張士鈺,張良飛,仲曉偉
(1. 西山煤電集團有限責(zé)任公司 官地礦,山西 太原 030053; 2. 太原科技大學(xué) 安全工程學(xué)院,山西 太原 030024;3. 西山煤電集團有限責(zé)任公司 屯蘭礦,山西 太原 030206)
傳統(tǒng)的高瓦斯礦井綜采工作面布置為 “一面三巷”(皮帶順槽、軌道順槽、回風(fēng)順槽),采用“U+L”通風(fēng)系統(tǒng)。該布置方式存在噸煤掘進率較高、獨頭尾巷及保護煤柱損失等問題。根據(jù)山西焦煤集團公司“逐步取消自然發(fā)火傾向煤層采煤工作面排瓦斯尾巷”的瓦斯治理思路,結(jié)合礦井地質(zhì)開采條件,研究應(yīng)用無煤柱沿空留巷技術(shù),采用Y型通風(fēng)方式,對緩解礦井采掘抽銜接緊張局面,提高資源回收率,降低噸煤成本,實現(xiàn)礦井安全高效可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。
1) 降低高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井瓦斯治理難度。傳統(tǒng)“U+L”型通風(fēng)方式通過排瓦斯橫貫排放瓦斯,誘發(fā)了采空區(qū)瓦斯大量涌出,同時形成高瓦斯區(qū)域(上隅角至排瓦斯橫貫段)。Y型通風(fēng)系統(tǒng)將改變采空區(qū)瓦斯運行線路,充填墻體實現(xiàn)了對采空區(qū)的隔離,消除了上隅角至排瓦斯橫貫段以及尾巷瓦斯超限的隱患。
2) 緩解礦井抽掘采銜接緊張局面。采用“U+L”型通風(fēng)方式的礦井,萬噸掘進率較高。沿空留巷無煤柱開采工藝大幅度減少巷道掘進工程量,使沿空巷道復(fù)用為下一個工作面順槽,有利于提前構(gòu)成工作面,為瓦斯抽采提供更加充裕的時間和空間,在很大程度上緩解采、掘、抽銜接緊張問題。
3) 延長礦井服務(wù)年限。取消相鄰工作面保護煤柱后,采區(qū)煤炭資源回收率大幅度提高,礦井的服務(wù)年限將明顯延長。
屯蘭礦是山西焦煤集團有限責(zé)任公司所屬的一座特大型現(xiàn)代化礦井,屬煤與瓦斯突出礦井。2016年瓦斯等級鑒定結(jié)果:礦井絕對瓦斯涌出量為196.4 m3/min,相對瓦斯涌出量為23.1 m3/t. 沿空留巷工作面18205位于南二盤區(qū)(下組煤),可采走向長度1 351 m,切眼長度211 m,開采8#煤,煤層平均厚度3.3 m,可采儲量117萬t. 工作面 “借用”下接面18207軌道順槽及切眼,三巷平行布置,皮帶順槽及軌道順槽進風(fēng),沿空留巷及借用巷道回風(fēng)。
順槽斷面為矩形,均采用全錨支護方式支護。皮帶順槽(機軌合一)凈高3.5 m,凈寬5 m,斷面17.5 m2. 軌道順槽為沿空留巷巷道,凈高3.5 m,凈寬5.5 m,斷面19.25 m2. 切眼凈高3.3 m,凈寬7.5 m. 沿空留巷充填循環(huán)進度為2.4 m,寬度2.5 m(充填體占順槽寬度0.9 m、采空區(qū)寬度1.6 m). 工作面采高3.3 m、循環(huán)進度0.8 m. 主要工序:運料、割煤、充填空間維護、空間布置、墻體充填、噴漿接頂、巷道維護。采煤機型號為MG400/920-WD、刮板輸送機型號為SGZ-880/800、液壓支架型號為ZY5600/20/42(137臺)、巷旁充填液壓支架型號為ZMC15000/25/42(1臺)、ZMC13600/25/42(1臺)。充填泵型號為BSM1002E,充填泵技術(shù)參數(shù):最大輸送壓力10 MPa、理論最大排量20 m3/h、料斗容積220 L、攪拌機排量15 L、電機功率75 kW.
3.1.1大斷面巷道支護技術(shù)
工作面兩順槽均屬大斷面巷道(皮帶順槽斷面為5 m×3.5 m、軌道順槽斷面為5.5 m×3.5 m),傳統(tǒng)的支護技術(shù)滿足不了大斷面巷道支護要求。結(jié)合煤層頂板巖性,采用二次成巷技術(shù),在原4.5 m寬巷道的基礎(chǔ)上擴幫,同時采用角錨索補強的支護方式有效控制頂板,為工作面正常生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。具體支護參數(shù)見圖1.
