朱文韜,梁秀進(jìn),朱躍
(華電電力科學(xué)研究院有限公司,杭州 310030)
在能源矛盾日漸突出的今天,節(jié)能降耗已提升到戰(zhàn)略高度。火力發(fā)電廠通過(guò)熱能轉(zhuǎn)換獲取電能的同時(shí)也伴隨有大量的熱量損失,其中鍋爐排煙引起的熱量損失是火電廠熱源損失的主要源頭[1]。近幾年來(lái),余熱利用理論和技術(shù)不斷發(fā)展,耐低溫腐蝕材料的發(fā)展和應(yīng)用為深度余熱利用節(jié)能改造提供了有利條件。本文通過(guò)對(duì)某電廠300 MW燃煤機(jī)組深度余熱利用節(jié)能改造的技術(shù)方案進(jìn)行論證,從技術(shù)經(jīng)濟(jì)、運(yùn)行成本、投資回收期等多角度出發(fā),為深度余熱利用節(jié)能改造方案的確定提供依據(jù)。
某電廠300 MW燃煤機(jī)組煙氣余熱利用裝置擬布置于空氣預(yù)熱器(以下簡(jiǎn)稱空預(yù)器)后除塵器前或脫硫塔前,設(shè)計(jì)煙氣量取1 200 000 m3/h(標(biāo)態(tài)、濕基、實(shí)際O2),煙氣余熱利用裝置入口的煙氣溫度取135 ℃。
根據(jù)引風(fēng)機(jī)后脫硫系統(tǒng)設(shè)置的余熱利用設(shè)施的需要,對(duì)進(jìn)入脫硫系統(tǒng)的煙氣進(jìn)行冷卻,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗[2]。因脫硫系統(tǒng)的原煙氣溫度降低會(huì)影響脫硫系統(tǒng)水平衡,經(jīng)核算,脫硫系統(tǒng)串塔正常運(yùn)行過(guò)程中,石膏的帶水量和廢水排放量不變,除了除霧器沖洗正常用水外,系統(tǒng)需補(bǔ)充水量約為36.7 m3/h,該部分補(bǔ)水量可通過(guò)降低煙氣脫硫(FGD)系統(tǒng)入口煙溫來(lái)實(shí)現(xiàn)零補(bǔ)給,折算到FGD入口煙溫需降至85 ℃左右。
(1)空預(yù)器后除塵器前。在除塵器入口新增一級(jí)低低溫省煤器,既可降低除塵器入口的煙溫,又可進(jìn)一步降低煙塵的比電阻,提高粉塵的驅(qū)進(jìn)速度。采用普通不銹鋼材質(zhì)的換熱管,電除塵前煙氣溫度可降至110 ℃左右。
(2)除塵后引風(fēng)機(jī)前。隨著煙氣溫度的降低,煙氣中會(huì)有SO3析出,煙氣除塵后煙氣中無(wú)足夠的粉塵吸收,會(huì)引起后續(xù)引風(fēng)機(jī)的腐蝕,風(fēng)險(xiǎn)大,不采用。
(3)引風(fēng)機(jī)后脫硫塔前。布置在引風(fēng)機(jī)后脫硫塔前,煙氣降溫后可直接進(jìn)入脫硫系統(tǒng)脫硫,較為安全,但換熱器和煙道需要考慮低溫腐蝕。
該項(xiàng)目余熱回收后煙氣溫度設(shè)計(jì)值取85 ℃。通過(guò)以上分析,采用以下2種布置方式。
(1)一段式低壓省煤器:脫硫塔前布置氟塑料換熱器或搪瓷熱管換熱器,將煙氣溫度由135 ℃降至85 ℃。
(2)兩段式低壓省煤器[3]:除塵器前布置不銹鋼換熱器,將煙溫由135 ℃降至110 ℃,考慮引風(fēng)機(jī)會(huì)導(dǎo)致煙氣溫度升高5 ℃左右,脫硫塔前布置氟塑料換熱器或搪瓷熱管換熱器,將煙氣溫度由115 ℃降至85 ℃。
(1)加熱低壓加熱器(以下簡(jiǎn)稱低加)入口凝結(jié)水。回收煙氣余熱加熱凝結(jié)水回水,可排擠低加抽汽,增加蒸汽做功能力,增大發(fā)電量,降低發(fā)電煤耗。
(2)加熱熱網(wǎng)首站循環(huán)水。按72.75%的負(fù)荷率計(jì)算,煙氣由115 ℃降至85 ℃,1個(gè)月回收熱量約1 500 TJ,煙氣由135 ℃降至85 ℃,1個(gè)月回收熱量約2 400 TJ,供熱量明顯大于煙氣回收熱量。鑒于用于供熱的除氧器抽汽品質(zhì)較高,根據(jù)低品質(zhì)熱量?jī)?yōu)先利用的原則,在供暖期,煙氣回收熱量應(yīng)全部用于加熱熱網(wǎng)回水。
