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復(fù)雜情況下綜采工作面端頭頂板管理研究

2018-09-29 05:46冀瑞鋒劉旭東
中國科技縱橫 2018年16期
關(guān)鍵詞:金屬網(wǎng)綜采工作面端頭

冀瑞鋒 劉旭東

摘 要:以內(nèi)蒙古某私人老煤礦A02工作面為研究對象,針對工作面排頭壓力明顯;頂板破碎、漏頂片幫現(xiàn)象嚴(yán)重;排頭支架下滑、傾斜倒架;端頭支架與巷道下幫扛住,下出口不暢通,工作面推進(jìn)速度緩慢等問題,研究制定針對性措施。采取工作面機(jī)頭、機(jī)尾錨網(wǎng)索支護(hù);工作面兩巷打設(shè)錨索桁架加強支護(hù),工作面兩巷打設(shè)“一梁三柱”進(jìn)行超前支護(hù);三角區(qū)域及頂板破碎處打設(shè)肩窩錨索、注馬麗散加固頂板;排頭10架范圍內(nèi)不放煤等措施,徹底解決了工作面頂板管理遇到的問題,針對松軟破碎煤層、頂板壓力端頭集中顯現(xiàn)的工作面,提供了一套切實可行的端頭頂板管理方法。

關(guān)鍵詞:綜采工作面;端頭;頂板管理;錨索;金屬網(wǎng);破碎

中圖分類號:TD327 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)16-0184-02

1 前言

內(nèi)蒙古某老礦位于內(nèi)蒙古自治區(qū)桌子山煤田的西翼,行政區(qū)劃屬烏海市管轄,其走向長3.23Km,寬1.76Km,面積約5.6848Km2。1961年開始建井,1966年5月投產(chǎn),經(jīng)多次技術(shù)改造,2006年生產(chǎn)能力核定100萬噸。礦井采用斜立井混合開拓方式,單一水平分區(qū)式開采,開采煤種為1/3焦煤,主采煤層為16#層;礦井采用混合抽出式通風(fēng)方式,布置兩個綜放工作面,三個掘進(jìn)工作面。

2 A02工作面介紹

A02工作面位于北三采區(qū)16#運輸下山右翼,采16#-4煤,煤層傾角5-30°,平均傾角16°,傾斜長280m,走向長度為1370m,煤層平均厚度8.5m。工作面采用走向長壁綜合機(jī)械化放頂煤開采方法,全部垮落法管理頂板,機(jī)采高度3m,放頂煤高度5.5m,采放比1:1.66,循環(huán)進(jìn)度0.6m。

A02工作面運輸順槽和回風(fēng)順槽均沿16#煤層走向布置、沿16#-4煤層底板掘進(jìn),運輸順槽支護(hù)方式為錨桿+錨索聯(lián)合支護(hù),回風(fēng)順槽支護(hù)為錨網(wǎng)+U棚支護(hù),工作面(切眼)呈傾向布置,沿走向推進(jìn)。A02運輸順槽巷道凈寬5m、凈高3.5m,用于工作面進(jìn)風(fēng)、運煤和運料;A02回風(fēng)順槽巷道凈寬4m,凈高3m,用于工作面回風(fēng)和運料;工作面切眼凈寬8m,凈高3.2m。A02工作面于2011年10月開始進(jìn)行回采,因工作面煤層松軟、頂板破碎,工作面推進(jìn)速度緩慢,截止2017年6月工作面僅推進(jìn)975m。工作面機(jī)頭、機(jī)尾頂板破碎、漏渣現(xiàn)象嚴(yán)重,工作面機(jī)頭、機(jī)尾多次出現(xiàn)支架下滑、倒架現(xiàn)象,長期嚴(yán)重制約工作面正常推進(jìn)[1]。

3 原因分析

3.1 工作面煤層裂隙發(fā)育,煤層松軟、破碎,偽頂完整性差

(1)煤層頂、底板情況:基本頂為細(xì)砂巖,厚度0.84m,完整性較好。直接頂為炭頁巖,厚度1.A02m,完整性較差。偽頂炭質(zhì)頁巖,厚度0.4m,完整性差。工作面?zhèn)雾敗⒅苯禹斖暾圆?,工作面頂板破碎、漏頂。?)A02工作面開采16#煤層,煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜,含3-4層夾矸,煤層結(jié)構(gòu):3(0.3)0.5(0.3) 0.5(0.1)0.6(0.2、0.2)1.3(0.2)1.6。 煤層可采指數(shù)為1,變異系數(shù)15%,煤層松軟。煤層4.5-5.5m為裂隙發(fā)育區(qū)域,該區(qū)域煤層破碎,完整性極差。

