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提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比實(shí)踐

2018-10-08 03:15:40吳優(yōu)于峰程明剛
鞍鋼技術(shù) 2018年5期
關(guān)鍵詞:造渣廢鋼單耗

吳優(yōu),于峰,程明剛

(鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵有限公司,遼寧 朝陽(yáng)122000)

氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼的原料主要是鐵水和廢鋼,其中廢鋼比為0~30%。廢鋼作為煉鋼的原料不僅有利于資源的綜合利用,而且節(jié)約能源,保護(hù)環(huán)境。提高轉(zhuǎn)爐入爐廢鋼比是鐵水不足情況下提高鋼產(chǎn)量的有效方法之一[1]。2010年我國(guó)轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量約為5.49億t,轉(zhuǎn)爐煉鋼的廢鋼用量平均為7.6%,歐美國(guó)家一般為20%左右[2]。鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵有限公司有1座2600 m3高爐、2座120 t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,實(shí)際鋼產(chǎn)量受制于生鐵產(chǎn)能,2016年鋼產(chǎn)量完成206萬(wàn)t,廢鋼消耗量29.8萬(wàn)t,廢鋼比為13%左右。為了保證轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量,采取了一系列“提廢降鐵”措施,提高了廢鋼比,降低了鐵水消耗,為其它鋼鐵企業(yè)“節(jié)鐵增鋼”提供了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

1 基本概況

鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵有限公司煉鋼廠主要工藝設(shè)備包括:?jiǎn)螄婎w粒鎂鐵水脫硫站2座,120 t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐2座,120 t LF精煉爐2座,ASP1700連鑄機(jī)2臺(tái)。生產(chǎn)的鋼種以低碳冷軋基料、低合金結(jié)構(gòu)用鋼、集裝箱用鋼為主。鐵水由高爐傳輸至轉(zhuǎn)爐采用“一罐制”工藝,鐵水主要化學(xué)成分見(jiàn)表1。廢鋼在專(zhuān)用料場(chǎng)裝槽后經(jīng)機(jī)動(dòng)車(chē)運(yùn)輸至轉(zhuǎn)爐跨,廢鋼結(jié)構(gòu)見(jiàn)表2。

2 提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比的措施

2.1 降低轉(zhuǎn)爐渣料消耗

在人工計(jì)算轉(zhuǎn)爐熱平衡的基礎(chǔ)上,設(shè)定各種入爐材料(除鐵水外)的冷卻比。冷卻比定義:設(shè)定每噸廢鋼的冷卻效果為l時(shí),每噸原材料的冷卻效果相對(duì)于廢鋼的冷卻效果之比[3]。表3為不同入爐原材料的冷卻比。

表1 鐵水主要化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) %

表2 廢鋼結(jié)構(gòu) %

表3 不同入爐原材料的冷卻比

結(jié)合不同材料的冷卻比,計(jì)算轉(zhuǎn)爐入爐材料的冷卻效率,然后假定一個(gè)通過(guò)降低造渣輔料用量置換相應(yīng)冷卻效率廢鋼的轉(zhuǎn)爐裝入制度,選擇原操作條件與假定類(lèi)似的同一組爐次作為參考爐次,據(jù)此理論設(shè)定造渣輔料用量及鐵水和廢鋼入爐模型。根據(jù)實(shí)踐效果優(yōu)化造渣材料使用量和轉(zhuǎn)爐裝入量,并采取留渣操作工藝配合完成轉(zhuǎn)爐“少渣”冶煉。由于轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)熔渣堿度高,溫度高(起到預(yù)熱廢鋼的作用),并含有一定量的TFe,留渣操作有利于轉(zhuǎn)爐前期盡快形成具有一定堿度的爐渣,有利于前期去P,還可加快石灰的溶解。同時(shí)提高入爐冶金石灰的質(zhì)量,對(duì)有效CaO含量、活性度及塊度均提出比以往更加嚴(yán)格的要求,通過(guò)嚴(yán)控石灰質(zhì)量及留渣操作,節(jié)省石灰等造渣劑的用量,減少了化渣時(shí)需要的熱量,利于提高廢鋼比。

