周洲,劉楠
(徐州華潤電力有限公司,江蘇 徐州 221100)
火力發(fā)電廠鍋爐空氣預熱器普遍存在低溫腐蝕導致的堵塞問題,嚴重影響機組的經(jīng)濟性和安全性,通過鍋爐暖風器提高空氣預熱器冷端綜合溫度,是解決這一問題的有效手段[1],但鍋爐暖風器會導致鍋爐排煙溫度升高,降低了機組的經(jīng)濟性。為解決這一矛盾,需要在鍋爐尾部煙道增加低壓省煤器系統(tǒng),以回收鍋爐排煙余熱。因此,暖風器與低壓省煤器聯(lián)合系統(tǒng)(以下簡稱聯(lián)合系統(tǒng))可以在解決鍋爐空氣預熱器低溫腐蝕和堵塞問題的同時,提高機組的熱經(jīng)濟性。
聯(lián)合系統(tǒng)可以采用多種布置方式,本文以300 MW機組數(shù)據(jù)為基礎,對具有代表性的兩種典型布置方式的節(jié)能效果進行對比分析,為發(fā)電廠進行此類改造提供參考。
目前,聯(lián)合系統(tǒng)有2種典型的布置方案[2-3]。
(1)方案1,低壓省煤器出口的高溫凝結水作為暖風器熱源,部分或全部高溫凝結水通過暖風器后回到汽輪機凝結水系統(tǒng),其流程如圖1所示,華能山東發(fā)電有限公司某機組即采用此布置方案。
低壓省煤器凝結水取自#8低壓加熱器(以下簡稱低加)入口與#7低加出口,水溫可調(diào)。暖風器熱源來自低壓省煤器出口高溫凝結水,水量可調(diào)。最終凝結水回水引至#6低加進口。
(2)方案2,低壓省煤器出口高溫凝結水直接回到汽輪機凝結水系統(tǒng),暖風器設置單獨回路,汽輪機凝結水作為暖風器熱源,回水至汽輪機凝結水系統(tǒng),其流程如圖2所示。
圖1 方案1流程
圖2 方案2流程
低壓省煤器系統(tǒng)與方案1相同,凝結水取自#8低加入口與#7低加出口,水溫可調(diào),回水引至#6低加入口。暖風器熱源取自#7低加出口凝結水,經(jīng)增壓泵加壓后引至鍋爐暖風器,回水至#8低加入口。
(1)2種方案控制低壓省煤器進口水溫、水量以及進、出口煙溫相同。
(2)2種方案控制暖風器溫升相同。
(3)本文以某300 MW機組熱耗率驗收(THA)工況數(shù)據(jù)為基礎進行對比分析。
對2種布置方案的節(jié)能差異分析如下。
(1)鍋爐側。因暖風器進、出口風溫相同,低壓省煤器前、后煙氣溫度相同,因此,2種布置方案對鍋爐側熱經(jīng)濟性影響相同[4]。
(2)汽機側。凝結水通過低壓省煤器從鍋爐獲得的熱量相同,暖風器從凝結水吸收的熱量相同,但因布置方式不同,暖風器消耗的熱量能級不同,因此對汽輪機的熱經(jīng)濟性影響存在差異。
(3)忽略方案1暖風器引起的凝結水泵功耗與方案2增壓泵功耗的差異。
綜上所述,分析2種方案對機組的熱經(jīng)濟性影響,即分析2種方案的暖風器消耗熱量對汽輪機回熱系統(tǒng)的熱經(jīng)濟性影響。
根據(jù)鍋爐燃煤成分、過量空氣系數(shù)、空氣濕度、暖風器前后空氣溫度,參考GB/T 10184—2015 《電站鍋爐性能試驗規(guī)程》進行計算[5]。以某300 MW機組為例,鍋爐額定(BRL)工況下,取暖風器進、出口風溫分別為20,60 ℃。經(jīng)計算得
式中:ΔQ,qV為鍋爐BRL工況下的暖風器吸熱量、主蒸汽流量。
依據(jù)汽輪機熱平衡圖,計算汽輪機100%THA工況下等效焓降相關參數(shù),見表1。
表1 機組等效焓降相關參數(shù)
(1)方案1。凝結水從低壓省煤器獲得的熱量通過排擠機組#6抽汽,提高了單位主蒸汽做功能力,增加了回熱系統(tǒng)熱經(jīng)濟性,而該熱量被暖風器消耗了部分,因此,暖風器消耗的熱量本應利用在#6抽汽的能級上。由等效焓降理論可得,暖風器消耗熱量對汽機主蒸汽等效焓降影響為
Δh1=Δqη6=7.71 kJ/kg ,
折算到機組供電煤耗的影響為
式中:B為汽輪發(fā)電機組供電煤耗,取305 g/(kW·h)。
此計算結果僅為暖風器消耗熱量對機組供電煤耗的影響,并非暖風器對供電煤耗的全部影響。增加暖風器后鍋爐排煙溫度、效率、低壓省煤器吸熱量等將發(fā)生變化[6],而2種方案這部分變化相同,因此,未進行相關計算。
(2)方案2。汽輪機凝結水加熱鍋爐暖風器,增加了汽輪機#7,#8低加凝結水流量,相當于消耗了汽輪機#7,#8低壓抽汽熱量。由等效焓降理論可得,暖風器對主蒸汽等效焓降影響為
Δh2=Δqη7-8,
(1)
折算到機組供電煤耗的影響為
(2)
式中:η7-8為汽輪機第7,8段抽汽的等效抽汽效率。
η7-8可根據(jù)凝結水在#7,#8低加中的焓升及#7,#8低加抽汽效率得出,即
將η7-8代入式(1),(2)得
Δh2=4.3 kJ/kg,ΔB2=1.12 g/(kW·h)。
同樣,為進行對比分析,此計算結果并非暖風器對機組供電煤耗的全部影響。
綜上所述,2種方案對機組供電煤耗影響的差值為0.89 g/(kW·h)。即方案2與方案1相比,機組供電煤耗多降低0.89 g/(kW·h),根本原因是方案2中加熱暖風器的熱源能級較低,造成的損失較小。
300 MW機組在THA工況下,暖風器進、出溫度為20,60 ℃時,利用#7低加出口凝結水加熱暖風器的聯(lián)合系統(tǒng),與利用低壓省煤器出口凝結水加熱暖風器的聯(lián)合系統(tǒng)相比較,可多降低機組供電煤耗0.89 g/(kW·h)。