■ 趙衛(wèi),胡偉,劉昌盛
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近年來隨著公司的快速發(fā)展,新技術(shù)、新方法、新工藝、新材料逐步應(yīng)用到生產(chǎn)制造中。目前公司的焊接自動化裝備正在向焊接自動化生產(chǎn)線和數(shù)字化焊接車間發(fā)展。焊接機器人在高速動車組、城際動車、電車機車、內(nèi)燃機車及城軌等車輛的焊接應(yīng)用,機器代替人工也符合機械制造的發(fā)展趨勢。綜合以上因素,提出了此次弧焊機器人鋁合金車體組焊中的推廣應(yīng)用。
(1)應(yīng)用現(xiàn)狀 目前弧焊機器人在車體組焊臺位上只進行底架與側(cè)墻、頂蓋與側(cè)墻的4條外側(cè)的平直焊縫(見圖1、圖2),焊縫的總長還不到40m,約占臺位焊縫的10%左右。
(2)存在的問題 第一,設(shè)備的利用率問題。目前班組上的弧焊機器人每節(jié)車體的焊接只工作1.5h左右,其余時間設(shè)備都閑置在班組,按每節(jié)車24h的制造周期,弧焊機器人只占1/16左右,設(shè)備利用率存在嚴重不足。
第二,弧焊機器人焊縫比例低的問題。鋁合金車體制造是公司2004年從西門子維也納SJP工廠引進的,目前車體組焊臺位的機器人焊接應(yīng)用有近13年沒有提高,車體門檻與端墻上有很多長焊縫目前還是采用手工焊焊接,與公司焊接自動化和數(shù)字化的發(fā)展趨勢不相符合。
圖1 底架與側(cè)墻的自動焊
圖2 頂蓋與側(cè)墻的自動焊
第三,焊接接頭的質(zhì)量問題。由于手工焊的焊接質(zhì)量與焊工的技能水平、個人狀態(tài)等有關(guān),因此造成側(cè)墻單元的焊縫質(zhì)量存在不穩(wěn)定性;而弧焊機器人自動焊縫,其工藝參數(shù)是經(jīng)過多次工藝驗證后找出的最佳參數(shù),在工件裝配良好的前提下,只要焊機的能正常運行,其焊接的焊縫能保證接頭質(zhì)量的一致性。圖3是自動焊與手工焊的焊縫對比結(jié)果。
第四,焊后打磨量大的問題。車體組焊后,為保證車體的外觀,油漆前須對車體外側(cè)焊縫打磨平整,手工焊的焊縫余高達到3mm左右,而自動焊的焊縫一般<2mm,減少了車體外墻打磨1/3以上的時間。
(1)車體組焊下門檻的機器人焊接應(yīng)用 車體下門檻是一條平直的單道HY形平角焊縫(見圖4),機器人焊接編程非常容易,且在焊接過程中不會影響其他人的作業(yè),其焊接參數(shù)根據(jù)手工焊參數(shù)進行適當調(diào)節(jié)。
(2)車體組焊上門檻的機器人焊接應(yīng)用 車體上門檻是一條HV形全熔透的橫對接焊縫(見圖5),質(zhì)量等級為CPB。由于焊接質(zhì)量要求高,且采用多層多道焊接,因此在焊接過程中有一定難度,需進行多次工藝驗證,來確定合理的焊接參數(shù)后再進行焊接。
(3)車體組焊端墻的機器人焊接應(yīng)用 車體組焊端墻的機器人焊接應(yīng)用的難點是端墻壁的一條搭接立角焊縫(見圖6)。由于以前采用的機器人焊接大都是平焊與橫焊位置,立焊焊接位置很少應(yīng)用,機器人焊接角度與工藝參數(shù)與以前有一定差異,需模擬工件進行焊接試驗,待試件合格后再進行產(chǎn)品的焊接。
圖3 自動焊與手工焊的焊縫對比
表1 下門檻自動焊焊接參數(shù)
圖4 車體下門檻焊縫示意
圖5 車體上門檻焊縫示意
圖6 車體端墻焊縫示意
(1)車體組焊下門檻的自動焊驗證過程及記錄 ①選取客室門檻型材(EN AW-6005A-T6)與底架邊梁型材(EN AW-6005A-T6)進行下門檻自動焊工藝驗證試驗。②根據(jù)PWPS在車體三班IGM自動焊機上進行試樣焊接,焊接參數(shù)如表1所示。③試樣焊后取樣,進行外觀與宏觀金相檢查(見圖7),自動焊焊縫外觀與宏觀金相符合ISO 10042 鋁合金和鋁合金電弧焊接頭-缺陷質(zhì)量等級中B級評判標準要求。④試板試驗后,采用驗證了焊接參數(shù),對產(chǎn)品進行了焊接,驗證結(jié)果如圖8所示。
