黃祖榮,陳瑋光,王睿宣
(國網(wǎng)江蘇省電力有限公司檢修分公司,江蘇 南京 211102)
并聯(lián)電抗器是超高壓電網(wǎng)普遍采用的重要電氣設(shè)備之一。超高壓輸電線路一般距離較長,由于“容升”現(xiàn)象會使線路末端電壓升高,需使用并聯(lián)電抗器對線路的容性無功進(jìn)行補償。
目前,500 kV變電站較多采用低壓側(cè)裝設(shè)油浸式并聯(lián)電抗器(簡稱“低抗”)的方案進(jìn)行無功補償。正常運行中的低抗鐵芯只允許1點接地,然而鐵芯多點接地故障目前已成為變壓器(包括電抗器)的頻發(fā)故障之一。據(jù)統(tǒng)計,多點接地故障已占到變壓器總事故的30 %—50 %,嚴(yán)重威脅著低抗及系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。
某500 kV變電站35 kV 1號主變2號低抗于2016-09-27投運。投運后,油色譜分析發(fā)現(xiàn)總烴數(shù)據(jù)增長較快,主要成分為甲烷,未出現(xiàn)乙炔。同年10月8日對電抗器進(jìn)行油色譜分析,發(fā)現(xiàn)2號絕緣油中總烴增長到83.7 μL/L,于是加強了對該電抗器的油色譜監(jiān)測。電抗器油色譜試驗數(shù)據(jù)如表1所示。
根據(jù)油色譜試驗結(jié)果可知,總烴呈現(xiàn)加速增長趨勢,10月8—12日總烴絕對產(chǎn)氣率達(dá)到179.25 mL/d,嚴(yán)重超過 12 mL/d 的注意值。利用10月12日數(shù)據(jù)進(jìn)行三比值法分析編碼組合為:0-2-0,判斷低抗出現(xiàn)內(nèi)部低溫過熱故障。
該低抗于10月12日下午轉(zhuǎn)為熱備用,10月15日退出運行,對其進(jìn)行診斷性電氣試驗檢查。發(fā)現(xiàn)鐵芯和夾件間絕緣電阻為0,相關(guān)測量結(jié)果如表2所示。從測量結(jié)果可以看出,鐵芯和夾件對地絕緣良好,但鐵芯和夾件之間發(fā)生短路。由于該低抗鐵芯和夾件分別從本體引出接入地網(wǎng),將鐵芯和夾件接地點拆開后兩者之間不應(yīng)再有連接點,因此初步判斷為低抗內(nèi)部鐵芯和夾件發(fā)生短路,導(dǎo)致鐵芯運行中發(fā)生多點接地。
表1 電抗器油色譜試驗數(shù)據(jù) μL/L
表2 鐵芯和夾件對地、鐵芯對夾件絕緣電阻 MΩ
變壓器或電抗器鐵芯必須接地,否則會產(chǎn)生寄生電位,如圖1所示。高壓繞組與低壓繞組之間、低壓繞組與鐵芯之間、鐵芯與大地(電抗器油箱)之間都存在著寄生電容,帶電繞組通過寄生電容的耦合作用使鐵芯對地產(chǎn)生懸浮電位。當(dāng)不同金屬構(gòu)件之間的懸浮電位差達(dá)到能夠擊穿其間的絕緣時,即產(chǎn)生火花放電,損壞固體絕緣,導(dǎo)致事故發(fā)生。因此需將鐵芯直接接地,使鐵芯與大地之間的寄生電容被短接,鐵芯處于零電位。
圖1 寄生電容分布
需要說明的是,在額定激磁電壓下,鐵芯片間存在一定的電位差,如圖2所示,當(dāng)鐵芯2點接地時,相當(dāng)于2個鐵芯片間通過接地點短路。顯然,鐵芯2個接地點間就會形成閉合回路,造成環(huán)流;環(huán)流有時可高達(dá)數(shù)十安。該電流會引起局部過熱,導(dǎo)致油分解,產(chǎn)生可燃性氣體,還可能使接地片熔斷,或燒壞鐵芯,導(dǎo)致鐵芯電位懸浮,產(chǎn)生放電。因此,鐵芯只能1點接地。
