(duì)H2S和NH3的去除效果好,對(duì)TVOC的治理效果較差;生物滴濾床工藝對(duì)H2S的去除效果較好,對(duì)NH3及TVOC的去除效果較差,但對(duì)TVOC的去除效果要優(yōu)于“堿洗+氧化+水洗” 工藝。
石家莊市是中國(guó)最大的醫(yī)藥工業(yè)基地,制藥企業(yè)生產(chǎn)污水的處理及其二次污染問題一直是研究熱點(diǎn)和難點(diǎn)所在,特別是近年來(lái)對(duì)空氣質(zhì)量要求的提高,在一定程度上為制藥企業(yè)的污染治理提出了新課題。研究可為相關(guān)企業(yè)在選擇
污水處理過程廢氣處理工藝方面,提供更有針對(duì)性的參考,還能夠?yàn)闇p少污水處理過程中惡臭氣體及揮發(fā)性有機(jī)物的排放提供技術(shù)支持。
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