3.2 運輸順槽、回風(fēng)順槽頂板支護(hù)的錨索錨固區(qū)域處于采動影響區(qū)域

A02工作面開采過程中運輸順槽、回風(fēng)順槽頂板下沉現(xiàn)象明顯,支架壓力明顯,排頭支架處片幫、漏頂現(xiàn)象明顯,排頭支架、端頭支架拉移困難,工作面推進(jìn)速度緩慢。排頭支架因漏頂造成支架接頂不嚴(yán)密,支架下滑、傾斜倒架,造成端頭支架與運輸順槽下幫“扛死”。

礦井邀請中國礦業(yè)大學(xué)對A02工作面進(jìn)行煤層發(fā)育情況探測,通過探測得知工作面煤層4.5-5.5m范圍為破碎帶,工作面采動影響區(qū)域為支架頂板上方8m范圍。

A02運輸順槽、回風(fēng)順槽掘進(jìn)施工時采用Φ21.8mm×8300錨索,錨固區(qū)域為采動影響區(qū)域。隨著回采作業(yè),錨索錨固區(qū)域受采動影響發(fā)生沉降,錨索起不到設(shè)計的頂板懸吊作用,造成運輸順槽、回風(fēng)順槽頂板沉降明顯,工作面端頭區(qū)域應(yīng)力集中。

3.3 工作面支架服務(wù)年限過長,初撐力達(dá)不到設(shè)計要求

A02工作面于2011年10月開始回采,截止2017年支架服務(wù)年限已長達(dá)6年之久,加之工作面因防滅火需要進(jìn)行封閉、注液氮,造成工作面支架銹蝕現(xiàn)象嚴(yán)重,工作面大立柱卸液、漏液現(xiàn)象極其嚴(yán)重,工作面支架初撐力達(dá)不到設(shè)計要求。

3.4 兩巷超前支護(hù)強度不足

A02工作面運輸順槽、回風(fēng)順槽打設(shè)帶帽單體液壓支柱進(jìn)行超前支護(hù),大帽支撐面積小,起不到應(yīng)有作用。回采過程中,單體液壓支柱出現(xiàn)卸液、漏液和懸空現(xiàn)象,超前支護(hù)質(zhì)量差。

3.5 工作面推進(jìn)緩慢,周期來壓步距變短,周期來壓應(yīng)力疊加

工作面正常來壓步距為25-30m,因工作面推進(jìn)緩慢,周期來壓步距縮短至8-10m。開采過程中上一周期來壓影響范圍還未回采完畢,下一周期來壓已經(jīng)開始顯現(xiàn),造成周期來壓應(yīng)力疊加。工作面端頭為交叉地點,多重應(yīng)力疊加,造成頂板、煤壁極度破碎。

4 采取的針對性措施

4.1 工作面機(jī)頭、機(jī)尾錨網(wǎng)索支護(hù)

(1)機(jī)頭頂板壓力大,頂板極度破碎,機(jī)頭采取金屬網(wǎng)+錨索+W鋼帶聯(lián)合支護(hù)方式。工作面每推進(jìn)一個循環(huán),機(jī)頭1-6#支架范圍內(nèi)鋪設(shè)雙層菱形金屬網(wǎng),打設(shè)錨索,錨索間距1.5m,排距0.6m。架前打設(shè)3.6mW鋼帶2根,鋼帶沿工作面傾向布置,排距0.6m,每根W鋼帶上布置3個錨索眼,打設(shè)錨索固定W鋼帶,如圖1、圖2所示。(2)機(jī)尾采取金屬網(wǎng)+錨索加強支護(hù)。工作面每推進(jìn)一個循環(huán),機(jī)尾鋪設(shè)雙層金屬網(wǎng),頂板破碎處補打錨索加強支護(hù)。

4.2 工作面超前支護(hù)

(1)A02運輸順槽超前20m范圍內(nèi)打設(shè)“一梁三柱”,單體液壓支柱打設(shè)在轉(zhuǎn)載機(jī)兩側(cè),轉(zhuǎn)載機(jī)上幫打設(shè)一排、下幫打設(shè)兩排,上幫單體液壓支柱距煤幫0.6m,下幫第二排單體液壓支柱緊靠轉(zhuǎn)載機(jī)打設(shè),第三排單體液壓支柱與第二排單體液壓支柱間距1.1m,排距1m。(2)回風(fēng)順槽超前支護(hù):回風(fēng)順槽超前20m范圍內(nèi)打設(shè)一梁三柱,上、下幫各設(shè)置一排,巷道中心設(shè)置一排,單體支柱間距1m,排距1m。(3)回風(fēng)順槽煤層傾角達(dá)30°,回風(fēng)順槽為穿層巷道,回風(fēng)順槽上幫2m處為煤層交界處,壓力明顯。為加強回風(fēng)順槽超前支護(hù),在回風(fēng)順槽距工作面8米范圍內(nèi)倒置一部ZF6800/18/35型放頂煤支架進(jìn)行頂板支護(hù),該部支架前探梁與187#支架對齊,尾梁朝工作面推進(jìn)方向。(4)運輸順槽、回風(fēng)順槽超前支護(hù)段提前打設(shè)提前打設(shè)錨索桁架。錨索桁架排距為1m,錨索規(guī)格選用Φ21.8×10300mm鋼絞線錨索。運輸順槽選用3.1m工字鋼,每架桁架打設(shè)3根錨索,錨索間距1.2m;回風(fēng)順槽選用2.4m工字鋼,每架桁架打設(shè)2根錨索,錨索間距1.8m。