圖1 大斷面巷道支護示意圖
3.1.2靜態(tài)破碎拉底技術(shù)
8#煤煤層厚為2.3~3.74 m,平均厚度為3.3 m,而沿空留巷要求軌道順槽最低高度為3.5 m、回風(fēng)巷道高度為3.7 m,工作面順槽大部分高度不夠。在掘進機難以直接截割而爆破施工又影響瓦斯抽采系統(tǒng)的條件下,采用二次成巷的方法(即巷道沿煤層施工完畢后進行拉底)施工。引進HSCA型高效無聲靜態(tài)破碎劑,順利完成了5 000 m的巷道拉底工程。
由于充填料粒徑影響了充填墻體的強度,頂板來壓后將會破壞墻體的整體結(jié)構(gòu),結(jié)合充填模板支架空間、礦井運輸條件,采取了墻體補強措施。充填前在充填空間內(nèi)架設(shè)3片鋼筋網(wǎng)并用d16 mm鋼筋縱向聯(lián)接,增加了墻體的整體強度。墻體內(nèi)部補強見圖2.
圖2 充填墻體內(nèi)部補強示意圖
新舊墻體膠結(jié)強度較小,容易造成墻體之間裂縫,為了防止新舊墻體因底板不平整或受力不均勻產(chǎn)生縫隙,導(dǎo)致采空區(qū)瓦斯泄漏,在上一充填墻體正中均勻預(yù)埋兩排(6根)L型d20 mm×2 000 mm的圓鋼,每排3根、排距0.6 m、最上一根距頂板約1 m、L型圓鋼角度為120°;下一墻體充填前將其外露部分拉直,用于減少相鄰兩充填體的相對位移,避免裂縫的產(chǎn)生。
沿空留巷上覆巖層為懸臂結(jié)構(gòu),工作面回采后重新分布的壓力將導(dǎo)致墻體受力集中。根據(jù)充填墻體上覆巖層及墻體的受力特征,為防止墻體因應(yīng)力集中而破壞變形,設(shè)計了加長角度錨索,錨索規(guī)格:d17.8 mm×8 500 mm,與頂板夾角為60°,間距2.0 m. 將墻體上覆巖層固定在深部穩(wěn)定的巖層中,減少上覆巖層對墻體的破壞。超前角度錨索設(shè)計見圖3.
圖3 超前角度錨索支護示意圖
由于墻體接頂不良、舊墻體正面的雙抗PVC布未扯凈、充填處墻體底板不平、浮煤未清理徹底等原因,均可導(dǎo)致新舊墻體搭接處裂縫,采空區(qū)瓦斯將會沿裂縫擴散至回風(fēng)巷內(nèi)造成瓦斯超限。
3.4.1方案設(shè)計
根據(jù)瓦斯泄漏位置及分布情況,確定墻體主要裂縫為上部頂板、噴漿接頂處以及充填墻體上半部。為避免有機注漿材料注漿過程中反映溫度過度引燃高濃度瓦斯,采用黏接力強、流動性好、膨脹系數(shù)高的無機注漿材料進行堵漏。
3.4.2注漿主要設(shè)備與材料
1) 氣動高壓雙液注漿泵(型號ZBQ-5/12型)。
2) MQT-120氣動錨桿鉆機。
3) 自制注漿錨桿。
4) 粉煤灰、速凝固化劑。新型速凝固化劑庫爾拜作為封堵材料進行充填加固,初凝時間為30~40 min,抗壓強度大于5 MPa,膨脹系數(shù)3%~5%,材料配比:粉煤灰∶固化劑=1∶2.
3.4.3注漿加固工藝
標(biāo)孔→鉆孔→檢查鉆孔質(zhì)量→安裝注漿管及封孔部件→封孔→準(zhǔn)備漿液→開泵注漿→凝固→檢查注漿質(zhì)量→驗收。
3.4.4注漿孔的設(shè)計
從頂板向下500~600 mm定開孔,傾斜30°向采空區(qū)施工注漿孔,穿過墻體、噴漿層以及破碎頂板,孔深1.7 m,外露0.3 m,間距1.0 m. 鉆孔布置見圖4.
