馬運(yùn)翔,彭 輝,吳建標(biāo),曹 揚(yáng),殷 翔
(江蘇方天電力技術(shù)有限公司,南京 211102)
抽水蓄能水輪發(fā)電機(jī)推力軸承的運(yùn)行可靠性是水輪發(fā)電機(jī)組能否安全運(yùn)行的關(guān)鍵之一,大型水輪發(fā)電機(jī)推力軸承潤(rùn)滑油冷卻方式原則上分內(nèi)、外循環(huán)2種。經(jīng)驗(yàn)表明,外加泵外循環(huán)系統(tǒng)比內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)散熱效果好,可靠性大[1-2]。推力潤(rùn)滑系統(tǒng)是水輪發(fā)電機(jī)組安全運(yùn)行的重要環(huán)節(jié),它主要是為機(jī)組下導(dǎo)瓦及推力瓦提供潤(rùn)滑油,對(duì)系統(tǒng)起到潤(rùn)滑保護(hù)作用。軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)的故障會(huì)嚴(yán)重影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行[3-4],往往會(huì)造成機(jī)組的事故停機(jī),更甚者導(dǎo)致燒傷軸瓦和主軸,嚴(yán)重?fù)p害主機(jī)設(shè)備,造成企業(yè)的直接經(jīng)濟(jì)損失,主設(shè)備損壞導(dǎo)致機(jī)組非計(jì)劃停機(jī)造成不良的社會(huì)影響[5]。
國信溧陽抽水蓄能電站裝機(jī)6臺(tái)抽水蓄能機(jī)組,機(jī)組為哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的立軸、單級(jí)混流水泵水輪機(jī),機(jī)組型號(hào)為HLNA1094-LJ-474,水輪機(jī)工況額定出力為255 MW,水泵工況最大出力為269 MW[6]。機(jī)組推力外循環(huán)油泵是由瑞典IMO公司供應(yīng)的三螺桿泵,型號(hào)為L(zhǎng)PQ140N1IRYP,工作轉(zhuǎn)速1 495 r/min,最大差壓16 bar[7]。機(jī)組在調(diào)試期間推力外循環(huán)系統(tǒng)出現(xiàn)異常振動(dòng)故障,潤(rùn)滑油泵和管道振動(dòng)大,并伴有撞擊聲,噪聲超標(biāo),油泵運(yùn)行過程中管道出口手動(dòng)閥手輪脫落,長(zhǎng)期運(yùn)行會(huì)造成油管斷裂,甚至機(jī)組斷油造成燒瓦,嚴(yán)重影響機(jī)組安全運(yùn)行。
2017年3月24日,現(xiàn)場(chǎng)對(duì)油泵振動(dòng)、管道振動(dòng)和噪聲進(jìn)行測(cè)試試驗(yàn)?,F(xiàn)場(chǎng)在4號(hào)機(jī)組2號(hào)推力外循環(huán)油泵上布置傳感器進(jìn)行振動(dòng)測(cè)量試驗(yàn)。試驗(yàn)傳感器采用Bently公司的9200速度傳感器,分別在油泵軸向方向、水平方向和管道出口處布置3個(gè)測(cè)點(diǎn),圖1給出了傳感器布置示意圖。現(xiàn)場(chǎng)在油泵和主機(jī)轉(zhuǎn)軸上貼反光條,安裝激光測(cè)速探頭測(cè)量轉(zhuǎn)速,配備Bently 408數(shù)據(jù)采集儀及分析軟件。
圖1 傳感器布置示意圖
2017年3月24日14:00,2號(hào)推力外循環(huán)油泵正常啟動(dòng),機(jī)組處于停機(jī)熱備工況,油泵在額定轉(zhuǎn)速1 490 r/min下運(yùn)行穩(wěn)定,振動(dòng)較小。機(jī)組轉(zhuǎn)速由零升速至額定,油泵振動(dòng)、管道振動(dòng)不斷增大,并伴隨撞擊聲。機(jī)組升速到額定轉(zhuǎn)速300 r/min時(shí)軸向振動(dòng)4.8 mm/s、水平振動(dòng)7.4 mm/s、管道振動(dòng)25.3 mm/s、噪聲也由91.3 dB增大到103.6 dB。機(jī)組升速過程中各測(cè)點(diǎn)振動(dòng)變化趨勢(shì)如圖2所示??梢钥闯?,油泵振動(dòng)及管道振動(dòng)隨著機(jī)組轉(zhuǎn)速升高而增大,機(jī)組轉(zhuǎn)速超過120 r/min后油泵和管道振動(dòng)增大速度明顯增大。各測(cè)點(diǎn)振動(dòng)數(shù)據(jù)如表1所示。