4.3 三角區(qū)域及頂板破碎處加強支護(hù)

(1)在運輸順槽上幫、回風(fēng)順槽下幫肩窩處打設(shè)點錨索,點錨索與巷道輪廓線垂直,錨索選用Φ21.8×10300mm錨索,錨索間距1m。(2)工作面超前支護(hù)段頂板破碎、三角區(qū)域處、回風(fēng)順槽上幫煤巖交界處、工作面頂板破碎處,根據(jù)工作面現(xiàn)場情況布置馬麗散鉆孔注馬麗散加固頂幫。(3)工作面排頭10架范圍內(nèi)不進(jìn)行放煤作業(yè)已保證頂板的完整性[2]。

5 取得的成果

通過采取鋪設(shè)金屬網(wǎng)、打設(shè)錨索及錨索桁架等支護(hù)措施,配合注馬麗散使破碎區(qū)域煤巖形成整體,通過錨網(wǎng)索懸吊作用徹底控制住機(jī)頭、機(jī)尾、三角區(qū)域、破碎區(qū)域頂板,徹底解決了工作面頂板破碎、漏矸漏渣等問題。

(1)在30天內(nèi)完成了工作面機(jī)頭、機(jī)尾擺架、扶架工作,解決了工作面支架“屢倒屢扶、屢扶屢倒”問題,徹底杜絕了支架下竄、倒架現(xiàn)象的再次出現(xiàn),工作面機(jī)頭、機(jī)尾頂板完整。(2)解決了工作面下出口長期不暢通問題,解決了該工作面碰手碰腳事故頻發(fā)問題、礦井安全生產(chǎn)艱難局面。(3)工作面推進(jìn)速度由月推進(jìn)度不足10m提升到月推進(jìn)度35m,推進(jìn)速度提升437.5%,工作面壓力因推進(jìn)速度快逐步“甩”至老塘,工作面進(jìn)入良性循環(huán)狀態(tài),并于2018年5月完成工作面回撤通道施工工作。(4)工作面材料成本由131.7元/噸縮減至36.9元/噸,材料費縮減72%,工作面縮減材料費高達(dá)3600萬元。

6 結(jié)語

目前國內(nèi)采用走向長壁綜合機(jī)械化放頂煤開采方法的工作面大量存在,針對松軟煤層煤層、壓力顯現(xiàn)明顯的礦井,端頭頂板管理困難成為影響制約工作面正常推進(jìn)的突出問題。煤巖交界處頂板壓力大、頂板沉降明顯、頂板破碎、支架傾斜等問題大量存在,如何以最小的成本控制住端頭頂板是綜采工作者研究的問題[3]。

機(jī)頭、機(jī)尾鋪設(shè)雙層金屬網(wǎng),打設(shè)錨索,配合W鋼帶加強支護(hù);兩巷提前打設(shè)錨索桁架加強支護(hù),打設(shè)一梁三柱進(jìn)行超前支護(hù);機(jī)頭、機(jī)尾10架范圍內(nèi)不放煤;三角煤區(qū)域打設(shè)肩窩錨索,并提前注馬麗散加固頂幫形成煤巖凝固體,多種措施能有效控制住工作面端頭頂板,保證工作面快速、高效推進(jìn),成為我們摸索出的一條經(jīng)濟(jì)、高效、安全的綜放工作面端頭頂板管理辦法。

參考文獻(xiàn)

[1]葛勝文.復(fù)雜地質(zhì)條件下綜采工作面礦壓顯現(xiàn)規(guī)律研究[J].煤炭工程,2007,(1):64-66.

[2]陳炎光,錢鳴高.中國煤炭采場煤巖控制[M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,1994:1-105.

[3]臧傳偉,樊克恭,李仲輝.綜放工工作面端頭頂板穩(wěn)定性控制及放煤技術(shù)[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2014:1-189.

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