表4為優(yōu)化前后轉(zhuǎn)爐終渣指標(biāo)的對(duì)比,渣料優(yōu)化后熔渣指標(biāo)完全滿足轉(zhuǎn)爐冶煉工藝,堿度提高。表5為優(yōu)化前后的轉(zhuǎn)爐造渣輔料用量。

表4 優(yōu)化前后轉(zhuǎn)爐終渣指標(biāo)的對(duì)比

表5 優(yōu)化前后的轉(zhuǎn)爐造渣輔料用量 kg/t

經(jīng)統(tǒng)計(jì),目前轉(zhuǎn)爐造渣輔料用量比優(yōu)化之初降低了22%,可提高轉(zhuǎn)爐廢鋼消耗28~34 kg/t。

2.2 降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度

由轉(zhuǎn)爐熱平衡計(jì)算結(jié)果可知,鋼液帶走的物理熱占熱量總支出的70%以上,適度降低轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水溫度以節(jié)余部分熱量支出,通過(guò)提高廢鋼比補(bǔ)償熱量的收支平衡。降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度有利于降低鋼水的氧化性、保護(hù)爐襯,有利于轉(zhuǎn)爐操作,但是要采取鋼水提溫、控溫措施以保證鋼水順利連澆。分析認(rèn)為,煉鋼生產(chǎn)工藝變化如下:考慮到LF加熱能力(平均3.5℃/min)、上下工序生產(chǎn)節(jié)奏的控制、規(guī)模效應(yīng)(產(chǎn)量可以攤薄設(shè)備折舊及管理費(fèi)用)及加熱成本(主要包括石墨電極和電能消耗),選定將終點(diǎn)鋼水溫度降低10℃,通過(guò)延長(zhǎng)LF精煉爐加熱時(shí)間來(lái)補(bǔ)償這部分溫降,嚴(yán)格執(zhí)行“煉鋼調(diào)度列車(chē)時(shí)刻表”控制鋼水傳擱時(shí)間以適應(yīng)LF爐節(jié)奏的變化。在鋼水過(guò)程溫控方面采取措施保障生產(chǎn)順行,包括限定鋼包投用數(shù)量、完善鋼包在線烘烤制度、中間包覆蓋劑提質(zhì)、砌筑高質(zhì)量隔熱層等。實(shí)踐表明,轉(zhuǎn)爐出鋼溫度降低10℃,提高轉(zhuǎn)爐廢鋼單耗12~15 kg/t。

2.3 提高鐵水“一罐制”比例

鐵水溫度的高低對(duì)轉(zhuǎn)爐冶煉工藝影響很大,冶煉的熱量基本源于鐵水的物理熱和化學(xué)熱,在化學(xué)熱一定的情況下,鐵水的物理熱是決定冶煉能否順利的關(guān)鍵因素。鐵水“一罐制”是指采用轉(zhuǎn)爐兌鐵的鐵水罐直接到高爐承接鐵水,是一項(xiàng)將鐵水儲(chǔ)運(yùn)、緩沖、鐵水預(yù)處理、轉(zhuǎn)爐兌鐵、鐵水保溫等功能集于一體的新工藝技術(shù)[4]。該工藝具有工藝流程短、鐵水溫降小等優(yōu)點(diǎn)。在實(shí)際生產(chǎn)中,把單罐鐵水重量達(dá)到轉(zhuǎn)爐一次兌鐵量要求定義為“一罐制”合格,鐵水“一罐制”比例是指一定周期內(nèi)“一罐制”合格量占同期高爐出鐵鐵水罐總數(shù)量的百分比。當(dāng)“一罐制”不合格時(shí),需要通過(guò)鐵水罐之間相互折鐵調(diào)整單罐鐵水重量以達(dá)到“一罐制”合格標(biāo)準(zhǔn),但折鐵作業(yè)勢(shì)必造成鐵水物理熱的散失,導(dǎo)致鐵水溫度下降,從而影響轉(zhuǎn)爐廢鋼比。經(jīng)統(tǒng)計(jì),當(dāng)“一罐制”不合格進(jìn)行折鐵作業(yè)時(shí),單罐鐵水溫度損失15~27℃,平均21.3℃,影響廢鋼入爐量15.2 kg/t?;诖?,通過(guò)采取控制鐵水軌道衡計(jì)量精度、控制鐵水帶渣量、定周期清理鐵水罐、定數(shù)量熱罐周轉(zhuǎn)、定待罐周期等措施,使鐵水“一罐制”比例增加了17.6%,入轉(zhuǎn)爐鐵水平均溫度增加了5.3℃,可增加轉(zhuǎn)爐廢鋼單耗3~5 kg/t。