圖2 鐵芯2點接地
故障低抗鐵芯和夾件分別從本體引出接地,而鐵芯與夾件在電抗器內(nèi)部發(fā)生短路必然導(dǎo)致鐵芯通過夾件接入地網(wǎng),運行中的鐵芯2個接地點間形成閉合回路,產(chǎn)生環(huán)流,從而引起低抗內(nèi)部過熱,導(dǎo)致油分解后總烴快速增長。
對故障低抗進(jìn)行返廠解體檢查,吊起電抗器油箱箱蓋后,油箱內(nèi)有焦糊味,從圖3可以看出,上鐵軛上表面附著少量游離碳及金屬顆粒。
圖3 上鐵軛上表面附著少量游離碳及金屬顆粒
吊出電抗器器身后,發(fā)現(xiàn)上鐵軛下表面三相均存在大面積燒蝕、碳化痕跡,如圖4所示。
圖4 上鐵軛下表面燒蝕、碳化痕跡
打開夾件夾盤后,發(fā)現(xiàn)三相芯柱均存在較多金屬顆粒,其中B相芯柱金屬顆粒較多、較大,形似螺紋螺牙掉落(見圖5)。
為進(jìn)一步檢查電抗器的故障程度,分步驟將電抗器上部壓架拆除,并隨時檢測鐵芯壓緊螺桿對上鐵軛絕緣電阻的變化。拆壓架前,測得壓緊螺桿對上鐵軛絕緣電阻值為0,說明其間存在短路。拆除A相壓架后,壓緊螺桿對上鐵軛絕緣電阻依然為0;但拆除B相壓架后,壓緊螺桿對鐵軛絕緣電阻為11 000 MΩ,絕緣恢復(fù)良好,充分說明壓緊螺桿對上鐵軛形成不穩(wěn)定導(dǎo)通回路,使其絕緣阻值隨著拆除壓緊裝置的過程而變化。
圖5 三相芯柱金屬顆粒
拆除夾件后,將電抗器上鐵軛吊起,發(fā)現(xiàn)三相芯柱上端鐵餅和鐵軛間的絕緣紙氣隙墊板出現(xiàn)燒毀、碳化現(xiàn)象,如圖6和圖7所示??拷翔F軛部位燒損嚴(yán)重,說明過熱源來自上鐵軛。
圖6 上鐵軛下表面絕緣紙氣隙墊板燒毀、碳化情況
圖7 三相芯柱上端絕緣紙氣隙墊板燒損情況
觀察上鐵軛發(fā)現(xiàn),上鐵軛三相芯柱孔洞內(nèi)存在大量金屬顆粒物。金屬顆粒物產(chǎn)生的可能原因如下:
(1) 電抗器各部件安裝時清潔工作不到位;
(2) 夾件拉桿材料選擇不合理,螺紋脫落產(chǎn)生金屬顆粒。
綜合分析電抗器解體情況和電氣試驗檢查結(jié)果可知,電抗器內(nèi)存在大量金屬顆粒物,在運行過程中,這些金屬顆粒物在電磁場和振動作用下發(fā)生位移,造成上鐵軛鐵芯與夾件中心壓緊螺桿短接,使鐵芯與夾件之間絕緣電阻為0,上鐵軛鐵芯2點接地,形成環(huán)流,導(dǎo)致上鐵軛出現(xiàn)局部過熱。隨著運行時間的增加,上鐵軛中部端面發(fā)生局部過熱的范圍擴大,進(jìn)而燒壞上鐵軛和鐵餅之間的氣隙絕緣墊板,使電抗器中的絕緣油色譜總烴增長明顯。油色譜分析中未檢測出乙炔,說明沒有電弧性放電。
(1) 更換上鐵軛與壓板,使用變壓器油沖洗鐵芯與線圈,更換受損絕緣件,并重新裝配。
(2) 重點檢查裝配后的鐵芯接地系統(tǒng),消除鐵芯環(huán)流。
(3) 對組裝完成的產(chǎn)品再進(jìn)行出廠試驗和溫升試驗,并在試驗前后進(jìn)行油色譜分析,以徹底排除產(chǎn)品的故障隱患。
(4) 在出廠和交接試驗中,需加入鐵芯及夾件間的絕緣電阻測量項目。
針對一起35 kV低壓并聯(lián)電抗器鐵芯多點接地故障,通過對低抗進(jìn)行油中溶解氣體分析、電氣試驗及解體檢查,分析了低抗故障具體原因,并提出了處理措施。根據(jù)分析結(jié)果,對此類問題給出2點建議:
(1)在電抗器生產(chǎn)中,需加強對鐵芯剪切、疊裝、組裝、檢驗等流程的質(zhì)量管控,杜絕此類故障的發(fā)生;
(2)綜合分析油化、電氣試驗數(shù)據(jù)判斷故障類型及位置,可顯著提高解體檢查的效率。