圖2 機(jī)組升速過程中各測(cè)點(diǎn)振動(dòng)變化趨勢(shì)圖
機(jī)組停機(jī)后推力外循環(huán)油泵采用變頻啟動(dòng),油泵設(shè)定初始轉(zhuǎn)速為800 r/min,油泵油流量為260 m3/h,滿足設(shè)計(jì)要求。分別在主機(jī)停機(jī)和機(jī)組運(yùn)行2個(gè)工況下以50 r/min為間隔逐漸提高油泵轉(zhuǎn)速至額定。2個(gè)工況下油泵變頻升速過程中各測(cè)點(diǎn)振動(dòng)變化趨勢(shì)如圖3、4所示,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2所示。可以看出機(jī)組停機(jī)狀態(tài)下,隨著油泵轉(zhuǎn)速的升高油泵振動(dòng)和管道振動(dòng)增大,但增大幅度很??;機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)下,隨著油泵轉(zhuǎn)速的升高油泵振動(dòng)和管道振動(dòng)大幅增大,并且管道振動(dòng)增大較大;管道振動(dòng)在轉(zhuǎn)速1 200 r/min存在一個(gè)峰值,圖5給出了油泵在1 200 r/min轉(zhuǎn)速下管道振動(dòng)頻譜圖,振動(dòng)幅值中1倍頻分量很小,以8倍頻分量為主。
圖3機(jī)組停機(jī)工況下油泵升速過程中各測(cè)點(diǎn)振動(dòng)變化趨勢(shì)圖
圖4 機(jī)組運(yùn)行時(shí)油泵升速過程中各測(cè)點(diǎn)振動(dòng)變化趨勢(shì)圖
圖5 油泵在轉(zhuǎn)速1 200 r/min下管道振動(dòng)頻譜圖
工況軸向振動(dòng)/(mm·s-1)水平振動(dòng)/(mm·s-1)管道振動(dòng)/(mm·s-1)噪聲/dB機(jī)組停機(jī)0.90.62.391.3機(jī)組運(yùn)行4.87.425.3103.6
表2 油泵以額定頻率運(yùn)行時(shí)振動(dòng)和噪聲數(shù)據(jù)表
機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)下,油泵水平振動(dòng)達(dá)7.4 mm/s,管道振動(dòng)達(dá)25.3 mm/s,圖6、7給出了機(jī)組運(yùn)行時(shí)油泵水平振動(dòng)頻譜圖和油泵出口管道振動(dòng)頻譜圖。由圖中可以看出,油泵在工頻運(yùn)行時(shí)振動(dòng)較大,管道振動(dòng)幅值遠(yuǎn)大于油泵振動(dòng),管道振動(dòng)與油泵振動(dòng)頻譜分布一致,頻譜分析圖譜表明振動(dòng)成分中1倍頻分量較小,主要是以4X、8X和12X等倍頻分量為主,油泵和管道振動(dòng)主要是由于泵內(nèi)部流體力造成,且油泵出口管道剛度不足,振動(dòng)幅值放大。
圖6 機(jī)組運(yùn)行時(shí)油泵水平振動(dòng)頻譜圖
圖7 機(jī)組運(yùn)行時(shí)油泵出口管道振動(dòng)頻譜圖
通過數(shù)據(jù)分析表明造成油泵振動(dòng)大故障的主要激振力是流體力,可能原因有汽蝕和系統(tǒng)進(jìn)入空氣。
當(dāng)液體在泵內(nèi)流動(dòng)時(shí),若局部壓力低于一定值,則在液體內(nèi)的雜質(zhì)、微小固體顆?;蛞后w界面的縫隙中存在的氣核會(huì)迅速生長(zhǎng)為人眼可見的空泡。空泡隨液流到達(dá)高壓區(qū)后,受到周圍液體壓力的壓縮,并經(jīng)過反彈,直到最后完全潰滅,這一過程稱為汽蝕[8]。為了避免螺桿泵汽蝕現(xiàn)象的發(fā)生,泵的安裝應(yīng)在距離油箱液面一定高度范圍之內(nèi),否則當(dāng)泵安裝過高時(shí)極易造成泵的汽蝕,并導(dǎo)致泵及管路系統(tǒng)的振動(dòng)和噪聲[8-10]。溧陽電站推力外循環(huán)油泵現(xiàn)場(chǎng)安裝設(shè)計(jì)留有足夠的汽蝕余量,因此由汽蝕原因造成的振動(dòng)故障可以排除。
