李芳
(天偉化工有限公司,新疆 石河子 832000)
在干法乙炔生產(chǎn)工藝中,廢次氯酸鈉的無(wú)污染回收處理、廢次氯酸鈉中溶解的乙炔氣的回收處理一直是干法乙炔生產(chǎn)企業(yè)需要克服和解決的問(wèn)題。近年來(lái),國(guó)家對(duì)各類環(huán)保問(wèn)題要求越來(lái)越嚴(yán)格,化工企業(yè)必須將環(huán)保提上一個(gè)新的高度,這也就意味著生產(chǎn)中的大量環(huán)保難題需要去克服。天偉化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱天偉化工)自投產(chǎn)以來(lái),針對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的各類環(huán)保問(wèn)題,從源頭加以解決,例如對(duì)廢次氯酸鈉進(jìn)行處理回收重復(fù)利用,將廢次氯酸鈉中的乙炔氣進(jìn)行脫吸回收,大大地提高了資源利用效率,進(jìn)一步地降低了生產(chǎn)成本,減少了次氯酸鈉配制過(guò)程中的一次水用量,改善了干法乙炔工藝清凈過(guò)程中的環(huán)境污染。
粗乙炔氣送到清凈系統(tǒng)中先進(jìn)入冷卻塔冷卻降溫,再通過(guò)水洗塔除去飽和的水分后,一小部分送入乙炔氣柜緩沖,大部分乙炔氣經(jīng)納西姆機(jī)組加壓后進(jìn)入清凈塔,同時(shí)與塔頂噴淋而下的有效氯質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.08%~0.12%、pH值為7~8的次氯酸鈉溶液在填料層逆向接觸,使粗乙炔氣中的硫、磷雜質(zhì)氧化成可溶性鈉鹽除去,然后進(jìn)入中和塔與質(zhì)量分?jǐn)?shù)為7%~13%的堿液中和除去酸性物質(zhì),最后將體積分?jǐn)?shù)達(dá)到99.00%以上的精乙炔氣根據(jù)生產(chǎn)平衡要求送到下一工段使用。
采用配制好的次氯酸鈉對(duì)乙炔發(fā)生器送來(lái)的粗乙炔氣進(jìn)行清凈洗滌,對(duì)乙炔氣中的硫化氫、磷化氫等含硫、磷雜質(zhì)進(jìn)行清凈去除。隨著從清凈塔一到清凈塔二,次氯酸鈉的有效氯含量降低,最終不能使用,夾雜著大量有機(jī)物和硫、磷等雜質(zhì)進(jìn)入廢次氯酸鈉儲(chǔ)槽等待處理,其中一部分廢次氯酸鈉可進(jìn)入發(fā)生崗位代替洗滌水,一部分廢次氯酸鈉經(jīng)過(guò)處理后送入次氯酸鈉槽用于配制新的次氯酸鈉溶液,但是大部分廢次氯酸鈉得不到有效利用。
廢次氯酸鈉中雜質(zhì)成分較多,次氯酸鈉分解使廢次氯酸鈉中氯根含量較高,對(duì)其回收利用有影響。
筆者對(duì)廢次氯酸鈉中有效氯含量、乙炔含量、pH值及廢次氯酸鈉溫度進(jìn)行了跟蹤分析,數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 廢次氯酸鈉水質(zhì)檢測(cè)數(shù)據(jù)
從表1可看出:廢次氯酸鈉中乙炔含量較高,溫度適宜。要回收廢次氯酸鈉,必須將廢次氯酸鈉中溶解的乙炔氣去除至工藝控制范圍之內(nèi);如果廢次氯酸鈉回用于發(fā)生崗位的洗滌塔,則還要考慮雜質(zhì)累積的問(wèn)題。
清凈工藝中,次氯酸鈉配制需要消耗大量的一次水,如廢次氯酸鈉能夠全部回收利用,則可節(jié)省大量水資源。天偉化工在全廠水平衡和節(jié)水方面做了大量技術(shù)改造,將全廠一次水使用改造為接入地表水使用,因此,節(jié)水不單單是降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本,更是對(duì)企業(yè)的環(huán)保工作作出了貢獻(xiàn)。