3.4.5效果分析
留巷墻體與頂板及墻體與墻體結(jié)合處經(jīng)過加固后,瓦斯涌出量顯著減小,瓦斯?jié)舛扔?%降至0.5%,能夠保證工作面正常回采。
沿空留巷核心設(shè)備為側(cè)模板支架、后模板支架及YZM1880/26/40型液壓模板。側(cè)模板支架單臺重量79.2 t,不可拆分最大單件重量達16 t,該支架高度為2.5~4.2 m,支架最大長度11.5 m. 而副斜井JK-2.5提升機最大載荷為20 t,且井下5 m以上為超長運輸,無法滿足支架整體下井安裝要求。因此,必須選擇地面解體,井下安裝的方式。
針對井下安裝存在的兩個問題:1) 支架組裝時的吊裝問題。2) 支架組裝后從吊裝硐室沿5°坡提升至切眼安裝位置期間的運輸難題。根據(jù)模板支架的外形尺寸,在軌道順槽切眼后部施工模板支架安裝硐室,硐室內(nèi)安設(shè)風(fēng)動提升機支架解決組裝難題。
風(fēng)動提升機型號為JDN-20,最大載荷20 t,最大安裝高度1 140 mm,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定,提升安全系數(shù)高,動力源采用礦井壓風(fēng)系統(tǒng),配合450 A型H型鋼為吊裝梁,在凈高5.5 m吊裝硐室內(nèi)完全滿足吊裝所需技術(shù)參數(shù)。模板支架硐室設(shè)計見圖5.
圖5 模板支架硐室平剖面圖
針對充填料運輸任務(wù)量大、運輸環(huán)節(jié)多的特點,工作面軌道順槽及采區(qū)軌道大巷內(nèi)均采用了以無極繩連續(xù)牽引車代替調(diào)度絞車的運輸方案,成立了專門運輸組,在拌料機外設(shè)計了專用車場,規(guī)定了所有作業(yè)人員繞行集中膠帶巷的制度,形成了專職人員專線連續(xù)運輸?shù)母窬?,消除了輔助運輸制約正常生產(chǎn)的“瓶頸”。
工作面可采長度1 351 m,工作面長211 m,煤層總厚3.3 m,可采儲量117萬t. 按日產(chǎn)4 000 t計算,日推進4.8 m,可采期270天。
1) Y型通風(fēng)與U+L型通風(fēng)相比,少施工回風(fēng)順槽,沿空所留巷道二次復(fù)用,服務(wù)于下一個工作面,其節(jié)約巷道及橫貫成本:
M1=L1×m1+L2×m2=1 400×0.37+540×0.15=599 (萬元)
式中:
L1—巷道長度,m,取1400(含準(zhǔn)備巷);
m1—施工巷道每米掘進進尺成本,萬元/m,煤巷取0.37;
L2—橫貫長度,取m;
m2—施工橫貫每米掘進進尺成本,萬元/m,煤巷取0.15.
2) 減少了橫貫密閉工作量,節(jié)省成本:M2=a×
m=27×2=54(萬元)。
3) 多回收煤柱(12萬t)的收益:M=12×600=7 200(萬元)。
以上各種節(jié)省費用與收益合計7 853萬元。
1) 充填墻體材料成本(14.9元/t):14.9×117=1 746萬元。
2) 充填泵等特殊設(shè)備和管路增加安裝費用:10萬元。
3) 耗電費用:充填泵功率為75 kW,螺旋輸送機功率為5 kW,無極繩絞車功率為130 kW,預(yù)計每天充填、運輸4 h,則運輸及充填施工耗電為840 kWh. 按每工作面生產(chǎn)270天計,充填施工相關(guān)耗電總量為22.68萬kWh,按電費0.55元/kWh計,耗電總費用約12萬元。
4) 增加的巷道維護費用:沿空留巷復(fù)用每米維護費用為450元,需投入費用60萬元。
5) 人工費用:一支專業(yè)隊伍用于運輸、充填、維護,而施工回風(fēng)順槽同樣需要一支掘進隊伍及輔助隊伍,因此人工費用基本抵消。
工作面增加的費用合計1 828萬元。
綜上所述,采用沿空留巷增加的效益為6 025萬元。
通過對多個使用沿空留巷工作面費用分析得知:快速沿空留巷工作面噸煤成本平均增加20元,與節(jié)約的巷道施工、維護費用大體相當(dāng),回收煤柱收益基本上為項目實施的經(jīng)濟效益。
盡管沿空留巷快速充填技術(shù)在屯蘭礦已經(jīng)取得成功,但仍有一些問題需要逐步解決。需對充填墻體二次采動影響下受力情況進行深入研究,充填接頂、讓壓技術(shù)尚需進一步優(yōu)化,充填墻體受損泄漏瓦斯的隱患仍然存在。隨著切頂卸壓沿空成巷技術(shù)的不斷應(yīng)用,并與沿空留巷快速充填技術(shù)有機結(jié)合,充填墻體強度及寬度要求適當(dāng)降低,充填工藝對工作面產(chǎn)量制約將減小,噸煤成本將逐步降低,沿空留巷Y型通風(fēng)技術(shù)將逐步完善。