(3)加熱鍋爐給風(fēng)。用回收煙氣的余熱加熱鍋爐一、二次風(fēng)相當(dāng)于鍋爐的前置式暖風(fēng)器,由于空預(yù)器的換熱性能,入口風(fēng)溫升高通常會(huì)引起排煙溫度升高,即冷風(fēng)吸收的熱量并不能完全被鍋爐吸收。前置式暖風(fēng)器雖然不能大幅度提高鍋爐效率,但有提高回轉(zhuǎn)式空預(yù)器蓄熱元件整體溫度的作用,在燃煤硫分較高時(shí),可以緩解空預(yù)器硫酸氫銨堵塞;同時(shí),在需要長(zhǎng)期投運(yùn)暖風(fēng)器時(shí),可以替代原有暖風(fēng)器消耗的蒸汽,實(shí)現(xiàn)高效節(jié)能。
根據(jù)上述3種方式,在非供暖期,煙氣回收熱量用于加熱汽輪機(jī)低加系統(tǒng)凝結(jié)水,排擠抽汽;在供暖期,可以考慮將煙氣回收熱量全部用于加熱供暖回水,減少除氧器抽汽。但優(yōu)先考慮設(shè)置前置式暖風(fēng)器,主要用于替代原蒸汽暖風(fēng)器,通過(guò)節(jié)省原暖風(fēng)器消耗的蒸汽達(dá)到節(jié)能的目的。
換熱器材質(zhì)主要包括金屬材質(zhì)(如ND鋼、20G鋼、304鋼、316L不銹鋼等的組合)、氟塑料材質(zhì)、搪瓷熱管材質(zhì)等。
(1)金屬材質(zhì)。20G鋼和ND鋼是目前應(yīng)用較多的換熱管材質(zhì)。當(dāng)換熱管壁溫在水蒸氣露點(diǎn)(25~105 ℃)范圍內(nèi)時(shí),20G鋼的腐蝕速率不大于0.2 mm/a,而ND鋼的腐蝕速率在0.1 mm/a以下,這樣的腐蝕速率在工程應(yīng)用上屬于合理范圍。
(2)氟塑料材質(zhì)。氟塑料具有極強(qiáng)的耐腐蝕性、良好的表面不沾性、較寬的溫度范圍和耐老化等優(yōu)點(diǎn)[4],被廣泛稱為“塑料王”,因此應(yīng)用氟塑料換熱器可以有效解決金屬換熱器的腐蝕問(wèn)題。與金屬材料相比,氟塑料熱導(dǎo)率較低,僅為0.24 W/(m·K)[5],而金屬材料的熱導(dǎo)率一般為10~50 W/(m·K),但較低的熱導(dǎo)率并不會(huì)影響氟塑料作為換熱器材料在工程上的應(yīng)用,因?yàn)榉芰峡梢灾谱鞒尚≈睆奖”诠?,從而提高換熱管的傳熱系數(shù),彌補(bǔ)材料熱導(dǎo)率的不足。
(3)搪瓷熱管材質(zhì)。采用搪瓷復(fù)合涂層可解決低溫腐蝕問(wèn)題。采用搪瓷玻璃進(jìn)行無(wú)機(jī)防腐可不考慮壁溫的變化,搪瓷還具有耐磨損(主要材料為SiO2)、高效防腐、易清灰等優(yōu)勢(shì)[6]。搪瓷涂層熱管布置于煙道內(nèi),以熱管為導(dǎo)體的受熱段吸收煙氣熱量從而降低煙氣溫度,放熱段釋放熱量加熱凝結(jié)水,以水溫升高為傳導(dǎo)路徑將機(jī)組熱效率提高。
在鍋爐尾部煙道和二次風(fēng)道上增設(shè)換熱器,會(huì)增加煙氣系統(tǒng)和二次風(fēng)系統(tǒng)阻力,既需要考慮引風(fēng)機(jī)和二次風(fēng)功耗的升高,也需要核實(shí)風(fēng)機(jī)的壓頭是否能滿足系統(tǒng)阻力。
該項(xiàng)目綜合方案制訂遵循以下原則。
(1)在供暖期加熱供暖回水和利用回收的煙氣余熱替代原蒸汽暖風(fēng)器加熱二次風(fēng),都是比直接加熱汽輪機(jī)低加系統(tǒng)凝結(jié)水更高效的熱量利用方式,在條件允許的情況下,優(yōu)先考慮。
(2)在換熱管材質(zhì)的選擇上,除塵前煙道內(nèi)在保證進(jìn)水溫度的條件下選擇金屬材質(zhì)(ND鋼以上)的螺旋翅片管,二次風(fēng)暖風(fēng)器可采用金屬材質(zhì)(20G鋼以上)的螺旋翅片管,在除塵后煙道內(nèi)選擇完全防腐的氟塑料和搪瓷熱管。
根據(jù)上述原則,此次煙氣余熱深度高效利用方案設(shè)計(jì)形成以下2個(gè)思路、4個(gè)方案。
