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基于平模加工的普通臺鉆改造設(shè)計(jì)

2018-10-10 05:12蘇春錦
關(guān)鍵詞:工作臺套筒主軸

蘇春錦

(福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)械工程系,福州 350003)

0 前言

如圖1所示,平模零件是飼料機(jī)械中用來控制飼料顆粒大小的零件,其外徑有Φ200、Φ250、Φ315、Φ400、Φ500等系列,控制飼料顆粒粗細(xì)的孔徑可分為:Φ1.0、Φ1.5、Φ2.0、Φ2.5、Φ3.5、Φ4.0、Φ5.0、Φ6.0等。一塊平模零件上有成百上千個小孔,并且兩面都有倒角。可見,鉆孔和倒角是平模加工的主要加工量。

圖1 平模零件

雖然數(shù)控機(jī)床也能實(shí)現(xiàn)鉆孔加工,但因數(shù)控機(jī)床價格遠(yuǎn)比普通臺鉆高,故飼料機(jī)械中的平模零件的鉆孔工作還是普遍采用臺鉆來完成。為了降低平模鉆孔的加工成本和提高鉆孔生產(chǎn)效率,對于幾百上千個孔的平模零件的生產(chǎn),需把高強(qiáng)度手工進(jìn)給的臺鉆改為氣動自動進(jìn)給臺鉆。

1 臺鉆結(jié)構(gòu)原理

如圖2所示,臺鉆由電機(jī)作為動力,通過塔式三角帶輪傳動傳遞給主軸實(shí)現(xiàn)臺鉆鉆頭旋轉(zhuǎn)的主運(yùn)動。帶有齒條結(jié)構(gòu)的主軸套筒與主軸箱采用高精度的間隙配合而能夠直線運(yùn)動,帶有齒條結(jié)構(gòu)的主軸套筒與手柄相聯(lián)接的齒輪嚙合形成齒輪齒條傳動,從而轉(zhuǎn)動手柄可以使主軸套筒實(shí)現(xiàn)直線運(yùn)動并實(shí)現(xiàn)了鉆頭直線運(yùn)動的進(jìn)給運(yùn)動。因?yàn)橹鬏S與帶有齒條結(jié)構(gòu)的主軸套筒內(nèi)孔采用高精度的滾動軸承聯(lián)接,主軸能自由地在主軸套筒里面旋轉(zhuǎn),但主軸套筒的上下移動會帶動主軸的上下移動,空心塔式三角帶輪通過鍵聯(lián)接與內(nèi)花鍵軸固定,內(nèi)花鍵軸與主軸的上端有一個比較長的花鍵軸實(shí)現(xiàn)花鍵聯(lián)接,空心塔式三角帶輪帶動內(nèi)花鍵軸的轉(zhuǎn)動而帶動主軸轉(zhuǎn)動,這樣主軸在花鍵聯(lián)接的方式下既能上下移動又能轉(zhuǎn)動。

1.搖把;2.限位擋塊;3.頭架;4.螺母;5.主軸;6.進(jìn)給手柄;7.鎖緊手柄;8.底座;9.立柱座;10.立柱;11.螺釘;12.電動機(jī);13.接線盒圖2 臺鉆結(jié)構(gòu)

2 臺鉆改造

通過對臺鉆機(jī)械結(jié)構(gòu)和電氣控制的改造,使平模零件在工作臺上安裝定位后,能夠自動控制平模零件的鉆孔加工及定位。

2.1 機(jī)械結(jié)構(gòu)改造

2.1.1 主軸進(jìn)給裝置改造

拆去原氣動進(jìn)給普通臺鉆的進(jìn)給手柄和齒輪,裝上一套氣動控制裝置來完成主軸的進(jìn)給運(yùn)動,而主軸的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動還是由原來的塔式三角帶傳動實(shí)現(xiàn)。這樣在操作時,工件裝夾并定位好后就無需用手抓操作手柄進(jìn)給,而是通過開關(guān)按鍵實(shí)現(xiàn)自動進(jìn)給。具體改裝結(jié)構(gòu)如圖3所示,在主軸套筒的下方安裝一個進(jìn)給氣缸橫梁,橫梁的兩端分別安裝一個雙作用進(jìn)給氣缸,同時進(jìn)給氣缸固定在支架上;在進(jìn)給氣缸橫梁前面的中間部位安裝一個阻尼器,用來緩沖氣缸行程末端的運(yùn)動和力。

圖3 臺鉆主軸進(jìn)給的機(jī)械改造

2.1.2 工作臺改造

平模零件上孔多,鉆孔定位的工作量也很大,為實(shí)現(xiàn)鉆孔的自動定位,在臺鉆原來的工作臺上固定疊加兩個十字相交且由步進(jìn)電機(jī)帶動的自動進(jìn)給工作臺,從而實(shí)現(xiàn)平模零件鉆孔時的自動定位,如圖4所示。

圖4 臺鉆自動進(jìn)給工作臺

2.2 電氣控制改造

從臺鉆機(jī)械結(jié)構(gòu)的改造可以看出,主軸的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動還是由原來的電機(jī)通過塔式三角帶傳動實(shí)現(xiàn),而主軸的直線進(jìn)給由氣缸活塞桿的直線往復(fù)運(yùn)動來實(shí)現(xiàn),同時,工件的移動由兩個十字相交步進(jìn)電機(jī)帶動的自動工作臺來實(shí)現(xiàn),電氣控制系統(tǒng)要完成上述控制功能。