廢次氯酸鈉經(jīng)過(guò)脫吸后進(jìn)入廢次氯酸鈉液封罐,通過(guò)液位控制再經(jīng)泵送入脫氣塔內(nèi)進(jìn)一步脫氣、冷卻,最后再經(jīng)泵送往廠區(qū),一部分代替一次水用于次氯酸鈉溶液配制,一部分送入發(fā)生崗位洗滌塔進(jìn)行循環(huán)利用。
需要注意的是,送往次氯酸鈉配制的廢次氯酸鈉中不能含有乙炔氣,因其與次氯酸根易生成爆炸性產(chǎn)物。在改造過(guò)程中,在脫氣塔附近增加1臺(tái)鼓風(fēng)機(jī),將廢次氯酸鈉中多余的乙炔氣吹除;送往發(fā)生崗位時(shí)需要注意廢次氯酸鈉中雜質(zhì)硫、磷的富積現(xiàn)象[1]。
廢次氯酸鈉回收工藝流程如圖1所示。改造后的廢次氯酸鈉完全代替一次水用于次氯酸鈉配制,一部分送入發(fā)生崗位用于洗滌。
圖1 廢次氯酸鈉回收工藝流程
從清凈單元出來(lái)的廢次氯酸鈉,經(jīng)泵打入廢次氯酸鈉脫吸器,負(fù)壓脫吸其中溶解或夾帶的乙炔氣,脫吸出來(lái)的乙炔氣由水環(huán)真空泵送入氣體緩沖罐緩沖,再經(jīng)流量計(jì)計(jì)量后直接送入乙炔氣總管;因水分對(duì)乙炔氣中氧含量的檢測(cè)有干擾作用,因此筆者在系統(tǒng)中增加氣液分離器、小冷卻器對(duì)乙炔氣中的水分進(jìn)一步去除。工藝流程如圖2所示。
圖2廢次氯酸鈉中乙炔氣回收工藝流程
Fig.2Processflowdiagramofacetylenerecoveryfromwastesodiumhypochloritesolution
天偉化工改造后可回收乙炔氣170 m3/h,回收氣的純度也符合要求。
改造完成后對(duì)回收乙炔氣的純度、乙炔氣體中氧含量、廢次氯酸鈉中乙炔氣的回收效率進(jìn)行了對(duì)比,廢次氯酸鈉中乙炔氣含量數(shù)據(jù)如表2所示,回收后乙炔氣中的氧含量數(shù)據(jù)如表3所示。
表2 廢次氯酸鈉中乙炔氣含量
表3 回收后乙炔氣中的氧含量Table 3 Oxygen content in recovered acetylene %
根據(jù)表2計(jì)算,該項(xiàng)改造乙炔氣的回收率達(dá)到了98%;改造后的數(shù)據(jù)表明,廢次氯酸鈉中的乙炔氣回收量達(dá)到98%以上。廢次氯酸鈉經(jīng)處理后,其水質(zhì)滿足新鮮次氯酸鈉配制需要;同時(shí),部分廢次氯酸鈉進(jìn)入發(fā)生洗滌塔代替一次水補(bǔ)水用于洗滌電石粉塵等,其雜質(zhì)累積問(wèn)題在改造后也未出現(xiàn)。因此,廢次氯酸鈉處理后完全能夠在系統(tǒng)中回用,杜絕了排放產(chǎn)生的環(huán)保問(wèn)題。
天偉化工次氯酸鈉廢水量為180 m3/h,回收利用后可節(jié)省一次水30 m3/h?;厥找胰矚?70 m3/h,按每年8 000 h運(yùn)行時(shí)間計(jì)算,可節(jié)約成本1 600萬(wàn)元/a。
本次改造投入運(yùn)行以后,效益十分可觀。首先,乙炔清凈工藝中的環(huán)保問(wèn)題得到解決,杜絕了廢次氯酸鈉的排放,在廢次氯酸鈉降溫處理的過(guò)程中向環(huán)境中吹出的乙炔氣也降至最低,極大地改善了生產(chǎn)環(huán)境;其次,1年即可收回投資成本,極大地降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本和水處理成本。