(1)思路1:一段式低壓省煤器+熱網(wǎng)循環(huán)水回水加熱。在脫硫塔前設(shè)置煙氣余熱回收換熱器,換熱器材質(zhì)為氟塑料或搪瓷熱管,將煙氣溫度從135 ℃降至85 ℃。
按換熱器選用氟塑料和搪瓷熱管兩種材質(zhì)形成2個(gè)方案。
1)方案1:一段式低壓省煤器(氟塑料)+熱網(wǎng)循環(huán)水回水加熱。
2)方案2:一段式低壓省煤器(搪瓷熱管)+熱網(wǎng)循環(huán)水回水加熱。
(2)思路2:兩段式低壓省煤器+熱網(wǎng)循環(huán)水回水加熱。在電除塵入口煙道布置一級(jí)低壓省煤器,換熱器材質(zhì)為ND鋼,將煙氣溫度從135 ℃降至110 ℃;在脫硫塔前設(shè)置二級(jí)低壓省煤器,換熱器材質(zhì)為氟塑料或搪瓷熱管,將煙氣溫度從115 ℃降至85 ℃。
1)方案3:兩段式低壓省煤器(氟塑料)+暖風(fēng)器+熱網(wǎng)循環(huán)水回水加熱。
2)方案4:兩段式低壓省煤器(搪瓷熱管)+暖風(fēng)器+熱網(wǎng)循環(huán)水回水加熱。
4 個(gè)方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較見(jiàn)表1(熱耗率驗(yàn)收工況),運(yùn)行成本分析見(jiàn)表2。
從技術(shù)的成熟性和運(yùn)行的穩(wěn)定性等方面考慮,煙氣溫度、阻力值采用階梯式降低方式更為有利(見(jiàn)表1),故兩段式方案(方案3,4)優(yōu)于一段式方案(方案1,2)。
從投資及運(yùn)行成本分析角度考慮(見(jiàn)表2和圖1):
表1 技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較
注:機(jī)組年運(yùn)行小時(shí)數(shù)按7 560計(jì),年利用小時(shí)數(shù)按5 500計(jì)。
表2 運(yùn)行成本分析
注:(1)廠用電價(jià)為0.42元/(kW·h),水價(jià)為1.20元/t,煤價(jià)為884元/t(標(biāo)煤);(2)氟塑料PTFE 36.50萬(wàn)元/t,搪瓷熱管2.00萬(wàn)元/t,ND鋼1.50萬(wàn)元/t,20G 鋼0.95萬(wàn)元/t;(3)資產(chǎn)折舊年限為15a,殘值率為5%。
兩段式低壓省煤器方案(方案3,4)總投資相對(duì)較高,一段式低壓省煤器方案(方案1,2)投資相對(duì)較低;4個(gè)方案的運(yùn)行成本及單位成本增加值均為負(fù)值,主要原因是節(jié)煤節(jié)水費(fèi)用帶來(lái)的收益高于經(jīng)營(yíng)成本;方案4總成本增量最低(-373萬(wàn)元/a),單位成本增加值最小(-2.29元/(MW·h));方案3總成本增量最高(-219萬(wàn)元/a)且單位成本增加值最大(-1.34元/(MW·h));方案4投資回收期為7a,方案3投資回收期為10a:因此方案4優(yōu)于方案3。
圖1 收益、經(jīng)營(yíng)成本、靜態(tài)投資、投資回收期分析
圖2為年利用小時(shí)數(shù)、工程靜態(tài)投資和標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)在-15%~+15%內(nèi)變化時(shí),方案1~4的電價(jià)敏感性分析。由圖2可知,4個(gè)方案中影響電價(jià)的最敏感因素均為標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)。
圖2 各方案電價(jià)敏感性分析
綜合考慮技術(shù)成熟性、改造投資、運(yùn)行穩(wěn)定性、增加的運(yùn)行成本、投資回收期、敏感性以及改造對(duì)機(jī)組的安全運(yùn)行的影響等情況,方案4技術(shù)經(jīng)濟(jì)性最好,即兩段式低壓省煤器(搪瓷熱管)+暖風(fēng)器+熱網(wǎng)循環(huán)水回水加熱方案最優(yōu)。