2.2.1 氣動控制改造

鉆孔進(jìn)給過程中,鉆頭在起始位置到工件表面的空行程要求動作要快,以提高效率,在鉆孔過程中要根據(jù)要求調(diào)節(jié)進(jìn)給速度,在工件快鉆透時要求進(jìn)給速度要慢以防止進(jìn)給力太大和鉆頭折斷。

鉆孔進(jìn)給運(yùn)動的實(shí)現(xiàn)是由兩個豎直安裝的雙作用氣缸來推動臺鉆主軸上下運(yùn)動。為滿足鉆孔工藝要求,臺鉆氣動進(jìn)給的氣動控制要采用不同控制回路:快速進(jìn)給回路用來實(shí)現(xiàn)鉆頭在空行程的快速動作要求;二次慢速進(jìn)給回路用來實(shí)現(xiàn)進(jìn)給過程的兩種進(jìn)給速度、快速返回;同步回路用來實(shí)現(xiàn)兩個氣缸同時動作;速度調(diào)節(jié)和壓力調(diào)節(jié)用來實(shí)現(xiàn)不同工況的進(jìn)給速度要求。主控閥采用兩位五通雙電控先導(dǎo)式電磁閥(帶手動),設(shè)置單向節(jié)流閥來調(diào)節(jié)氣缸速度,利用快速排氣閥使氣缸快速排氣,如圖5所示。同時,通過阻尼器來保證慢速的進(jìn)給速度和力的控制,如圖3所示。

圖5 臺鉆氣壓回路圖

2.2.2 控制系統(tǒng)

控制系統(tǒng)框圖如圖6所示。主控芯片采用STM32F103C8T6,STM32F103C8T6采用ARM 32位的CortexTM-M3 CPU內(nèi)核,最高72 MHz工作頻率,64 K的閃存程序存儲器,20 K的RAM存儲器,工作電壓范圍2~3.6 V,有睡眠、停機(jī)和待機(jī)模式低功耗模式,自帶3個12位AD轉(zhuǎn)換器,自帶2通道12位D/A轉(zhuǎn)換器,支持定時器、ADC、DAC、SDIO、I 2 S、SPI、I 2 C和USART,有4個16位定時器,每個定時器有多達(dá)4個用于輸入捕獲/輸出比較/PWM或脈沖計(jì)數(shù)的通道,有2個16位6通道高級控制定時器,多達(dá)6路PWM輸出,并帶死區(qū)控制,非常適合電機(jī)運(yùn)動控制。

圖6 控制系統(tǒng)

嵌入式文件操作系統(tǒng)是基于國內(nèi)振南老師的znFAT系統(tǒng)移植過來的。

孔位存儲器選用通用的SD卡,以TXT文本形式存放孔號以及相應(yīng)孔號的X和Y的絕坐標(biāo)值。SD卡與STM32F103C8T6單片機(jī)采用SPI通信。

工作臺的X方向和Y方向均采用57BYG250型步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動,驅(qū)動器均采用TB660型步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器。

顯示屏采用LCD12864液晶屏,用來顯示要加工的孔號以及孔號的X和Y的絕對坐標(biāo)位置。

三色工作指示燈用來提示設(shè)備是在準(zhǔn)備狀態(tài)、加工運(yùn)行狀態(tài)還是加工完成狀態(tài),蜂鳴器用來提示設(shè)備故障等。

輸入鍵盤用來控制設(shè)備啟動、暫停、停止、修改孔位號的絕對坐標(biāo)值以及手動移動工作臺等。

在零件圖紙中設(shè)定坐標(biāo)原點(diǎn),可以確定各孔的X和Y方向坐標(biāo)值,從而確定各孔裝夾定位的位置,可以計(jì)算出各孔在工作臺上的X和Y的坐標(biāo)值,并保存在SD卡內(nèi)的TXT文本里。工作人員只要手工完成平模零件的安裝定位,再通過按鍵復(fù)位、回原點(diǎn)、讀取孔的TXT文本、啟動即可開始自動加工,加工完成蜂鳴器發(fā)出3聲“滴滴滴”提示聲音,同時三色燈橙色燈閃爍。取件,再次手工完成平模零件的安裝定位,再通過按鍵復(fù)位、回原點(diǎn)、讀取孔的TXT文本、啟動,即又可開始自動加工件。加工流程如圖7所示。

圖7 加工流程圖

3 結(jié)語

針對平模零件加工的普通臺鉆改造,保留了臺鉆原來的主體結(jié)構(gòu)和工作性能,增加了自動操作功能,原來采用普通臺鉆時,經(jīng)驗(yàn)豐富的熟練師傅一天只能加工一二個平模零件,采用本改造的設(shè)備后,一個普通師傅只需要進(jìn)行平模零件上下料的操作,可以同時管理幾臺設(shè)備,大大提高了生產(chǎn)效率和零件的加工質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本,獲得客戶好評。同時,為類似產(chǎn)品加工設(shè)備的改造提供了借鑒。

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