2.4 提高廢鋼容重

轉(zhuǎn)爐入爐廢鋼的來(lái)源主要是外購(gòu),占比超過(guò)95%。廢鋼的外形尺寸按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)控制,長(zhǎng)度不允許超過(guò)1 000 mm,廢鋼料槽有效容積20 m3,單槽廢鋼重量10~12 t,每爐配加2槽廢鋼。隨著轉(zhuǎn)爐廢鋼比的增加,單槽廢鋼重量不能滿足生產(chǎn)要求,配加3槽廢鋼將嚴(yán)重影響煉鋼節(jié)奏。為此,首先進(jìn)行廢鋼料槽增容改造,將料槽高度增加300 mm,可多盛裝廢鋼 2~3 t;其次是使用破碎廢鋼,其最大尺寸不超過(guò)150 mm,可增加廢鋼堆比重0.08 t/m3,單槽廢鋼增重近2 t,但要關(guān)注破碎料的質(zhì)量;第三是修訂廢鋼采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn),要求其外形尺寸不超過(guò)800 mm×500 mm,料型以中重型廢鋼為主。優(yōu)化調(diào)整后,單槽廢鋼重量穩(wěn)定在14~15 t,較好地滿足了提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比的要求。

3 提高廢鋼比經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

3.1 轉(zhuǎn)爐廢鋼比及鐵水單耗的變化

通過(guò)實(shí)施“提廢降鐵”的措施,廢鋼比逐月提高,2017年10月份轉(zhuǎn)爐廢鋼比達(dá)到21.5%,與年初相比增加近7%,轉(zhuǎn)爐鐵水單耗降低60 kg/t。圖1為2017年轉(zhuǎn)爐廢鋼比月變化趨勢(shì)圖,表6為轉(zhuǎn)爐廢鋼比與鐵水單耗對(duì)照表。

圖1 2017年轉(zhuǎn)爐廢鋼比月變化趨勢(shì)圖

表6 轉(zhuǎn)爐廢鋼比與鐵水單耗對(duì)照表

3.2 經(jīng)濟(jì)性分析

由于廢鋼市場(chǎng)價(jià)格低于內(nèi)部鐵水單位成本,提高廢鋼比對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的增加非常有利。但要考慮轉(zhuǎn)爐冶煉條件變化對(duì)生產(chǎn)成本的影響,影響因素包括廢鋼收得率波動(dòng)導(dǎo)致鋼鐵料成本變化、通過(guò)LF爐精煉提高鋼水溫度導(dǎo)致的電極成本增加 (近期電極單價(jià)的大幅攀升導(dǎo)致電極成本升高的影響)、電耗增加等。綜合不同鐵水單耗條件下對(duì)應(yīng)的成本投入與產(chǎn)出的關(guān)系得出,當(dāng)轉(zhuǎn)爐鐵水單耗達(dá)到880 kg/t時(shí)經(jīng)濟(jì)效益最佳。圖2為煉鋼工序單位利潤(rùn)與鐵水單耗的關(guān)系。按照煉鋼工序單位利潤(rùn)42元/t,年產(chǎn)鋼200萬(wàn)t粗略計(jì)算,預(yù)計(jì)年創(chuàng)效益可達(dá)8 400萬(wàn)元。

圖2 煉鋼工序利潤(rùn)與鐵水單耗的關(guān)系

4 結(jié)語(yǔ)

為了解決煉鐵和煉鋼工序間產(chǎn)能不匹配難以保證鋼產(chǎn)量的問(wèn)題,鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵有限公司煉鋼廠采取了降低轉(zhuǎn)爐造渣材料消耗、降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度、提高鐵水“一罐制”比例、提高廢鋼容重等措施。采取措施后,轉(zhuǎn)爐廢鋼比提高到21.5%,鐵水單耗降低了60 kg/t。當(dāng)轉(zhuǎn)爐鐵水單耗為880 kg/t時(shí),煉鋼年創(chuàng)效益可達(dá)8 400萬(wàn)元,取得較高的經(jīng)濟(jì)效益。

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