潤(rùn)滑油系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)入空氣。機(jī)組運(yùn)行時(shí),推力頭及鏡板在油中旋轉(zhuǎn),攪起泡沫,導(dǎo)致油內(nèi)挾附的氣體較多,油泵運(yùn)行時(shí),油泵吸油腔內(nèi)產(chǎn)生一定負(fù)壓。隨著壓力的降低,油中的空氣被釋放并作為微氣泡出現(xiàn),當(dāng)油流通過運(yùn)行中的螺桿泵的螺桿嚙合區(qū)進(jìn)入油泵壓油腔時(shí),這些微氣泡突然暴露于較高的壓力中,受到周圍液體的壓縮,其中一些迅速潰滅,此時(shí),產(chǎn)生極大的壓強(qiáng)。當(dāng)這個(gè)過程發(fā)生在固體邊界附近時(shí),邊界面就受到強(qiáng)烈的沖擊作用,產(chǎn)生振動(dòng)和噪聲[11-12]。
公式[13-14]:
A=F/K
式中:A為振動(dòng)幅值;F為激振力;K為剛度。
由以上公式可知,在相同作用力下振動(dòng)幅值與剛度成反比,與激振力的大小成正比。在相同工況下,機(jī)組油泵管道振動(dòng)與油泵振動(dòng)頻譜一致,油泵管道振動(dòng)遠(yuǎn)大于油泵本身振動(dòng)是由于管道剛度不足,可以通過增大剛度和減小激振力方法減小管道振動(dòng)[15]。油泵在800 r/min轉(zhuǎn)速下變頻運(yùn)行,降低了激振力,油泵和管道振動(dòng)降低,保證了油泵的安全運(yùn)行。油泵在800 r/min轉(zhuǎn)速下油泵油流量為260 m3/h,能夠滿足機(jī)組運(yùn)行設(shè)計(jì)要求,為了保證機(jī)組安全,機(jī)組正常運(yùn)行狀態(tài)下推力外循環(huán)油泵運(yùn)行轉(zhuǎn)速設(shè)置為900 r/min。表3給出了機(jī)組推力外循環(huán)油泵改造前后下導(dǎo)瓦和推力瓦瓦溫穩(wěn)定試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比,由表3可以看出油泵變頻改造前后機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)下導(dǎo)瓦和推力瓦瓦溫穩(wěn)定值基本不變,油泵變頻能保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
表3給出了機(jī)組推力外循環(huán)油泵改造前后下導(dǎo)瓦和推力瓦瓦溫穩(wěn)定試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比,由表3可以看出機(jī)組變頻運(yùn)行工況下下導(dǎo)瓦和推力瓦瓦溫穩(wěn)定后基本不變,油泵變頻能保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
表3 機(jī)組瓦溫?cái)?shù)據(jù)表
機(jī)組推力外循環(huán)油泵進(jìn)行變頻改造后不僅解決了油泵及管道振動(dòng)大、噪聲大的問題,油泵在變頻運(yùn)行下能耗大大降低,油泵功率由原來的120 kW降低至35 kW。
每臺(tái)機(jī)組按年運(yùn)行 6 000 h計(jì)算,年總節(jié)電數(shù)為:
(120-35)×6000= 510 000 kWh
按0.36元/kWh 計(jì)算,年總效益折合人民幣: 510 000×0.36=18.36 萬元
節(jié)能收益明顯 。
溧陽抽水蓄能電站推力外循環(huán)油泵及管道振動(dòng)大、噪聲大根本原因是機(jī)組運(yùn)行過程中潤(rùn)滑油使油系統(tǒng)帶入空氣,油泵出口管道支撐剛度不足是油泵管道振動(dòng)大的又一個(gè)主要原因。
對(duì)推力外循環(huán)油泵進(jìn)行變頻改造,減少了氣體吸入量并降低油泵出口壓力,降低了激振力,有效降低了油泵及管道振動(dòng)。
改造后提高了推力外循環(huán)油泵系統(tǒng)的可靠性,保障了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)降低了油泵能耗,提高了經(jīng)濟(jì)效益。