門檻是一條直線焊縫,編程容易只需要一個工作步就能完成焊接,且焊縫成形較好,自動焊焊縫外觀與宏觀金相符合ISO 10042 鋁合金和鋁合金電弧焊接頭-缺陷質(zhì)量等級中B級評判標準要求。
圖7 下門檻自動焊試樣外觀與宏觀金相
圖8 下門檻自動焊產(chǎn)品的焊接
圖9 上門檻自動焊試樣外觀與宏觀金相
圖10 上門檻自動焊產(chǎn)品的焊接
圖11 端墻自動焊試樣外觀與宏觀金相
表2 上門檻自動焊焊接參數(shù)
表3 端墻試樣自動焊焊接參數(shù)
(2)車體組焊上門梁的自動焊驗證過程及記錄 ①選取上門梁型材(EN AW-6005A-T6)與頂蓋邊梁型材(EN AW-6005A-T6)進行上門檻自動焊工藝驗證試驗。②根據(jù)PWPS在車體三班IGM自動焊機上進行試樣焊接,焊接參數(shù)如表2所示。③試樣焊后取樣,進行外觀與宏觀金相檢查(見圖9),自動焊焊縫外觀與宏觀金相符合ISO 10042 鋁合金和鋁合金電弧焊接頭-缺陷質(zhì)量等級中B級評判標準要求。④試板試驗后,采用驗證的焊接參數(shù),對產(chǎn)品進行了焊接,驗證結(jié)果如圖10所示。
(3)車體組焊端墻的自動焊驗證過程及記錄 ①每組試驗各選取300 150mm試板(EN AW 5083)兩塊,進行端墻自動焊試驗。②選取兩組焊接參數(shù)在車體一班IGM自動焊機上進行試樣焊接,焊接參數(shù)如表3所示。③試樣焊后取樣,進行外觀與宏觀金相檢查(見圖11),焊接參數(shù)2較焊接參數(shù)1熔深好,自動焊焊縫外觀與宏觀金相符合ISO 10042 鋁合金和鋁合金電弧焊接頭-缺陷質(zhì)量等級中B級評判標準要求。④試板試驗后,驗證了焊接參數(shù),考慮端墻自動焊實際情況較復(fù)雜,因此選取了一節(jié)端墻產(chǎn)品進行了產(chǎn)品工藝驗證。端墻產(chǎn)品第一次焊接,因焊槍角度(85°)較大,造成焊縫成形不良,調(diào)整角度為75°后焊縫成形較好,自動焊焊縫外觀與宏觀金相符合ISO 10042 鋁合金和鋁合金電弧焊接頭-缺陷質(zhì)量等級中B級評判標準要求。
(1)車體門檻焊接后的改進效果 改進前門檻上有三處段焊接頭,接頭與收弧各有三處,既影響焊縫質(zhì)量,也加大了臺下的打磨量;而自動從頭至尾一次焊接完成,臺下幾乎不用打磨,而且焊縫外觀成形美觀(見圖12)。
(2)車體上門梁焊接后的改進效果 上門梁采用二層三道焊接,其焊接量較大,以前采用手工焊時,由于人工操作,焊縫的外觀成形高低不平,為了保證焊縫不低于母材,其焊縫的余高較大,增加了臺下外墻的打磨時間,而自動焊焊縫既能保證焊縫的質(zhì)量(可以調(diào)節(jié)焊接參數(shù)控制余高),又減少焊工的勞動強度(見圖13)。
(3)車體端墻焊接后的改進效果 車體端墻焊接手工焊時;由于焊縫較長因此接頭較多,而自動焊從頭至尾一次焊接完成,既保證了焊縫外觀質(zhì)量,又減少了臺下的接頭打磨(見圖14)。
圖12 車體門檻焊接后改進的效果
圖13 車體上門梁焊接后的改進效果
圖14 車體端墻焊接后的改進效果
通過此次弧焊機器人在鋁合金車體組焊中的推廣應(yīng)用,車體組焊的機器人焊接設(shè)備的每節(jié)車體焊接時間提高到4h以上,使弧焊機器人焊接產(chǎn)品的利用率高2~3倍,車體組焊的自動焊比例由6%提高到16%左右,每年節(jié)約焊接、打磨時500h以上。同時減少焊工操作中焊槍抖動等不利因素,保證焊縫的均勻穩(wěn)定性,提高焊接質(zhì)量,證明此次弧焊機器人鋁合金車體組焊應(yīng)用的改進效果良好,并為后續(xù)其他車體組焊臺位上的弧焊機器人應(yīng)用提供了借鑒作用。